李杰義,譚厚章,韓瑞午,李兵,甄志廣,鄭海國,楊浩
(1.石家莊良村熱電有限公司,石家莊 052165; 2.西安交通大學 能源與動力工程學院,西安 710049;3.西安格瑞電力科技有限公司,西安 710043)
300 MW機組雙進雙出磨煤機分離器改造優化
李杰義1,譚厚章2,韓瑞午2,李兵1,甄志廣1,鄭海國3,楊浩3
(1.石家莊良村熱電有限公司,石家莊 052165; 2.西安交通大學 能源與動力工程學院,西安 710049;3.西安格瑞電力科技有限公司,西安 710043)
石家莊良村熱電有限公司300 MW機組鍋爐采用MGS4062型雙進雙出磨煤機,隨著煤質的下降和入爐煤雜物的增多,配套的徑向擋板型分離器存在嚴重堵塞問題,影響機組帶負荷能力。通過將分離器改造為雙級軸向型,并在出粉口和回粉斜管上加裝雜物過濾裝置,實現磨煤機正常出力條件下煤粉均勻性指數≥1,磨煤單耗下降12.2%,磨煤機出力提高36%以上;同時,煤粉中的雜物能被過濾和清理出來,避免堵塞一次風管和鎖氣器。
雙進雙出磨煤機;堵塞;雙級軸向分離;雜物過濾裝置;磨煤單耗
磨煤機徑向分離器具有分離效果差、容積利用率低、阻力大、均勻性差、循環倍率高等缺點[1-2],且由于折向擋板排列緊密,原煤中混有的秸稈、布條、繩線等雜物經常纏繞在擋板葉片上,堵塞流通通道,造成回粉不暢或不回粉,影響磨煤機出力和煤粉均勻性。分離器堵塞后只能靠定期停運磨煤機來進行人工清理,工作量大且影響機組連續帶負荷能力。
石家莊良村熱電有限公司300 MW機組每臺鍋爐配備3臺MGS4062型雙進雙出磨煤機,配套分離器為靜態徑向擋板型。由于煤質下降和入爐煤中雜物增多,徑向擋板頻繁發生堵塞,導致分離器阻力增加、磨煤單耗升高、磨煤機出力降低、煤粉均勻性變差等一系列問題,且每隔一段時間必須停運磨煤機對分離器擋板進行雜物清理。同時,該廠入爐煤中夾帶有大量的樹枝、雜草、編織袋、塑料袋等輕質雜物,其中能夠通過軸向擋板的雜物會進入一次風管,堵塞在一次風噴口的濃淡分離器擋板及加強筋上,造成一次風堵管,嚴重時造成一次風噴口燒毀;而未通過軸向擋板的雜物則進入回粉管,堵塞鎖氣器[3]。
為解決上述問題,擬將靜態徑向分離器改造為雙級軸向型分離器[4],以增加制粉系統出力;同時,在出粉口和回粉斜管內加裝雜物過濾裝置,定期將雜物清理出分離器,保證制粉系統的安全運行。性能試驗表明:軸向分離器改造后的節能效果明顯,切實降低了磨煤單耗,且停運磨煤機清理雜物的周期大大延長。
(1)實現雙級軸向分離。除將原徑向型分離器改為軸向型外,在分離器內錐下部、內外錐之間的空間增加一級可調軸向擋板,使煤粉氣流從分離器下部開始旋轉分離,延長了旋轉路程,增強了分離效果,從而提高出口煤粉細度和均勻性;同時,擋板角度可靈活調節,相鄰級擋板反向安裝,有利于強化煤粉顆粒碰撞沉降的效果。
(2)降低系統阻力。軸向型擋板與徑向型擋板結構完全不同,雜物由于重力作用無法在擋板處停留,堵塞的可能性減小;軸向型擋板的最小通流面積增加,旋流空間增大,有助于減小分離器系統阻力,增加出粉率,降低磨煤單耗。
(3)具有較好的細度調節特性。雙級軸向型擋板調節范圍大,磨煤機分離器擋板開大時煤粉細度增大,反之則減小。可根據煤質的不同,靈活調節兩級擋板,在保證制粉系統出力的前提下,將煤粉細度控制在5%~10%[5]。
(4)無積粉死角。將原分離器內錐體改為全封閉內筒,不再出現短路及堵塞現象,基本可以杜絕內錐堵粉[6]。
在已有分離器的空間范圍內,通過設計和優化,將#1鍋爐A磨煤機兩側的徑向分離器改造為雙級軸向型,改造方案如圖1所示。
具體改造方案如下。
(1)拆除原徑向分離器的旋流分離室、徑向擋板、內錐帽等部件,保留原分離器的入口和回粉管,保持安裝支架、內外錐主體等分離器的基礎不動。

圖1 改造方案示意
(2)分離器出口和一次風管道整體升高1.5 m,將重新設計的旋流分離室、軸向擋板、雜物過濾裝置和內錐帽與原分離器內外錐體對接。
(3)在分離器內錐下部、內外錐之間的空間增加一級可調軸向擋板,并在內錐體底部加裝梯形撞擊錐,借助氣流的擴容作用促進煤粉的重力分離。
(4)在出粉口適當位置加裝雜物過濾格柵,將雜物攔截在分離器內。配套安裝壓縮空氣反向吹掃裝置,定期停運,利用壓縮空氣將格柵上的大部分雜物吹落,減少人工清理過濾格柵的次數。
(5)在鎖氣器上部回粉斜管位置加裝自動雜物隔離裝置。借助濾網自動翻轉和壓縮空氣吹掃清理裝置,實現過濾裝置的定期翻轉、清理。雜物隔離裝置的外形如圖2所示。

圖2 雜物隔離裝置外形
3.1擋板調節特性分析
對改造后分離器的擋板調節特性進行試驗,驗證軸向擋板的細度調節特性。在#1鍋爐A磨煤機A2側穩定正常出力的工況下,保持下級分離器擋板開度穩定在30°,調整上級軸向擋板到4個不同開度,得出煤粉細度隨分離器上級擋板開度變化的關系曲線,如圖3所示。由圖3可見,隨著A2側上級分離器擋板開度由15°開大至60°,煤粉細度R90由6.47%增大至11.70%,且改造后軸向分離器的線性調節性能較好。

圖3 煤粉細度隨分離器上級擋板開度的變化
3.2改造前、后分離器性能對比
將A磨煤機的通風量控制在70 t/h,比較改造前磨煤機出力35 t/h(工況A)、改造后磨煤機出力35 t/h(工況B)和出力48 t/h(工況C)的條件下,磨煤機電流、磨煤單耗、煤粉細度R90及均勻性指數的變化,如圖4所示。

圖4 改造前、后分離器性能對比
對比工況A和工況B,在A磨煤機出力為35t/h的條件下,軸向分離器改造后,磨煤機電流從116.7A降至108.3A,磨煤單耗從29.10(kW·h)/t降至25.56(kW·h)/t,磨煤單耗下降幅度達12.2%,改造節能效果顯著;同時,分離器出口煤粉細度R90從11.01%降至7.99%,均勻性指數從0.83升至1.09,說明改造后分離器的分離效果較好,出粉變細,更有利于煤粉在爐膛內的著火和燃盡。
保持通風量不變,維持分離器上擋板40°開度、下擋板30°開度,將磨煤機出力增加至48 t/h。對比工況A和工況C可看出,通過軸向分離器改造,在制粉系統出力提高36%的情況下,磨煤機電流從116.7 A降至109.2 A,分離器出口煤粉細度R90從11.01%降至7.37%,且磨煤單耗和均勻性指數均有所改善。說明改造后制粉系統各項性能有較大提升,在保證正常出力的情況下,磨煤機出力可提高36%以上。
將雙進雙出磨煤機的徑向分離器改造為雙級軸向型,并在出粉口和回粉斜管上加裝雜物過濾裝置,在保證合格煤粉細度的前提下,既增加了磨煤機出力,又緩解了雜物堵塞的問題,具有較好的節能效果和安全保證。
[1]尹君,李建星,顏艷華,等.雙進雙出磨煤機分離器堵塞原因分析[J].華電技術,2011,33(8):49-52.
[2]王引棣.鍋爐設備檢修技術問答[M].北京:中國電力出版社,2003.
[3]張旭,李強,岳冬錦. 630 MW超臨界機組雙進雙出磨煤機分離器節能改造分析[J].廣西節能,2015(3):16-18.
[4]楊秀貴.雙進雙出鋼球磨煤機軸向雙擋板分離器改造[J].科技視界,2015(24):122.
[5]高清云,滿海明,樊仕方,等.軸向雙擋板磨煤機分離器改造[J].云南電力技術,2011,40(2):68-69.
[6]高建譜.戶縣熱電廠粗粉分離器的改造及應用[J].西北電力技術,2003,31(5):43-44.
(本文責編:劉芳)
2017-04-18;
:2017-05-25
TH 237+.5
:A
:1674-1951(2017)06-0023-02
李杰義(1963—),男,山西新絳人,高級工程師,從事電廠生產技術管理工作(E-mail:tanhz@mail.xjtu.edu.cn)。