(江蘇中煙工業(yè)有限責(zé)任公司南京卷煙廠 江蘇 南京 210019)
精益管理在鍋爐系統(tǒng)中實踐運用
陳磊
(江蘇中煙工業(yè)有限責(zé)任公司南京卷煙廠 江蘇 南京 210019)
本文通過實例分析了精益管理在鍋爐系統(tǒng)中的應(yīng)用情況。
精益管理;鍋爐;除氧器;換熱器
段鐵力局長在15年全國煙草行業(yè)企業(yè)管理現(xiàn)場會議強調(diào),要緊緊圍繞“精益管理做除法”,牢牢把握“精益管理降本增效是內(nèi)功”的基本定位,樹立節(jié)約集約的發(fā)展理念,開展全員、全過程、全方位的精益管理,強化約束性指標(biāo)管理,深入挖潛,降本增效,努力推動精益管理工作再上新臺階。
隨著南京卷煙廠細(xì)支煙的熱銷,車間全天24小時的生產(chǎn)給動力中心帶來更為嚴(yán)峻的考驗,同時也給動力中心提出了更高的要求。動力中心是我廠動力能源保障供應(yīng)的核心,其設(shè)備精細(xì)化管理水平,是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、能源保障、設(shè)備安全運行等工作的重要支撐。
南京卷煙廠目前在工作鍋爐有4臺7.8t美國克雷登油氣兩用鍋爐,2臺15.65t美國克雷登油氣兩用鍋爐。蒸汽系統(tǒng)所用的的除氧器是18噸的開式除氧器,在運行中發(fā)現(xiàn)除氧器存在夜間超溫甚至“開鍋”的現(xiàn)象,18噸的水持續(xù)沸騰確實是巨大的熱能浪費,存在熱量損耗浪費的現(xiàn)象。結(jié)合精益能源管理,對此問題開展精益項目改善,用精益的理念來解決此問題。
2.1 精益理論簡介
精益理論(Lean Production)是美國麻省理工學(xué)院教授經(jīng)過對豐田生產(chǎn)體系多年的研究,于20世紀(jì)90年代總結(jié)出來的一種理論。其核心思想是,在一定的生產(chǎn)資源的基礎(chǔ)下,通過持續(xù)改進的思想、全員參與的方式、運用各種簡單而有效的制度,盡可能地消除一切浪費來達到降低成本、提高效率、改善對市場的快速反應(yīng)能力的目的。精益理論的精髓可以總結(jié)為消除浪費、創(chuàng)造價值8個字。
精益生產(chǎn)結(jié)合了手工生產(chǎn)的單一化以及大規(guī)模生產(chǎn)方式的批量化,不僅可以定制化也可以大規(guī)模生產(chǎn)產(chǎn)品,同時也避免了手工制作高成本以及大規(guī)模生產(chǎn)的單一化。
2.2 精益管理的原則和工具。
價值、價值流、價值流動、需求拉動、盡善盡美是精益管理的五大原則。價值流圖是實施精益管理,消除浪費的基礎(chǔ)與關(guān)鍵點,精益價值流是為幫助研究者或者是專業(yè)人員確認(rèn)每一個價值流中存在的浪費環(huán)節(jié),并且找到消除這種浪費或者說減少浪費環(huán)節(jié)的合適方法。這種模式以生產(chǎn)效率為導(dǎo)向,暴露系統(tǒng)中存的的浪費和質(zhì)量問題,把企業(yè)內(nèi)部環(huán)境生產(chǎn)過程分為非增值業(yè)務(wù)活動必需的非增值業(yè)務(wù)活動以及增值業(yè)務(wù)活動。
由能管狀態(tài)監(jiān)測數(shù)據(jù)分析得出,除氧器經(jīng)常性出現(xiàn)100℃的超溫狀態(tài)。結(jié)合廠家設(shè)備使用說明書和作業(yè)指導(dǎo)書:我們所采用的是藥物和熱力相結(jié)合的開式除氧器,溫度只需控制在85℃到95℃即可有效除氧,結(jié)合精益管理中消除七大浪費的理念,超過95℃屬于過度加工的浪費,符合上述兩點。
目前蒸汽系統(tǒng)工藝流程:自來水經(jīng)軟水器軟化處理后,進入除氧水箱,經(jīng)過藥物及熱力除氧后通過增壓泵升壓,除氧水箱內(nèi)的水進入鍋爐,吸收燃料燃燒放出的熱量,經(jīng)過汽水分離器進行汽水分離,飽和蒸汽進入蓄熱器供給車間,部分未汽化的高溫水經(jīng)過疏水器回到除氧水箱。通過對除氧器當(dāng)前現(xiàn)狀分析,我們統(tǒng)計了2015年2月4~13號的平均溫度如表1。
為了更為詳細(xì)的調(diào)查現(xiàn)狀,通過SPC能管系統(tǒng)查閱2015年2月4~13號每一天的除氧器溫度詳細(xì)數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)表明除氧器在夜間20:00以后溫度均大于95℃,超溫現(xiàn)狀基本發(fā)生在夜間,夜間超溫是普遍發(fā)生的問題,是導(dǎo)致除氧器平均溫度高(97.15℃)的主要癥結(jié),只要能解決除氧器夜間超溫的問題,則除氧器溫度就可以得到有效控制。
3.1 原因分析

表1
圍繞當(dāng)前鍋爐系統(tǒng)現(xiàn)場的水路循環(huán),蒸汽產(chǎn)生的熱量使用進行研究,就“除氧器夜間超溫”的原因進行反復(fù)討論,開展頭腦風(fēng)暴法,經(jīng)過分析、歸納分類后,通過要因分析發(fā)現(xiàn)疏水量大是導(dǎo)致除氧器夜間超溫的主要原因。由鍋爐特性得知,鍋爐疏水量與鍋爐負(fù)荷是負(fù)相關(guān)的(-1<r<0),夜間車間負(fù)荷低,除氧器進水量較少(常溫,軟水),疏水量大,大量高溫爐水回到除氧器導(dǎo)致超溫。
3.2 制定對策
鍋爐負(fù)荷由車間的生產(chǎn)用汽量決定,即疏水量是沒法控制的,所以我們決定降低疏水溫度來減少疏水進入除氧器的熱量,進而解決超溫問題。在制定對策時,使用了TRIZ問題解決理論,它是精益改善工具中的思想工具之一,著力于澄清和強調(diào)系統(tǒng)中存在的問題,目標(biāo)是對問題進行徹底的解決或改善。
鍋爐進水由除氧器提供,但是目前鍋爐給水的溫度最高只能達到水的自然沸點100度(帶壓環(huán)境下水溫可超過100℃),結(jié)合TRIZ理論、ECRS思想,我們決定對鍋爐水循環(huán)管路進行重新排布,增加換熱器利用余熱加熱鍋爐進水,以達到既定目標(biāo)。
3.3 對策實施
板式換熱器設(shè)計選型。
通過對所選定方案的具體構(gòu)造和原理進行討論分析,經(jīng)過一致同意,按所采用的板式換熱器方案進行實施。
板式換熱器是由多層波紋形的傳熱板片,通過由橡膠墊片壓緊構(gòu)成的高效換熱設(shè)備。
從動力中心的實際需求出發(fā),綜合考慮對換熱器進行專屬設(shè)計。
(1)由于鍋爐水系統(tǒng)循環(huán)過程中難免帶有雜質(zhì),小組成員基于此項原因設(shè)計了不同于市面上常見的標(biāo)準(zhǔn)換熱溝槽,優(yōu)化為換熱面較為寬大的人字型溝槽。
(2)經(jīng)過小組的現(xiàn)場調(diào)查,決定基于原有的用水管路進行升級改造,將板式換熱器敷設(shè)并聯(lián)到原進水管路中,節(jié)省了資金和空間。
同時,對于我們目前的使用工況進行統(tǒng)計其水流量、壓力、溫度等數(shù)據(jù),見表2。
通過對板式換熱器進行參數(shù),計算設(shè)計出了在敷設(shè)板式換熱器后所需要達到的工況,如表3。

表2

表3
首先確定板型,設(shè)計板間距b=5.5mm,流道寬L=350mm,板厚度為1.2mm,單片傳熱投影面積為0.155m2,傳熱準(zhǔn)則關(guān)系為Nu=0.091Re0.73Prn,壓降的準(zhǔn)則關(guān)系式Eu=42400Re-0.545ψ,ψ為修正系數(shù)。
計算得出:

通過計算最終確認(rèn)需要該選型的換熱片55片。
按照設(shè)計的參數(shù)尺寸進行選型,生產(chǎn)的人字形熱交換器。

圖1
如圖1所示,板式換熱器將安裝在鍋爐給水和鍋爐疏水之間進行疏水-給水間的熱交換,以降低疏水溫度,從而降低除氧器溫度。
經(jīng)過改善后長期使用板式換熱器、除氧器的全天溫度也顯著下降,高溫疏水的富余熱量得到利用,有效地解決了除氧器超溫問題,除氧器水溫由改善前平均溫度97.15℃降為改善后92.17℃,完全達到了預(yù)期的目標(biāo)。同時換熱器的安裝有效地提高了鍋爐進水溫度,通過統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),鍋爐進水溫度由改善前的92.62℃提升到改善后的108.78℃給水溫度提高了16.15℃,進水溫度的提升得益于對鍋爐高溫疏水余熱的利用。
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