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李家峽水電站初期運行分析及缺陷處理淺析

2017-08-01 00:21:39李小莉
陜西水利 2017年2期
關(guān)鍵詞:分析

李小莉

李家峽水電站初期運行分析及缺陷處理淺析

李小莉

(陜西省寶雞峽引渭灌溉管理局林家村樞紐管理站,陜西寶雞721000)

根據(jù)李家峽水電站大壩和泄水建筑物在不同階段的運行情況,分析不同運行階段所產(chǎn)生的問題,如裂縫、滑坡、軟弱帶以及滲漏等,在檢查和觀測產(chǎn)生上述問題的基礎(chǔ)上,分析其成因和危害,并提出詳細的處理措施,同時分析泄水道產(chǎn)生的問題并提出總結(jié)修復(fù)消缺措施,為其它工程提供借鑒。

水電站;大壩運行;缺陷處理

1 工程概況及背景

李家峽水電站是黃河上游龍羊峽至劉家峽河段規(guī)劃開發(fā)十三級大型梯級電站的第三個大型梯級電站,位于青海省尖扎縣和化隆縣交界處。是以發(fā)電為主,兼顧灌溉、供水等綜合利用的大型水利工程。至龍羊峽水電站河道里程108.6 km,距青海省會西寧市直線距離55 km,公路里程112 km。電站設(shè)計裝機5臺,總裝機容量為2000 MW(5×400 MW)。工程分二期建成,一期工程裝機1600 MW(4×400 MW),二期工程裝機(400 MW),土建工程一次建成。電站在系統(tǒng)中擔任調(diào)峰、調(diào)頻、汛期擔負基荷。

1996年12月李家峽水電站下閘蓄水后,主壩開始發(fā)揮擋水作用。水庫先后經(jīng)歷了7次抬升過程,2002年2月2日達到歷史最高水位2180.38 m,超過正常蓄水位2180 m,此后李家峽水庫一直在正常蓄水位2180 m附近運行。

主壩下游壩面一直有保溫板覆蓋,不具備裂縫和其它缺陷系統(tǒng)檢查條件,但從日常巡視檢查來看,主壩投運以來下游壩面橫縫存在多處滲水點,這些滲水點在夏季滲水量小,冬季滲水量增大。壩內(nèi)各層廊道自投運以來都存在著廊道內(nèi)滲水點較多,且伴有白色、米黃色、棕褐色的析出物,析出物主要分布左岸副壩2155 m灌漿廊道和右岸2150 m橫排廊道。滲漏水造成各層廊道二期砼地面及排水溝部分砼腐蝕塌陷,目前2087 m左岸橫排廊道和2150 m右岸橫排廊道較嚴重。

2 大壩初期運行問題及處理措施

2.1 左岸新增裂縫問題及處理

2.1.1 左岸孤山頭新增裂縫的產(chǎn)生

李家峽左岸壩肩齒槽和左岸副壩基礎(chǔ)開挖后,左岸壩肩上游以拱壩上游邊坡、f36斷層溝和左岸副壩壩基邊坡為界形成近30 m高呈半島狀的山體——孤山頭,孤山頭總體走向NE40°,縱向長65 m,寬約30 m。巖體中有多條斷層發(fā)育,并相互交切,主要斷層有F26、F28、F32、F34、f16'、f132'等,孤山頭三面臨空,應(yīng)力場基本以自重為主。

翼墻基礎(chǔ)開挖炮震后,發(fā)現(xiàn)孤山頭頂部出現(xiàn)兩條寬約1.0~2.0 cm和一些傾向SE方向的卸荷拉裂縫,當時采取了分臺階削頭減載、錨固及鋼筋砼覆蓋等措施進行了加固。1991年~1994年監(jiān)測資料表明巖體變形速率逐步減小,基本趨于穩(wěn)定狀態(tài)。1994年施工中在孤山頭頂部臨時堆渣近2×104m3,1999年3月將這些堆渣清理運走后,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)孤山頭頂部靠翼墻上游側(cè)、副壩貼角面上有寬度5 mm~50 mm的裂縫。

圖1 左岸弧山頭加固處理剖面圖

2.1.2 裂縫成因分析

孤山頭的巖體變形產(chǎn)生裂縫的內(nèi)因是由于孤山頭巖體地質(zhì)構(gòu)造發(fā)育、巖體破碎;外因在初期處理前主要是受施工爆破震動的影響,初期處理后主要是由于頂部堆渣使已基本趨于穩(wěn)定的山體內(nèi)應(yīng)力發(fā)生重新調(diào)整,使孤山頭產(chǎn)生新的淺表變化而出現(xiàn)新的裂縫;經(jīng)過孤山頭剛體穩(wěn)定性計算分析,認為孤山頭在堆渣前穩(wěn)定性最好,堆渣后穩(wěn)定性有所降低,蓄水到2180m后由于堆渣清除和浮力的作用其穩(wěn)定性略有提高,表明孤山頭在各種情況下均沒有整體失穩(wěn)問題。

2.1.3 裂縫處理

雖然經(jīng)計算分析表明左岸孤山頭是穩(wěn)定的,但為了減小孤山頭在庫水位從2150 m抬升至正常蓄水位2180 m這一過程中的巖體變形,防止孤山頭巖體表部局部坍塌,確保帷幕安全和左岸中孔、底孔安全運行,對孤山頭采取了用鋼筋護坡和預(yù)應(yīng)力錨索、錨筋樁相結(jié)合的處理加固方案(圖1)。即對2155 m高程以上的孤山頭邊坡用鋼筋砼護坡加固;從2156.5 m至2174 m高程間隔布置100 t級和300 t級預(yù)應(yīng)力錨索,部分錨索穿過副壩帷幕;對翼墻外側(cè)的孤山頭裂縫采取部分挖除并回填;對孤山頭延續(xù)到副壩貼角砼上的裂縫和副壩壩體上的裂縫采用砼覆蓋處理。為監(jiān)測孤山頭在庫水位抬升過程中的變位情況,在孤山頭頂部布置了多點變位計和地表位移測點等到監(jiān)測設(shè)施。

2.2 左岸重力墩裂縫問題及處理

2.2.1 左岸重力墩裂縫性狀

李家峽左岸重力墩位于左壩肩,與主壩20#壩段、左岸副壩和孤山頭相鄰。1999年4月17日上午,設(shè)代人員在驗收20#壩段上游孤山頭貼坡砼倉面時,發(fā)現(xiàn)重力墩1段上游面,農(nóng)灌洞進口左側(cè)2170 m~2179 m高程之間有兩條斜裂縫。其特征是:縫面兩側(cè)平整,沒有錯動跡象,裂縫中間寬,上、下兩頭窄。裂縫下部與20#地勘洞的回填砼相接,上部斜交至左岸農(nóng)灌洞口閘室側(cè)墻漸滅。裂縫在重力墩表面分布形態(tài)如圖2所示。

從裂縫表面觀察,局部有水泥漿和LW化學(xué)漿液膠凝體滲出,經(jīng)鑿入10 cm左右后,縫內(nèi)均有LW膠凝體和水泥漿結(jié)石充填,在2174 m高程重力墩基巖面附近有大量LW漿液的膠凝體和水泥漿結(jié)石。

2.2.2 裂縫成因分析

經(jīng)分析研究認為:重力墩與孤山頭接觸面上的應(yīng)力很低且由重力墩自重作用產(chǎn)生,因此重力墩裂縫的產(chǎn)生與孤山頭裂縫及變形無關(guān);重力墩裂縫是砼溫度變化及先澆的20#地勘洞砼體形突變邊界所引起,F(xiàn)32斷層灌漿對重力墩裂縫起到一定的劈裂擴展作用。

重力墩裂縫經(jīng)現(xiàn)場查勘、鉆孔取芯檢查和孔內(nèi)錄像檢查,確定重力墩裂縫砼內(nèi)的淺層裂縫,裂縫以外砼體積僅約60 m3,其中在重力墩基本體型之內(nèi)約40 m3,且裂縫已被水泥漿結(jié)石和LW化學(xué)漿液膠凝體充填密實,認為重力墩裂縫隙對重力墩結(jié)構(gòu)受力狀態(tài)不會產(chǎn)生影響。

2.2.3 裂縫處理

圖2 重力墩裂縫分布圖

根據(jù)重力墩裂縫產(chǎn)生的原因及規(guī)模分析,裂縫不影響重力墩結(jié)構(gòu)受力。鑒于重力墩裂縫已被水泥漿結(jié)石和LW膠凝體充填,故沒有對裂縫進行處理。

2.3 “金三角”裂縫的檢查與處理

裂縫主要分布在左岸“金三角”2155 m高程開挖平臺、f20溝及其下游2158 m高程的馬道的貼坡混凝土面上,其中以2155 m高程混凝土平臺上的LF1為主。經(jīng)觀測裂縫縫展度變化量均較小,變化量基本在1 mm以內(nèi),呈周期性變化,縫展度冬季增加夏季減小。

2.3.1 裂縫成因分析

2004年3月11日,設(shè)計院就李家峽水電站左岸“金三角”裂縫成因問題進行了現(xiàn)場踏勘分析,認為裂縫成因有兩種可能性:一是1997年該部位錨索工程施工完后即澆筑2 m~3 m的貼坡砼,砼和巖體的粘接較差,隨著時間的推移,卸荷引起砼表部開裂;二是該部位錨索工程施工完后,因錨索本身的徐變,側(cè)向卸荷引起巖體開裂,且202#地下水長觀孔的水位變幅不大,因此揚壓力引起抬動的可能性不大。

2.3.2 裂縫處理

經(jīng)過對該部位地質(zhì)資料、監(jiān)測資料、施工情況等分析,該裂縫不會造成對拱壩壩肩穩(wěn)定安全的影響,但砼表面產(chǎn)生裂縫,可能滲入雨水,侵蝕砼內(nèi)包巖體,加快裂縫的發(fā)展趨勢。2004年10月,對左岸“金三角”2155(2156)m高程平臺上裂縫、f20溝及其下游2158 m馬道的貼坡砼面上裂縫進行了封閉處理。

3 結(jié)語

通過分析大壩在不同運行階段所產(chǎn)生的左岸孤山頭新增裂縫、左岸重力墩裂縫以及左岸“金三角”裂縫問題,根據(jù)不同的工程情況,提出和總結(jié)相應(yīng)的處理措施,為同類工程問題積累了寶貴的經(jīng)驗。同時,分析表明李家峽大壩運行過程中存在一定的缺陷和破壞,但是采用相關(guān)處理措施之后,工程能夠保證正常運行。

TV698.231

B

1673-9000(2017)02-0025-02

2016-12-11

李小莉(1975-),陜西寶雞人,助理工程師,主要從事水庫樞紐管理工作。

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