彭紅軍
新疆克拉瑪依紅山油田有限責任公司(新疆克拉瑪依834000)
熱采套管損壞原因分析及修復工藝篩選研究
彭紅軍
新疆克拉瑪依紅山油田有限責任公司(新疆克拉瑪依834000)
由于X區熱采井地層的特殊性,預應力固井效果差,蒸汽高溫熱應力極易導致套管損壞。通過分析套管損壞原因,篩選修井工藝,給出針對性的具體施工步驟,對套管破損點進行堵漏、下襯管、管外封竄等措施,恢復油井的生產,達到增儲上產的目的。全年施工12口井,增油7 062 t,投入產出比為1.22,當年回收投資,確保了油井的正常生產。
熱采井;套管損壞;修井工藝
熱采井的套管和水泥承受高溫嚴峻考驗,套管處于高溫熱力場中受熱伸長,內部產生壓應力,強度降低。當壓應力超過材料屈服強度極限時,套管將發生斷裂或損壞。注蒸汽時管柱膨脹,正常載荷從拉伸變向壓縮。注蒸汽停止時,溫度大幅下降,拉伸力作用,多次反復變化會導致套管節箍漏失和螺紋滑脫損壞。試驗表明當溫度超過110℃,各種水泥的抗壓強度都大幅度下降。當溫度繼續升高達到臨界溫度,水泥石強度將發生崩解,喪失對套管的支撐密閉作用。熱采井中水泥石所承受的高溫大多已達到或超過臨界溫度,時常發生強度破壞。
由于X區下部石炭系巖性致密,屬裂縫性油藏,井眼規則,固井存在不同程度漏失,而上部油藏呈透鏡狀分布,為異常高壓,固井聲幅解釋大部分僅為合格,井口附近無水泥。為防止套管受熱膨脹,井口上抬,套管頭與表層套管用環形鋼板固定在一起。對于管外沒有水泥又不能自由伸長的套管,即使溫度稍有上升,也可能縱向彎曲而破損[1-3]。雖然進行了預應力固井,但由于石炭系巖性致密,固井時地錨的撐爪經常不能很好嵌入地層、與井壁錨死,達不到預應力固井的效果。最后,注入高溫高壓的蒸汽,加劇油井套管受熱損壞的危險。由于套管管柱的反復伸縮,勢必造成管外水泥強度的下降,影響固井質量,造成管外竄漏。這種情況大量存在于X區的熱采井中。
在采油工藝方面,一般注汽管柱由隔熱油管、伸縮管、高溫封隔器等組成。隔熱油管主要用于熱采井注蒸汽時減少井筒熱損失、提高井底蒸汽干度、保護油層套管、管外水泥環免遭損壞。由于該區熱采井埋藏深度淺、油層厚度小、吞吐周期短,選用注汽、采油一次性管柱,未使用隔熱油管、高溫封隔器等注蒸汽管柱,套管直接受熱,對套管及管外水泥環未起保護作用,影響其使用壽命[4]。而注入的蒸汽由于脫氧不徹底、含鐵超標等發生電解作用,也會蝕穿鋼質的套管,產生漏洞、裂縫等。在X熱采區套管變形、錯斷、漏洞、裂縫較多。
針對X區熱采井套管損壞及管外竄漏情況,制定了一系列修井工藝措施,確保了熱采井的正常生產。
X區的部分熱采井屬于套管斷裂、變形及腐蝕,套管損壞位置在油井上部。對這些油井的修復可以采取擠高溫封堵劑、套管補貼、上部套管內襯、全井下襯管。由于套管損壞位置距地表較近,上部圍巖壓力低,擠高溫封堵劑用量大,費用高,成功率低。Φ177.8 mm套管高溫補貼工藝不過關,不能很好解決套管下輪吞吐注汽采油的要求。上部套管內襯比全井下套管,能節約部分材料費用[5]。但若采油管柱落入內襯套管下部,靠在Φ177.8 mm套管壁上,下打撈工具受到限制,下部Φ177.8 mm套管發生變形無法修復,可能造成該井報廢。這部分熱采井只有齊古組油層,上部再無油層,采取全井下Φ177.8 mm套管,重新固井的辦法,雖然縮小套管內徑,但對采油工藝及生產不會造成影響。
具體施工步驟:①提出井內原管柱,證實套管變形及錯斷位置;②如套管變形,可以用脹管器將套管擠扁的地方由小到大逐級脹開或者用磨銑工具,擴大套管內徑,直到符合下襯管柱要求;③如套管錯斷,采取先扶正套管后固井,鉆灰,通井,直到符合下襯管柱要求;④按設計要求下入規定的襯管柱;⑤襯管柱下至設計深度后應充分循環洗井,正常后注入符合設計性能要求及數量的水泥漿;⑥剪斷銷釘,倒扣脫手后將上部鉆具提至設計位置反洗井,襯管內留10~20 m水泥塞,候凝;⑦鉆灰至要求位置,通井、試壓符合標準;⑧測井檢查固井質量;⑨按要求射孔完井(圖1)。

圖1 全井下套管前后對比圖
X區的另一部分熱采井,實際上屬于管外竄漏,目前二、三輪井較多,生產潛力大。采取表層套管管外鉆側孔,至表層套管下部,再重新擠水泥固井,以及在套管環形空間擠水泥,確保油層套管外有水泥的辦法,減少套管無水泥部分,降低套管受熱的自由膨脹,延長套管的使用壽命。
具體施工步驟:①提出井內原井管柱,通井檢查套管質量,油層上部套管試壓合格;②表層套管四周用動力鉆,呈對角鉆側孔,至表層套管深度以下;③將油管下至所鉆側孔深度,擠少量水泥固結油管;④割去表套與油套的環行鋼板,在側孔油管內擠水泥封管外竄;⑤向套管環行空間擠水泥;⑥重新焊環行鋼板;⑦通井至井底,下完井結構(圖2)。

圖2 表層套管外鉆側孔前后對比圖
全年熱采井套管損壞及管外竄漏井施工12口,效果明顯(表1)。截至2015年11月,累積增產原油7 062 t,施工費用204.241 7萬元,原油操作費用按352元/t計算,投入產出比為1.22,當年就回收投資(表1)。

表1 施工井效果統計表
隨著油井生產時間越長,修井等措施進行的越頻繁,套管損壞的機會就越多,修理套管的任務就越重。X區稠油油藏,從20世紀90年代初開發到目前,已有100多口井套管有不同程度的損壞,每年損壞的數字仍在不斷增加。因此,對套管損壞、變形等進行分析,確定引起套管損壞的原因和損壞的類型,篩選修井工藝,通過上修,能盡快修復套管損壞井及管外竄漏井,提高油井的利用率,最終改善開發效果。

續表1施工井效果統計表
[1]聶海光,王新河.油氣田井下作業修井工程[M].北京:石油工業出版社,2002.
[2]博貝格T C.熱力采油工程方法[M].遼河油田科技處,譯.北京:石油工業出版社,1980.
[3]得克薩斯大學.油井維修[M].唐北星,譯.北京:石油工業出版社,1982.
[4]趙源浦,李會會,謝進,等.套管封隔器完井試油期間失效因素分析及對策[J].石油工業技術監督,2016,32(4):52-56.
[5]劉合.油田套管損壞防治技術[M].北京:石油工業出版社,2003.
BecauseoftheparticularityoftheformationofthermalrecoverywellsinXarea,theeffectofprestressedcementingispoor,andthe hightemperaturesteammakesthecasingproducethermalstressandthereforeeasilyleadstothedamageofcasing.Thespecificconstruction stepsofrepairingcasingarepresentedthroughtheanalysisofcasingdamagereasonsandtheselectionofworkoverprocesses.Theproduction ofoilwellscanberecoveredandthepurposeofproductionandreservesincreasingcanbereachedthroughpluggingtheleakagepoint,mak?inglinerwithincasingandsealingchannelingoutsidecasing.Thecasingof 12wellswasrepairedinoneyear,oilproductionwasincreasedby 7062t,andtheinput-outputratiois1.22.Investmentwasrecoveredinthatyear,andthenormalproductionofoilwellswasensured.
thermal recovery well;casing damage;workover technology
左學敏
2017-04-08
彭紅軍(1966-),男,工程師,主要從事井下作業管理工作。