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φ550mm初軋機傳動系統技術改造

2017-06-27 08:12:19姚曉鋒
中國設備工程 2017年12期

姚曉鋒

(山東鋼鐵股份萊蕪分公司特鋼事業部,山東 萊蕪 271104)

φ550mm初軋機傳動系統技術改造

姚曉鋒

(山東鋼鐵股份萊蕪分公司特鋼事業部,山東 萊蕪 271104)

本成果針對山鋼股份萊蕪分公司特鋼事業部中型、小型成材車間φ550mm初軋機傳動系統存在的缺陷進行技術改造,將軸瓦式中硬齒面減速機、三聯箱分體的傳動系統,改為滾動軸承式硬齒面組合減速機;并將組合減速機軸承外圈均增設套杯,杜絕軸承外圈與箱體殼體孔之間相對轉動磨損;自行設計了結構合理可行的萬向節快換裝置,明顯提高了拆裝效率;實現無人監控系統,做到了減人增效,具有較高的推廣應用價值。

軋機;減速機;傳動系統;萬向節

1 改造前存在的問題

特鋼事業部中型成材車間目前采用φ550mm×1+φ300mm×4+φ350mm×1橫列式軋機的生產工藝,生產坯料斷面由原來120mm×120mm換成180mm×220mm連鑄坯,軋機負荷進一步加大,造成“小馬拉大車”的局面。改造前φ550mm初軋機傳動系統存在以下問題。

(1)減速機及三聯箱與軋機能力不相匹配,減速機、三聯箱經常出現齒面磨損、塑性變形、打齒等失效現象。

(2)中型成材車間三聯箱輸出軸中心距為420mm,軋輥中心距約600mm左右,中間采用萬向節軸傳動,其傾角大,傳動效率低,產生的振動大。由于傳動系統不穩定,影響料形穩定性和軋制過程連續性,繼而對后道工序影響較大,同時萬向節容易損壞,備件消耗大。

(3)中型成材車間按1、5、9道次交叉過鋼計算減速機低速軸扭矩為39t·m,而原減速機低速軸額定扭矩為18.75t·m,屬嚴重超負荷運行,致使減速機地腳螺絲松動頻繁,減速機、三聯箱合金軸瓦使用壽命僅為1年左右,小型車間也存在類似的問題。

(4)拆裝軋機時,需天車吊裝拆卸萬向節,存在天車歪拉斜吊安全隱患;拆裝萬向節效率低,萬向節拆裝時間平均30min左右,時間浪費較多。

(5)因設備運行可靠性較低,故障率較高,控制系統較落后,設馬力工進行監控,存在較大的人力資源浪費。

2 改造方案

針對以上問題,經過系統分析,采用以下措施予以解決。

(1)設計600mm聯合齒輪箱中心距可與現用軋機匹配,萬向節長度尺寸根據相關標準進行選型φ490mm×2500mm,萬向節采用端面齒鉸直孔螺栓連接,萬向節的傾角減小到0°左右,機列傳動相比較之前明顯平穩。

(2)采用滾動軸承化、硬齒面組合齒輪箱設計,同時軸承外圈處均增設套杯,代替原來的合金瓦式減速機及三聯箱傳動,其優點如下:

①采用聯合齒輪箱由于減少了傳動系統低速接軸環節,傳動系統的穩定性大幅度提升,同時設備占地空間明顯降低,土建費用可有效降低。

②軸承采用滾動軸承,壽命高,穩定性好,方便維修,可有效克服滑動軸承故障率高、維護難度大、檢修時間長的缺陷。

③采用硬齒面代替傳統的中硬齒面,可明顯降低設備噸位,從而降低改造費用。

④軸承外圈處均增設套杯,杜絕軸承外圈磨損箱體殼體孔。

⑤考慮初軋機機列沖擊載荷較大,所有聯合齒輪箱軸承均采用SKF進口軸承。

(3) 取消萬向節托架,在萬向節下方設計一套萬向節快換裝置。優化設計方案如下:

①在上、中、下萬向節十字包下方分別設計一平托裝置,將萬向節十字包托水平,以便于水平拆裝軋輥扁頭。

②平托調整裝置采用墊板調整,效率明顯提升。

③設計油缸水平推拉托架裝置,實現萬向節扁頭套與軋輥扁頭脫離。

④合理利用中精軋液壓系統做動力源,節省液壓站一套,節約資金投入11萬元。

⑤快換裝置托架在萬向節轉動時,處于脫離狀態,無需冷卻水進行冷卻,保證萬向節十字包軸承、花鍵軸、花鍵套上的潤滑脂不被冷卻水沖刷走,可有效提高萬向節的使用壽命。

(4)采用傳感器將主電機軸瓦溫度、聯合齒輪箱各軸承溫度、稀油系統的油壓、油溫、油位等參數經PLC傳至電腦,當參數出現異常(超出設定值),電腦出現報警,主機列延時自動停車;這樣不再需要馬力工進行監護,生產工僅進行定期崗位點檢,即可保證設備正常運行。

表1 山東鋼鐵股份萊蕪分公司幾條生產線初軋機傳動系統對比表

3 技術創新點

對比國內其它軋鋼廠及萊鋼其它軋線初軋機傳動系統,本次技術改造有以下創新點:

(1)將軸瓦式中硬齒面減速機、三聯箱組合的傳動系統,改為滾動軸承式硬齒面組合減速機。

(2)組合減速機軸承外圈均增設套杯,杜絕了軸承外圈與箱體殼體孔之間相對轉動磨損。

(3)自行設計了結構合理可行的萬向節快換裝置,明顯提高了拆裝效率,提高了生產效率。

(4)實現無人監控系統,做到了減人增效。

(5)與山鋼萊蕪分公司其它幾條軋鋼生產線初軋機傳動系統對比見表1。

4 應用情況及效益

上述改造方案分別于2015年2~3月在萊鋼特鋼事業部中型成材車間實施改造,2015年9~10月在萊鋼特鋼事業部小型成材車間實施改造。φ550mm初軋機機列改進示意圖,如圖1所示。

改造后兩條生產線φ550mm初軋機傳動系統運行正常,改造效果良好,效益顯著。從節約備件費用、設備維護費用、提高產能效益、節省人工成本方面合計綜合效益每年340萬元。

圖1 φ550mm初軋機機列改進示意圖

5 結語

綜上所述,φ550mm初軋機傳動系統實施技術改造之后,傳動系統較改造前更加平穩、機列振動明顯降低,軋制料型相對穩定;傳動系統故障率明顯降低,減少了備件及維護費用。另外,萬向節快換裝置操作方便可靠,拆裝萬向節效率大大提高,具有較高的推廣應用價值。

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TG333

A

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