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帶濾機蒸汽罩的改造應用

2017-06-19 18:47:51
純堿工業 2017年3期

沈 波

(廣東南方堿業股份有限公司,廣東廣州 510760)

參考文獻

帶濾機蒸汽罩的改造應用

沈 波

(廣東南方堿業股份有限公司,廣東廣州 510760)

針對RPA帶濾機投用后,重堿水分指標未達到技術要求,進行了蒸汽罩的應用改造,從模擬試驗、系統設計到試運行整改,最終實現了蒸汽罩的正常操作和重堿水分的降低。

帶濾機;重堿水分;蒸汽罩;試驗;改進

1 背 景

公司2013年新投用的法國RPA帶濾機,過濾面積108 m2,年生產能力達60萬t。投用后,其重堿水分指標為17%~17.5%,未達到設備采購合同中的技術要求(≤16.5%)。

重堿濾過水分含量的高低,既是衡量重堿中NaHCO3含量高低的一項技術指標,又是影響后續煅燒爐能力和煅燒能耗高低的主要因素。所以,降低重堿水分,提高重堿燒成率,具有相當重要的意義。

2 模擬試驗與方案設計

早在20世紀30年代,德國人貝加茲就提出在過熱蒸汽的熱能作用下,減小液體的粘度和流動阻力,達到降低濾餅水分的想法。1962年,伯頓首次將蒸汽用于真空過濾機的細煤泥脫水。由于蒸汽的熱能作用,導至濾餅內,使得液體的表面張力和粘度

降低,并伴有蒸發現象的發生,大大降低了濾餅的殘余水分,脫水效果得到改善。

通過與廠家的溝通及查閱資料,初步確定了帶濾機降低重堿水分的改造思路:即外接低壓蒸汽,將其導入帶濾機蒸汽罩,使之噴射到重堿表面,在真空抽吸作用下,滲透到重堿濾餅,加熱以降低水分的表面張力,使其易于被真空吸走,促成重堿水分的進一步降低。

圖1 帶濾機蒸汽罩

考慮重堿(NaHCO3)的介質顆粒特性,為檢驗技術路線的可行性,決定先進行現場模擬試驗。

模擬試驗過程如下:通過相關試驗儀器與設備,先取出一定量的出堿液,按照實際洗水當量、真空度、過濾時間,精確模擬真空過濾、三次洗滌之后,生成每組兩份相同樣品,其中一份不烘干,另一份進行烘干。試驗完成后,分別對每組兩份樣品進行重堿水分含量分析、對比。為檢驗效果,對烘干所用熱源選擇了低壓蒸汽與熱空氣兩種,分兩次試驗。

模擬試驗的結果如表1、表2顯示。相比熱空氣,采用低壓蒸汽,效果更為顯著,模擬試驗中重堿水分降低達5%。

表1 重堿水分模擬試驗結果(熱源:熱空氣)

表2 重堿水分模擬試驗結果(熱源:低壓蒸汽)

模擬試驗確認了技術可行,接著開始了帶濾機蒸汽罩的系統設計。

先是汽源的選擇。根據廠家提供的蒸汽參數(工作溫度120~140 ℃,工作壓力0.2~0.3 MPa,蒸汽量25~35 kg/t純堿),經現場查看,有兩個可以選擇。一個是碳濾廠房內的低壓蒸汽管支管,其壓力≤0.2 MPa、溫度150 ℃。另一個是煅燒工序外煅燒冷凝水儲罐頂部的外排蒸汽管,其壓力為0.15~0.2 MPa、溫度140~150 ℃,流量約1 t/h。從效益最大化的角度出發,選用煅燒冷凝水儲罐的外排蒸汽管,最具經濟性。

蒸汽罩作為蒸汽噴射到濾餅的關鍵部件,需要滿足多個條件:噴射有效+分布均勻+熱量損耗小,以確保在濾餅表面形成合適、有效的蒸汽分布。

圖2 蒸汽罩結構

篩孔結構簡單、布置均勻、穩定可靠,作為蒸汽罩的內部結構最為合適,可形成較好的蒸汽噴射效果。即在一張鋼板上按照一定的尺寸和布置、開圓形篩孔。而且篩板成本低,制造安裝維護方便。

為減少熱量損耗,在蒸汽罩兩端設封閉擋邊、兩側加裝兩道密封膠板,形成一定的密閉、烘干空間。

根據帶濾機的支撐框架,采用方框結構將蒸汽罩固定,并使其與濾布和濾餅保持合適距離,整體直接支撐在帶濾機兩側的框架梁上。材質方面,選用和帶濾機零部件相同材料(不銹鋼)。

對蒸汽罩及配套管道的布置上,結合帶濾機工藝流程,確定蒸汽罩的安裝位置在三段洗水、壓輥之前的某段濾餅區域。配套蒸汽管道結合現場實際情況具體布置,考慮保溫及安裝流量計、溫度計等儀表,以便計量、控制。

3 試運行與改進

蒸汽罩、管道及儀表的安裝完成后,即開始了蒸汽罩的試投用。試投用后的重堿水分數據如表3所示(兩小時取樣分析一次;濾餅厚度37~40 mm;碳化出堿液放量500 m3/h)。

表3 蒸汽罩試投用水分指標

從一個月的試運行可以看出,蒸汽罩投用后效果顯著,重堿水分指標在15%左右。與此同時,隨著投用時間的推移,也出現了新的情況,影響到蒸汽罩的持續使用。主要問題是,濾布兩側顏色變黃,孔隙變大,懷疑蒸汽對其造成了局部燙壞,影響到濾布的正常使用壽命,增加了使用成本。基于濾布的保護,暫時停用了蒸汽罩,以便進一步的改造處理。

經分析,濾布局部燙壞的可能原因有:①帶濾機皮帶兩側真空偏小,蒸汽滯留濾餅時間偏長,間接影響到濾布;②受皮帶裙邊影響,兩側濾餅厚度薄些,蒸汽穿透濾餅后影響濾布;③蒸汽溫度偏高。

對此,綜合考慮蒸汽、濾布、真空度等各種因素,對蒸汽罩進行了如下改進處理:①蒸汽罩篩孔區域兩端用0.5 m長的鋼板封住,縮小蒸汽噴射范圍,控制烘干區域,避免損壞兩側濾布(同時對進入蒸汽罩的兩側若干蒸汽通道進行封閉處理);②在蒸汽主管道上增加噴水裝置,使用清洗濾布的脫鹽水,調節蒸汽溫度,控制進入蒸汽罩的蒸汽不超過100 ℃,保證濾布不被燙壞。

經過上述改進之后,再次投用蒸汽罩,連續運行了三個月,濾布正常,沒有損壞,重堿水分也降低了,且持續穩定,效果良好。在連續運行三個月期間,重堿水分指標為16%~16.5%,平均下降了1%。

按每降低1%重堿水分、一噸堿可節約39 kg中壓蒸汽計算,年產50萬t純堿,可節約后續煅燒工序中壓汽消耗量:1×39×500 000÷1 000=19 500 t。根據蒸汽采購成本分析,直接節約外購中壓蒸汽約350萬元。結合蒸汽罩制安成本、自身蒸汽消耗及母液蒸餾負荷消耗,其綜合經濟效益超300萬元。

4 結 語

與傳統的真空轉鼓過濾機相比,帶濾機具有相當多的優勢,如設備能力大、操作彈性大、洗水當量小、重堿水分低、自動化程度高等,近幾年在純堿行業內的應用越來越多,成為了濾過工序的主力設備,大大提升純堿工藝生產技術。

對于新型設備來說,其廣泛應用勢必推動著設備的改進、改造與升級。公司對帶濾機重堿水分這個指標的優化,在同仁的共同努力下,取得了一點成績,但仍有挖潛改造的空間。期盼眾多技術人員繼續深入研究,大膽探索,取得更大的效果。

參考文獻

[1] 孫福興.Hi-Bar蒸汽加壓脫水技術[J].水力采煤與管道運輸,1998(4)

[2] 丁超然.從真空帶濾機結構特性分析其應用優勢[J].純堿工業,2010(3)

TQ114.15

B

1005-8370(2017)03-27-03

2017-03-27

沈波(1982-),大學本科,化工機械工程師,廣東南方堿業股份有限公司開發部。

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