999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

脫硝SCR反應器堵灰原因分析

2017-05-17 09:36:46鄧全勝孫法治
東北電力技術 2017年4期
關鍵詞:煙氣催化劑

鄧全勝,孫法治

(1.寧夏大唐國際大壩發電有限責任公司,寧夏 青銅峽 751607;2.國網遼寧省電力有限公司,遼寧 沈陽 110006)

?

脫硝SCR反應器堵灰原因分析

鄧全勝1,孫法治2

(1.寧夏大唐國際大壩發電有限責任公司,寧夏 青銅峽 751607;2.國網遼寧省電力有限公司,遼寧 沈陽 110006)

結合寧夏大唐國際大壩發電有限責任公司發電機組實際運行工況,通過實例,簡述了發電機組鍋爐進行脫硝改造后,對SCR反應器堵灰過程及原因進行了分析,提出了預防措施,并取得了明顯效果。

SCR;堵灰;分析

隨著國家對環保工作力度的不斷加強,發電廠的節能減排越發重要,近年各火力發電企業紛紛進行脫硝改造以降低氮氧化物排放,符合國家環保要求。各廠普遍采用選擇性催化還原法(SCR)脫硝技術,但該技術存在的問題也不斷暴露,為此結合寧夏大唐國際大壩發電有限責任公司發電機組實際運行工況,對SCR反應器堵灰過程、原因進行了分析,并提出了預防措施。

1 鍋爐概況

DG2070/17.5-Π6型鍋爐由東方鍋爐股份有限公司制造,為亞臨界、自然循環、前后墻對沖燃燒方式、一次中間再熱、單爐膛平衡通風、固態排渣、全鋼構架的Π型汽包鍋爐。配備東方汽輪機廠NZK600-16.7/538/538型直接空冷汽輪機和東方電機廠QFSN-600-2-22C型發電機,額定功率600 MW[1]。空氣預熱器采用東方鍋爐廠三分倉回轉式空氣預熱器,單臺空氣預熱器能夠滿足60%BMCR負荷。制粉系統為中速磨、正壓直吹式系統,配置6臺由上海重型機械廠制造的HP1003型磨煤機,5臺正常運行,1臺備用。每臺磨煤機出口由5根一次風管引入旋流煤粉燃燒器,為同一層的煤粉燃燒器提供風粉混合物,煤粉細度R90為20%。

旋流煤粉燃燒器采用東方鍋爐廠自行設計的外濃內淡型低NOx旋流煤粉燃燒器(DBC-OPCC型),布置于爐膛前后墻水冷壁上,分成上、中、下3層,每層各5臺,總共30臺。在最上層燃燒器上面布置有燃燼風噴口,前后墻各一層,每層各5臺,總共10臺。煤粉燃燒器層間距為4 400 mm,列間距為3 680 mm,最外側燃燒器中心線到兩側墻水冷壁中心線的距離為2 990 mm,最上層煤粉燃燒器中心線到燃燼風調風器中心線的距離為4 000 mm。在A層燃燒器內還布置有等離子點火裝置,其他各層燃燒器內,布置點火油槍、高能點火器等設備[2]。

2013年9月,配合脫銷改造,B、C、D、E、F層25臺燃燒器采用北京哈宜節能環??萍加邢薰镜蚇Ox軸向旋流燃燒器(LNASB),A層5臺燃燒器繼續使用原東方鍋爐廠自行設計的外濃內淡型低NOx旋流煤粉燃燒器(DBC-OPCC型),安裝位置不變。燃燒器上部布置20個燃燼風(OFA)風口,20 臺燃燼風調風器分別布置在前后墻上。最上層煤粉燃燒器中心線到燃燼風調風器中心線的距離為7 550 mm。

脫硝系統是由浙江浙大網新機電工程有限公司設計制造,采用液氨制備脫硝還原劑,“高含塵布置方式”的選擇性催化還原法(SCR)脫硝裝置。在試驗煤種、鍋爐BMCR工況、處理100%煙氣量條件下脫硝總效率大于80%。SCR部分的催化劑層數按3層(2+1)方案進行設計,當預裝1層的時候要求脫硝效率為50%,添加附加層后脫硝效率為80%以上。

催化劑采用蜂窩式,設計煙氣側差壓200 Pa/層,每層安裝4臺蒸汽吹灰器和5臺聲波吹灰器,運行中聲波吹灰器連續運行,當兩層催化劑差壓大于600 Pa時投入蒸汽吹灰器吹灰1次。

原煙氣:來自鍋爐省煤器的原煙氣→噴氨格柵→導流板→整流裝置→催化劑層。

凈煙氣:催化劑層→SCR反應器出口→空氣預熱器入口。

氣氨:氨緩沖槽→氨氣混合器→噴氨格柵→整流裝置→SCR反應器。

2 運行過程

2013年10月11日,6號爐SCR系統調試后正式進入168 h試運,10月18日168 h結束正式投產。

從圖1、圖2可以看出,投產初期,機組負荷610 MW時,1號SCR第1層催化劑煙氣差壓為0.16 kPa,總煙氣差壓為0.43 kPa,2號SCR第1層催化劑煙氣差壓為0.20 kPa,總煙氣差壓為0.42 kPa,運行參數正常。

聲波及蒸汽吹灰設備因程控系統故障沒有及時投入,11月10日處理正常后投入吹灰系統,但R1-1吹灰槍卡澀無法投入,11月20日R1-2、L1-1吹灰槍卡澀也相繼退出運行。

從圖3可以看出,連續滿負荷運行近2個月后相同機組負荷工況時,1號SCR第1層催化劑煙氣差壓為0.25 kPa,增加0.09 kPa,煙氣總差壓為0.69 kPa;2號SCR第1層催化劑煙氣差壓為0.36 kPa ,增加0.16 kPa,煙氣總差壓為0.51 kPa,運行參數基本正常。聲波吹灰器連續投入,蒸汽吹灰工作每10天進行1次。

圖1 改造后機組滿負荷主要運行參數

圖2 改造后機組滿負荷SCR運行參數

圖3 改造后機組運行2個月后SCR參數

圖4 改造后機組運行3個月后SCR參數

從圖4看出,連續滿負荷運行近3個月后相同機組負荷工況時,1號SCR第1層催化劑煙氣差壓為0.33 kPa,增加0.08 kPa,煙氣總差壓為1.01 kPa;2號SCR第1層催化劑煙氣差壓為0.57 kPa,增加0.21 kPa,煙氣總差壓為0.89 kPa,原因為吹灰槍長時間退出,機組連續3個月高負荷運行,局部堵灰現象逐漸顯現,催化劑差壓持續增大,但表計顯示1、2號SCR反應器氨逃逸率、脫硝效率均在正常范圍,沒有引起重視并進行原因分析,僅懷疑表計、CMES分析儀異常。聲波吹灰器連續投入,將蒸汽吹灰工作增加為每周進行1次。

進入2014年1月以后,由于機組負荷系數降低,每天滿負荷運行時間僅為2~3 h,50%負荷時間段增多,并且由于低負荷時鍋爐風量相對較大,SCR積灰情況沒有明顯表現出來,從圖5可以看出,連續運行近4個月后相同機組負荷工況時,1號SCR第1層催化劑煙氣差壓為0.32 kPa,降低0.12 kPa,煙氣總差壓從1.01 kPa降至0.77 kPa;2號SCR第1層催化劑煙氣差壓為0.57 kPa,增加0.21 kPa,煙氣總差壓為0.89 kPa降至0.56 kPa,熱控檢查煙氣壓力測點正常,實際為壓力測點表管有堵灰現象,并且1號SCR 2只吹灰槍和2號SCR 1只吹灰槍長時間退出,1、2號SCR反應器氨逃逸率增大、脫硝效率降低,仍懷疑表計、CMES分析儀異常。

圖5 改造后機組運行4個月后SCR參數

2月18日和設計單位、催化劑生產廠家、檢修人員討論脫硝存在的問題并開始調試。2月19日調試6號爐SCR逃逸率,各分配支管中間12只開度5~6格,兩邊9只分別為2~3格,無明顯效果,結論為表計存在問題,并可能存在積灰現象。

多次對SCR蒸汽吹灰前后進行分析,SCR反應器差壓降低0.02 kPa左右,效果不明顯。3月7日經分析決定運行中開啟1號SCR反應器第1層催化劑處,檢查積灰情況。檢查發現第1層催化劑上部積灰約1 m厚,1號SCR催化劑堵塞面積約1/2,煙氣通流面積減少一半,充分說明運行中氨逃逸率增大,是造成煙氣氮氧化物超標、脫硝效率降低的原因。立即組織人工利用壓縮空氣進行清理,但為加快處理積灰進度,防止出現嚴重積灰問題,3月14日采用人工強制開啟吹灰槍提升閥,手動逐漸恢復退出的R1-1、R1-2、L1-1吹灰槍,SCR差壓恢復正常,脫硝效率、氨逃逸率等參數基本恢復正常。

3月13日18:00,機組負荷增至600 MW,A、B、C、D、E、F磨煤機運行,總煤量310 t/h,1、2號空預器出口煙溫平均溫度分別為114 ℃和122 ℃,1、2號引風機電流分別為503 A和514 A。18:30,1號空預器出口煙溫112 ℃并呈緩慢下降趨勢,2號空預器出口煙溫133 ℃呈緩慢上升趨勢,1、2號引風機電流分別增加至550 A和543 A,1號SCR第1層催化劑差壓1.9 kPa,判斷1號SCR積灰嚴重,立即投入1號SCR蒸汽吹灰和空預器吹灰。19:00, 1、2號引風機電流分別增至620 A和590 A,爐膛冒正壓,開始減負荷。19:04,1、2號引風機電流快速上漲至624 A和707 A[3],立即解除機組協調并相繼打跳F、E磨煤機快速降低機組負荷,保持4臺磨煤機運行,煤量控制150 t/h。19:22 ,1號空預器出口煙溫持續降低至73 ℃,2號空預器出口煙溫持續升高至175 ℃,停運D磨煤機,減負荷至260 MW后,2號空預器出口煙溫開始下降。綜合分析認為吹灰壓力偏低,提高吹灰蒸汽壓力至2.0 MPa吹灰后積灰逐漸疏通,空預器出口煙溫正常,恢復機組負荷。

3 原因分析及措施

a.從SCR內部積灰觀察大部分積灰呈“爆米花”狀,存留在催化劑上部濾網。由于人員責任心及技術水平不強,經驗不足,對于改造增加的新型設備性能及運行中出現的異?,F象,沒有引起高度重視。

b.需要提高燃煤的灰熔點[4]。燃用的本地大礦煤(清水營、石槽村、靈新、新井)較多,煤種灰熔點化驗報告均為1 200 ℃左右,經過多次配煤調整分析,在煤種灰熔點低于1 260 ℃時鍋爐容易結焦,導致“爆米花”狀焦粒隨煙氣進入SCR反應器。

c.對燃煤煤種進行摻配試驗[4]。由于煤炭市場變化較大,煤種繁雜,目前的入爐煤摻配僅局限于熱值、硫分等個別因素,摻配后煤質特性發生改變,無法判斷是否適合鍋爐運行需要,所以對常用煤種進行配煤摻燒試驗,確定符合鍋爐長期運行的配煤方案[5]。

d.加強省煤器大灰斗的運行維護。運行中使尾部煙道中的顆粒狀灰渣通過省煤器灰斗排除,可以大幅減少SCR反應器和空預器的積灰程度,但省煤器灰斗、倉泵設備的維護工作不到位,導致1、4、7號省煤器倉泵頻繁故障,無法投入運行,顆粒較大的焦塊隨煙氣進一步堵塞催化劑和空預器[6]。

e.鍋爐折焰角上部沒有吹灰槍。折焰角上部積灰后煙氣通流面積減小,流速增大,致使部分顆粒狀焦塊隨煙氣進入水平煙道后落入煙氣擋板處水平段造成積灰。應增加吹灰槍或風帽式吹灰器,減少積灰,降低煙氣流速,減少煙氣對顆粒狀焦塊的攜帶量。

f.鍋爐設計中考慮不全面,爐膛高度不夠。煤粉在爐膛內的燃燒時間、空間不足,特別是對脫硝低氮燃燒器改造的鍋爐,增加燃燼風后,主燃燒區域負氧燃燒,部分可燃物在爐膛出口處繼續燃燒,焦粒隨煙氣進入煙道,同時這也是造成屏過、高過壁溫高的原因。

g.撈渣機水溫過高[4]。一般情況下撈渣機槽體水溫不超過60 ℃,但目前為80 ℃,氣化后大量的水蒸氣進入爐膛,降低爐膛溫度并使火焰中心上移,著火推遲。不但導致煙道積灰,而且影響飛灰可燃物含量增大、煙氣中水分增加導致鍋爐SCR催化劑積灰、空預器腐蝕,進一步造成SCR效率下降、氨逃逸率增大。應對撈渣機溢流水換熱器進行改造,降低水溫。

h.北方地區冬季必須投入暖風器運行,保證煙氣溫度不低于酸露點,防止催化劑、空預器低溫腐蝕。

i.科學合理進行SCR蒸汽吹灰[6]。根據實際工況及SCR運行中煙氣差壓情況,合理制定蒸汽吹灰周期和吹灰參數(提升閥壓力控制在1.20 MPa),吹灰前保證疏水充分,避免蒸汽帶水。原則上盡量減少吹灰次數,延長催化劑壽命。

[1] 東方鍋爐股份有限公司.DG-2070/17.5-π6型鍋爐說明書[Z].2003.

[2] 姚文達.鍋爐燃燒設備[M].北京:中國電力出版社,2000.

[3] 李 東,劉 娟.300 MW鍋爐引風機搶風原因分析與對策[J].東北電力技術,2016,37(2):58-60.

[4] 高繼錄,陳曉利,張艷友.600 MW超臨界空冷機組鍋爐燃燒調整試驗研究[J].東北電力技術,2014,35(7):36-38.

[5] 綦明明,肖 靜,冷 杰.600 MW亞臨界機組綜合升級改造后鍋爐性能探討[J].東北電力技術,2014,35(11):19-21.

[6] 李 京.低NOx燃燒器和SCR脫硝技術在1 000 MW超超臨界機組中的應用.東北電力技術,2015,36(7):44-46.

Analysis on Ash Clogging in SCR Reactor

DENG Quansheng1,SUN Fazhi2

(1.Ningxia Datang International Power Generation Co.,Ltd.,Qingtongxia,Ningxia 751607,China; 2.State Grid Liaoning Electric Power Co.,Ltd.,Shenyang,Liaoning 110006,China)

This paper briefly describes after the generating set of boiler denitration renovation,the SCR reactor analyzes wall ash process and their causes.The prevention measures are put forward and achieved obvious results.

SCR; ash blocking; analysis

X773

A

1004-7913(2017)04-0057-04

鄧全勝(1971),男,助理工程師,從事電廠鍋爐專業技術管理工作。

2017-01-16)

猜你喜歡
煙氣催化劑
固體吸附劑脫除煙氣中SOx/NOx的研究進展
化工管理(2022年13期)2022-12-02 09:21:52
煙氣爐在干熄焦溫風干燥中的應用
山東冶金(2019年2期)2019-05-11 09:12:16
直接轉化CO2和H2為甲醇的新催化劑
鋁鎳加氫催化劑在BDO裝置運行周期的探討
基于參數自整定模糊PID的SCR煙氣脫硝控制
測控技術(2018年2期)2018-12-09 09:00:52
新型釩基催化劑催化降解氣相二噁英
掌握情欲催化劑
Coco薇(2016年2期)2016-03-22 02:45:06
燒結煙氣脫硫工藝技術分析
V2O5-WO3/TiO2脫硝催化劑回收研究進展
基于非分散紫外吸收法的便攜式煙氣分析儀在煙氣二氧化硫監測中的應用研究
主站蜘蛛池模板: 国产在线观看99| 性网站在线观看| 91网在线| 日本成人一区| 玩两个丰满老熟女久久网| 波多野结衣国产精品| 亚洲色图欧美一区| 天天摸夜夜操| 亚洲第一成网站| 71pao成人国产永久免费视频 | 国产精品xxx| 亚洲欧美色中文字幕| 欧美伦理一区| 素人激情视频福利| 国产精品亚洲精品爽爽| 91精品国产91久久久久久三级| 韩日无码在线不卡| 天天综合网站| 不卡无码h在线观看| 国产综合无码一区二区色蜜蜜| 国产一区二区丝袜高跟鞋| 好久久免费视频高清| 久久国产成人精品国产成人亚洲| yjizz国产在线视频网| 亚洲天堂网视频| 国产精品粉嫩| 美女亚洲一区| 亚洲人成网7777777国产| 99人体免费视频| 亚洲av片在线免费观看| 国内精品视频| 国产黑人在线| 四虎国产在线观看| 国产精品视频免费网站| 91蝌蚪视频在线观看| 美女免费黄网站| 日韩中文精品亚洲第三区| 2021亚洲精品不卡a| 久久精品66| 欧美va亚洲va香蕉在线| 亚洲毛片网站| 亚洲三级色| 日韩 欧美 国产 精品 综合| 欧美日韩北条麻妃一区二区| 日本久久久久久免费网络| 最新亚洲人成无码网站欣赏网| 亚洲欧洲综合| 青青草国产免费国产| 国产精品久久久精品三级| 国产尤物jk自慰制服喷水| 高清无码一本到东京热| 久久香蕉国产线看观看亚洲片| 色婷婷电影网| 最新国产你懂的在线网址| 亚洲第一区欧美国产综合| 亚洲品质国产精品无码| 40岁成熟女人牲交片免费| 国产一区二区免费播放| 99热国产在线精品99| 美臀人妻中出中文字幕在线| 97人妻精品专区久久久久| 无码在线激情片| 日本精品中文字幕在线不卡| 米奇精品一区二区三区| 高清精品美女在线播放| 中国精品自拍| 日本尹人综合香蕉在线观看| 亚洲免费福利视频| 萌白酱国产一区二区| 热re99久久精品国99热| 91精品国产丝袜| 国产在线视频二区| 在线播放国产一区| 亚洲国产成人久久精品软件| 亚洲经典在线中文字幕| 欧美午夜在线观看| 毛片在线看网站| 91精品久久久久久无码人妻| 五月婷婷丁香综合| 日韩免费视频播播| 国产亚洲精品自在久久不卡| 免费a在线观看播放|