趙恩芳(大慶油田有限責任公司第七采油廠)
含油污水處理站回收水池底部污泥清除措施及效果
趙恩芳(大慶油田有限責任公司第七采油廠)
為了解決含油污水處理站回收水池內污泥清淤難、費用高的問題,2013年大慶油田某聯合站1#、2#污水處理站的2座回收水池進行改造,在池底新建沖洗管,并在池旁設泵房安裝排泥泵,新建1臺沖洗泵,通過沖洗泵對2座污水池底部污泥進行沖洗,然后由排泥泵將污水回收池內的污泥排至污泥濃縮罐內。通過現場試驗,跟蹤污水回收池污泥清除效果,并摸索污泥清除周期,優化運行參數。污水回收池經技術改造運行后,年可節約清淤費用約為10萬元,同時可保證池底污泥層不超過0.15m,能實現池內污泥的動態清除,保證污水存儲空間。
回收水池;改造;動態清除;存儲空間
DOI:10.3969/j.issn.2095-1493.2017.07.002
目前,采油廠含油污水處理站反沖洗回收水池內沉積的污泥,均采取人工定期清淤,平均每年清淤1~2次,清淤時回收水池底部污泥層厚度在0.5~0.8m,回收水池頂部為混凝土蓋板,清淤時需拆除混凝土蓋板及保溫層,操作難度大,施工周期長、費用高。回收水池內污泥如果不能及時清除,會減少反沖洗回收水池的有效存儲空間,影響污水過濾罐反沖洗效果,進而影響污水站出水水質。
為此葡二聯1#、2#污水處理站的2座污水回收池于2013年進行改造,改造后可實現污水池動態排泥,避免了人工清淤,從而保證回收水池的有效存儲空間。
1.1 現場改造內容
1)1#含油污水泵房內新建沖洗泵1臺,排量為80m3/h,揚程為50m,新建沖洗管線連接至1#、2#污水池池底。泵進口接自反沖洗水罐出水管上。
2)對1#、2#污水回收池池底重新做坡度,坡向池底吸水坑,在每個池底布置4根DN100沖洗管,更換了池內的加熱盤管。沖洗管與1#含油污水泵房內新建沖洗泵連接,啟動沖洗泵可對污水池池內進行沖洗,主要是沖洗池底污泥,使污泥與水充分混合。
3)在1#污水回收池旁新建1#污泥泵房,泵房內新建2臺流量為40m3/h,揚程為50m螺桿泵,一運一備。在2#污水回收池旁新建2#污泥泵房,泵房內新建2臺流量為40m3/h,揚程為50m螺桿泵,一運一備。啟動螺桿泵可將池底已經充分混合的泥水混合物,輸送至污泥濃縮罐。污泥濃縮罐采用疊螺機定期進行脫泥,脫出污泥后外運。從而可以實現污水池不開蓋清淤。
1.2 改造后主要工藝流程
啟動沖洗泵后,可對1#、2#污水回收池池底污泥進行沖洗,泥水充分混合后,啟動新建排泥泵,把泥水混合物排至污泥濃縮罐內。改造后的工藝流程見圖1。
2.1 試驗方案
1)測量污水回收池池底污泥厚度,通過污水池內量尺及現場測量,得出污泥高度,并進行記錄。
2)記錄污泥濃縮罐內液位高度。運行中要時刻觀察罐液位變化情況,以免出現冒罐現象。
3)在記錄好前期各項準備數據后,啟動排泥泵房的排泥泵,對排泥泵進行灌水,等待排泥泵正常運轉后停運。這一項操作是為了保證排泥泵正常運轉,以便試驗更加順利進行。
4)打開排泥泵房內沖洗水管閥門,啟動1#污水站泵房內的沖洗水泵,沖洗池底污泥,使池底污泥與水充分混合,初步試驗沖洗時間定為20~30min。20~30min后可把排泥泵房內的排泥泵啟動,進行取樣,觀察泥水混合物的狀態,決定是否繼續對池底繼續進行沖洗。同時還要時刻觀察污水池總液面高度,防止污水池液面超過最高液位。

圖1 污水池排泥改造后工藝流程
5)沖洗水泵停止運行,啟動排泥泵房的排泥泵進行排泥,同時還要時刻關注污泥濃縮罐液面高度。排泥開始后,每隔10min進行取樣,觀察水樣中泥水的狀態,直至水樣中污泥的含量較少時停泵。
6)污水池穩定2 h以后測量池底污泥厚度,通過污水池內量尺及現場測量,得出污泥高度。并進行記錄,通過與試驗前的數據進行對比,得出排泥效果。
2.2 現場試驗情況
該試驗從2014年5月開始正式進行,共完成排泥試驗5次,排泥效果較為理想。試驗中全部按照前期制定的試驗方案進行,為了排泥試驗所得到的數據更加精準,2座污水池分別進行排泥試驗。1#污水池運行數據見表1,2#污水池運行數據見表2。

表1 1#污水池運行數據

表2 2#污水池運行數據
綜合1#、2#污水池運行數據可以看出,污水池經過技術改造后排泥效果較好,排泥后池底污泥層不超過0.15m。
2.3 運行周期的確定
根據試驗的測量數據和運行情況來看,2座反沖洗回收水池池底產生污泥的速度較慢。2015年5—8月,污水池池底污泥產生0.2m,考慮污水池產生污泥的速度受污水站前端來水水質的影響,因此排泥周期定為3個月,也可根據生產實際情況和生產需要進行污水池排泥。
2.4 運行參數的確定
1)沖洗時間。根據試驗可得出當污水池池底污泥高度小于0.5 m,沖洗泵沖洗時間為20 min,沖洗效果較好,當污水池池底污泥高度大于0.5m,沖洗時間25~30min,沖洗效果較好。
2)排泥泵運行時間。排泥泵運行時間應與沖洗泵運行時間相對應,沖洗泵運行時間為20min時,排泥泵運行時間為3~4 h。當沖洗泵運行時間為25~30min時,排泥泵運行時間應為4~5 h。
對污水池人工清淤和污水池改造這兩種方式進行了經濟性比較(表3),人工清淤次數按照每年2次計算,每次費用為5萬元。
每座污水池按照每年排泥2次計算。每次沖洗泵運行1 h(功率為22 kW),排泥泵運行4 h(功率11 kW),排泥泵運一備一。電費按照0.571 7元/ kWh計算,年使用電費為160元。排出后的污泥使用后端疊螺機進行脫泥,每次脫泥加藥濃度為20 mg/L,藥劑成本每噸為4萬元,年產生污水600m3計算,年藥劑費用為480元。污泥外運費用按照年500元估算。污水池改造后年運行費用為電費、藥劑費、污泥外運費用的總和為1140元。年維護費用主要為機泵維修維護費用,按照500元/臺計算,5臺泵年維護費用為2500元。

表3 兩種排泥方式經濟效果對比
從表3可以看出,與污水池清淤比較,污水池排泥的運行費用和維護費用可以忽略不計,年可節約清淤費用約為10萬元。
污水池經過技術改造,對于污水底部的污泥的排出效果較好。年運行費用較少,但一次性投資較大。而人工清淤的年運行費用高,工人勞動強度大,清淤作業時影響正常生產。
1)污水池經過技術改造后,排泥后池底污泥層不超過0.15m,能實現污水池內污泥的動態清除,可以隨時控制池底污泥的厚度,保證污水池有足夠的存儲空間,從而提高含油污水深度處理站污水處理的效果。
2)通過現場運行,摸索出污水池排泥最佳周期為3個月。使現場工人的操作有據可循,為精細生產管理提供技術指導。
3)污水池經過技術改造后,年可節約清淤費用約為10萬元。在節省費用同時能有效降低工人勞動強度。
2016-09-27
(編輯 杜麗華)
趙恩芳,2007年畢業于東北石油大學(石油工程專業),從事水質處理規劃設計工作,E-mail:soszef@126.com,地址:黑龍江省大慶油田有限責任公司第七采油廠規劃設計研究所,163517。