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先進控制系統(tǒng)在常減壓裝置中的應(yīng)用

2017-08-29 11:29:24李濱
石油化工自動化 2017年4期
關(guān)鍵詞:煙氣

李濱

(滄州渤海石化工程有限公司,河北 滄州 061000)

先進控制系統(tǒng)在常減壓裝置中的應(yīng)用

李濱

(滄州渤海石化工程有限公司,河北 滄州 061000)

某煉化企業(yè)常減壓裝置為提高加熱爐的熱效率,引入多變量預測控制系統(tǒng)DMCplus,充分利用該控制系統(tǒng)的多變量前饋、解耦能力,降低常減壓爐出口溫度的波動及煙氣含氧體積分數(shù),對被控變量進行控制,達到了穩(wěn)定生產(chǎn),降低能耗的目的。

常壓爐 減壓爐 APC控制 爐效率

某煉化企業(yè)常減壓裝置以加熱爐和精餾塔為主體組成管式蒸餾裝置,實現(xiàn)了原油的分解和各種石油餾分的分離[1]。常壓爐和減壓爐熱效率作為該裝置節(jié)能的主要手段,爐膛負壓和煙氣氧含量由鼓風機和引風機閥位控制,煙氣氧含量和爐膛負壓控制偏高,尚有一定的節(jié)能空間。另外由于常壓爐和減壓爐共用空氣預熱系統(tǒng)、鼓風機和引風機,致使被控變量之間耦合比較嚴重,多變量特性比較明顯,難以實現(xiàn)平穩(wěn)控制和優(yōu)化操作。為切實提高爐效率,引入多變量預測控制系統(tǒng)DMCplus。通過該控制系統(tǒng)的實施,實現(xiàn)了常減壓爐爐膛負壓及煙氣氧含量等的自動控制,實現(xiàn)了平穩(wěn)運行并達到節(jié)能降耗的目的。

1 DMCplus控制系統(tǒng)簡介

DMCplus控制系統(tǒng)集原DMC公司的核心算法及原SETPOINT公司的界面及數(shù)據(jù)庫技術(shù)于一體的新一代控制軟件。其主要核心包括預測、優(yōu)化和動態(tài)控制三個階段[2],DMCplus控制器主要特點如下[3]:

1) 通過穩(wěn)態(tài)優(yōu)化來實現(xiàn)裝置的優(yōu)化操作,充分利用前饋控制方法,快速克服擾動。

2) 能夠精確實現(xiàn)被控變量等級劃分。

3) 利用FIR方法進行辨識。

4) 對積分變量和非連續(xù)變量有特殊的處理措施。

5) 具有專用的、自動的階躍測試工具。

6) 可通過參數(shù)設(shè)置限制操縱變量的調(diào)節(jié)幅度,確保控制的平穩(wěn)性和魯棒性。

7) 有機地利用線性化模塊解決非線性問題。

2 原控制系統(tǒng)存在問題及控制目標

通過對常減壓裝置進行工藝調(diào)研和基礎(chǔ)控制狀況檢查,發(fā)現(xiàn)存在如下問題:

1) 常減壓爐出口溫度控制。爐膛溫度采用溫度與瓦斯流量串級控制,但在出口溫度設(shè)定不變的情況下,由于常壓爐入口原油流量的波動,引起出口溫度波動,控制品質(zhì)差。

2) 加熱爐爐膛負壓由操作人員根據(jù)加熱爐氧含量和火焰燃燒情況實時調(diào)節(jié)加熱爐煙道擋板開度;加熱爐煙氣氧含量根據(jù)加熱爐爐膛負壓及火焰燃燒情況,調(diào)節(jié)煙道擋板和加熱爐供風蝶閥,控制精度偏低,操作人員工作強度較大。

3) 煙氣氧分析儀的可靠性差。煙氣氧分析儀工作在高溫有腐蝕性介質(zhì)沖刷的環(huán)境中,經(jīng)常會失效。手動控制時,煙氣氧含量只是參考值;自動控制時,需要判斷其提供的數(shù)據(jù)是否真實。

由上述可知,常減壓爐是一個多控制手段、多控制目標、多干擾因素的大滯后耦合對象,其出口溫度受到常減壓爐進料量、瓦斯流量等多方面影響,當進料量及瓦斯流量波動時,要求瓦斯調(diào)節(jié)也同步調(diào)整。因此,引入多變量預測控制系統(tǒng),能夠克服干擾,實現(xiàn)常減壓出口溫度的穩(wěn)定控制;通過協(xié)調(diào)調(diào)節(jié)空氣預熱系統(tǒng)中鼓風機轉(zhuǎn)速閥位、引風機轉(zhuǎn)速閥位、常壓爐鼓風機擋板開度、減壓爐鼓風機擋板開度來控制常減壓爐的爐膛負壓和煙氣氧含量,提高常減壓爐熱效率。

3 系統(tǒng)建模過程及要求

該先進控制系統(tǒng)采用多變量預測協(xié)調(diào)控制和常規(guī)PID控制相結(jié)合的二級控制體系結(jié)構(gòu)。DMCplus的常規(guī)建模過程是: 首先進行裝置測試,按照預先確定的幅度、時間變化維持時間逐個對控制器設(shè)計中的操作變量進行階躍測試,同時利用數(shù)據(jù)采集工具收集所有相關(guān)的變量數(shù)據(jù);然后將這些資料調(diào)入DMCplus模型辨識軟件進行數(shù)據(jù)分析、篩選,最后辨識出所需要的模型[2]。具體建模流程如圖1所示。

圖1 系統(tǒng)建模流程示意

為保證測試數(shù)據(jù)準確有效,必須保證操作變量的PID控制回路使用正常,被控變量儀表指示正常,同時需要消除測試期間的干擾。為此在建模前對裝置進行以下改進工作:

1) 增加常減壓爐進料量變化的前饋補償控制。根據(jù)進料流量變化及時補償瓦斯流量,減小由此產(chǎn)生的爐出口溫度變化;根據(jù)溫度變化趨勢,設(shè)定抗積分飽和措施,減少超調(diào)量。

2) 煙氣氧含量控制。增加數(shù)據(jù)可靠性檢驗程序,一旦數(shù)據(jù)超出合理范圍,或長時間保持不變,立即發(fā)出報警。

3) DMCplus建模要求。常減壓爐由于變量較少,而且響應(yīng)較明顯,因而采用與經(jīng)驗公式相結(jié)合的辦法建立模型。在對裝置進行階躍測試時,要求對每一個操作變量做多次階躍改變,并且在某個操作變量測試期間,盡量保持其他變量不動。

4 結(jié) 論

該先進控制系統(tǒng)投用后,和常減壓爐能耗直接相關(guān)的被控變量,如常減壓爐的各支路的溫度偏差及煙氣含氧體積分數(shù)波動明顯減小。其中,常減壓爐平均煙氣氧體積分數(shù)降低幅度分別達到0.2%和0.14%,系統(tǒng)投用前后常減壓爐煙氣氧體積分數(shù)對比見表1所列。

通過對常減壓裝置常減壓爐進行控制策略改造,有效地提高了爐運行平穩(wěn)性,降低了操作人員的勞動強度,達到了節(jié)能降耗的目的。

表1 先進控制系統(tǒng)投用前后常減壓爐煙氣氧體積分數(shù)對比

[1] 郭輝,朱培祥.常減壓裝置加熱爐過程控制不穩(wěn)定分析及改造[J].工業(yè)儀表與自動化裝置,2009(04): 67-69.

[2] 周洪波,武迎建.先進控制技術(shù)在重整/芳烴裝置上的應(yīng)用[J].數(shù)字石油和化工,2008(02): 8-12.

[3] 辛勇.加熱爐煙氣數(shù)據(jù)的分析和應(yīng)用[J].石油化工設(shè)備技術(shù),2005,26(01): 10-14.

李濱(1982—),男,山東濰坊人,2009年畢業(yè)于中國石油大學(華東)信息與控制工程學院控制理論與控制工程專業(yè),獲碩士學位,現(xiàn)工作于滄州渤海石化工程有限公司青島分公司,從事電儀專業(yè)相關(guān)工作,任工程師。

TP273

B

1007-7324(2017)04-0075-02

稿件收到日期: 2017-04-07,修改稿收到日期: 2017-06-29。

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