999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

660MW機組給水RB控制策略分析與完善

2017-07-06 02:21:53梁魁西
科技尚品 2017年6期
關鍵詞:控制策略

梁魁西

摘 要:通過蕪湖發電有限公司給水泵RB控制策略動作過程時的分析,發現其中控制邏輯不足并進行優化完善,提高給水泵RB控制策略的可靠性,并為同類機組給水RB控制策略提供良好的參考價值。

關鍵詞:RUNBACK;給水泵;閉鎖;控制策略

1 概述

蕪湖發電有限責任公司兩臺660MW機組采用單元制爐機電網絡集中控制方式分散控制系統,DCS選用FOXBORO I/A型分散控制系統,機組協調控制系統設計有RB功能,RB功能包括磨煤機RB、引風機RB、送風機RB、一次風機RB和給水RB。當發生部分主要輔機故障跳閘,使鍋爐最大出力低于給定功率時,協調控制系統將機組負荷快速降低到實際所能達到的相應出力,并能控制機組在允許參數范圍內繼續運行稱為RUNBACK(輔機故障減負荷,簡稱RB)。

2 給水RB功能介紹

兩臺汽動給水泵A、B運行,任一臺汽動給水泵跳閘且機組負荷指令大于輔機最大出力限制時觸發給水RB信號,機組負荷目標值降至350MW,主汽壓力目標值17MPa。

給水RB動作過程控制設計:

(1)給水RB動作后連鎖跳閘A磨煤機,A磨煤機跳閘后延時10秒跳閘B磨煤機,B磨煤機跳閘后延時10秒跳閘E磨煤機。燃料主控保持自動運行方式,在RB發生的前22秒內閉鎖燃料主控增指令,防止跳磨過程中運行磨煤機的給煤量大幅增加。

(2)給水RB動作后,鍋爐主控由自動切為手動運行,鍋爐主控輸出按照200/分鐘滑至RB動作后鍋爐主控輸出目標值。

(3)給水RB動作后,汽機主控保持自動運行方式。由于鍋爐主控切手動,此時機組運行方式由協調方式切為汽機跟隨方式,汽機主控調節對象由調節機組負荷改為調節主汽壓力。主汽壓力設定值為RB動作對應壓力目標值及當前主汽壓力實際值,兩者取大值。

3 給水RB動作過程分析

因A小機軸承振動超限導致A小機跳閘,給水RB觸發。RB動作前機組CCS控制方式投入,RB功能投入,機組實發功率662.33MW,主汽壓力24.85MPa,總給水流量1865.26T/H,總風量2116.89T/H,總煤量276.36T/H,2臺汽泵同時運行,6臺磨煤機ABCDEF同時運行。

(1)跳磨過程:給水RB動作后,觸發磨煤機ABE跳閘指令,順序為ABE,時間間隔為上一臺磨煤機分閘后延時10秒觸發下一臺磨煤機跳閘指令。

(2)鍋爐、汽機主控輸出:給水RB動作前,協調投入,鍋爐主控輸出276.36,機組實際負荷662.33。給水RB動作后,切鍋爐主控為手動,鍋爐主控由10:07:54時276.36 T/H滑至10:08:33時144.45T/H,時間39秒,速率與設計速率200/分鐘吻合。但從燃料主控來看,RB動作后22秒內閉鎖增,按照200/分鐘的速率,22秒后鍋爐主控指令為203,當燃料主控的閉鎖增指令消失,燃料主控會跟隨鍋爐主控指令先上升再下降。

給水RB動作后,汽機主控保持自動運行方式,此時機組運行方式由協調方式切換為汽機跟隨,汽機主控由調節負荷改為調節主汽壓力。主汽壓力設定值為RB動作對應壓力目標值及主汽壓力實際值,兩者取大值。由圖2可以看出,前期汽機調門不動,當主汽壓力實際值低于RB動作對應壓力目標值時,汽機調門關小,維持主汽壓力。10:07:54時主汽壓力為24.85MPa,10:09:47時運行人員切汽機主控手動,此時主汽壓力為20.40MPa,整個過程中汽機主控指令為95.09%未變化,調門開度未動作,壓力下降速率為2.36MPa/分鐘。

(3)給水調節過程:10:07:54A汽動給水泵跳閘RB動作,給水流量實際值由10:07:54時1865.26T/H經3秒時間突降至1079.86T/H后,A汽動給水泵轉速控制切手動,指令輸出為2942(汽動給水泵輸出指令最小限為3000);此時因實際給水量急劇減少,與設定值產生巨大偏差,給水總操PID輸出指令增加,使B汽動給水泵轉速指令由5750上升為最大值5800(最大限為5800,此時產生(B-A)/2=1400的偏置),使給水總操指令閉鎖在(A+B)/2=4400,致使B汽動給水泵指令急劇下降到4400,但此時給水總操PID輸出又繼續增加以及偏置(設有速率變化)逐步變大,使B汽動給水泵又快速達到上限5800,進而往復作用產生鋸齒波(如圖3),但由于時間短,B汽動給水泵沒有調整實際轉速變化,否則會對給水系統產生巨大的擾動。10:09:04,偏置上升至1400,鋸齒波消失,10:10:02時實際給水量滑至最小值755.25T/H。

經過分析由于偏置的加入有一定的速率變化1250/分鐘,產生偏置1400完全加入到B汽動給水泵輸出指令中需要68秒的時間,而鋸齒波產生的時間段(10:07:54至10:09:02)正好與之吻合,為了消除該不穩定區,進一步優化組態,使用變參數的控制方式,即在給水泵RB時,在一段時間內不閉鎖給水總操的輸出。

4 總結

本次給水RB過程連鎖動作時連鎖跳閘磨煤機、鍋爐主控、汽機主控基本正常,但給水RB自動控制功能存在部分異常,如果控制不好很可能觸發MFT,導致停爐的嚴重后果,所以我們經過仔細分析動作過程完善了給水RB邏輯:

(1)給水總操指令上限閉鎖功能存在缺陷,未充分考慮RB狀況下偏置上升時間,對給水自動產生一定擾動,同樣,其他RB功能也存在該缺陷,也需修改閉鎖邏輯。

(2)RB動作后22秒內燃料主控閉鎖增,該時間不足以使鍋爐主控下滑至鍋爐主控目標值,燃燒控制存在擾動,該時間需充分考慮各種工況重新設定。

參考文獻

[1]李鐵柱.給水泵RUNBACK動作失敗原因分析及改進措施[J].寧夏電力,2006,(4):36-40.

[2]葛智平.機組全協調方式下RB優化控制策略的探討與應用[J].中國電機工程學報,2007,27(1):115-117.

(作者單位:蕪湖發電有限公司)

猜你喜歡
控制策略
基于改進VSG的船舶岸電并網控制策略
考慮虛擬慣性的VSC-MTDC改進下垂控制策略
能源工程(2020年6期)2021-01-26 00:55:22
工程造價控制策略
山東冶金(2019年3期)2019-07-10 00:54:04
現代企業會計的內部控制策略探討
消費導刊(2018年10期)2018-08-20 02:57:02
鋼鐵行業PM2.5控制策略分析
容錯逆變器直接轉矩控制策略
基于Z源逆變器的STATCOM/BESS控制策略研究
基于虛擬同步發電機原理的逆變器控制策略與仿真
一種改進的感應電機查表法弱磁控制策略
基于對等控制策略的微電網運行
主站蜘蛛池模板: 91久久偷偷做嫩草影院免费看| 久久视精品| 亚洲国产中文欧美在线人成大黄瓜| 国内精自视频品线一二区| 欧美a在线视频| 亚洲精品麻豆| 丰满人妻被猛烈进入无码| 欧美无遮挡国产欧美另类| 免费无码一区二区| 999国产精品永久免费视频精品久久 | 一区二区偷拍美女撒尿视频| 国产丝袜第一页| 97在线公开视频| 国产男女免费完整版视频| 欧美不卡二区| av在线无码浏览| 黄色a一级视频| 久996视频精品免费观看| 久久人人97超碰人人澡爱香蕉 | 国产成人精品免费av| 在线观看免费黄色网址| 丁香亚洲综合五月天婷婷| 免费观看三级毛片| 国产美女精品在线| 国产在线视频福利资源站| 成人午夜福利视频| 亚洲第一区在线| 不卡网亚洲无码| 国产美女在线免费观看| 色一情一乱一伦一区二区三区小说 | 精品免费在线视频| 伊人久久精品无码麻豆精品| 久久久久国产一区二区| 四虎成人精品在永久免费| 凹凸国产分类在线观看| 久久精品一品道久久精品| 国产呦视频免费视频在线观看| 99在线国产| 国产白浆在线| 国产在线八区| 久久网综合| 99成人在线观看| 国产va在线观看免费| 久久精品只有这里有| 国产亚洲男人的天堂在线观看| 久久久精品久久久久三级| 国产性精品| 国产大片喷水在线在线视频| 久久亚洲国产一区二区| 成人在线综合| 亚洲综合网在线观看| 亚洲乱码精品久久久久..| 在线亚洲精品自拍| 六月婷婷激情综合| 亚洲无码视频一区二区三区| 天堂av高清一区二区三区| 综合人妻久久一区二区精品 | 欧洲熟妇精品视频| 亚洲综合色区在线播放2019| 国产精品视频系列专区| 亚洲综合久久成人AV| 国模沟沟一区二区三区| 尤物成AV人片在线观看| 热伊人99re久久精品最新地| 国产一区自拍视频| 日本久久久久久免费网络| 欧美激情第一欧美在线| 在线播放91| 91色在线观看| 午夜精品久久久久久久99热下载 | 中日韩欧亚无码视频| 欧美五月婷婷| 亚洲欧美激情另类| 久久99精品久久久久久不卡| 久久不卡精品| 激情亚洲天堂| 日韩欧美中文字幕在线精品| 亚洲国产理论片在线播放| 热99精品视频| 无码日韩人妻精品久久蜜桃| 成人在线不卡| 亚洲国产成人自拍|