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汽機旁路系統減溫水控制閥改進

2017-05-22 12:19:46劉獻斌
科技視界 2017年4期

劉獻斌

【摘 要】方家山核電項目安裝兩臺百萬機組,1號機組調試期間發現,汽輪機旁路系統噴淋減溫水控制閥GCT125/127VL開啟后,下游壓力達不到要求壓力,本文分析了導致閥后壓力低的原因及處理過程。

【關鍵詞】GCT;減溫水;壓力低

0 概述

反應堆功率要跟修汽輪機負荷變化,當汽輪機負荷銳減(如甩負荷、停機不停堆等瞬態)時,反應堆功率控制不能像汽輪機負荷的變化那樣快,就會瞬時出現隊功率和汽輪機功率不一致,這時,汽輪機旁路排放系統投入,維持一回路和二回路功率平衡,將多余的蒸汽排放至凝汽器或大氣,當大量高溫高壓的蒸汽排放至凝汽器時,需要對其噴水降溫,否則會導致凝汽器過熱損壞。

方家山1號機組在調試期間執行TP1GCT10試驗時發現,當凝結水出口母管壓力維持在額定壓力2.5MPa(g)時,GCT125/127VL打開后,閥后壓力僅0.4 MPa(g),不能滿足試驗要求,分析原因,首先懷疑管路或閥門堵塞,仔細檢查凝汽器內GCT的噴頭,不存在堵塞,對管路進行多次沖洗后,閥后壓力依然僅0.4 MPa,可以排除管道堵塞的原因,最后將GCT125/127VL的閥芯拆出檢查,沖洗回裝后,問題依舊,壓力依然不滿足要求,基本可以排除管路堵塞的原因。

查閱閥門的廠家資料,該閥門在額定流量時的壓降為1.7 MPa,在不考慮管路壓降的情況下,下游壓力才可以滿足要求。但實際試驗發現,凝結水出口母管額定2.5 MPa時,下游壓力僅0.4 MPa,不能滿足要求,在排除了其他可能的原因后,確認導致下游壓力不滿足要求的原因為閥門壓降較大。

1 處理過程

1.1 解決方案

咨詢福清項目相關負責人,福清項目相關閥門與方家山為同型號設備,也存在同樣的問題,如果采購新型號閥門進行更換,采購周期較長,將導致相應工期拖后,無法滿足工程進度要求,所以決定對閥門進行簡單的改造,降低閥門壓降,使該閥門滿足要求。

將閥門閥芯拆出檢查,該閥門為調節閥,閥芯為圓筒形,周邊開有103各小孔,各小孔直徑和深度均相同,直徑3mm,孔徑深度9mm,如果要降低閥門壓降,可以選擇在原有基礎上增開一定數目的小孔,或將原有小孔進行擴孔,為確定需要擴孔的數目,先進行分析計算。

1.2 分析計算

首先確認下游壓力的目標值,咨詢設計院,得到的答復是GCT125/127VL開啟后,要求下游壓力大于0.45 MPa(a),期望值為0.6~0.8 MPa(a),最大不超過1 MPa(a),

先前的試驗過程中得到的數據時,在凝結水母管壓力為2.5MPa時,閥門下游壓力為0.4 MPa,該閥門距離凝結水母管距離較短,管道直徑也比較大,忽略管道壓降,則該閥門的實際壓降約2.1 MPa,系統流量假設為Q。而閥門下游壓力期望值為0.6~0.8 MPa。

我們暫定閥門下游壓力為0.6MPa進行計算,閥門下游經過管道和噴嘴進入凝汽器,凝汽器壓力為大氣壓,在整個試驗過程中保持恒定,未發生變化,閥門下游壓力為0.4兆帕,流量原來為Q,現在希望將閥門下游壓力升高到0.6兆帕,閥門出口至凝汽器的壓差增加為原來的1.5倍,根據壓差與流量的平方成正比,則相應流量增加到原來的1.5的開方倍,即約1.225Q。

凝結水母管壓力不變的情況下,閥門下游壓力提高至0.6 MPa ,則GCT閥門壓降降低為1.9MPa,回頭再來計算閥籠上每個小孔的流量變化,閥籠上下游壓降由原來的2.1降到了1.9,同樣根據壓降與流量的平方成正比,可以得出,單各小孔的流量降低為原來的0.951倍。

總流量增加為原來的1.225倍,單孔流量降低為原來的0.948倍,如果在閥籠上開孔尺寸和原有小孔保持一致,忽略計算誤差,大約需要增加原來孔數目的29%,原有103各孔,大約就是30個孔,因原閥籠上已經有103個孔,再開30個孔,加工空間小,加工難度也比較大,該閥籠上的小孔大部分均勻分布,但有一部分小孔呈螺旋型分布,且距離其它小孔相對較遠,數量16個,可以考慮對這部分小孔進行擴孔,增加流通能力,同樣可以起到增加流量降低閥門壓降的作用。

如果采取擴孔的方案,必須考慮擴孔的直徑和數量,考慮到距離相對較大的小孔僅16個,其它小孔相距較近,擴孔的數目不宜太多,直徑就不能太小,暫時先以直徑5mm和6mm分別進行計算。

根據管路壓力損失公式進行計算,ΔP=λ*1/d*ρv2/2,其中ΔP為管路壓降,開孔或擴孔都是要將閥門壓降降低至1.8 MPa,所以計算過程中該壓降保持不變,λ為沿程阻力系數,在實際工程應用中,為計算方便,不管是層流和紊流,管線的沿程阻力系數都是采用層流是所求的沿程阻力系數進行計算。層流狀態下,沿程阻力系數只與雷諾數有關,與管壁粗糙程度無關,其計算公式一般有謝才公式得來:λ=8g/C2

式中R為水力半徑,n為管道的糙率,管道的糙率變化不大,可以忽略不計。

將管徑3mm、5mm、6mm,分別代入上述公式,可以得出沿程阻力系數,再代入沿程壓力損失公式進行計算。計算過程不再贅述,可以得出相同壓差下,不同直徑小孔內流速的比值。

當壓差不變,孔徑分別為3mm、5mm、6mm時,三種不同孔徑內水的流速比值為2.07:2.906:3.28,再乘以孔的截面積,則孔內流量的比值為18.63:72.65:118.08,即1個5mm的孔相當于3.899個3mm的孔,1個6mm的孔相當于6.338個3mm的孔。

如果增開3mm的孔需要30個,如果擴5mm孔,需要擴10.34個孔,如果擴6mm的孔,則需要5.62個孔。

考慮設計院給出的壓力期望值為0.6~0.8 MPa,再將下游壓力設定為0.7 MPa,代入上述公式再次進行計算,得出結果為,如果擴5mm的孔需要15.34個,如果擴6mm的孔需要8.3個。

1.3 實施情況

在計算結果的基礎上對閥門進行改造,考慮計算的誤差和管道阻力的變化,實施的時候先拿一個閥門進行改造,按計算結果的的2/3實施,根據改造后的試驗結果再進行下一步操作。

首先在閥門125VL上實施改造,將閥門的閥籠取出后進行擴孔,選擇擴10個5mm的孔,將擴好孔的閥籠回裝后再次執行TP1GCT10試驗,當凝結水母管壓力為額定壓力時,閥后壓力接近0.6 MPa,與計算記過基本一致,第二次進行擴孔,125擴至13個5mm的孔,127擴11個5mm的孔,當閥籠回裝后發現,125VL下游壓力略高于0.6 MPa,相反127閥門下游壓力已經達到0.9 MPa,與計算結果相差非常大,現場仔細核實,發現127VL相應的管道從125VL相應管道上游接出,當127VL擴孔后,流量增大,發生搶水現象,導致125VL上游壓力降低,從而導致125VL擴了較多的孔,壓力反而偏低。同時,125VL與127VL安裝高度相同,但下游壓力表安裝標高不一致,127VL下游壓力表安裝位置比125VL下游壓力表安裝位置低7m左右,同樣導致127VL下游壓力顯示偏高。在這樣的情況下,對125VL再次擴孔至16個5mm的孔,再次執行試驗,125VL下游壓力0.68MPa,127VL下游壓力0.88,去除標高引起的偏差,試驗結果已滿足試驗要求。

2 后續

在1號機組執行TP1RRC59停汽輪機不停堆試驗時發現,當汽輪機停運后,125VL/127VL下游壓力先持續降低,最低降至0.4MPa后緩慢回升,從反應堆保護信號來看,已經非常接近保護定值,當125VL/127VL開啟10秒后,如果下游壓力低于0.45MPa(a),將觸發凝汽器故障或凝汽器不可用信號,將導致停堆事件發生。該壓力表顯示為表壓,折算成絕對壓力也僅為0.5MPa(a),已經非常接近保護定值。

分析原因如下

(1)緊急停機后,反應堆功率短時間仍維持在較高水平,多余的蒸汽排至凝汽器,蒸發器水位自動控制,進水量并未大幅降低,主給水流量也沒有大幅降低,但汽輪機各級抽氣逆止閥和隔離閥關閉,進入各級加熱器的蒸汽中斷,疏水減少,進入除氧器的疏水減少,導致除氧器液位降低,除氧器液位調節閥自動開大,凝結水流量升高,進而導致凝結水母管壓力降低,125VL/127VL下游壓力自然隨著凝結水母管壓力降低而降低

(2)前期在執行TP1GCT10試驗時,凝汽器不具備抽真空條件,壓力為大氣壓,而汽輪機正常運行時,凝汽器內為真空狀態,壓力進3KPa(a),GCT噴嘴下游壓力比試驗條件下低了0.1MPa左右,進而導致相同條件下125VL/127VL下游壓力比試驗條件下低了將近0.1 MPa。

這種情況下,必須對閥門再次進行擴孔,該閥門下游直接通至凝汽器,正常運行情況下無法執行,待汽輪機組停運,凝汽器破壞真空后執行,考慮到機組安全需要,同時又不能超過設計院給出的壓力上限,在凝汽器內為大氣壓的情況下,按閥后1MPa進行計算,每次按計算結果的2/3數目進行擴孔,經三次擴孔后,兩個閥門閥后壓力均為0.98左右,滿足機組要求,同時也未超出設計院給出的壓力上限

同時對2號機組的閥門進行了改造,參數參考1號機組,改造后的閥后壓力與1號機組基本一致。

3 結束語

在2號機組執行TP2RRC59停汽輪機不停堆試驗時,125VL/127VL下游壓力最低降低至0.65MPa,保持在設計院期望值附近,距保護定值仍有足夠的余量,確保瞬態過程中不會因參數變化導致觸發停堆信號。保證了機組的安全穩定運行,提高了機組的安全性。

【參考文獻】

[1]陳松華.減壓孔板的設計與計算[J].給水排水,1997.23.

[責任編輯:朱麗娜]

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