劉姣娣,曹衛彬,許洪振,田東洋,焦灝博,歐陽異能
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自動補苗裝置精準定位自適應模糊PID控制
劉姣娣1,2,曹衛彬1※,許洪振3,田東洋1,焦灝博1,歐陽異能4
(1. 石河子大學機械電氣工程學院,石河子 832000; 2. 重慶大學機械傳動國家重點實驗室,重慶 404100; 3. 新疆天業股份有限公司,石河子 832000; 4. 石河子大學理學院,石河子 832000)
為實現補苗裝置精準定位控制,解決自動移栽作業過程中因穴盤缺苗和取苗投苗失敗而導致的漏栽問題,采用自適應Fuzzy-PID 控制算法來實現缽苗輸送的步進定位控制。構建了步進電機角速度控制傳遞函數的數學模型,設計了自適應 Fuzzy-PID控制器及其模糊規則,通過MATLAB的Simulink模塊建立了基于模糊PID控制器的步進電機系統角速度控制模型,以階躍信號作為激勵信號,自適應模糊PID控制和PID控制的仿真試驗表明:PID控制的響應時間為7 s,出現超調量為0.1的振蕩,通過調整PID控制器參數增大比例系數,系統響應時間縮短為2.2 s,系統響應速度明顯加快,且未出現振蕩環節;自適應模糊 PID 的響應時間為 0.12 s,步進電機系統快速到達階躍響應的穩態值,步進電機角速度控制穩定,角速度響應快,滿足缽苗輸送的定位要求。自動補苗試驗結果表明:在植苗頻率為40、50與60株/min時,補苗成功率分別為100%,100%、95.8%,且只要光纖傳感器檢測到漏苗信號,基于自適應Fuzzy-PID控制的步進電機系統快速響應,補苗控制系統都能準確及時地進行自動補苗。該研究可為解決自動移栽機田間作業的漏栽問題提供參考。
農業機械;試驗;控制;自動補苗;定位控制
穴盤苗自動移栽機取苗方式主要有2種:一是通過取苗針從穴盤中夾取出缽苗,并投入到栽植器中;另一種是通過頂桿頂出缽苗,并將缽苗輸送到栽植器中。這2種取苗方式都會存在移栽漏苗現象,主要是因為:1)育苗穴盤穴格本身缺苗造成空取苗現象;2)取苗過程中取苗夾片夾碎缽體,無法將缽苗成功夾取進行投苗,頂桿式取苗機構頂出位置錯位,無法將缽苗從穴格中頂出;3)植苗機構與取苗機構運動配合不穩定,造成取苗機構投苗失敗[1]。
目前研究集中在對穴盤缺苗進行識別,利用機器視覺系統檢測穴孔中的缽苗是否存在和是否健康缽苗,計算出最佳的移栽路徑來引導末端執行器移栽缽苗,以降低移栽漏栽率。Vol[2]利用機器視覺系統檢測穴盤缽苗移缽作業質量;Tai等[3]開發了一種機器視覺移缽系統提高穴盤缽苗移栽的質量,對16種不同的作物進行試驗,檢測空穴孔的準確率可達95%;蔣煥煜等[4-5]開發了適用于穴盤缽苗健康狀態信息檢測和溫室內缽苗移栽的軟、硬件系統,利用機器視覺技術獲取穴盤缽苗的健康信息;金鑫[6]開發了自動識別取苗系統對幼苗莖桿進行識別,判斷穴盤穴格有無苗,指導供苗機構進行取苗動作;王僑等[7]基于Fuzzy-PID控制理論對苗盤的步進輸送定位控制。國內研究基本是利用機器視覺技術來檢測苗盤,對苗盤缺苗進行檢測,解決因苗盤穴格本身缺苗造成空取苗的漏栽問題。但實際移栽作業中,漏栽還會因為取苗針夾持穴盤苗缽體失敗和投苗失敗而產生。
本文針對自動移栽機產生漏栽的原因,設計一套架構于自動移栽機的自動補苗裝置[8],對自動移栽機補苗裝置的補苗定位控制進行了系統分析和研究,對比于移栽機控制系統中常見的簡單的閉環定位控制,提出自適應Fuzzy-PID控制算法,以達到精準補苗的目的。
1.1 自動補苗裝置組成及工作原理
基于苗缽力學特性試驗和取苗植苗機構理論與參數仿真優化分析的基礎上[1,9],設計自動補苗系統,該系統不僅要實現對取苗機構是否成功取苗、投苗進行自動準確檢測,同時能夠實現補苗裝置精準定位控制,解決自動移栽作業過程中因取苗、投苗失敗而導致的漏栽問題。
本文基于石河子大學研制的2ZXM-2全自動膜上移栽機[10],在移栽機上架構的自動補苗裝置如圖1所示,主要由移栽機機架1、補苗系統2、斜置隔板3、缽苗輸送帶4、取苗機構5、苗盤輸送裝置6、取苗檢測系統7、栽植機構8組成。缽苗輸送帶的斜置隔板上有預先放置好的健康缽苗。取苗檢測系統的光纖傳感器選擇信號穩定、受干擾小的日本OMRON公司生產的歐姆龍E3X-DAC11-S 2M與E32-ZD200 2M組合,調整光纖傳感器的安裝位置,使其對準取苗機械手松開投苗的位置點,確保能準確檢測到取苗機械手是否成功取苗和投苗。移栽作業過程中,取苗檢測系統對取苗機械手的取苗、投苗狀況進行檢測。當檢測到取苗機械手取投苗失敗時,與該取苗機械手對應的步進電機驅動器控制步進電機轉動,供苗輸送帶向前運動一定的距離,斜置隔板向前移動一格,當取苗機械手進行放苗這個動作時,同時放置于斜置隔板上的健康苗進行滑落,并落入植苗鴨嘴,代替取苗機械手完成投苗。當連續多次檢測到取苗機械手取投苗失敗,補苗裝置也執行連續多次補苗,實現取苗、投苗適時檢測并及時準確補苗的功能[8,11-12]。
1.2 補苗裝置定位控制要求
補苗裝置步進電機位置控制精度直接影響補苗裝置工作效果,補苗裝置架構直接由傳動帶帶動。每當檢測到漏苗時,步進電機旋轉指定角度,傳送帶上秧苗向前運動指定距離,最后秧苗植入土壤中,實現適時補苗功能。為保證補苗時間和正常栽苗時間一致,則需要在檢測到有漏苗情況時,補苗裝置立刻開始進行補苗。
在正常栽苗時,設栽植鴨嘴從接苗到完成植苗的總耗時為,秧苗落入栽植嘴到完成栽植的正常輸送時間1=0.38 s,秧苗從投苗點落入鴨嘴的時間,其中為取苗機械手投苗位置點到鴨嘴的高度且=90 mm,即可得,故總耗時=1+2=0.51 s。
補苗裝置補苗耗時包括以下4部分:1)為防止移栽作業中缽苗落入栽植鴨嘴外,缽苗輸送帶上的隔板設計成槽形,使其具有將缽苗向栽植鴨嘴導入的作用,且通過試驗確定缽苗輸送帶運行時,隔板間放置的缽苗能準確落入栽植鴨嘴的落苗點位置。缽苗從輸送帶的落苗點落入鴨嘴的時間1b,缽苗輸送帶落苗點到鴨嘴的高度1=400 mm,即可得;2)光纖傳感器檢測到漏苗并反饋信息所用時間2b=0.01 s;3)各元件反饋時間及滯后時間3b=0.01 s;4)缽苗輸送帶傳送秧苗時間,即缽苗輸送帶運動1個隔板間距所用時間4b=?1b?2b?3b=0.21 s,輸送帶2個隔板之間間距為80 mm,可求得輸送帶平均速度b=0.38 m/s;由于步進電機和輸送帶之間采用聯軸器直聯進行傳動,其中輸送帶滾筒直徑為80 mm,故可得步進電機平均角速度b=4.75 rad/s,單純通過控制步進電機轉動,以控制傳送帶運動路程,并不能保證每次都與取苗機械手投苗及栽植鴨嘴送苗植苗的總耗時0.51 s一致,即在0.51 s內完成補苗,可能會存在時間偏差,因為單純控制步進電機運動圈數(對應傳送帶運動路程)無法控制時間;但如果以步進電機運動角速度作為控制量,以步進電機平均角速度b為步進電機角速度控制的預期值,即可保證步進電機在指定時間內運動指定角位移。
2.1 兩相混合式步進電機建模
本文采用步進電機型號為86BYG250-H,為兩相混合式,混合式步進電機結合了永磁式和反應式步進電機優點,轉矩可調范圍大、噪音小,廣泛應用于高精度伺服控制系統中,是目前應用及其廣泛的電機[13]。為構建步進電機控制系統模型,在建立步進電機數學模型時忽略渦流損耗和磁滯效應,端部漏磁的情況忽略不計,得到步進電機電壓平衡方程如式(1)所示[14]。

式中a、b、a、b分別對應步進電機的A、B相電壓和實時工作電流;a、b為電機的內部A、B相線圈繞組電阻,?;aa、ab、bb、ba對應電機兩相A、B的自感和互感值;N為電機轉子齒數;為極距角,(°);T為反電勢系數;為電機轉速,r/min;為旋轉角度,(°);為時間,s。同時根據步進電機內部結構運動,可得電機運動平衡方程如(2)所示[15]。
(2)

式中為電機轉軸轉動慣量,kg/cm2;e為電機電磁轉矩,N·m;為電機的粘滯摩擦系數;L為負載轉矩,N·m。與傳統的直流電機相比較,步進電機內部工作過程較為復雜,假設在實際控制中,以步進電機角位移為控制量,0為目標值,1為控制量,且有角度偏差Δ=1?0,角度偏差值為0時,則控制結果最優,此時步進電機轉子達到一個平衡位置。設電機兩相A、B初始預期工作電流為0,也就是兩相中心λ/2處,以下將按照以上假設條件和方程推導步進電機數學模型[16],則有
(4)
根據式(2)~式(4),可得出

假設負載轉矩L=0,且有極距角=0,則上式可簡化為
(6)
對式(6)兩邊求一階倒數,可得到式(7)

(8)

可得到步進電機角速度控制傳遞函數()。
(10)
將步進電機參數代入式(10),可得步進電機角速度控制傳遞函數如式(11)所示。

2.2 模糊PID控制系統組成與定參數PID控制
步進電機反饋控制中,角速度采用編碼器采集,其反饋控制系統框圖如圖2所示。控制系統輸入為步進電機預期角速度b,輸出為實際角速度s,控制器為模糊PID控制器,為預期角速度與實際角速度之差值,為差值變化率。為了提高模糊控制器的實時性,故采用二維模糊控制器,以和為模糊控制器輸出,以PID 3個系數調整量為輸出,即ΔK,ΔK和ΔK,考慮常規離散PID控制器如式(12)所示;其中()為離散的角速度偏差值,K、K和K分別為常規的PID控制器的3個系數,即比例系數,積分系數和微分系數。常規PID以步進電機角速度偏差作為輸入,在微分環節中對偏差做了微分運算,考慮了步進電機控制偏差變化率,即對步進電機角速度變化做了一定的預測,但由于PID控制器參數固定,當系統出現較大擾動時可能出現長時間的振蕩,而自適應模糊PID控制器可根據被控量及環境變化適時調整PID參數,實現對PID控制參數的在線自整定,進而提高控制系統的定位精度以及穩定性[17-20],設計其控制律如式(13)所示。

(13)
式中pus、ius、dus分別為PID控制器系數初值,模糊控制器根據二維輸入信號,實時輸出PID控制器系數調整值ΔK,ΔK和ΔK,動態調整的PID控制器系數可使系統快速達到穩態值附近,且減小響應的振蕩[21]。
2.3 輸入輸出量模糊分布
模糊控制器的核心為制定合理有效的模糊規則,經大量試驗得到模糊控制器的輸入量和的論域為:1)步進電機角速度偏差∈[?0.75,0.75],cm,由于輸送帶負載較小,步進電機角速度波動幅值較小;2)步進電機角速度偏差變化率∈[?1,1],單位cm/s,同時由于輸送帶負載為秧苗,負載力較小,步進電機速度偏差較小。
用7個模糊子集涵蓋角速度偏差:正大(PB)、正中(PM)、正小(PS)、零(O)、負小(NS)、負中(NM)和負大(NB);量化因子1=4。用3個模糊子集涵蓋步進電機角速度偏差變化率:正(PS)、零(O)、負(NS);量化因子2=1。用5個模糊子集涵蓋系數調整值ΔK:正大(PB)、正小(PS)、零(O)、負小(NS)和負大(NB);用于涵蓋輸入量ΔK的論域[?3,3]。用5個模糊子集涵蓋系數調整值ΔK:正大(PB)、正小(PS)、零(O)、負小(NS)和負大(NB);用于涵蓋輸入量ΔK的論域[?2,2]。用5個模糊子集涵蓋系數調整值ΔK:正大(PB)、正小(PS)、零(O)、負小(NS)和負大(NB);用于涵蓋輸入量ΔK的論域[?3,3]。可得模糊控制器輸出量的比例因子Δ、Δ和Δ分別為1.5、1和1.5。
2.4 模糊規則設計
模糊控制器的規則一般可通過專家經驗歸納總結得出或通過對系統進行測試輸入輸出得到[22-23],根據專家經驗和大量試驗得到角速度偏差、偏差變化率與ΔK,ΔK和ΔK之間存在下列最優調整關系:
1)基本規則1:當角速度偏差較大時,角速度偏差變化率較大時,增大K以加快響應速度;減小K以防止超范圍控制;同時可減小K以減小超調。
2)基本規則2:當角速度偏差中等大小時,角速度偏差變化率中等大小時,取較小K以減小超調;適當增加ΔK,但是不能增加過多;此情況下K作用最明顯,可適當增大,以放大K的調整作用。
3)基本規則3:當角速度偏差較小時,角速度偏差變化率較小時,增大K、K以保證系統穩定性;適當減小K以減小系統在穩態值附近振蕩。
根據上述3個基本規則,每組輸入變量分別有7個、5個模糊子集,得到對應模糊規則,即可得ΔK,ΔK和ΔK模糊控制規則表如表1所示。模糊控制器解模糊采用重心法,將模糊控制移植到補苗系統處理器時,需通過MATLAB產生對應輸出量的模糊規則表,即將模糊規則轉化成處理器可直接理解并處理的數字量,處理器按照查表形式獲取模糊輸出,以此進行PID參數的在線調整[24-26]。
取模糊控制參數初值為pus、ius、dus,故有模糊控制參數pfuzzy、ifuzzy與dfuzzy如式(14)。


表1 PID調整參數ΔKP、ΔKi及ΔKd模糊控制規則表
3.1 PID Simulink仿真模型建立
通過MATLAB的Simulink仿真模塊可以離線有效的整定適用于被控對象的PID參數,能有效提高控制系統控制器設計效率[27-28]。針對建立的步進電機系統模型,在Simulink仿真中建立缽苗輸送帶步進電機的PID控制仿真模型如圖3所示,以幅值為1的階躍信號輸入系統,采用PID控制器實現步進電機角速度的反饋控制,此時PID控制器3個參數分別為比例系數K=6,微分系數、K=5,積分系數K=3。在實際控制中,比例系數越大,則系統越靈敏,但當補苗系統負載突然變化,即出現干擾時,較大的比例系數可使系統快速調整回穩態值,而積分系數影響系統穩定性。
由于積分環節累積控制系統的誤差,該環節可有效的減小被控系統穩態誤差,但該系數越大,系統的振蕩次數越多;微分環節可有效的對系統誤差做簡單預測,調整超調量,微分系數越大,則超調量越小[29-30]。當PID控制器系數K、K、K分別為6、5、3時,步進電機控制系統輸出如圖4a所示,系統通過階躍信號激勵時,系統響應較慢,并且出現超調量為0.1的振蕩,響應時間為7 s。調整PID控制器參數且設置其參數K、K、K分別為20、5、3,得到系統輸出如圖4b所示,增大比例系數之后,系統響應速度明顯加快,且未出現振蕩環節,但由于PID控制器參數是離線調整的,當系統負載突變,且補苗系統工作環境較為復雜,容易出現各種干擾,當干擾出現時可能導致系統無法快速的調整到穩態值,按照圖4b中PID系數時,系統響應時間為2.2 s,相比于圖4a中PID控制器,該系數調整提高了系統響應速度。
3.2 Fuzzy-PID Simulink仿真分析
基于設計的模糊PID控制器,在MATLAB的Simulink仿真中建立仿真模型,實現PID參數自動調整。基于Fuzzy-PID的Simulink仿真如圖5所示,FIS系統需要在Fuzzy Toolbox中預先建立好,同時根據PID Simulink仿真分析結果建立PID控制器系數K、K、K分別為20、5、3,根據模糊推理系統得到PID控制器參數的調整值,以階躍信號為輸入信號激勵系統,步進電機控制系統輸出如圖6所示,系統響應時間為0.12 s,且不出現振蕩,迅速達到穩態值。與傳統PID控制器相比較,采用模糊PID控制有效提高了系統響應速度,當補苗裝置負載突變或者步進電機預期速度值變化時,步進電機可快速響應以滿足補苗時間與正常栽苗時間一致的需求。
穴盤自動補苗試驗于2016年7月年5日至8日進行(圖7)。試驗用苗選擇新疆142團育苗公司培育的辣椒穴盤苗,為提高移栽機取苗、植苗成功率,試驗選取“紅線8號”辣椒穴盤苗,育苗基質體積配方比例為泥炭∶蛭石=2∶1,育苗時間為60 d,幼苗平均株高為161 mm[1]。預先選出3盤穴盤苗,穴盤苗出苗率大于95%,為了檢測漏苗補苗系統的工作性能,對每盤苗進行預先處理,使每盤苗在行列隨機位置上缺苗,并且缺苗株數也隨機。通過手動調整變頻器,模擬田間作業速度變化,測試補苗作業效果如表2,其中漏苗檢測成功率如式(15),補苗成功率如式(16)。

(16)
式中為補苗數,株;為漏苗數,株;=穴盤缺苗株數+取苗投苗失敗株數,J為檢測到的漏苗數,株。
試驗使用的2ZXM-2全自動膜上移栽機實際植苗頻率在40~60 株/min,缽苗移栽田間試驗表明,當植苗頻率超過60 株/min時,存在取苗機械手與栽植鴨嘴配合誤差,加大了漏苗率,當栽植頻率低于40 株/min時,栽植效率低且同時會使移栽缽苗的株距過大。因此,在補苗試驗中,控制移栽機的栽植頻率在40~60 株/min,選擇3種栽植頻率(40、50、60 株/min)的補苗試驗結果分析如表2,當栽植頻率為40和50株/min,漏苗檢測成功率與補苗成功率都高達100%,而當栽植頻率提高到60株/min時,由于取苗針的取苗速度變快,存在光纖傳感器漏苗檢測失敗現象,48 株漏苗,有2株未檢測到,造成了漏苗檢測成功率與補苗成功率都是95.8%,但是只要是光纖傳感器檢測到漏苗信號,補苗控制系統都能準確及時地進行自動補苗。

表2 補苗試驗結果
1)為保證補苗時間和正常植苗時間一致,實現自動補苗裝置適時準確補苗,考慮到自動補苗的定位精度要求高以及補苗系統負載變化,且補苗系統工作環境較為復雜,干擾因素多且存在不確定性,論文采用自適應Fuzzy-PID 控制實現自動補苗系統精準定位控制。
2)設計了自適應Fuzzy-PID控制器,建立了基于模糊PID控制器的步進電機系統角速度控制模型,以階躍信號作為激勵信號,仿真試驗表明,PID控制的響應時間為7 s,出現超調量為0.1的震蕩,通過調整PID控制器參數增大比例系數,系統響應時間縮短為2.2 s,系統響應速度明顯加快,且未出現振蕩環節;自適應模糊 PID 的響應時間為0.12 s,步進電機系統快速到達階躍響應的穩態值,步進電機角速度控制穩定,角速度響應快,滿足缽苗輸送的定位要求。
3)自動補苗試驗結果表明:在栽植頻率為40、50、60株/min時,補苗成功率分別為100%,100%、95.8%,均達到較高的補苗成功率,且只要是光纖傳感器檢測到漏苗信號,基于自適應Fuzzy-PID控制的步進電機系統快速響應,補苗控制系統都能準確及時地進行自動補苗。本文采用自適應Fuzzy-PID控制算法來實現缽苗輸送的步進定位控制,為解決自動移栽機田間作業的漏栽問題提供了參考。
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Adaptive fuzzy-PID control of accurate orientation for auto-detect seedling supply device
Liu Jiaodi1,2, Cao Weibin1※, Xu Hongzhen3, Tian Dongyang1, Jiao Haobo1, Ouyang Yineng4
(1.,,832000,; 2.,,404100,; 38320004832000,)
There is more serious seedling leakage phenomenon for duckbill-type automatic transplanter. When the seedlings in plug tray are lacked or the picking seedling machinery fails to pick seedling or the trajectory is inaccurate, throwing seedling to duckbill planter will cause cavity phenomenon on the surface of soil. Current research has focused on seedlings detection out of plug tray, aiming to provide guidelines in picking seedling mechanism’s work regularity. However, it cannot resolve the problems that picking seedling needle clamp fails to grip seedlings into duckbill planter, which leads to seedling trajectory deviation. In this paper, a new auto-detect seedlings device suitable for automatic transplanting machine was designed in order to solve the problems above. Seedling positioning detection control system was analyzed and studied systematically. Different from general control system of transplanting machine, which was commonly simple closed-loop control, a method was developed, which adopted the self-adaptation fuzzy-PID (proportion, integral, derivative) control algorithm. It could control stepping motor angle speed firmly, improve response speed to angle speed, and control seedlings positioning accurately on automatic detection system. The mathematical model of the stepping motor velocity control transfer function was developed, and the adaptive fuzzy-PID controller and the fuzzy rules were designed. The mathematical model of angular speed control of stepping motor was established through MATLAB Simulink module based on fuzzy-PID controller of stepper motor system. The control model took step signal as excitation signal, and the adaptive fuzzy-PID control and PID control simulation experiments showed that when the system exerted incentive through step signal, the response time of PID control was 7 s, the system response was slow, and the shock with a super adjustable volume of 0.1 appeared. Through adjusting PID controller parameter and increasing proportion coefficient, the system response time was shortened to 2.2 s, the system response speed obviously sped up, and the shock did not appear. But, PID controller parameter adjustment was offline, and the system load mutation or tough working environment for seedlings detection system would be prone to all kinds of interference. And it may not quickly be adjusted to the steady state values to fill the gaps with seedlings detection system. Response time of adapted fuzzy-PID was 0.12 s and the stepping motor system quickly reached the steady-state value of the step response. It showed that the angular velocity control of stepping motor was stable and the angle change was fast, which could meet the positioning requirements of seedlings conveying. When the auto-detect seedlings device load mutated or the expected value of stepping motor speed changed, the stepping motor could fast response, and the seedlings could fill the gaps timely and be planted normally, at the same time the seedling which will fill the gap will be conveyed to the required position. The experiment result of automatically filling the gaps with seedlings showed that the actual seeding frequency of 2ZXM-2 automatic membrane transplanting machine was 40-60 seedlings/min. When seeding frequency was more than 60 seedlings/min, there existed matching error between seedlings manipulator and plant duckbill. It could increase the leakage rate of seedlings. When the frequency was lower than 40 seedlings/min, the planting efficiency was low and at the same time it could make planting distance of transplanting seedling larger. The seeding frequency was 40, 50 and 60 seedlings/min in test, and the success rate of filling the gaps with seedlings was 100%, 100%, and 95.8%, respectively. As long as the optical fiber sensor detected slight signal, the stepping motor responded quickly based on adaptive fuzzy-PID control system, and the control system of filling the gaps with seedlings could automatically fill the gaps with seedlings accurately and timely. This provides a new method to solve the problem of seedlings leakage of automatic transplanting machine in field.
agricultural machinery; experiments; control; automatic filling seedlings; positioning control
10.11975/j.issn.1002-6819.2017.09.005
TP273
A
1002-6819(2017)-09-0037-08
2016-10-08
2017-03-23
國家自然科學基金資助項目(51565048);重慶大學國家機械傳動重點實驗室開放課題(SKLMT-KFKT-201516);
劉姣娣,女,湖南邵陽人,副教授,博士,主要從事旱地移栽機械的研究。石河子 石河子大學機械電氣工程學院,832000。 Email:shzdxljd@163.com
曹衛彬,湖北襄陽,教授,博士生導師,主要從事農業機械教學與科學研究。石河子 石河子大學機械電氣工程學院,832000。 Email:wbc828 @163.com
劉姣娣,曹衛彬,許洪振,田東洋,焦灝博,歐陽異能. 自動補苗裝置精準定位自適應模糊PID控制[J]. 農業工程學報,2017,33(9):37-44. doi:10.11975/j.issn.1002-6819.2017.09.005 http://www.tcsae.org
Liu Jiaodi, Cao Weibin, Xu Hongzhen, Tian Dongyang, Jiao Haobo, Ouyang Yineng. Adaptive fuzzy-PID control of accurate orientation for auto-detect seedling supply device[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2017, 33(9): 37-44. (in Chinese with English abstract) doi:10.11975/j.issn.1002-6819.2017.09.005 http://www.tcsae.org