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化工生產(chǎn)中裝備的變更管理控制及案例分析

2017-06-19 19:22:59徐加朋
氯堿工業(yè) 2017年4期
關(guān)鍵詞:案例設(shè)備

徐加朋

(山東能源新汶礦業(yè)集團(tuán)泰山鹽化工分公司,山東 泰安 271024)

化工生產(chǎn)中裝備的變更管理控制及案例分析

徐加朋

(山東能源新汶礦業(yè)集團(tuán)泰山鹽化工分公司,山東 泰安 271024)

化工裝備;變更管理;管理控制;安全分析

介紹設(shè)備變更管理控制應(yīng)履行的程序及完成的工作;列舉化工裝置變更控制管理不到位的5個(gè)案例——①設(shè)備結(jié)構(gòu)變更而工藝液位沒(méi)有及時(shí)調(diào)整,②對(duì)材料耐腐蝕性與介質(zhì)匹配性辨識(shí)不到位,③儀表測(cè)溫點(diǎn)材質(zhì)變更隨意,④磁翻板浮子材質(zhì)與物料介質(zhì)不匹配,⑤更換普通橡膠墊片;強(qiáng)調(diào)說(shuō)明設(shè)備變更管理控制中應(yīng)完成的工作。

“變更”顧名思義就是“改變、更動(dòng)”的意思。事物每時(shí)每刻都在發(fā)生著變化,就像古希臘哲學(xué)家赫拉克利特講的“人不能兩次踏進(jìn)同一條河”,世界上事物的“變化”是永恒的、絕對(duì)的,而靜止是相對(duì)的,唯一不變的就是“變化”。山東能源新礦集團(tuán)泰山鹽化工公司是10萬(wàn)t/a離子膜燒堿、10萬(wàn)t/a聚氯乙烯、1萬(wàn)t/a三氯氫硅規(guī)模的氯堿企業(yè)。裝置自2006年投產(chǎn),已經(jīng)安全運(yùn)行11年。作為一名長(zhǎng)期從事氯堿機(jī)電設(shè)備的管理人員,將投產(chǎn)以來(lái)裝置發(fā)生的大大小小變更引發(fā)的事故進(jìn)行梳理,希望引以為鑒,為設(shè)備長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行保駕護(hù)航。

1 變更須履行的程序及完成的工作

裝置設(shè)施變更的基本類型包括工藝設(shè)備變更、微小變更和同類替換。工藝設(shè)備變更應(yīng)實(shí)施分級(jí)管理,根據(jù)變更影響范圍的大小和所需調(diào)配資源的多少,確定變更級(jí)別。由變更屬地單位提出申請(qǐng)。變更申請(qǐng)人應(yīng)初步判斷變更類別、級(jí)別,做好實(shí)施前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,提出變更申請(qǐng)。變更應(yīng)充分考慮健康安全環(huán)境影響,并確認(rèn)是否需要危害分析。對(duì)需要危害分析的,分析結(jié)果及采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)作為變更申請(qǐng)的主要內(nèi)容。總括來(lái)說(shuō)應(yīng)做好以下工作[1]。

(1)明確變更目的。

(2)準(zhǔn)備變更設(shè)計(jì)的相關(guān)技術(shù)資料。

(3)計(jì)劃變更內(nèi)容。

(4)分析變更帶來(lái)的健康安全環(huán)境影響(危害分析及風(fēng)險(xiǎn)削減措施)。

(5)涉及操作規(guī)程修改的,審批應(yīng)提交修改后的操作規(guī)程。

(6)對(duì)人員培訓(xùn)和溝通的要求。

(7)變更的限制條件(如時(shí)間期限、物料數(shù)量等)。

(8)強(qiáng)制性批準(zhǔn)和授權(quán)的要求。

2 日常工作中化工裝備的變更及案例分析

化工裝備在檢維修過(guò)程中變更頻繁、復(fù)雜[2],如前期對(duì)變更的項(xiàng)目考慮不周、分析不全面、控制不到位、想當(dāng)然地變更、手續(xù)辦理不嚴(yán)謹(jǐn),直接影響裝置的安全穩(wěn)定運(yùn)行,甚至造成一些安全事故。實(shí)際生產(chǎn)中變更包括以下9點(diǎn)。

(1)設(shè)備結(jié)構(gòu)的變更。

(2)設(shè)備檢測(cè)點(diǎn)位置的變更。

(3)設(shè)備附件規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)變更或代用。

(4)設(shè)備的配件及部件結(jié)構(gòu)材質(zhì)變更。

(5)監(jiān)測(cè)、測(cè)量?jī)x表的變更。

(6)安全防護(hù)的設(shè)施變更。

(7)設(shè)備負(fù)荷的變更。

(8)溫度、壓力、流量變更對(duì)設(shè)備的影響。

(9)設(shè)備在設(shè)計(jì)和安裝過(guò)程中的改變等。

2.1 案例1

設(shè)備結(jié)構(gòu)變更,而工藝控制液位沒(méi)有及時(shí)調(diào)整,導(dǎo)致新設(shè)備不能達(dá)到正常負(fù)荷。

某企業(yè)的管式液氯汽化器設(shè)備,由于介質(zhì)為劇毒,考慮到運(yùn)行安全性,將液氯汽化器變更為雙管板結(jié)構(gòu)。但在投運(yùn)新設(shè)備過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)新設(shè)備負(fù)荷較低,只達(dá)到額定負(fù)荷的10%;且熱源介質(zhì)進(jìn)出口溫差低。

改造前管式汽化器結(jié)構(gòu)如圖1所示,改造后管式汽化器結(jié)構(gòu)如圖2所示。

對(duì)照?qǐng)D紙分析,發(fā)現(xiàn)造成負(fù)荷低的原因?yàn)椋涸O(shè)備原結(jié)構(gòu)為單管板,原液位為60 cm左右正常運(yùn)行;更換雙管板后,相當(dāng)于原來(lái)管板升高了180 mm,占用了列管的有效長(zhǎng)度180 mm。由于DCS操作工不了解現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備變化,管理人員沒(méi)有意識(shí)到須要變更液位控制點(diǎn),導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)操作液位指標(biāo)仍然按照原控制數(shù)據(jù)進(jìn)行控制,物料液位低與熱源沒(méi)有換熱面積,沒(méi)有汽化負(fù)荷。

圖1 改造前管式汽化器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖Fig.1 Structural diagram of unimproved tubular-type evaporator

圖2 改造后管式汽化器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖Fig.2 Structural diagram of improved tubular-type evaporator

2.2 案例2

設(shè)備更換前對(duì)各部件材質(zhì)耐腐蝕性與介質(zhì)匹配性辯識(shí)不到位,導(dǎo)致設(shè)備運(yùn)行壽命短。

某單位物料精制泵原為氟塑料磁力泵,為提高運(yùn)行安全性,重新選型更換為屏蔽泵結(jié)構(gòu)。在設(shè)備選型中,對(duì)新設(shè)備附屬結(jié)構(gòu)部件材質(zhì)辨識(shí)不全面,與廠家溝通信息不到位,只重點(diǎn)關(guān)注了隔離套材質(zhì)是哈氏合金,端面部件和葉輪是316L。但是因?yàn)榻橘|(zhì)對(duì)50 ℃以上的316L材質(zhì)具有腐蝕性,投用7天后,均因設(shè)備內(nèi)部隔離套焊口腐蝕導(dǎo)致設(shè)備故障停機(jī)。

2.3 案例3

儀表測(cè)溫點(diǎn)材質(zhì)變更隨意,腐蝕出現(xiàn)漏點(diǎn),導(dǎo)致系統(tǒng)停車。

反應(yīng)器下部、激冷器前的溫度測(cè)溫點(diǎn)原來(lái)使用的是316L襯聚四氟乙烯熱電阻。在使用中出現(xiàn)了聚四氟乙烯層腐蝕,被迫停車。由于事故發(fā)生在夜間,沒(méi)有襯聚四氟乙烯的熱電阻部件,該單位當(dāng)班儀表人員沒(méi)有認(rèn)真對(duì)照落實(shí)該處介質(zhì)和測(cè)溫設(shè)備的材質(zhì)符合性,想當(dāng)然地安裝了備用316L熱電阻測(cè)溫計(jì)(理由是另一套系統(tǒng)該處的測(cè)溫點(diǎn)使用的不是襯聚四氟乙烯熱電阻測(cè)溫計(jì)),導(dǎo)致系統(tǒng)再次因漏點(diǎn)停車。事后光譜分析證實(shí):另一套系統(tǒng)使用的測(cè)溫點(diǎn)材質(zhì)為哈氏合金276。

2.4 案例4

磁翻板浮子材質(zhì)與物料介質(zhì)不匹配,險(xiǎn)些造成嚴(yán)重的氯氣泄漏事故。

某企業(yè)新采購(gòu)液氯儲(chǔ)槽,經(jīng)過(guò)前期的安裝試壓合格,計(jì)劃投入使用。為驗(yàn)證其密封性,先引入部分干氯氣進(jìn)行試氣密,在引入氣氯后,發(fā)現(xiàn)磁翻板液位計(jì)下部逐漸發(fā)紅,遂緊急停止氣氯,置換系統(tǒng)后對(duì)液位計(jì)進(jìn)行拆檢,發(fā)現(xiàn)浮子為鈦材,已經(jīng)燒穿,主要原因?yàn)椴少?gòu)部門(mén)沒(méi)有落實(shí)該液位計(jì)使用場(chǎng)合和部件的材質(zhì),且沒(méi)有給供應(yīng)商提供詳細(xì)使用數(shù)據(jù),在后期的驗(yàn)收過(guò)程中把關(guān)不嚴(yán)。

浮子燒穿的原因是鈦材在干氯氣條件下,氯氣和鈦金屬發(fā)生劇烈化學(xué)反應(yīng)生成四氯化鈦,四氯化鈦再分解成二氯化鈦,導(dǎo)致鈦金屬燃燒。因此,嚴(yán)禁鈦材用在干氯氣的環(huán)境中;但當(dāng)氯氣中含水體積分?jǐn)?shù)高于0.5%時(shí),兩者根本不反應(yīng)。因此在設(shè)備材質(zhì)選型中一定要嚴(yán)謹(jǐn)。

2.5 案例5

氯氣管道檢修,更換墊片采用普通橡膠墊片。開(kāi)車后不久,發(fā)生氯氣噴出,造成嚴(yán)重的氯氣泄漏事故。

某企業(yè)在2016年秋季大檢修時(shí),在氯氣液化工段對(duì)部門(mén)管道、閥門(mén)進(jìn)行檢修更換。施工是委托一個(gè)有資質(zhì)的安裝單位進(jìn)行,施工單位經(jīng)驗(yàn)缺乏,安全意識(shí)淡薄,對(duì)所施工的項(xiàng)目及內(nèi)部介質(zhì)了解不透徹,對(duì)介質(zhì)特點(diǎn)特性不了解,在車間技術(shù)人員及現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督人員未確定的情況下,私自更換安裝了一片橡膠墊片。系統(tǒng)開(kāi)車2天后,就出現(xiàn)了氯氣泄漏。橡膠多為不飽和烴,氯氣與橡膠長(zhǎng)時(shí)間的接觸會(huì)使氯氣與橡膠發(fā)生加成反應(yīng),使橡膠變質(zhì),失去密封性能。在《氯堿安全生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范》中明確規(guī)定,設(shè)備、閥門(mén)和管道處的連接嚴(yán)禁使用橡膠墊。此次事故造成該企業(yè)全線停車,本廠職工及周圍企業(yè)員工緊急疏散,廠區(qū)周圍部分蔬菜莊稼受損,一路人中毒。

以上為化工裝置變更控制管理不到位的5個(gè)典型案例,實(shí)際生產(chǎn)中還有很多。因此要求我們?cè)谌粘5幕ぱb備檢維修中嚴(yán)格辦理相關(guān)變更審批手續(xù),辨識(shí)變更后的差異性,充分考慮變更后的影響因素和風(fēng)險(xiǎn)控制。

3 變更后須要做的工作

完成變更的工藝、設(shè)備在投用前應(yīng)對(duì)變更影響或涉及的人員進(jìn)行培訓(xùn)或溝通,培訓(xùn)內(nèi)容包括變更的目的、作用、程序、變更內(nèi)容、變更中可能的風(fēng)險(xiǎn)和影響及同類事故案例,變更影響或涉及的人員包括:①變更所在區(qū)域的人員,如維修人員、操作人員等;②變更管理涉及的人員,如工藝管理員,培訓(xùn)人員等;③其他相關(guān)人員如承包商、外來(lái)人員、供應(yīng)商、相鄰裝置(單位)或社區(qū)人員。

變更所在區(qū)域或單位應(yīng)建立變更工作文件,記錄,收集好變更過(guò)程的信息溝通。工作文件記錄包括變更管理程序,變更申請(qǐng)審批表、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄,變更登記表以及變更結(jié)項(xiàng)報(bào)告等。變更實(shí)施完成后,應(yīng)對(duì)變更是否符合規(guī)定內(nèi)容,達(dá)到預(yù)期目的進(jìn)行驗(yàn)證,提交變更結(jié)項(xiàng)報(bào)告。備案段做的工作如下。

(1)所有與變更相關(guān)的信息都已更新。

(2)規(guī)定了期限的變更,期滿后應(yīng)恢復(fù)變更前的狀況。

(3)試驗(yàn)結(jié)果記錄在案。

(4)確認(rèn)變更結(jié)果。

(5)變更實(shí)施過(guò)程的相關(guān)文件歸檔。

4 結(jié)語(yǔ)

在實(shí)際生產(chǎn)中,在裝置設(shè)備工藝維護(hù)過(guò)程中,變更隨時(shí)發(fā)生。作為氯堿人,我們每天碰到的須要處理的設(shè)備變更中,是否遵守履行了變更程序,是否做到了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,是否做到了變更后需要做的工作,這些都值得我們深思。

[1] 王治方.對(duì)當(dāng)前設(shè)備管理有關(guān)問(wèn)題的探討[J].設(shè)備管理與維修,2003(12):15-16.

[2] 柏慧,齊林宇,魏雪,等.石化裝備檢維修及性能測(cè)試平臺(tái)的研制[J].實(shí)驗(yàn)室研究與探索,2016,35(6):57-61.

[編輯:蔡春艷]

Management control of equipment change in chemical production and case analysis

XUJiapeng
(Taishan Salt Chemical Industry Branch Company of Shandong Energy Xinwen Mining Group, Taian 271024, China)

chemical equipment; change management; management control; safety analysis

The procedures and works in equipment change management control were introduced. Five cases of deficient equipment change management control were listed: ①the structure of equipment was changed while liquid level was not adjusted; ②it was not enough to identify the corrosion of materials in medium; ③the material of instrument measuring point was changed carelessly; ④the material of magnetic float was unsuitable for the medium; ⑤ordinary rubber gaskets were used. The works that should be finished in the equipment change management control were emphasized.

徐加朋(1975—),男,機(jī)電工程師,2007年畢業(yè)于中國(guó)礦業(yè)大學(xué)機(jī)械電子工程專業(yè),長(zhǎng)期從事氯堿機(jī)電設(shè)備管理工作。

2016-11-22

TQ124.42;TQ114.2

B

1008-133X(2017)04-0043-03

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