李建鵬
摘要:通過對某變電站擴建過程中盆式絕緣子破裂原因的分析,吸取經驗教訓,在以后套管吊裝中應使用專用工器具,減少人為影響因素。針對現場安裝不同工況進行培訓,提高現場安裝指導人員專業技能。
關鍵詞:盆式絕緣子
某變電站擴建工程于2017年1月開始安裝,此次擴建作業范圍是第三串5033間隔。1月15日在安裝B相套管,下落套管的過程中,聽見碎裂聲音,隨即將套管拔出,事故為隔離開關(單元號是1203)靜側盆式絕緣子破裂,盆式絕緣子編號是:2XA16082343。
當日又將該套管結構與A相間隔對接,1月17日發現A相隔離靜側盆式絕緣子對接法蘭口處漏氣,回收氣體,打開VT端蓋發現隔離開關(單元號是1103)靜側盆式絕緣子破裂,盆式絕緣子編號是:1XA160825107。
這兩次破裂的盆式絕緣子所在間隔位置相同,都是與套管對接的隔離靜側盆式絕緣子。
1 宏觀分析
兩次破裂的盆式絕緣子如圖1、圖2,針對圖中盆式絕緣子碎裂的現象分析為:在盆式絕緣子中心部位的嵌件承受較大的破壞力或力矩,導致嵌件周圍絕緣材料破損并向周圍延伸。
2 盆式絕緣子出廠試驗質量追溯
破裂的兩個盆式絕緣子在廠通過所有出廠考核試驗,實驗報告及裝配記錄見附件。
試驗內容包括:盆式絕緣子的探傷、電氣性能、氣密;裝配后的氣密及絕緣試驗。
3 導電桿插入深度校核
該結構圖紙要求導電伸出罐外長度為50±10mm,現場實際測量,伸出長度為58mm,在合格范圍內;經過計算得出導電桿端部到觸頭槽底的距離為37mm,所以排除導電桿過長造成盆式絕緣子破損的可能性。該結構(未加設計支撐)已在大量工程中應用,未出現類似盆式絕緣子破損事件。
導電桿插入深度:200+58140=118mm;
觸頭座槽深:20045=155mm;
電桿端部到觸頭槽底的距離155118=37mm。
4 運輸情況排查
隔離開關單元1203和1103在一個運輸箱里,使用三維震動記錄儀,根據記錄儀的記錄來看,在運輸過程中沒有發生震動超標的問題出現。
5 現場安裝過程分析
一般的吊裝方式,是將吊繩纏繞在套管上方的接線座處法蘭上,這樣吊裝套管不容易產生傾斜或較小的傾斜,同時需要使用水平尺測量套管下法蘭水平度,如果不水平需要重新調整吊繩,保證套管垂直。
該工程為擴建工程,在擴建安裝過程中需要將舊套管吊起、拆除,再重新裝配。新東北技術指導人員考慮到舊套管老化后的安全和質量隱患,更換了套管的吊裝方式,采取吊裝套管下方的吊裝作業方式。見圖3。
套管的導電桿與觸頭對接時,導電桿中心線相對觸頭中心線的允許最大的傾斜度為1度,正常吊裝的上端部法蘭,套管結構自然下垂,不會產生較大的傾斜,同時可以水平尺進行校正。
對接要求:首先清理對接口零部件,做好防護,然后將套管結構移至對接口上方,緩慢下落套管并進行找正,保證導電桿倒角端部順利插入觸頭,此過程注意嚴禁磕碰,導電桿在觸頭的導向環(導向環為塑料材料)作用下,順利完成插合。插入深度為110±10mm后,罐體法蘭口合攏,緊固罐外螺栓,對接結束。
由于取套管下方的法蘭作為吊點時,套管容易傾斜,但是新東北技術指導人員沒有意識到傾斜對接對產品的危害,未嚴格執行工藝規程,沒有進行套管垂直度測量及調整。這樣傾斜的套管導電桿在插入觸頭時,導電桿的外壁與觸頭內壁接觸并產生擠壓、卡滯入,擠壓力會隨著導電桿傾斜的角度增加而增大,也會隨著插入深度的增加而增大。
導電桿與觸頭接觸后,卡滯會使觸頭承受很大的壓力及沖擊力,同時對盆式絕緣子產生很大的彎矩。
該結構的觸頭座中心到盆嵌件的距離526mm;
550kV套管結構重量約為1700kg;
套管傾斜對接時,套管的重力壓在觸頭上,會對盆式絕緣子造成約1800kg×10×0.526m=9499N.m的彎矩;同時吊鉤下落中會有一定的沖擊慣性力,對盆式絕緣子造成更大的彎矩。
我公司500kV產品最長7500mm母線的盆式絕緣子所承受的彎矩最大,正常運行的盆式絕緣子承受的最大彎矩為150kg×10×0.2m=300 N.m。計算得出;如果套管有較大的傾斜,產生擠壓、卡滯對該結構盆式絕緣子所產生彎矩是正常情況下的30倍以上。
所以中間相(即B相)套管對接時,套管導電桿插入觸頭后,在下落過程中,對接人員聽見碎裂聲音,拆解后發現盆式絕緣子破裂,
邊相(即A相)套管對接時,盆式絕緣子破碎的原因與中間相是相同的,只是由于現場機器聲音嘈雜,當時未聽見破裂聲音,后期充氣后才發現漏氣,拆解后發現盆式絕緣子破裂。
6 經驗總結
綜上所述,這兩次盆式絕緣子破裂原因為:
(1)此次擴建工程的套管吊裝為特殊方法,廠家現場指導人員沒有嚴格執行該方案,未進行套管垂直度檢測,在吊裝時造成套管傾斜安裝。
(2)現場技術指導人員經驗不足,對安裝過程中套管傾斜產生的危害認識不夠。
(3)現場技術指導人員技術水平不足,吊裝時套管發生傾斜未及時調整,造成導電桿和觸頭卡澀,盆式絕緣子受力過大,造成損壞。
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