楊勇


摘要:本文通過借助自動化系統來判斷、分析、處理發射機故障,總結出了一整套利用自動化處理發射機故障時的方法,極大提高了維護人員處理故障的能力,減少了停播時間,確保了安全播出。
關鍵詞:DF100A自動化;發射機;自動控制方式;判斷故障;應對策略
中圖分類號:TN948 文獻標識碼:A 文章編號:1007-9416(2017)03-0121-02
DF100A 100kW 短波發射機自動化系統可實現自動開關機、自動倒頻、自動調諧等操作功能。系統采集及控制速度快、穩定性高。但是由于該發射機本身播音時間長、設備元器件老化、經常出現故障,直接影響安全播音。作者由于長期在一線進行發射機維護工作,通過多年的實際經驗發現,在處理發射機自身故障時,參考自動化系統能達到事半功倍的效果,為日常處理故障提供了思路,希望對同行有所幫助。
1 自動化系統的組成與功能
DF100A自動化系統系統包括硬件和軟件兩部分,硬件部分主要包括:工控機及各種板卡,其中PCL813模/數轉換卡,負責采集發射機 32 路模擬信號;PCX-3008數/模轉換卡,負責控制 8路馬達;ISO-P32C32數字輸入輸出卡,用來實現隔離和輸入輸出各路發射機的數字量開關信號;RS485串口轉換卡,負責完成頻率、模塊等狀態監測;其他一些外圍板卡主要負責自動狀態下的控制和調諧功能。軟件部分由于結構簡單只要做好備份即可。
DF100A自動化系統 根據發射機各開關量通過接口轉換板實時監測并上傳;八路馬達位置通過信號調理板送回到工控機作為調諧時實際依據;所有實時狀態均由自動化下位機每秒上傳,當有故障或或異態時,會提醒值班員第一時間去處理。DF100A自動化系統通過一個豆開關完成自動、手動的來回切換,操作靈活,便于故障判斷。該系統有風、水、孤光、溫度、音周封鎖、故障監測等功能,數據實時傳送,便于值班人員及時發現問題。當自動化系統有問題時,值班人員可以搬手動工作,減少了停播保證了安全播出。
2 自動、手動系統控制方式及故障判斷
2.1 自動/手動頻率控制方式
自動和手動本質區別是:自動化可以自動倒頻、自動調諧,減少了手動時由于人為原因引起的停播,確保了安全播出。在此我們重點討論自動和手動狀態下的不同點,確保發射機在出現故障時能快速處理。
在自動狀態時,自動化系統按運行圖進行倒頻操作如圖1所示,工控機通過745串口卡RS485接口控制頻率預制板,使頻率合成器輸出載波頻率,最后輸入到發射機1A9作為激勵信號;判斷故障時,只要頻率預制板顯示AU,表明自動控制信號送到了頻率預制板;然后察看頻率是否正常,如果不正常說明發射機自動到745B串口卡、頻率預制板、頻率合成器通路有問題,逐一檢查即可排除;如果正常說明發射機自動到1A9輸入激勵信號正常,此時發射機如果仍有問題,只能說明發射機自動化系統是好的,檢查發射機本身故障即可。
手動狀態時發射機通路如圖1所示,通過頻道鍵觸發使遙控接口板輸出地信號,控制頻率預制板使頻率合成器輸出激勵信號,最后通過1A9、寬放進行放大。從上圖中可以看出,手動狀態時發射機增加了遙控接口板,自動時沒有使用這一板卡,當我們在處理故障時出現自動能倒頻,手動不能倒頻時,即可快速判斷此卡有問題,此時手動不能工作,可利用自動化開機播音,等關機后處理即可。
2.2 自動/手動調諧控制方式
自動調諧控制通路如圖2所示,自動時馬達隨動電位器接地,馬達實際位置通過馬達緩沖板送到A/D轉換卡,最后送入工控機,此時電腦顯示的是當前值;工控機根據電腦保存的理論值與實際A/D值比較只要其差值不為0就一直轉動,調諧到位后差值為0,馬達停止轉動完成調諧。
手動調諧過程是靠調整調諧電位器與隨動電位器中心點的電位差,來控制馬達轉動的,是一種模擬控制方式。由于發射機手動時,是兩個電位器比較;自動時是工控機的理論AD值和地比較;通過對比發現,自動調諧時機器甩開了調諧電位器,(發射機共有50個調諧電位器);所以當出現電位器故障或允許調諧指示燈不滅時,我們首先判斷是調諧電位器故障還是隨動電位器故障,如果是隨動電位器故障,倒備機更換;如果是調諧電位器故障,此時只要將豆開關搬到自動即可正常播音(甩開調諧電位器工作)。在處理故障時我們可以相互切換來快速排除故障。
3 自動化系統判斷故障方法
3.1 倒頻調諧過程判斷分析法
短波發射機由于倒頻次數比較多,出現故障的幾率比較大,所以我們重點討論一下調諧過程中可能出現的問題,在調諧過程中最容易出現問題的有調諧電位器、遙控接口板和控制頻道鍵的繼電器(6A2)。下面我們詳細講解利用DF100A自動化判斷解決問題的方法。
3.1.1 調諧電位器故障判斷法
調諧電位器故障時會出現允許調諧指示燈不滅,這時要快速打開一機箱察馬達電源板是否正常,一般情況下馬達電源板缺少±15V中的一種,我們將自動化8塊馬達板全部拔掉,一塊一塊插并觀察馬達電源板±15V指示燈,當插上某一塊時+15V或-15V指示滅,說明這塊馬達有問題,全機共有8塊馬達板分別為:末前調諧、高末調諧、高末負載、諧波、平轉、前棒、后棒、頂棒。假如當末前調諧馬達出現問題時,我們只要將隨動電位器馬達插頭拔掉觀察電源板指示是否正常,如果正常說明隨動電位器壞;如果不正常則調諧電位器壞;調諧電位器壞時,只要將豆開關搬到自動,(即甩開調諧電位器)便可正常工作。利用自動化系統可不處理故障,快速恢復播音,省時省力還減少了停播。
3.1.2 控制頻道鍵繼電器故障判斷法
頻道鍵繼電器故障一般出現在檢修后或開機時,手動倒頻頻率合成器頻率不變,一單元后面頻率預制板頻率也不變,此故障我機房曾多次出現,有時幾小時也處理不了,此故障應排查從頻道鍵觸發經過遙控接口板、頻率預制板,6A2、頻率合成器以及相關射頻連接線,由于器件多我們要逐一排查,最后筆者經過多年經驗發現;當我們使用1頻道時,后面控制頻道鍵繼電器鎖死在另一頻道鍵,不管切任意頻道它都不變,由于此時沒有備份繼電器,又要正常播出,此時最快辦法就是搬自動工作,甩開6A2及頻道鍵繼電器,便可恢復播出。等關機后處理。另外,此故障中遙控接口板出現問題時,也可用自動化甩開其正常工作。
3.2 自動化弧光取樣分析法
DF100A自動化在發射機重點部位安裝了四路弧光取樣分別是:高末負載、槽路、諧波濾波器、平衡轉換器。主要目的是在處理發射機故障時這些部位都攜帶有高壓,不易于觀察;當這些部位出現異常或打火時,就會通過弧光取樣板送到自動化發出報警信息,我們便可利用此信息精確定位,快速處理。
弧光取樣板必須調試準確,防止發生誤報,當出現故障時,自動化會提示某一路有弧光。在實際工作中我們總結出以下經驗:當負載打火輕微時,會提示負載小箱發現有弧光,當負載打火嚴重時,會伴有反射功率、高末陰流過荷;當槽路打火時,會提示三單元槽路有弧光,并伴有高末陰流過荷;諧波、平轉出現問題時會伴有發射功率過荷;我們發現當這些部位最初出現異常時,自動化會監測到有弧光,我們只要及時發現并處理,就不會發生后面的嚴重過荷、甚至燒壞元器件事故。只要我們足夠重視就可減少了停播,防止了故障擴大化,保證安全播出。
3.3 自動化報警數據分析法
發射機本身有異常時并不報警,它只能通過過荷保護電路保護發射機掉高壓,重加高壓一般一加就掉或是燒毀元器件,直接影響安全播音。短波發射機中由于經常倒頻,需要調諧找到正調諧點,發射機中使用了大量真空電容,真空電容使用一段時間后會出現漏氣、真空度不足、耐壓降低,故障初期特別不好判斷,就算是卸下來打壓也無異常,只有上機加調幅沖擊偶爾才會有過荷現象。這時可以查詢自動化系統,在機器出現異常時的報警記錄,我們可以調用自動化每秒記錄表值的日志,通過日志分析此時表值是否有變化,再加上實際經驗便可輕松找到故障點。筆者通過總結發現調諧、負載電容出現故障的幾率極高,因為發射機要正調諧,(末前陰流最小,高末柵流最大)還要調整負載使輸出功率最大,所以每次調諧這四個電容都要頻繁使用。
對于高末調諧電容故障初期表現為:屛流大,簾柵流小,屬于失諧狀態,時間稍長會使調諧電容產生高壓,導致電容變色、打火,檢查發現其溫度很高,我們便可判斷是調諧電容有故障;對于高末負載電容故障,故障初期表現為:屛流小,簾柵流大,屬于阻抗失配,會造成發射機不穩定,出現寄生震蕩,威脅安全播出。實際值班中調諧負載基本正常,表值無明顯變化,所以很難發現其有問題,只有嚴重時,產生過荷打火故障時才能發現,所以利用分析自動化表值數據和報警記錄可以在最初期發現問題,可以做到防患于未然。
4 自動化創新經驗
在日常值班中,自動化系統經常會報警或提示某一錯誤,此時我們可利用其報警記錄與抄表日志進行比對、仔細分析就會發現異態。作者通過自己多年的維護經驗,發現真空電容故障一直是發射機的軟肋,直接影響安全播出,為此我們提出在大型真空電容上加裝溫度感應貼片或傳感器,只要自動化報警,我們處理時便可以觀察溫度感應貼片是否溫度過高,如果溫度過高,則肯定這一路有問題,通過它就能夠提前發現故障、提前排除故障,防止由于誤報、錯報誤導維護人員,給故障處理和代播贏得時間。
此外,我們可以在原自動化上位機加裝數據分析軟件,直接分析每部發射機每分鐘表值情況和自動化本身報警記錄,直接定位故障位置點,把機器故障全部錄入發射機進行輔助比對,就能真正的實現自動判斷故障,減少判斷故障處理的時間。
5 結語
利用自動化系統可以在發射機出現問題時甩開故障點,又可以幫助我們輔助定位,只要在平時工作中多總結,多觀察、積極探索故障規律和維護方法,不但可以減少發射機的故障率,而且提高了維護人員處理故障的時間,確保了發射機運行的穩定性和可靠性,可以使設備處于最佳狀態,保證圓滿完成安全播音任務。