肖莉芳

摘 要:抽真空為空調室外機制作過程中的關鍵工序,系統的真空度由生產系統設定的泵組真空度要求小于20Pa及規定抽空時間來保證。本文通過分析我司生產過程抽真空的時間控制方法、制冷系統達到的真實真空度,從而找到控制制冷系統真空度的最佳方法,保證產品品質。
關鍵詞:制冷系統;真空度;抽空時間
0 引言
生產中出現5匹室外機,性能測試能力不達標,排氣溫度高,懷疑系統中含有空氣,真空度不足導致。采取措施:放冷媒,重新抽真空,充冷媒后能力測試合格。針對此類問題,對生產抽空工序進行了梳理:我司按產品及生產線體的差異,抽空工序大致分為以下幾種形式:①2匹以下;②3~7匹機器;③8~30匹;④30匹以上;按真空泵分類:①直聯旋片式真空泵;②直聯旋片式真空泵+羅茨真空泵組合;按抽空次數分類:①1次抽空;②2次抽空。作業指導書對制冷系統真空度的要求是按機型來規定的。2匹以下的單元機式真空度小于20Pa,抽空時間不少于3分鐘;3~7匹機器,真空度小于20Pa,抽空時間不少于4分鐘;8~30匹真空度小于20Pa,抽空時間不少于6分鐘;30匹以上真空度小于20Pa,抽空時間不少于12分鐘。
1 泵組真空度顯示值與實際的差異
1.1 存在的主要問題
目前生產線抽真空的真空計顯示的值都是小于20Pa,而制冷系統內部的實際真空度是多少?
通過連接機器截止閥處與真空泵處的真空度對比試驗:
上圖所示的5匹熱水機制冷系統,用羅茨泵+直聯旋片真空泵組合泵組從兩根工藝管處抽空,抽空時間為4分鐘,抽空結束時真空計顯示為5Pa左右,而通過直接連接高低壓維修接頭的真空計顯示的真空度為93~110Pa,停真空泵保壓觀察真空計的回彈,60秒后顯示93~121Pa。繼續試驗,同一個系統,只抽2分鐘,泵組的真空計顯示為9.2~9.8Pa,試驗用的真空計顯示93~110Pa,與抽4分鐘時差不多,保壓60秒后,試驗用真空計顯示為150~198Pa。
1.2 生產線存在的風險
只看泵組真空計顯示小于20Pa,操作員工提前拔管,而系統的真實真空度達不到小于133Pa的要求。用同樣的方法測試了多聯機、模塊機等存在同樣的問題。
2 分析論證
泵組真空計顯示的真空度遠遠小于系統的真實真空度,原因有:
(1)真空計傳感器離太遠;
(2)制冷系統內部存在節流部件;
(3)抽空時間太短,當抽空時間超過30分鐘,高壓側維修接頭連接的真空計顯示達到30Pa以下,低壓側達不到(與壓縮機回氣管聯通,有壓縮機油)
3 解決方法
通過上面的分,要保證制冷系統的真空度,需要從以下幾點進行。
3.1 確定制冷系統內部真空度要求
按照機型能力的不同來劃分,在充冷媒前,推薦20匹以下制冷系統小于133Pa,20~30匹系統小于200Pa,30匹以上小于250Pa。在生產節拍允許的條件下可以適當提高真空度要求。
3.2 確定抽空時間
按照上面試驗方法,觀察高低壓維修接頭處連接的真空計顯示值,達到規定的真空度成后,記錄抽空時間,在此時間加上1~5分鐘(考慮節流部件引起的真空度回彈)即為抽空設定時間。對于部分沒有高壓維修閥的機器,可以事先在高壓管路上焊接一個針閥接頭來連接試驗用真空計。
3.3 抽空時間控制方法
(1)簡易控制方法:真空泵的啟動、停止通過間繼電器來控制,但還是有提前拔管的風險。
(2)增加報警裝置,注意是控制時間的報警,達不到抽空時間報警,目前的抽空系統都帶有真空度不達標報警裝置。
(3)檢討生產線工序平衡,讓抽空崗位員工在真空泵抽空時間內有其他操作事項,如系統接線等。
(4)與MES系統連接,增加掃條形碼、抽空曲線電腦圖形顯示,抽空數據自動保存到MES系統的數據庫,工藝人員可以通過網絡實時監控、查詢。
(5)對于大批量流水線生產,保證抽空時間的方法是建立抽真空環型線
(6)熱交換器及配管與總裝配套一個流生產,可以適當縮短抽空時間。
4 結論
通過以上試驗及分析得出如下結論:
(1)抽空泵顯示的真空度與實際系統的真空度存在很大的差異;
(2)設定抽空工藝參數依據:抽真空時間是通過連接高低壓維修閥的真空計來顯示系統的真空度,確定抽空時間;制冷系統額定真空度要求與系統的大小以及閥體以有關,必須區別測試驗證給出。
參考文獻
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(作者單位:廣東美的暖通設備有限公司)