王 力 胡秋萍 譚東領 王春東 鄧志宇 王利娜
(中聯煤層氣有限責任公司晉城分公司,山西 048000)
煤層氣排采井高產水原因分析
王 力 胡秋萍 譚東領 王春東 鄧志宇 王利娜
(中聯煤層氣有限責任公司晉城分公司,山西 048000)
以沁南盆地柿莊煤層氣田典型井A1水平井3號煤高產水排采特征入手,提出針對煤層氣高產水原因的分析方法,通過該井區水文地質特征研究、構造落實、工程原因分析、單井測井解釋、小層對比等資料綜合分析,查明了該井高產水原因,總結了柿莊煤層氣田高產水井3號煤附近砂巖發育且砂巖橫向連續性較好的巖性組合分布規律,指出了斷層及儲層改造縫高控制是導致高產水的根本原因,為煤層氣單井差異化壓裂設計施工及排采管理奠定了研究基礎。
煤層氣 高產水原因 柿莊 沁南盆地
沁南柿莊區塊3號煤具有高階煤煤儲層的典型特征,煤層孔隙度一般在5%~15%之間,滲透率變化范圍為0.03~0.96mD,為典型的低孔低滲儲層,在此條件下,煤層產出水理論上應該是微乎其微。但該區塊煤層氣井實際生產過程中,高產水井作為一類地質異常井一直出現在日常的研究分析工作中,其具體表現為產出水源不清,產水量大,液面下降困難,產氣量低或不產氣,為現場工作帶來極大困難。
針對上述問題,筆者以該區塊典型井A1水平井為出發點,通過該井區水文地質特征研究、構造落實、工程原因分析、單井測井解釋、小層對比等資料綜合分析,查明了A1水平井井3號煤高產水原因及高產水井煤層圍巖巖性組合規律,期望能為該區煤層氣儲層改造及排采優化提供某些依據。
A1井設計井型為U型水平連通井,洞穴井由于鉆進過程中出現嚴重漏失,堵漏失敗而報廢,且洞穴井鄰近區域無井位調整可能,最終對該井設計進行了變更,由U型水平連通井變更為L型單支水平井。該井3號煤埋深714.94m,水平段長1192.11m,煤層鉆遇率89.92%,水平段以段長100m左右為間隔原則共壓裂7段。
2012年4月26日該井開始排采作業,2015年5月20日停止生產,累計產水12342m3,受井眼軌跡及產出水量大的影響,該井先后更換使用4種泵型進行排采,分別為:管式泵+抽油機-螺桿泵-水力活塞泵,最大產水量達61.4m3/d(圖1)。目前,該井受井眼軌跡限制,國內排采設備已無法滿足該井排水降壓的要求,處于關停狀態。

圖1 A1井排采曲線圖
3.1 井區構造落實
該井區二維地震結果表明,水平段鉆遇過程中存在鉆遇斷層的可能,但該斷層僅受一條測線控制,無法精確判斷斷層的平面位置及斷層發育規模的大小。通過井區連井地層對比發現:該井區南北向煤系地層厚度發育正常,標志層特征明顯,符合井區地層發育規律;東西向煤系地層厚度發育正常,但山西組地層產狀出現明顯變化,兩井距(250m)之間目的煤層落差達115m,與該區西北傾構造及區域地層沉積規律特征明顯不符,推測該井區附近發育斷層。
結合A1井完鉆井眼實鉆軌跡圖(圖2)分析,該井水平鉆鉆井過程中于井深1523m鉆穿煤層,此時閉合距為915.42m,與二維地震勘探結果A1井距斷層距離接近一致,證實了地震勘探結果的準確度及A1井井鉆遇該斷層的事實。同時,地質導向數據顯示該井鉆穿煤層35m后沿煤層頂板再次進入煤層,且鉆進過程未出現明顯復雜井況,說明該井區斷層規模較小,結合實鉆井眼軌跡數據最終落實該斷層的落差約8m。
3.2 工程施工結果評價
對比A1井鄰井壓裂施工曲線發現,A1井鄰井壓裂施工規模相近,施工過程中壓力平穩,處于10~15MPa之間,無明顯憋壓及濾失情況出現。

圖2 A1井實鉆井眼軌跡圖
通過計算,A1井目的層破裂壓力及正常加砂套壓為18~20MPa,該井七段壓裂施工過程中,由于現場施工過程采取恒定地面砂濃度,降低氮氣排量的方式來實現井底砂濃度的階梯式提高,加砂過程中壓力范圍波動均保持在15~23MPa正常范圍內,除第6段施工過程中套壓一直維持在8~11MPa之間遠低于正常加砂壓力級別外,其余6段施工過程中均無異常情況出現。造成第6段施工過程中加砂壓力持續偏低的原因,排除受斷層影響,具體原因可能為第6段所處地層屬低應力區域或地層天然裂隙發育所致,由此可能導致縫高失控,壓力偏低,從而溝通煤層附近含水層段。
3.3 產出水水源分析
由于該井產出水量大且持續時間長,排采三個階段前后分別更換使用44泵、56泵、螺桿泵進行生產均無法有效降低井筒液面,說明該井區地層水動力條件活躍,供給充足。
從鄰井A2、A3、A1井的礦化度和氯離子濃度變化來看(圖3、圖4),僅A2井的礦化度和氯離子變化緩慢,A3、A1井排采水礦化度及氯離子含量迅速變低,鉆井及壓裂過程導致礦化度及成分發生變化的影響被快速消除,證實了A1井存在外來水源大量補給,產出水為非煤層水。

圖3 A1井礦化度變化趨勢圖

圖4 A1井氯離子度變化趨勢圖

圖5 A1井區水頭高度等值線圖
考慮到水頭高度可近似表征儲層壓力大小及地下水動力強弱的意義,在開展水層識別及解釋前首先對該井區范圍內已投產井投產前動液面高度進行統計,篩選出完井至投產時間間隔相近的井進行平面成圖,圖中水頭高度平面上具有以239~449m分布范圍為主,449~660m范圍內呈片狀分布,局部出現異常(強補給區)的規律(圖5);其次,考慮到累計產水量可近似表征地下水補給強度的意義,人為劃分以投產300天為界,使用300天內累計產水量除去壓裂施工總液量對已投產井進行統計處理、成圖,圖中累計產水量具有區塊北部呈鞍部形態分布(東西兩側為強補給區,中部介于東西兩側之間)、中部至中部以南區域補給強度逐漸降低的趨勢(圖6)。

圖6 A1井區累計產水量等值線圖
為保證水層識別及水層解釋的準確性,水層識別解釋過程從水頭高度及累計產水所具有的平面規律出發,結合該區塊下石盒子組、山西組、太原組屬同一構造背景控制下沉積形成的老地層,且該區塊東部井區構造趨勢總體以西北傾的單斜構造為主,總體構造簡單,最終選取A1井高產水區域及鄰區低產水區域井進行單井測井資料處理解釋、連井小層進行對比分析,結果表明:
(1)高產水區山西組自上而下發育9套砂巖,低產水區山西組自上而下發育10套砂巖,編號自上而下分別為1~10;
(2)高產水區煤層附近發育三套(7、8、9號)橫向連續好、泥質含量低、物性條件好的砂巖層,距煤層較遠的7號砂巖離目的煤層27.9m;
(3)低產水區與高產水區砂巖發育特征明顯不同,低產水區表現為山西組頂部砂巖發育,1、2、3號砂體橫向連續性好,泥質含量較低,整體物性條件好的特征,而山西組中部及中下部砂體發育較差,表現為橫向連續性差,泥質含量高、物性較差的特征。
通過利用深淺側向電阻率曲線在含水層出現負差值的特征,綜合測井解釋物性結果及其他曲線響應特征值,結合區塊內水文資料綜合分析,確定A1井區高產水區域7、8、9號為含水層。
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(責任編輯 韓甲業)
Analysis on the Reasons of High Yield Water in CBM Drainage Well
WANG Li,HU Qiuping,TAN Dongling, WANG Chundong,DENG Zhiyu, WANG Lina
(Jincheng Branch, China United Coalbed Methane Corporation, Shanxi 048000)
Based on the characteristics of high water production in No.3 Coal Seam attached to the typical horizontal well A1 in Shizhuang CBM gas field of Southern Qinshui Basin, the paper proposes the analytical method for CBM wells which has high water, production. Through comprehensive analysis of the methodologies of hydrogeology, structural implementation, reason analysis of engineering, interpretation of single well logging and substratum correlation of the well zone, it finds out the reasons for the high water production of the well, and sums up the law of sandstone development, structure-lithology combination and better lateral continuity nearby No.3 coal seam in Shizhuang CBM gas field. It points out that the control of the fault and fracture height control in the course of reservoir stimulation is the root cause of the high water production. The finding lays a foundation for the study of the differential fracturing design, construction and drainage management.
Coalbed methane; cause for high production of water; Shizhuang; Southern Qinshui Basin
國家科技重大專項(2011ZX05060)
王力,男,工程師,從事煤層氣地質綜合研究工作。