王應喜 許志紅 史萬義 申巖迎(新鄉中新化工有限責任公司,河南新鄉453800)
變壓吸附提純CO裝置技術改造綜述
王應喜 許志紅 史萬義 申巖迎(新鄉中新化工有限責任公司,河南新鄉453800)
通過比較變壓吸附裝置圍繞CO產品氣降CH4進行的兩次技術改造,指出設備的制造和裝配質量是PSA裝置安全穩定運行的基礎,CO/CH4的分離關鍵在吸附劑篩選。
技術改造;CO產品氣降CH4;PU-1A吸附劑
中新化工變壓吸附(PSA)裝置是新鄉乙二醇項目的外圍配套裝置,主要任務是向下游乙二醇裝置提供原料氣(CO、H2)。裝置由北京北大先鋒科技有限公司設計,十一化建負責施工建設,2011年3月開始施工,2012年3月首次試車。
裝置設計處理氣量79200Nm3/h,CO產品氣22000 Nm3/h,H2產品氣42000 Nm3/h。
1.1 原始設計參數:

組分氣流名稱CO250ppm原料氣79184.1單位產品H2產品CO CO 30.5 24156 98 21560 v% Nm3/h v% Nm3/h v% Nm3/h 1.1 871.2 0.75 165 0.1 42 68.32 54109.4 1.13 248.6 99.9 41958 N2 H2 CH40.06 47.5 0.12 26.4合計22000 42000
1.2 技術改造前實際運行效果

項目CO產品氣N2% CO% CH4% H2%原料氣平均值0.98 29.53 0.43 69.02最大值8.11 32.99 1.07 71.87最小值0.42 24.75 0.20 65.51平均值0.64 97.74 1.13 0.46最大值1.58 99.03 2.83 0.88最小值0.19 96.00 0.50 0.20
1.3 試生產階段存在問題與原因分析
(1)產品氣甲烷含量高。主要原因是原料氣中CH4含量與設計條件相差較大,設計值0.06%,實際值0.43%,導致CO產品氣未能達到設計技術要求。
(2)吸附劑泄漏;主要原因是吸附塔下分布器制造、裝配存在缺陷,生產過程中吸附劑泄漏,導致程控閥內漏,影響裝置安全穩定運行。
2013年3月委托四川某公司圍繞產品氣降CH4對變壓吸附裝置進行技術改造。
2.1 首次技改主要內容:
(1)預處理工序將變溫吸附改為常溫變壓吸附,將吸附劑全部更換為脫CH4專用吸附劑。
(2)CO提取工序取消原設計均壓限流調節閥,將原設計五塔吸附流程改為2塔吸附2塔串吸流程;更換部分脫CH4專用吸附劑。
2.2 首次技術改造后裝置運行情況
(1)首次技術改造設計參數

組分氣流名稱單位H2產品CO原料氣產品H265 53033.5 0.01 2.2 99.9 48871.1 v% Nm3/h v% Nm3/h v% Nm3/h 2447.7 0.19 41.8 0.085 41.58 3 CO 31.5 25700.9 99.3 21846 0.005 2.45 CH40.5 407.95 0.5 110 0.01 4.89 N2 100 81590 100 22000 100 48920合計
(2)首次技術改造后實際運行效果

項目CO產品氣N2% CO% CH4% H2%項目最大值4.85 34.77 1.09 71.62平均值0.69 97.69 0.82 0.68最大值2.07 98.71 2.26 7.94 CO產品氣最小值0.21 90.50 0.21 0.21 N2% CO% CH4% H2% 2013年5月份運行數據原料氣平均值1.35 30.38 0.36 67.84 2013年8月份運行數據原料氣平均值0.75 31.66 0.33 66.98最小值0.70 26.86 0.15 62.81最大值1.39 33.58 0.58 69.05最小值0.55 29.46 0.21 62.19平均值0.78 97.81 1.08 0.24最大值0.96 98.89 2.00 0.39最小值0.61 96.81 0.78 0.10
(1)從統計數據看,CO產品氣中CH4含量沒有明顯降低,不能滿足下游生產技術要求。
(2)預處理裝置由變溫吸附改為變壓吸附后,吸附劑吸附甲醇后無法徹底再生,穿透至CO提取工序導致吸附劑性能下降;同時均壓管線布局不甚合理,均壓速度過快,也在一定程度上加劇吸附劑粉化影響吸附劑性能。
(3)吸附塔下分布器仍然存在吸附劑泄漏。
4.1 第二次技術改造主要內容
(1)恢復預處理工序北大先鋒原設計,更換全部吸附劑。
(2)PSA-CO工序在原北大先鋒設計的基礎上,增加兩臺吸附塔;塔頂增加一條均壓管道,底部增加一條置換氣管道,增加吸附劑還原管線,調整裝置各步驟的時序。
(3)PSA-CO工序吸附劑全部更換為PU-1A吸附劑(銅基吸附劑),PSA-H2吸附劑重新返廠活化。
(4)按原北大先鋒設計整改吸附塔下分布器。
4.2 第二次技術改造設計參數

氣流名稱單位產品CO H2原料氣產品H267.5 42862.5 0.5 88 99.9 35164.8 v% Nm3/h v% Nm3/h v% Nm3/h CO 30.5 19367.5 99.3 178476.8 10ppm N2+Ar 1.5 952.5 0.1 17.6 0.1 35.2組分合計CH40.5 317.5 0.1 17.6 100 63500 100 17600 100 35200
4.3 第二次技術改造后運行效果

項目CO產品氣2017年3月份運行數據(生產負荷60%)原料氣N2% CO% CH4% H2%平均值1.073 29.96 0.26 65.72最大值3.44 32.98 0.55 67.57最小值0.65 20.05 0.07 62.39平均值0.17 99.31 0.13 0.35最大值0.37 99.45 0.26 0.65最小值0.09 98.50 0.07 0.23
從運行數據可以看出,PU-1A對CO具有優良的選擇性,隨著下游裝置生產負荷逐漸提升,將在滿負荷狀態下對吸附劑性能進行進一步測試,不斷積累生產經驗,為公司創造更大的經濟效益。
(1)設備的制造和裝配質量是PSA裝置安全穩定運行的基礎,尤其是底部分布器,頂部格柵板等關鍵部位的裝配質量對裝置的安全穩定運行至關重要。
(2)CO產品氣的質量受原料氣質量、吸附劑的選擇、系統的運行工況等多種因素影響,其中吸附劑的選擇是最為關鍵的因素。
(3)均壓管線的合理配置,可以合理控制均壓速度,延長吸附劑的使用壽命,對程控閥的嚴密性、檢修周期和產品氣純度都有積極的影響,最為重要的是提高了系統運行的可靠性。
[1]《以PU-1為吸附劑的變壓吸附分離CO新技術》;耿云峰、謝有暢等;2004中國煤炭加工與綜合利用戰略研討會論文集.
[2]《變壓吸附分離CO技術及其在羰基工業的應用》;耿云峰、唐偉等;第十五屆全國化肥-甲醇技術年會.