張彩臣+楊軍


摘 要:本鋼2300mm生產(chǎn)線是國內(nèi)最寬幅的熱軋帶鋼生產(chǎn)線之一,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多樣化,隨著產(chǎn)品精度要求的不斷提高,原有的寬度控制精度不能滿足顧客的實際需求。通過對影響帶鋼頭尾寬度超差的原因分析,改進帶鋼短行程控制策略,模型表的優(yōu)化,應用工具的開發(fā),經(jīng)過一年多生產(chǎn)調(diào)試,帶鋼頭尾超寬問題得到有效解決,滿足顧客的高要求。
關鍵詞:帶鋼寬度;中間坯;短行程控制
中圖分類號:TG335.11 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2017)11-0051-02
1 引言
熱軋帶鋼寬度是熱軋產(chǎn)品質(zhì)量控制的主要指標,提高寬度尺寸精度是提高熱軋帶鋼產(chǎn)品質(zhì)量的重要手段[1]。目前,市場對產(chǎn)品精度的要求越來越高,原控制精度已無法滿足實際需求。超寬導致吊送時破邊,卷形差,成材率低等問題,已經(jīng)成為熱軋帶鋼現(xiàn)場控制的關鍵技術(shù)問題。
本鋼2300mm熱軋生產(chǎn)線荒軋(RM)采用兩架可逆軋機的設計方式,每架水平輥軋機前配置一架控制寬度立輥軋機(E1、E2),精軋前配小立輥(F1E),實際生產(chǎn)中主要通過上述三組立輥控制帶鋼的寬度[2]。本文通過分析實際生產(chǎn)參數(shù)等信息,提出相應的控制技術(shù)手段,將這一問題得到很好解決。
2 數(shù)據(jù)采集與分析
2.1 原模型短行程的缺陷
帶鋼的頭尾寬度控制主要是由立輥E1、E2和F1E進行控制。在模型表中根據(jù)不同的厚度區(qū)間給定不同的短行程控制參數(shù),從而控制帶鋼的頭尾寬度。在實際的生產(chǎn)過程中,原模型控制存一定缺陷,導致短行程控制沖突,造成了頭尾寬度控制無法精確調(diào)整。主要可分為以下兩種情況。一種是工藝相同厚度不同共用控制參數(shù)時,軋制薄規(guī)格時出現(xiàn)嚴重的帶鋼頸部拉窄的情況。另一種,荒軋6道次或8道次不同軋制時,因帶鋼寬展不同,結(jié)果導致帶鋼頭尾出現(xiàn)超寬問題。
2.2 U型飛剪剪切的影響
生產(chǎn)飛剪采用U型剪刃。因為邊部先剪切,中間坯受力向邊部擴散,導致中間坯切面向兩側(cè)自由寬展。為了測量推鋼尾部數(shù)據(jù),現(xiàn)場先后進行兩次試驗,如圖1所示。
飛剪切過的刀口有延展現(xiàn)象,將橫截面的弧度近似看做圓弧,按照弧度壓平后計算帶鋼寬度變化,結(jié)果相差17mm。采用另一種方法進行測量,結(jié)果顯示,尾部形狀短距離(1.5m)逐漸展寬,換算成粗軋最后一道次為尾部88mm,即需要對對粗軋最后道次進行嚴格控制。
3 模型設計與優(yōu)化
現(xiàn)場控制成品厚度規(guī)格索引為27個,若按照厚度劃分,短行程數(shù)據(jù)庫將擴大27倍,此外,考慮道次影響等,實際計算將更加復雜[3.4]。因此,為了減少對服務器的影響,本研究提出通過分層中間坯厚度提高帶鋼頭尾寬度控制精度的方法。將中間坯厚度(28~60mm)與成品厚度劃分6個區(qū)間索引,同時將RM不同的軋制道次進行區(qū)別對待。結(jié)合實際生產(chǎn)對模型的精細調(diào)整,達到改善帶鋼頭尾寬度的目的。
具體實施方案包括以下幾方面:(1)短行程分組號由3維索引增加“中間坯厚度”索引,如圖2(a)所示。使系統(tǒng)可區(qū)分不同中間坯厚度。(2)每組短行程控制參數(shù)由2個矩陣,增至4個矩陣,并修改控制程序。荒軋6道次和8道次可使用不同矩陣控制。(3)短行程分組號第3維為側(cè)壓量索引,通過調(diào)節(jié)檔位定義分界點,使得所有投入SSP規(guī)格全部落入“0”檔中,以便系統(tǒng)可區(qū)分是否投入SSP,如圖2(b)所示。(4)針對提出的通過分層中間坯提高帶鋼頭尾寬度控制精度的方法,本研究開發(fā)了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新軟件,制定/實現(xiàn)新的人工調(diào)節(jié)短行程參數(shù)的工作流程。
單純通過E1、E2控制無法解決頭尾超寬的問題。本研究將原設計僅作為導尺功能的小立輥F1E充分利用,將小立輥F1E增加中間坯頭尾短行程控制功能。首先,通過粗軋立輥道次短行程參數(shù)的調(diào)整,保證粗軋出口寬度良好,隨后,通過增加精軋前小立輥(F1E)頭、尾短行程控寬功能,對帶鋼尾部進行最終控制,滿足生產(chǎn)需求。
4 改善效果
采用本研究設計的新控制,經(jīng)過現(xiàn)場一年的調(diào)試,所有規(guī)格的鋼卷頭尾超寬問題均得到有效改善,市場反饋本鋼2300mm機組生產(chǎn)產(chǎn)品頭尾寬度控制良好,與此前相比有很大改進。從生產(chǎn)工藝控制角度,不同鋼種規(guī)格的頭尾控制參數(shù)穩(wěn)定固化,同一工藝軋制將會保持一貫的穩(wěn)定性,消除不同鋼種、不同規(guī)格之間的相互影響。
5 結(jié)語
(1)現(xiàn)行帶鋼的頭尾寬度控制根據(jù)RM每道次軋制的軋件入口厚度,通過立輥實現(xiàn)短行程控制。該模型控制存一定缺陷,導致短行程控制沖突,造成了頭尾寬度控制無法精確調(diào)整。
(2)本研究通過增加短行程分組號索引,同時增加短行程控制參數(shù)矩陣等方法,開發(fā)了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新軟件,制定/實現(xiàn)新的人工調(diào)節(jié)短行程參數(shù)的工作流程,實現(xiàn)簡化操作,并顯著提高生產(chǎn)效率。
(3)新控制方法經(jīng)過一年多的調(diào)試,所有規(guī)格的鋼卷頭尾超寬問題都得到有效的改進,得到市場的認可。同時節(jié)省了人工查找、匹配的環(huán)節(jié)和時間,將控制時間縮短為原方案的1/4左右。
參考文獻
[1]黃爽.熱軋帶鋼寬度控制的改進措施[J].軋鋼,2014,31(2):59-62.
[2]鄭中.本鋼熱軋2300mm機組生產(chǎn)線現(xiàn)狀及發(fā)展[C].全國軋鋼生產(chǎn)技術(shù)會議,2010.
[3]張文.軋鋼生產(chǎn)基礎知識問答[M].冶金工業(yè)出版社,1994.
[4]孫一康.帶鋼熱連軋的模型與控制[M].冶金工業(yè)出版社,2002.