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水泥窯燒成系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)改造

2017-08-23 21:15:23楊飛漆雅慶馮超高富強(qiáng)
科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào) 2017年17期

楊飛++漆雅慶++馮超++高富強(qiáng)

摘 要:某水泥廠1#生產(chǎn)線為早期設(shè)計(jì)的2 500 t/d窯外預(yù)分解系統(tǒng),盡管多年來(lái)不斷地進(jìn)行優(yōu)化改造,但仍存在C1筒分離效率偏低、爐內(nèi)煤粉的燃燒狀況不佳、篦冷機(jī)熱回收效率低、煤種適應(yīng)性較差、噴煤管熱力強(qiáng)度不夠等多種問(wèn)題。針對(duì)現(xiàn)有燒成系統(tǒng)已存在的生產(chǎn)瓶頸,企業(yè)對(duì)窯系統(tǒng)的預(yù)分解系統(tǒng)、三次風(fēng)、窯門(mén)罩、篦冷機(jī)、燃燒器等進(jìn)行了節(jié)能技術(shù)改造,消除上述問(wèn)題,使設(shè)備性能發(fā)揮最佳化,達(dá)到節(jié)能降耗的目的。

關(guān)鍵詞:水泥窯 燒成系統(tǒng) 節(jié)能改造

中圖分類號(hào):TQ17 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2017)06(b)-0004-02

1 背景

某水泥廠1#生產(chǎn)線為早期設(shè)計(jì)的2 500 t/d窯外預(yù)分解系統(tǒng),盡管多年來(lái)不斷的進(jìn)行優(yōu)化改造,但燒成系統(tǒng)設(shè)備能力經(jīng)常出現(xiàn)生產(chǎn)波動(dòng),主要問(wèn)題表現(xiàn)如下:

(1)C1出口負(fù)壓5 800~6 000 Pa,出口溫度330 ℃~340 ℃,C1筒分離效率偏低。

(2)三次風(fēng)水平加豎直布置,彎頭較多,阻力偏大;三次風(fēng)管溫降偏大,散熱較多;三次風(fēng)溫低,影響了爐內(nèi)煤粉的燃燒。

(3)篦冷機(jī)的熱回收效率低(<65%),出冷卻機(jī)熟料溫度較高(160 ℃~180 ℃)。

(4)標(biāo)準(zhǔn)煤耗偏高。

(5)對(duì)煤的適應(yīng)性較差,只能使用質(zhì)量好的煙煤,否則對(duì)窯爐系統(tǒng)運(yùn)行影響很大。

(6)噴煤管熱力強(qiáng)度不夠。

針對(duì)現(xiàn)有燒成系統(tǒng)存在的生產(chǎn)瓶頸,企業(yè)對(duì)窯系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造。

2 節(jié)能改造措施

節(jié)能改造方案主要針對(duì)穩(wěn)定窯產(chǎn)量,降低燒成系統(tǒng)熱耗,加大煤質(zhì)的適應(yīng)范圍,提出如下改造目標(biāo):

熟料標(biāo)煤耗:≤107 kg/t.cl;

熟料產(chǎn)量:≥3 300 t/d;

熟料工序電耗:≤29 kW·h/t.cl;

出篦冷機(jī)熟料溫度≤130℃;

三次風(fēng)溫≥950℃,二次風(fēng)溫≥1 100 ℃;

C1出口含塵濃度:≤55g/N m3;

熟料強(qiáng)度:≥60.5 MPa。

2.1 預(yù)分解系統(tǒng)

(1)現(xiàn)有的RSP型分解爐結(jié)構(gòu)上有兩大缺陷:一是預(yù)燃室;二是方形混合室。

預(yù)燃室有以下缺陷:①只使用三次風(fēng),沒(méi)有窯尾煙氣加入,風(fēng)溫較低,不利于煤粉燃燒;②直徑較分解爐小,燃燒空間不充分;③氣流與窯尾煙氣逆流匯合,氣體阻力較大。

方形混合室有以下缺陷:①不利于氣流形成旋轉(zhuǎn)流場(chǎng);②混合室高度(15.7 m)小,有效容積(400 m3)小,氣體停留時(shí)間(-2 s)短。

技改擬更換新分解爐,三次風(fēng)、煤粉從分解爐下部進(jìn)入,C4預(yù)熱器下料管入分解爐下部,設(shè)2臺(tái)分解爐燃燒器。新分解爐(?6.4×32 m)采用在線噴旋圓形結(jié)構(gòu),按現(xiàn)有分解爐混合室的中心線布置,向上穿過(guò)38.520 m平面,與現(xiàn)有鵝頸管連接。新分解爐有效容積900 m3,產(chǎn)量3 300 t/d時(shí),分解爐內(nèi)風(fēng)速5.7 m/s,氣體停留時(shí)間-4.5 s,比目前增加125%。

為了布置新分解爐,需要對(duì)24.020 m和38.520 m平面的相關(guān)鋼梁進(jìn)行加固和調(diào)整。

(2)現(xiàn)有的煙室縮口截面積偏大、高度偏大,技改擬重新設(shè)計(jì)縮口使之與分解爐配套。

(3)現(xiàn)有的撒料箱安裝位置偏高,物料進(jìn)入風(fēng)管后的運(yùn)動(dòng)距離較短、氣料換熱時(shí)間不充足。技改擬換用新型擴(kuò)散式撒料箱,并盡可能降低撒料箱的位置,使物料分散更均勻,運(yùn)動(dòng)距離更長(zhǎng),增加混合換熱時(shí)間?,F(xiàn)有的下料管鎖風(fēng)閥使用年限較長(zhǎng),擬更換新鎖風(fēng)閥,減少系統(tǒng)內(nèi)漏風(fēng),提高旋風(fēng)筒分離效率。

(4)現(xiàn)有的C1旋風(fēng)筒收塵效率偏低,擬增加內(nèi)筒高度以提高收塵效率。

2.2 三次風(fēng)管

現(xiàn)有的三次風(fēng)管設(shè)計(jì)不合理,有多處直角彎頭,增加系統(tǒng)阻力。技改擬從窯門(mén)罩取風(fēng),直接送至分解爐錐體。

2.3 窯門(mén)罩

現(xiàn)有的窯門(mén)罩只提供入窯二次風(fēng),三次風(fēng)從篦冷機(jī)一段中前部抽取,溫度偏低。為了提高三次風(fēng)溫,技改擬更換成大窯門(mén)罩。

2.4 篦冷機(jī)

(1)將固定端篦床重新劃分供風(fēng)區(qū)域,分成中心區(qū)供風(fēng)和周邊區(qū)域供風(fēng)的結(jié)構(gòu)形式,重新制作供風(fēng)管道。

(2)拆除一段篦床所有篦板梁,一室篦板梁全部更換為充氣梁結(jié)構(gòu),二、三室固定篦板梁更換為充氣梁結(jié)構(gòu),活動(dòng)篦板梁更換為風(fēng)室供風(fēng)結(jié)構(gòu);充氣梁篦板采用合NCFG篦板形式,與篦板梁采用三點(diǎn)螺栓連接方式,風(fēng)室供風(fēng)篦板更換為NCAG槽型篦板結(jié)構(gòu),與篦板梁采用三點(diǎn)螺栓連接方式。側(cè)護(hù)板采用原有結(jié)構(gòu)不變。NCFG篦板及NCAG篦板優(yōu)點(diǎn)包括:①具有良好的穿透性,進(jìn)入料層的冷卻風(fēng)更均勻,有利于厚料層操作,熱交換充分,冷卻效果好;②篦板縫隙無(wú)漏料,不會(huì)堵塞充氣梁及供風(fēng)管道,無(wú)需經(jīng)常清理管道積灰;③連接方式可靠,杜絕掉篦板現(xiàn)象。

(3)將二段篦床前段(四、五風(fēng)室)固定篦板梁更換為“魚(yú)刺”充氣供風(fēng)結(jié)構(gòu),充氣篦板采用NCFG篦板形式,與篦板梁采用三點(diǎn)螺栓連接方式,固定梁中間部位篦板及活動(dòng)梁篦板(風(fēng)室供風(fēng)部位)更換為NCAG槽型篦板結(jié)構(gòu),與篦板采用三點(diǎn)螺栓連接方式。六、七室篦床結(jié)構(gòu)不變。側(cè)護(hù)板采用原有結(jié)構(gòu)不變。

(4)將一段上殼體按改造后的窯門(mén)罩尺寸重新制作安裝,并將余熱發(fā)電高溫取風(fēng)口移至一段尾部(三室上方,重新制作,原有風(fēng)管拆除),利用原有閥門(mén)及膨脹節(jié),取消原有的上部殼體內(nèi)擋風(fēng)墻。

(5)將現(xiàn)有Φ100/Φ63-140型號(hào)液壓缸更換成Φ110/Φ70-140型號(hào)液壓缸,計(jì)算得出理論最高運(yùn)行速度24次/min,實(shí)際最高運(yùn)行速度應(yīng)不低于20次/min,不影響熟料輸送,將運(yùn)行壓力控制在15 MPa內(nèi),解決因篦冷機(jī)運(yùn)行壓力高而造成的篦冷機(jī)跳停問(wèn)題。更換液壓缸不影響原有控制程序,可利用原有液壓控制柜。

(6)所有風(fēng)機(jī)按改造后的需要重新調(diào)整配風(fēng),根據(jù)需要更換或添加新風(fēng)機(jī)(見(jiàn)表1),原有11臺(tái)風(fēng)機(jī)控制柜可利用,本次改造需新增5臺(tái)風(fēng)機(jī)控制柜(75 kW風(fēng)機(jī)1臺(tái)、55 kW風(fēng)機(jī)3臺(tái)、30 kW風(fēng)機(jī)1臺(tái)),考慮到窯頭電氣室空間問(wèn)題,該次改造僅增加3臺(tái)控制柜(兩臺(tái)55 kW風(fēng)機(jī)控制做在一個(gè)柜子里,30 kW和另一臺(tái)55 kW風(fēng)機(jī)控制做在一個(gè)柜子里,75 kW風(fēng)機(jī)單獨(dú)一個(gè)柜子)。

2.5 燃燒器

根據(jù)目前產(chǎn)量、工藝裝備情況、燃料特點(diǎn)及要達(dá)到的技術(shù)指標(biāo),窯頭確定采用性能更加先進(jìn)的HP強(qiáng)渦流型多通道燃燒器替換現(xiàn)有燃燒器,分解爐采用兩臺(tái)HPC型燃燒器替換現(xiàn)用的燃燒器,詳細(xì)內(nèi)容如下。

窯頭采用HP強(qiáng)渦流型多通道燃燒器替換現(xiàn)用的燃燒器,利用現(xiàn)有移動(dòng)行走裝置,利用現(xiàn)有柴油助燃供油系統(tǒng)(暫定),將現(xiàn)有窯尾送煤風(fēng)機(jī)所配電機(jī)更換為6極異步電動(dòng)機(jī)(75 kW),作為窯頭凈風(fēng)機(jī),更換現(xiàn)有窯頭送煤風(fēng)機(jī)。

分解爐采用兩臺(tái)HPC型燃燒器替換現(xiàn)用的燃燒器,新增2臺(tái)窯尾凈風(fēng)機(jī)用于分解爐燃燒器,將現(xiàn)有窯頭送煤風(fēng)機(jī)作為窯尾送煤風(fēng)機(jī)。

3 項(xiàng)目節(jié)能效果

項(xiàng)目投資主要包括設(shè)計(jì)及技術(shù)服務(wù)費(fèi)用、施工管理費(fèi)用、建筑工程費(fèi)用、安裝工程費(fèi)用及設(shè)備采購(gòu)費(fèi)用等,總投資額為人民幣1 683.64萬(wàn)元。

項(xiàng)目改造前,熟料月平均產(chǎn)量為92 452 t,月消耗原煤14 974.41 t,電力278.92萬(wàn)kW·h;項(xiàng)目改造后,熟料月平均產(chǎn)量為113 080.5 t,月消耗原煤17 263 t,電力279.07萬(wàn)kW·h。由于項(xiàng)目改造前、改造后能源消耗均已計(jì)量且數(shù)據(jù)齊全,因此根據(jù)《節(jié)能項(xiàng)目節(jié)能量審核指南》,確定節(jié)能量計(jì)算方法如下。

項(xiàng)目節(jié)能量=(基準(zhǔn)單耗-改造后單耗)×基準(zhǔn)年產(chǎn)量

=(改造前熟料生產(chǎn)綜合能耗/改造前熟料產(chǎn)量-改造后熟料生產(chǎn)綜合能耗/改造后熟料產(chǎn)量)×(改造前熟料月平均產(chǎn)量×12)

=(0.1257tce/t -0.1190tce/t)×1 109 424 t

=7 335 tce

其中,原煤折標(biāo)系數(shù)采用0.714 3 tce/t、電力折標(biāo)系數(shù)采用3.300 tce/萬(wàn)kW·h。

4 結(jié)語(yǔ)

水泥窯燒成系統(tǒng)節(jié)能改造項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)年節(jié)能量7 335 t標(biāo)準(zhǔn)煤,相當(dāng)于減少排放18 020 tCO2、121 tSO2、114 tNOX和70 t煙塵,既降低了企業(yè)成本,又具有顯著的環(huán)境效益。

參考文獻(xiàn)

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[3] GB/T 15316-2009,節(jié)能監(jiān)測(cè)技術(shù)通則[S].北京:中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社,2009.

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