董紅麗
摘 要:在鋼鐵企業中,高爐是煉鐵廠最重要的設備,而鐵水擺動溜槽是高爐出鐵場系統中的關鍵設備。實際生產中要求該設備性能可靠,操作簡單,檢修方便。該文從某鋼廠實際生產情況出發,首先闡述了鐵水擺動溜槽的工作原理,之后分析了其電氣故障頻發的原因,重點介紹了降低故障頻發的措施,最后分析了改善后的效果。提出了如何通過電氣系統技術改造的方法,達到降低鐵水擺動溜槽故障率的目的,實施效果良好。
關鍵詞:電氣系統 技術改造 鐵水擺動溜槽 降低 故障率
中圖分類號:F424 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2017)06(b)-0046-02
高爐出鐵時,鐵水流經鐵水溝進入擺動溜槽,通過擺動溜槽的左右擺動,改變鐵水流動方向,并根據流量調整落點,使鐵水準確流入到鐵水罐中,運往煉鋼廠進行下一步工序的生產。高爐出鐵的鐵水溫度高達1 500多℃,擺動溜槽故障可能會導致鐵水外溢,燒毀運鐵鐵路及運鐵罐車。這會直接影響高爐的生產節奏,進而影響全廠的生產進度。因此,降低鐵水擺動溜槽故障率,能夠保障高爐按時出鐵,對順利生產起著舉足輕重的作用。
1 鐵水擺動溜槽的工作原理
鐵水擺動流槽由驅動裝置、連桿、托架和殼體等組成,驅動裝置由電機、減速器和手輪等部件組成。正常工作時,由接觸器控制電機正反轉動作,電機提供需要的動力,傳遞給減速器,經過減速器降低轉速,提高傳動力矩,連桿傳遞,推動托架在一定角度的擺動,實現擺動溜槽殼體左右隨著擺動,將鐵水放到鐵水罐中,滿足高爐生產需要。操作過程中,操作人員按動電機正轉或反轉控制按鈕,根據鐵水罐中鐵水量控制按動按鈕的時間,待鐵水罐裝滿鐵水,松開按鈕,通過電機正反轉的點動控制,完成溜槽左右擺動動作。
2 鐵水擺動溜槽電氣故障頻發原因
從實際生產運行情況看,鐵水擺動溜槽故障頻發的主要因素是電氣系統故障。其中電機及與電機相關的系統故障是主要誘因。
2.1 電氣設備選型不合理
2.1.1 接觸器選型不合理
設計人員設計時,對現場的實際運行工況考慮不全,造成接觸器選型不合理。電機額定電流為21.3 A,起動電流為43~69 A,而接觸器額定電流僅25 A。由于電機經常在點動狀態下工作,頻繁起動,電流較大,而接觸器額定電流較小,即額定容量偏小,接觸器觸頭容易粘連損壞。
2.1.2 按鈕控制不合理
控制電機正反轉的按鈕(控制手柄)為嵌入式按鈕,需操作人員用手指按入按鈕孔內10~18 mm。一方面,操作人員操作不方便;另一方面,按鈕動作行程較長,容易造成按鈕虛接,使接觸器抖動損壞,電機拖動的溜槽頻繁地左右擺動無法停止,使鐵水外溢。
2.2 操作人員操作不規范
崗位工操作方法不規范,隨意性較大。溜槽擺動時,操作人員經常連續快速切換點動按鈕或手指用力不足,造成接觸器連續快速動作,觸頭拉弧嚴重,容易造成接觸器觸頭燒蝕或粘連,致使接觸器損壞。經常發生因接觸器粘連導致溜槽過位,而使鐵水無法倒入鐵水罐中,損壞軌道等事故。
2.3 電機配套設備不齊全
擺動溜槽配用電機為繞線式抱閘電機,沒有配用電阻器。電機起動電流為43~69 A,起動電流較大,無配用電阻器則不能有效降低起動電流。較大的起動電流會產生較大的線路壓降,減小電機的起動轉矩,影響電機本身的起動;還會使電機繞組發熱,縮短電機使用壽命。
2.4 電氣控制回路安全措施不完善
控制回路只能控制電機正轉或反轉,且均為點動控制。即操作人員點動電機正轉按鈕時,電機正轉;點動電機反轉按鈕時,電機反轉;不按按鈕時,電機停轉。未設計單獨的急停裝置。如接觸器因電流過大,意外粘連,會導致電機一直正轉或者反轉,造成溜槽長時間連續動作,無法停止,而發生各種事故。
3 降低故障頻發措施
3.1 選用合適的電氣設備
3.1.1 更換合適的接觸器
原接觸器額定電流僅25 A,而電機額定電流為21.3 A,起動電流為43~69 A,接觸器觸點容量明顯不足。故將額定電流為25 A的接觸器更換為額定電流32 A的接觸器,提高接觸器觸點容量。能夠有效解決點動操作過程中瞬間電流過大,觸頭間拉弧嚴重的問題,保護好接觸器。
3.1.2 更換新型手柄
將原來嵌入式按鈕更換為NP3-1A型控制手柄。此控制手柄輕小靈便、易于操作,可避免嵌入式按鈕動作行程較長的問題。
3.2 改造設備規避人為因素風險
對于操作人員不按規范操作的問題,首先要從管理上制定切實有效的管理措施;更要從設備改造的角度出發,從根本上解決問題。原接觸器觸頭在操作人員點動控制按鈕時,會馬上接通或者斷開。現加裝延時觸頭,延時時間為0.1~3 s,防止接觸器連續快速動作。比如,電機剛剛正轉,操作人員突然點反轉,電機會延時一段時間才能反轉,有效地保護電機,規避操作人員胡亂操作的風險。
3.3 合理改裝電氣設備
在公式中:U1為電機定子相電壓;R1, X1為電機定子相電阻、相電抗;R2,X2為電機轉子相電阻、相電抗折算值。由(1)、(2)兩式可知,在電機轉子回路中串入電阻器,增加適當的轉子電阻值,既能降低起動電流,又能提高起動轉矩,有效改善電機機械特性,電機抗過載能力增強。因此,在此電機控制裝置轉子回路中串入起動電阻,能夠增加電機起動轉矩,同時降低起動電流,延長電機使用壽命。
3.4 增加安全防護措施
在原有的只能進行電機正轉或反轉控制基礎上。在電機主控制回路中,加裝主回路控制接觸器,在控制回路中,加裝相應的接觸器和控制開關。且加裝的主回路接觸器容量大于正、反轉接觸器容量,在主回路中,加裝的接觸器主觸點在控制電機正反轉的接觸器主觸點之前,當電機正反轉控制出現問題時,能夠及時切斷主回路控制電源,保護電機。
4 改善后效果
通過以上對鐵水擺動溜槽電氣故障頻發原因的分析,進行電氣系統技術改造,取得了較好的效果。首先,電機起動電流由43~69 A降至17~35 A,損壞率明顯降低;其次,加裝的接觸器延時觸頭延時時間長達3 s,有效避免了接觸器因連續快速動作導致損壞的問題;最后,即使快速連續點動按鈕,接觸器仍斷續動作,觸頭不易拉弧,接觸器損壞率幾乎為零。不僅降低了因電氣系統故障導致的鐵水擺動溜槽故障率,還延長了電氣設備使用壽命,節省了備件費用。操作人員操作方便,動作可靠,且可隨時切斷主電源,保障設備安全,避免發生因擺動溜槽故障造成鐵路及鐵水罐車損壞的事故。設備安全性顯著提高,保障高爐準時出鐵,使生產順利進行。
參考文獻
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