999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

催化裂化頂循油做氣分脫丙烷塔熱源節能技術改造

2017-08-08 00:14:36趙志飛
石油化工應用 2017年7期
關鍵詞:催化裂化

趙志飛

(中國石油華北石化分公司,河北任丘 062552)

催化裂化頂循油做氣分脫丙烷塔熱源節能技術改造

趙志飛

(中國石油華北石化分公司,河北任丘 062552)

分析了催化裂化裝置頂循油用于氣分裝置脫丙烷塔熱源可行性,介紹了氣分裝置脫丙烷塔新加再沸器流程改造情況,總結了技術改造應用效果。標定結果表明,催化裂化裝置頂循油做氣體裝置脫丙烷塔的重沸器熱源,替代原來重沸器加熱蒸汽,合理利用了催化裂化裝置的低溫熱,減少了催化裂化裝置的循環冷卻水用量,又大幅降低了氣體分離裝置加熱蒸汽量,取得了顯著的節能效果及經濟效益。

催化裂化;氣分;熱聯合;節能;改造

華北石化分公司30×104t/a氣體分餾裝置是由青島英派爾化學工程有限公司設計,主要處理催化裂化裝置脫硫后液化氣。裝置采用脫丙烷塔、脫乙烷塔、丙烯塔,三塔流程,脫乙烷塔、丙烯塔底采用低溫熱水為熱源,脫丙烷塔底設一臺重沸器,熱源為低壓蒸汽[1]。

160×104t/a重油催化裂化裝置由洛陽石油化工工程公司設計。裝置現有頂循流程是頂循油抽出后經泵送,先經E201與熱媒水進行換熱,再經E206與循環水換熱,冷卻至約80℃返回分餾塔。因裝置低溫熱富余太多,熱媒水沒有二級用戶使用,通過循環水取走熱量冷制熱媒水至65℃返回熱媒水系統[2]。

1 熱聯合項目改造可行性分析

熱聯合改造項目計劃將催化頂循油送至氣分裝置作為脫丙烷塔塔底熱源,用以替代1.0 MPa加熱蒸汽,自氣分裝置換熱完畢后的頂循油再返回至催化。催化頂循油運行流量310 t/h,其比熱按0.6 kcal/(kg·℃)計[3],頂循油提供的熱負荷為:310×(130-110)×0.6×4.2×106/3 600=4 340 kW,設計脫丙烷塔加熱負荷為6 210 kW,頂循油可提供脫丙烷塔底大部分熱負荷,剩余熱負荷還需由1.0 MPa蒸汽提供。另外,對頂循循環泵的流量和揚程及頂循所經過的換熱器和管線阻力進行了核算,表明現有頂循泵無需更換即可滿足需要。脫丙烷塔塔底溫度約101℃,催化頂循油來氣分裝置前的溫度為130℃,具備足夠的傳熱推動力和可利用潛能[4]。

熱聯合項目計劃氣分脫丙烷塔底重沸器設置兩臺,其中一臺用催化頂循油作熱源,另一臺仍以1.0 MPa蒸汽作熱源,裝置正常生產時重沸器用催化頂循作為主要熱源,而以蒸汽為熱源的重沸器通入少量蒸汽始終處于熱備用狀態,當催化裝置生產有波動影響頂循正常操作時,能夠快速投用蒸汽為熱源的重沸器,可確保氣分裝置正常生產[5]。

2 熱聯合項目改造的內容

因改造環境空間局促,氣分脫丙烷塔底新增重沸器的型式為立式固定管板式,原重沸器及工藝流程保留。新增再沸器的管程介質為液化氣,殼程為催化頂循油,新增再沸器的管程進出口分別與原換熱器管程進出口相連。

催化頂循原流程不變,增加頂循油至氣分以及從氣分返回流程。自動控制部分,新增再沸器殼程頂循油進出流程上安裝熱電偶;為方便控制脫丙烷塔熱負荷和平穩頂循油流量以減少對催化裝置影響,在頂循油進新增再沸器前管線上安裝有三通閥,根據實際生產需要,調節進換熱器頂循油流量而不改變頂循油總流量(見圖1、表 1)。

表1 新增脫丙烷塔再沸器設備表

3 改造運行效果

熱聯合投用后,兩套裝置操作數據(見表2、表3)。

表2 催化裝置操作變化情況

從表2、表3可以看出,投用熱聯合后催化頂循返塔溫度,氣分脫丙烷塔底溫度均無大變化,催化及氣分裝置能夠滿足操作要求。

圖1 催化頂循油與氣分脫丙烷塔熱聯合流程圖(粗線為新加部分)

表3 氣分裝置操作變化情況

表4熱聯合效果分析數據

根據表4的數據,可以得出脫丙烷塔的總加熱負荷為:

熱聯合后,頂循油提供的熱負荷為:

頂循油能提供脫丙烷塔83.5%的部分熱負荷,剩余熱負荷仍由1.0 MPa蒸汽提供。

另外裝置熱聯合時,各裝置的波動會受彼此影響。例如熱聯合期間氣分裝置頂循油三通閥切除時,導致頂循流量較大波動(切換時達到356 t/h),頂循返塔溫度有所波動,波動原因是當氣分的頂循三通閥切除后,調節不及時,催化頂循泵出口壓降變低導致流量變大,最終引起頂循返塔溫度變化。

4 效益估算

4.1 能耗節約估算

熱聯合運行前,催化頂循油的低溫熱由熱媒水帶走再由循環水進行冷卻,氣分丙烷塔熱負荷全部由1.0 MPa蒸汽提供;熱聯合投用后頂循油的部分低溫熱代替氣分脫丙烷塔蒸汽提供熱負荷。

根據催化、氣分改造前后運行數據,可以得出熱聯合投用后公司全年降低能耗4 781 700 kgEo,折合4 781.7 t標油。(開工時數按8 400 h計,1.0 MPa蒸汽,循環水能耗折標分別按76和0.1計算[6]):

4.2 經濟效益估算

項目的利潤主要來源于節省的循環水及1.0 MPa蒸汽使用量,項目實施后年效益合計1 181.3萬元:(開工時數按8 400 h計,1.0 MPa蒸汽按180元/噸計,凝結水按除氧水價格20元/噸計;循環水按0.44元/噸計):

4.3 投資回報期

該項目建設投資為1 189萬元,年均節約費用為1 078.5萬元,投資回收期1.6年(含建設期0.5年)。

5 結論

(1)催化與氣分裝置熱聯合項目合理利用了催化裝置的頂循油低溫熱,減少了催化裝置的循環冷卻水用量,又大幅降低了氣分裝置丙烷塔的加熱蒸汽量,取得了顯著的節能效果及經濟效益。

(2)通過熱聯合技術改造優化了催化裝置操作,有利于催化裝置在夏季滿負荷生產時頂循溫度的進一步降低。

(3)熱聯合技術改造后裝置間相互影響程度增加,對裝置的平穩運行提出了更高要求。

[1] Q/SY HS1012-2011.氣體分餾裝置操作規程[Z].2011.

[2] Q/SY HS1106-2011.第三催化裂化裝置操作規程[Z].2011.

[3] 陳文杰.催化裂化與氣體分離裝置間熱聯合技術改造[J].工業技術,2007,35(3):198-201.

[4] 陶旭海.能量系統優化技術在催化裂化-氣體分餾熱聯合裝置節能改造的應用[J].上海節能,2002,(5):21-24.

[5] 李永生,等.催化裂化裝置低溫熱回收技術應用[J].河南化工,2007,24(9):38-40.

[6] GB/T50441-2007.石油化工設計能耗計算標準[S].2008.

Technical reform for energy saving by top cycle oil of FCC as gas depropanizer heat source

ZHAO Zhifei
(PetroChina NorthChina Petrochemical Company,Renqiu Hebei 062552,China)

Analysis of the top cycle oil of FCC for gas separation depropanizator source feasibility,introduces the gas separation additional depropanizer reboiler process reform,summarizes the application effect of technological transformation.Calibration results show that top cycle oil of FCC as gas separation depropanizator source is reasonable.In this way,the low temperature heat from FCC is reasonably used,circulating cooling water for FCC is decreased,the amount of steam to be heated in gas separator is greatly reduced,resulting in obvious energy saving and economic results.

FCC;gas separator;heat combination;energy saving;reform

TE965

A

1673-5285(2017)07-0127-03

10.3969/j.issn.1673-5285.2017.07.029

2017-05-31

趙志飛,男(1983-),工程師,2007年畢業于河北工業大學化學工程與工藝專業,工學學士,從事石油煉制技術管理和煉油環保技術研究工作,郵箱:hb_zzf@petrochina.com.cn。

猜你喜歡
催化裂化
催化裂化再生器殼體關鍵制造技術
提高催化裂化C4和C5/C6餾分價值的新工藝
催化裂化裝置摻渣比改造后的運行優化
催化裂化油漿增產防水卷材專用瀝青的開發研究
石油瀝青(2018年2期)2018-05-19 02:13:23
催化裂化裝置兩器的組焊施工方法
催化裂化裝置脫硫脫硝單元急冷吸收塔水珠分離器兩種組裝工藝的介紹
催化裂化汽油脫硫工藝淺析
催化裂化多產丙烯
化工進展(2015年6期)2015-11-13 00:26:37
催化裂化提升管反應器流動反應耦合模型研究進展
化工進展(2015年3期)2015-11-11 09:19:35
降低催化裂化裝置液化氣收率淺析
主站蜘蛛池模板: 精品1区2区3区| 麻豆精品久久久久久久99蜜桃| 欧日韩在线不卡视频| 72种姿势欧美久久久大黄蕉| 久久综合丝袜日本网| 激情无码视频在线看| 国产精品漂亮美女在线观看| 国内精品久久九九国产精品| 久久国产高清视频| 54pao国产成人免费视频| 久久精品人人做人人综合试看| www欧美在线观看| 国产va在线| 四虎永久在线| 精品国产毛片| 看看一级毛片| aaa国产一级毛片| 无码aaa视频| 成年女人a毛片免费视频| 亚洲av综合网| 亚洲av无码人妻| 日韩精品视频久久| 亚洲国产高清精品线久久| 无码av免费不卡在线观看| 日韩欧美中文字幕在线韩免费| 国产乱人激情H在线观看| 国产在线高清一级毛片| 国内精自视频品线一二区| 香蕉色综合| 国产精品主播| 国产午夜福利亚洲第一| AV天堂资源福利在线观看| 91在线一9|永久视频在线| 91美女在线| 国产91精品调教在线播放| 国产性爱网站| 成年人国产视频| 欧美第九页| 成人91在线| 国产99精品久久| 国产无码精品在线| 热思思久久免费视频| 亚洲成aⅴ人在线观看| 99在线视频免费| 超碰精品无码一区二区| 国产成年女人特黄特色毛片免| 在线无码九区| 在线观看亚洲成人| 在线观看国产精品一区| 久草视频精品| 色哟哟精品无码网站在线播放视频| 亚洲天堂网视频| 无码日韩视频| 成AV人片一区二区三区久久| 日本午夜影院| 国产手机在线小视频免费观看 | 97成人在线观看| 久久国产拍爱| 色噜噜久久| 男女男免费视频网站国产| 亚洲欧美日韩精品专区| 99er精品视频| 一本视频精品中文字幕| 亚洲精品天堂自在久久77| 久久亚洲美女精品国产精品| 青青国产成人免费精品视频| 国产免费网址| 国产地址二永久伊甸园| 欧美日韩福利| 成人毛片在线播放| 幺女国产一级毛片| 伊人网址在线| 亚洲最大看欧美片网站地址| 午夜毛片免费看| 无码专区国产精品一区| 最新亚洲人成网站在线观看| 99人妻碰碰碰久久久久禁片| 一级毛片网| 亚洲黄色网站视频| 国产激情无码一区二区免费| 成人久久精品一区二区三区| 亚洲啪啪网|