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[JP3]2.2m~3m遙控地下鏟運機動力傳動系統及執行機構設計

2017-05-30 16:52:08任娜??
科技風 2017年24期
關鍵詞:發動機優化設計

任娜??

摘要:遙控地下鏟運機是采礦所應用的主要設備,其性能是決定采礦效率的主要因素。本文在介紹了遙控地下鏟運機結構與設計要求的基礎上,從機械動力傳動系統以及執行機構兩個角度,對2.2m~3m遙控地下鏟運機進行了優化設計,以期能夠達到提高機械工作效率及質量的目的。

關鍵詞:2.2m~3m遙控地下鏟運機;動力傳動系統;執行機構

遙控地下鏟運機構成較為復雜,動力傳動系統與執行機構是機械的主要組成部分。兩者發動機與液力變矩器以及變速箱是否能夠匹配,與機械的性能存在顯著聯系。傳統的設計方案下,機械使用壽命短、出現故障的幾率高,性能較低。對其進行優化設計,是解決上述問題的主要途徑。

1 遙控地下鏟運機結構與設計要求

遙控地下鏟運機由車架、發動機、傳動軸、變速箱及液力變矩器等部分構成(如下圖)[1]。不同部分的功能不同。為確保機械能夠正常運行,應將遙控操作、視頻監控以及車載控制系統作為重點,對鏟運機加以設計。遙控操作設計目標在于:確保200m之內能夠遠程控制機械的運作。視頻遙控的設計目標在于:確保工作人員能夠通過視頻監控機械的運行情況,以及時發現異常。車載控制系統的設計目標在于:提高動力傳動系統及執行機構的設計水平,提高機械運行的可靠性與安全性。

遙控地下鏟運機的構成圖

2 2.2m~3m遙控地下鏟運機動力傳動系統與執行機構的設計方案

2.1 2.2m~3m遙控地下鏟運機動力傳動系統的設計方案

2.1.1 傳動原理及設計方案

(1)傳動原理:利用發動機所帶來的動力,以外界阻力為適應指標,保持機械傳動平衡。當外界阻力增大時,可通過無級調速,避免發動機或其他器件受損[2]。(2)共設計了如下三種方案:采用電子控制單元以及齒輪變速箱等,設計AT自動變速器。以確保能夠在無離合器的情況下換擋,提高機械運行效率;設計AMT自動變速器,確保鏟運機能夠實現自動變速,提高其傳動效率;設計CVT無極變速傳動,采用傳動帶以及可變槽帶,改變變速原理,提高變速的便捷性。對比上述三種方案的優勢與缺陷,決定采用方案一設計。

2.1.2 動力裝置設計

(1)發動機形式:按照不同標準劃分,鏟運機發動機形式同樣不同。以燃料為劃分依據,可將其分為汽油機與柴油機兩種。本文所設計的鏟運機,發動機形式以柴油機為主。(2)對比不同型號發動機的優勢,決定采用D914L5設計。發動機氣缸數5個、排量5.4L、壓縮比21、額定功率72.3、轉速15002300r/pm,冷卻方式以風冷為主。

2.1.3 液力變矩器設計

對比C271、C272、C273三種變矩器的參數,決定將C271作為主要變矩器,對鏟運機加以設計。C271液力變矩器參數如下:(1)當轉速比為0時,變矩系數為3.12k、能力系數218k;轉速比為0.5時,變矩系數為889。(2)該變矩器失速比為3.10、最大輸入轉矩343Nm、功率6385kW。

2.1.4 變速箱的設計

(1)變速箱運行原理應符合以下公式:i=n1/n2=D2/D1=Z2/Z1。(2)對比不同變速箱不同檔位的傳動比,決定采用RT32421變速箱對鏟運機加以設計。該變速箱不同檔位的傳動比分別如下:一檔4.643、二擋2.235、三檔1.290。

2.1.5 電控系統的設計

(1)傳感器輸入單元:功能在于確定尺條位置,將機油等壓力指數傳入到電控單元當中。(2)設置點:功能在于確定油門位置。(3)接口:功能在于連接電源及CAN總線。(4)執行器:功能在于對停機電磁閥加以控制。(5)顯示:功能在于顯示轉速,當出現故障時,可亮燈報警。

2.2 2.2m~3m遙控地下鏟運機執行機構的設計方案

2.2.1 執行機構原理及設計方案

(1)鏟運機執行機構的原理在于,根據工況的不同,對鏟斗的平衡性進行控制,實現自動放平。插入、鏟裝、運輸以及卸載,屬于執行機構的不同工況。以插入為例:機械運行后,動壁逐漸放下,鏟斗翻轉,與地面銜接,將物料插入到鏟斗內部。(2)設計方案:通過目標函數,優化系統的工作流程。從主控系統設計等角度出發,提高執行機構的設計水平,提高鏟運機的運行效率。

2.2.2 系統的優化設計

(1)以鏟裝為例,該工況下,鏟運機的掘取力計算公式為:Fz=Fbc×Cf。其中Cf代表倍力系數、Fbc代表翻轉油缸作用力、Fz代表掘取力的反力。(2)確定約束條件。采用內點懲罰函數法、反點懲罰函數法作為優化方法。(3)優化流程:獲得維數n及精度Jd,創建數組,確定數組中的任意初始值。根據初始值,求出最小解。將最小解與其他數值相對比,最終完成優化過程。

2.2.3 主控系統的設計

CPU可采用嵌入式系統以及PLC可編程邏輯器件設計。嵌入式系統核心為微控制器,優勢在于接口豐富,擴展性強。缺陷在于可靠性差。為解決上述問題,決定采用PAC設計主控系統,采用梯形圖編程方法實現邏輯控制,提高擴展性以及可靠性,提高數據處理效率。

2.3 設計效果

通過實驗的方法對比了原有系統與優化設計后的系統的工作效率,發現,與優化前相比,優化后,鏟運機的工作效率顯著提高。表明設計效果較好。

3 結論

通過對2.2m~3m遙控地下鏟運機動力傳動系統及執行機構的優化設計發現,應以D914L5為發動機型號、以C271作為液力變矩器、以柴油機作為主要發動機形式,通過對目標函數的計算,獲取執行機構設計的最優解,以提高鏟運機的運行效率。

參考文獻:

[1]方鍵,陳芳.礦用地下鏟運機駕駛室ROPS的試驗及有限元分析[J].礦山機械,2016,44(09):3034.

[2]張楠,韓飛.基于Automation Studio地下鏟運機制動液壓系統建模分析[J].液壓氣動與密封,2016,36(04):3842.

作者簡介:任娜(1976),女,山東壽光人,本科,工程師,地下裝載機動力傳動系統。

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