張建超+張磊+王進安
摘 要:為解決洗梗機預熱時間長、水溫波動大和水溫過程能力指數低的問題,在洗梗設備上加裝混水裝置,縮短預熱時間;通過優化PID控制參數,得到一組最佳參量:P=0.02,I=1m20s,D=10s;最后,利用DOE實驗,找出洗梗流速、洗梗溫度和網帶速度的最佳組合:29Hz、50℃和32Hz。實驗結果:洗梗機預熱時間由45分鐘縮短到13分鐘,水溫的過程能力指數由0.87提高到1.34,每年可節約蒸汽640噸,降耗明顯。
關鍵詞:洗梗機;混水裝置;水溫過程能力指數;PID控制;DOE實驗
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.15.231
1 引言
洗梗是煙梗絲加工環節的關鍵工序之一,其工藝目的在于增加煙梗水分、溫度,去除煙梗表面的雜質(塵土、砂石、金屬)。以目前煙草行業常用的WQ833A型水槽式洗梗機為例,其工作原理如下:設備清洗系統主要由主水箱、副水箱、循環水泵、S形清洗通道構成。生產時,煙梗經振動輸送機送入,在洗梗機內與水充分混合。利用來料中雜質與水的比重差異,可使雜質溶解、沉積,達到清潔目的。主副水箱中的水由于水泵作用循環流動形成水勢差,副水箱中的水和煙梗在洗梗機入口處同時進入S型清洗通道,水自上而下流動,煙梗與水充分接觸流入下傾的分離槽,沙石、金屬等異物隨之沉積。煙梗則經網帶式振動輸送機,與水分離,送至下道工序。
2 存在的問題
洗梗機工作時,通過水箱底部的蒸汽盤管對水加熱。為使水溫達到工藝要求的標定值,蒸汽流量由氣動薄膜閥控制。水溫升高到50℃后洗梗機方可工作,此過程俗稱預熱。日常生產中,常因蒸汽管路隔熱層破損、蒸汽盤管內部結垢等原因,導致換熱效率低,預熱時間長(平均45min,最長可達1h)。另外,若水箱內液面高度低于音叉開關檢測值,則補水系統開始注水,補進的冷水與水箱內部50℃的溫熱水混合,產生較大水溫波動,影響煙梗清洗效果,對洗梗過程中質量控制的穩定性也造成了一定的影響。
3 改進方法
3.1 增加混水裝置減少預熱時間
為了降低洗梗工序的預熱時間,在原有換熱管路上加裝斯派莎克Mk11水混合站,對新補冷水迅速加熱。為了控制水—汽混合時蒸汽占比,在混水裝置蒸汽入口前加裝調壓閥,調節蒸汽壓力以控制出口熱水溫度。
試驗表明,當蒸汽壓力經調壓閥穩定在0.6MPa時,洗梗機新進補水溫度能達到所需工藝要求(50±5℃)。
3.2 調整PID控制參數
混水裝置安裝后,由于水箱新進補水溫度已從常溫增至50℃左右,原始的水箱溫度PID控制參數不再適用,我們通過重新計算和實驗摸索出一組較為優化的新設定組。
原始設定組:P=0.5;I=40s;D=10s;
更新設定組:P=0.02;I=1m20s;D=10s;
原始設定組,適用于新進補水水溫與工藝要求洗梗水溫溫差較大時,為快速使水箱水溫升到要求值所設。原始設定組P值較大,調整幅度大,升溫較快。但受熱慣量影響,調差大,容易產生波動。其單批(約2小時)洗梗水箱水溫過程曲線,如圖4所示。
更新設定組,P值小,適用于實際水溫與工藝要求洗梗水溫溫差較小時。采用新的PID參數組合實際生產水箱水溫更加穩定,調差小,接近設定的中心值,單批生產水溫曲線波動較小,如圖5所示。
3.3 優化洗梗機其他性能參數
洗煙梗工序中,洗梗機的洗梗流速、洗梗溫度和網帶式振動輸送機輸送速度是影響水洗后煙梗含水率、除沙率的重要因素。通過DOE 實驗,以煙梗出口含水率作為響應,優化洗梗流速、洗梗水溫和網帶速度的最佳參數組合。
洗梗機運行過程中,實時采集洗梗機的洗梗流速、水溫和網帶速度數據,利用Minitable軟件對實驗數據進行分析,通過響應優化器獲得洗梗流速、洗梗水溫和網帶速度的最佳參數組合為29Hz、50℃和32Hz,并將優化后的洗梗機參數運用到生產中。
4 結果討論
改進完成后,隨機抽取不同時間段批次煙梗生產數據,進行了預熱時間的統計,如表1所示。
生產過程中,洗梗機自動補入溫水后,水溫波動情況如圖7所示。
經數據分析得出:洗梗機的預熱時間由原來的平均約45分鐘降低到平均約13分鐘,水溫波動明顯減小。通過更改內部PID控制方式,選用現在的PID設置(P=0.02;I=1m20s;D=10s;)和選用優化后的參數組合(洗梗流速=29Hz、水箱溫度=50℃和網帶速度=32Hz)后,洗梗機生產過程中水溫的過程能力指數由0.87提高到1.34。保證洗梗質量的同時,每年可節約蒸汽能源640噸,節約費用約16萬元,大大降低了能源消耗,提升了產品質量。
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