李迎超, 劉鵬鵬, 岳宗豪, 石海琳
(泛亞汽車技術中心有限公司, 上海 201201)
耐久道路試驗中鋼支架斷裂原因分析
李迎超, 劉鵬鵬, 岳宗豪, 石海琳
(泛亞汽車技術中心有限公司, 上海 201201)
某汽車用鋼支架,在耐久道路試驗過程中發(fā)生斷裂失效。通過化學成分分析、靜拉伸試驗、金相檢驗和斷口分析,對比了耐久道路試驗的失效件和合格件,分析了該鋼支架的斷裂原因。結果表明:失效支架材料中的碳含量很低,材料的晶界強度較弱;支架斷裂部位發(fā)生了較大沖壓形變,導致應力較大;二次加工脆性是支架沿晶疲勞斷裂的根本原因。
支架;耐久道路試驗;疲勞斷裂;碳含量;二次加工脆性
某汽車用鋼支架設計材料為國內常用的日本冷軋鋼板,牌號JIS G 3141-SPCC[1],厚度2 mm。該支架在耐久道路試驗過程中發(fā)生了斷裂失效,斷裂部位為90°折彎部位,如圖1(a)中圓圈所示。同樣的耐久道路試驗中,另一支架100%通過了試驗,如圖1(b)所示,左側為耐久試驗合格件,右側為耐久試驗失效件,可見失效件底部托板已完全斷裂。
筆者分別從失效件和合格件支架上取樣,進行了化學成分分析、靜拉伸性能測試和金相檢驗,以查找導致支架斷裂失效的根本原因,防止類似失效事件的再次發(fā)生。
1.1 化學成分分析
使用碳硫分析儀及直讀光譜儀對支架進行化學成分分析,結果如表1所示。除JIS G 3141-2005要求的元素含量外,表1中也列出了其他主要影響鋼板性能的元素含量。由結果可見,失效件和合格件支架化學成分均符合標準要求,但碳含量有顯著區(qū)別,失效件的碳含量已屬于超低碳無間隙原子鋼(Interstitial Free Steel,簡稱IF鋼)的范疇。……