李鎧 寧晉峰



摘要:變壓器的高壓套管作為高壓繞組引出線的支持及絕緣體,是變壓器的重要部件。在某110kV變電站發生了一起主變套管炸裂故障,其主要原因為套管內部由裂紋進而放電造成的。文章對此進行了分析,并提出了防范措施。
關鍵詞:主變壓器;變電站;套管炸裂;高壓繞組;電力故障 文獻標識碼:A
中圖分類號:TM216 文章編號:1009-2374(2017)08-0183-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2017.08.089
變壓器的高壓套管作為高壓繞組引出線的支持及絕緣體,是變壓器的重要部件。若變壓器高壓套管及其引線設計不合理或者在安裝、檢修時未嚴格按照工藝要求進行,就可能遺留隱患,嚴重影響變壓器的安全運行。在實際運行過程中由于套管本身質量問題,內部出現裂紋,進而發生放電的情況較少發生,但在一些投運時間長、套管制作可能有缺陷的變壓器上卻更容易發生。本次故障變壓器為江蘇華鵬生產的SFSZ9-50000/110型油浸式變壓器,生產日期為2000年11月,其高壓側套管為南京電瓷廠2000年生產。
1 故障發生及現場勘察
故障發生時,無不良天氣狀況及短路接地情況。值班人員聽到一聲悶響,同時主變保護動作,跳開三側斷路器。查看保護動作記錄顯示發生故障時主變差動保護、差動速斷保護、重瓦斯保護先后正常動作,迅速切斷本體故障。現場查看,發現故障主變壓力釋放閥已動作,頂部噴油,110kV側套管升高座與套管法蘭處有滲出油跡,110kV側A相套管將軍帽處有滲出油跡,但外表無明顯放電痕跡。
2 檢查試驗情況
故障發生后檢修試驗人員及時對主變進行了電氣試驗、油樣化學試驗以及主變本體吊罩檢查。
2.1 電氣試驗結果分析
故障發生后試驗人員對故障主變進行了高、低壓側直流電阻測試,結果在正常范圍內;三側絕緣電阻測試合格;變壓器繞組變形試驗也無異常。
通過以上測試項目表明,套管爆炸產生原因可以基本排除本體內繞組間及繞組對地放電,初步判斷為套管內部原因。
2.2 油樣化學試驗結果分析
調取故障前套管及本體油樣試驗結果。
從故障前兩次套管微水數據中可以看出,套管微水已經發生較大變化,超出10但小于35,雖然還未到預警值,但根據經驗來看,微水值應進行跟蹤。但限于設備老舊,沒有在線介損監測設備,對于之后故障的發生并沒有起到警示作用。
2.3 主變吊罩檢查
拆除套管時發現A相套管下瓷套完全炸裂、脫落,在其底部鋁制均壓扣碗上有一處明顯放電痕跡(圖1);吊罩檢查時在本體下部發現大量瓷片碎塊,木質夾件有部分破損;檢查導線引出接頭沒有放電及過熱痕跡,但其絕緣油紙有部分破裂;在主變鐘罩與套管連接處有對應的放電點。
仔細檢查、拼接炸裂的瓷套碎片發現,在瓷套內側存在一條貫通上下的積碳裂痕,且裂痕上積碳不易擦拭,初步判斷為出廠缺陷(圖2)。
通過以上試驗、檢查認定造成本次故障的主要原因是瓷套本身有淺裂痕,易于附著雜質;次要原因是套管取油口處密封不嚴,造成套管內“微水”逐年增大。兩者相互作用最終導致故障的發生。
3 處理方法
故障發生后,檢修人員對變壓器本體內散落的瓷片進行清理;對三側套管、壓力釋放閥、各密封圈、損壞的夾件等進行更換;更換全部絕緣油,并進行一段時間熱油循環,直到變壓器油各項指標合格。
4 預防措施
(1)嚴格按照規程規定對變壓器進行定期檢查、試驗,尤其對于接近臨界值或兩次數據變化較大的情況引起警惕;(2)對于運行年限較長的,如超過10年的部件在檢修、試驗時格外關注。對于檢修人員不易更換的部件可以聯系廠家進行“專家會診”,保證變壓器健康運行狀態;(3)改善變壓器各項監測手段,通過在線油色譜分析儀、在線套管介損監測裝置等儀器及時發現故障發生前的敏感信息,將故障控制在萌芽之中。
參考文獻
[1] 甘團杰.套管引線絕緣缺陷導致的變壓器局部過熱故
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作者簡介:李鎧(1982-),男,山西武鄉人,長治供電公司工程師,研究方向:變電設備一次檢修。
(責任編輯:秦遜玉)