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緩沖塊易脫落問題創新解決方案

2017-08-24 08:20:17徐辰強XuChenqiangZongHui
北京汽車 2017年4期
關鍵詞:解決方案支架發動機

徐辰強,宗 輝 Xu Chenqiang,Zong Hui

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緩沖塊易脫落問題創新解決方案

徐辰強,宗 輝 Xu Chenqiang,Zong Hui

(長城汽車股份有限公司技術中心 河北省汽車工程技術研究中心,河北 保定 071000)

緩沖塊在汽車車身、底盤上應用廣泛,或用于零部件間的運動緩沖,防止零部件的剛性碰觸;或用于零部件間的限位,保證零部件間的恰當間隙。某款車型改款過程中,因發動機罩造型變更,發動機罩前沿的緩沖塊選型變化,緩沖塊高度增加。在試制裝配過程中,較高的緩沖塊出現裝配不牢固、易碰掉的問題,需返工重新裝配,在批量生產情況下勢必影響生產節拍。通過創新方法的應用,不僅解決了易碰掉問題,還提升了緩沖塊安裝效率以及操作便利性。

緩沖塊;脫落;創新解決

緩沖塊在車輛外觀間隙保證方面發揮重要作用。通過創新方法的應用解決了細長型緩沖塊安裝后易碰掉問題。

1 問題描述

某車型在年款升級換代過程中,因前、后部造型發生變化,發動機罩總成方向抬高,為保證散熱器框架總成、大燈安裝梁等機艙結構的平臺共用,僅對發動機罩內板成型深度進行加深;然而,在發動機罩內板深度達到成型深度極限的情況下,仍無法借用原緩沖塊型號;為此,選用了高度更高的緩沖塊。

在試制過程中,發現緩沖塊因高度較高,如圖1所示,在緩沖塊頂部稍微碰觸就出現掉落的現象,就需返工重新安裝;此情況在試制階段不會影響生產節拍,但到批量生產階段勢必影響生產節拍;因此,需快速制定方案,在批量生產之前徹底解決問題。

2 一般解決方法

2.1 支架調整

2.1.1 方案1:支架位置調整

將緩沖塊安裝支架位置向向上隨發動機罩內板調整,如圖2所示。選用高度較低的緩沖塊2,但由于支架尺寸較小,向上調整后支架無法布置雙排焊點,不滿足要求。

2.1.2 方案2:支架結構變更

打破和基礎車型的平臺借用關系,重新開發新的緩沖塊安裝支架2,并選用高度較低的緩沖塊2,如圖3所示。如此,零部件尺寸需增大,支架需重新開發,模具也需重新定制,但能夠解決問題。

2.2 緩沖塊結構變化

2.2.1 方案3:增大緩沖塊下部過盈量

緩沖塊安裝方式如圖4所示,使用向下的旋轉力,將緩沖塊下部旋入支架安裝孔中。增大緩沖塊下部過盈量后,出現安裝困難的問題,且裝配勞動強度大,節拍不滿足要求,方案不可行。

2.2.2 方案4:改變緩沖塊的固定形式

重新開發緩沖塊,在緩沖塊中鑄入螺柱,安裝支架上焊接螺母,二者采用螺紋副連接,如圖5所示,方案可行。

3 創新解決方法

3.1 功能模型建立

此模型包含緩沖塊和安裝支架兩部分,如圖6所示。其中,為緩沖塊安裝力,是向下的旋轉力;為安裝緩沖塊的孔徑;1為緩沖塊安裝部位通過的尺寸;2為緩沖塊安裝后與配合部位尺寸;1為碰觸力。要滿足的功能是緩沖塊安裝后在1作用下不容易被碰掉。

3.2 模型分析

對構成系統的緩沖塊、安裝支架進行分析,緩沖塊下部通過與安裝支架安裝孔的過盈配合(1>)實現不易被碰掉的功能,其實現途徑有

1)加大下部1尺寸;

2)增加緩沖塊下部1硬度。

如此又帶來安裝過程中的新問題,即此過程存在物理沖突:既要緩沖塊下部尺寸1大,又要1尺寸小;既要緩沖塊下部硬度大,又要硬度小。

利用空間分離原理[1],將沖突的雙方在不同的空間分離,以降低解決問題的難度。緩沖塊下部過盈部分不從孔中通過,便可解決此問題,得到解決方案如圖7所示。其中,為安裝緩沖塊的孔徑;1為緩沖塊安裝后阻止緩沖塊脫落的尺寸;2為緩沖塊安裝后與配合部位尺寸;為V型開口角度;為V型開口根部尺寸。

緩沖塊安裝支架上開V型開口,且緩沖塊安裝孔缺口尺寸小于緩沖塊安裝孔尺寸(2)。安裝時2部位通過V口旋轉裝入支架安裝孔中即可。

3.3 方案確定

3.3.1 創新解決方案

運用創新方法將圓孔安裝改為支架開V型口安裝,從而緩沖塊下部可以實現1尺寸增加或者此部位硬度增大,而不影響安裝,可解決緩沖塊容易被碰掉的問題。

3.3.2 風險評估

緩沖塊安裝支架開V型開口,對更改后的支架進行CAE剛度分析,其剛度滿足使用要求,如圖8所示。

3.3.3 方案確定

在原設計方案上進行微小變動,實現同基礎車型的平臺化設計;同時,安裝效率較原來提高 2 s/個。最終設計方案如圖9所示。

4 創新方案效益及知識產權概況

4.1 方案應用

經驗證,此方案能有效解決緩沖塊易碰掉的問題,在某車型上得到應用,如圖10所示。

4.2 經濟效益

1)創新方案成本低,無后期費用,各方案對比分析見表1。

表1 各種方案對比分析

方案優劣分析可行性 方案1無法布置雙排焊點,不滿足要求不可行 方案2模具重開,費用4萬元;支架加大,后期成本增加0.5元/個可行,不經濟 方案3安裝困難,節拍不滿足不可行 方案4緩沖塊模具費用約2萬元,后期成本增加螺柱、螺母0.075元/套,質量增加0.015 kg/套可行,不經濟 創新方案模具局部調整,費用1.5萬元,裝配效率高可行,無后期費用

2)裝配更容易,較原方案裝配效率更高,裝配節拍節省4 s/車。

4.3 形成的知識產權

對此解決方案進行了專利申請,得到知識產權保護。

5 結束語

針對設計開發過程中遇到的問題,往往受制于慣性思維,采用一般解決方法制定方案,擇優而定,但往往不是最優方案。

通過創新方法的學習與運用,打破專業固有思維藩籬,通過問題的功能模型建立和分析,發現矛盾的沖突點,再創新解決,得到更優的問題解決方案。

[1]檀潤華. 發明問題解決理論[M]. 北京:科學出版社,2004.

2017-05-15

1002-4581(2017)04-0044-03

U468.2+1

A

10.14175/j.issn.1002-4581.2017.04.012

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