王建香


摘 要:大秦鐵路是國內重載運輸線路,開通以來運量逐年增長,所以,對軌道結構,尤其是道岔提出了比較高的要求。在鐵路運行過程中,經常出現道岔部件傷損嚴重、道岔狀態不易保持、維護工作量大等問題。為了有效改善道岔的使用狀態,延長道岔零部件的使用壽命,減少現場的維護工作量,特進行這項研究。
關鍵詞:鐵路道岔;尖軌;基本軌;75 kg/m鋼軌
中圖分類號:U213.4 文獻標識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2017.07.016
1 背景闡述
75 kg/m鋼軌12號道岔主要用于太原鐵路局重載線路大秦線上。高密度、大軸重、大運量是該線路的3個特征。
在這種極端的運輸條件下,道岔受不平順沖擊大,各部件磨耗快,尤其尖軌、基本軌在重載列車的頻繁作用下,傷損發展快,更換頻繁,人力、物力投入多,但道岔質量的提升是有限的,所以,優化道岔平面線型和結構,改善道岔的使用狀態,延長重載道岔鋼軌件的使用壽命,減少現場維護工作量是尤為必要的。為此,大同工務段、榆次工務器材廠、中鐵咨詢集團有限公司聯合對75 kg/m鋼軌12號道岔尖軌、基本軌進行優化研究。
2 研制過程
2.1 既有道岔使用情況調查
調查大同南站5組75-12號道岔使用情況,主要發現以下幾個突出問題:①曲線尖軌磨耗嚴重,尖端有剝離掉塊的情況;②尖軌尖端不密貼,尖端有1 mm以上的縫隙;③基本軌頂面有壓潰和魚鱗傷;④尖軌跟端大軌縫;⑤尖軌使用壽命比較短,現場更換的工作量大,所需費用多。
大同南站75-12號道岔部分尖軌使用情況如表1所示。
簡要分析了道岔使用中出現的問題,發現影響尖軌壽命的原因有以下3點:①尖軌材質不良。目前,大秦線道岔采用的尖軌,是U75V材質的60 AT鋼軌經過廠內淬火加工而成的,各廠淬火工藝不相同,效果差異也比較大。②道岔平面設計沒有充分考慮尖軌的磨耗要求,尖軌前端比較薄。③尖軌降低值不良,導致尖軌過早受力,容易出現壓潰和剝離掉塊的情況。
2.2 優化方案的確定
針對75 kg/m鋼軌12號道岔使用過程中存在的問題和影響尖軌壽命的因素,中鐵工程設計咨詢集團有限公司對道岔轉轍器部分作了優化改進,具體內容為:①尖軌高度降低2~4 mm,使高度變化平緩,減少尖軌磨耗;②優化尖軌的軌頭輪廓,加工尖軌軌頭輪廓,R80圓弧段起點高度為0.42 mm,終點其高度降低至3 mm,改善輪軌關系,延長尖軌的使用壽命;③優化曲尖軌的平面線型,將其優化為半割線型,從尖軌50 mm斷面至尖端作割線,割距值為3.2 mm,尖軌前端的寬度與既有尖軌相比,在同一位置軌頭可加寬2.8 mm,有利于延長尖軌的使用壽命,不改變基本軌;④尖軌跟端接頭軌縫按4 mm設計,接頭螺栓孔與螺栓間裝絕緣套管,避免尖軌跟端出現大軌縫。
3 試制過程
3.1 尖軌、基本軌加工方案的確定
中鐵咨詢集團有限公司優化設計了75 kg/m鋼軌12號尖軌、基本軌后,榆次工務器材廠分析、研究圖紙,并結合現有的3 000 t油壓機、數控龍門銑、中頻淬火線等設備,擬定了尖軌、基本軌加工方案,即:①AT尖軌、基本軌選用材質為U75V的60AT、75 kg/m在線熱處理鋼軌;②尖軌的跟端在3 000 t油壓機上加工,設計、制作60AT-75壓制模具,由預壓、終壓2次成型,壓制加熱采用中頻加熱爐;③跟端熱處理工藝先對跟端1.1 m長整體加熱,然后對軌頭全噴風冷卻;④軌頭廓型用成型刀在數控銑床上加工;⑤尖軌跟端扭轉在扭轉機上完成;⑥尖軌、基本軌的調直、頂彎在400 t調直機上加工。
3.2 工藝試驗
為了保證在線熱處理鋼軌的加工質量和產品性能,試制時,進行了U75V在線熱處理鋼軌切削試驗、60AT鋼軌跟端壓制成75 kg/m鋼軌試驗、跟端變形段的熱處理試驗。
3.2.1 切削試驗
尖軌、基本軌采用U75V在線熱處理鋼軌,其軌頭硬度和淬火層深度大幅提高,切削加工困難。鑒于此,特選用了帶涂層的硬質合金刀片試驗,并調整了工藝參數。根據尖軌軌頭輪廓定制了專用成型銑刀,其能滿足產品的切削加工要求。
3.2.2 60AT-75 kg/m鋼軌跟端壓制試驗
分析、比對60AT軌,75kg/m鋼軌的斷面面積和斷面各部位面積,具體情況如表2所示。由表2可知,60AT軌軌頭比75 kg/m鋼軌軌頭小,這不同于60AT-60 kg/m鋼軌軌頭大變小的情況。
對此,特改進了模具,主要有以下2點:①預壓模設計考慮如何將60AT軌軌腰金屬分配到75 kg/m鋼軌的軌頭。經過模擬試驗,在預壓模軌頭下顎處預留了部分空間,終壓時,由終壓模擠壓將預留部分金屬填充到軌頭下顎,使軌頭下顎達到飽滿。②在軌端設置限位塊,加長變形段長度,消除了壓制時軌端自由延伸導致的軌端軌頭、軌底缺料的問題。綜合此設計方案,制作了60AT-75 kg/m鋼軌跟端壓制模具。
通過中頻感應加熱爐,在3 000 t油壓機上,利用60AT-75 kg/m鋼軌跟端壓制模具進行了多次壓制試驗,確定了合理的壓制加熱溫度和壓制工藝,壓制過程如下:
預壓過程:一次加熱→軌頭入底模→預壓模合模→終壓模合模同時大板整形軌底→出模。
終壓過程:二次加熱→軌頭入底模→終壓模合模→小趕板分次趕壓軌底→大板整形軌底→出模。
檢驗成型段型式尺寸能滿足標準TB/T 2344中對75 kg/m鋼軌提出的尺寸要求。
3.2.3 60AT-75 kg/m鋼軌跟端熱處理
在線熱處理AT鋼軌的跟端,加熱、壓制后,其硬度、韌性大幅降低,與基體AT鋼軌不匹配,必須重新熱處理。所以,利用新引進的在線熱處理AT鋼軌跟端熱處理工藝和專用設備,通過中頻感應加熱器和導向裝置、跟端熱處理專用冷卻設備、鋼軌送料裝置等進行了多次工藝試驗,確定了跟端熱處理的加熱溫度、噴風壓力等工藝參數。檢測結果顯示,跟端的硬度、金相組織、抗拉強度、延伸率等滿足TB/T 412《標準軌距鐵路道岔技術條件》的要求。
3.3 工裝樣板
3.3.1 跟端扭轉工裝
結合扭轉機工作原理,設計、制作了夾緊60AT軌,跟端75 kg/m鋼軌變形部分的頂頭,以保證扭轉質量。
3.3.2 基本軌銑削檢測樣板
銑削檢測樣板用于基本軌軌頭銑削1∶4.47斜面的檢測,以保證其與尖軌非工作面的密貼性。
3.4 基本軌、尖軌的加工
3.4.1 基本軌的加工
基本軌主要控制軌腰孔的位置精度和尖軌密貼段斜面的加工,曲基本軌還要保證曲線段圓順無硬彎。其工藝流程為:坯料檢查→鋸切→銑削密貼邊→鉆孔→調直直基本軌(頂彎曲基本軌)→探傷→組裝。
3.4.2 尖軌的加工
在試制前期,對尖軌進行多次跟端壓制、跟端變形段的熱處理工藝試驗攻關,以確保其跟端外形尺寸和硬度達到標準要求。機加工主要控制軌腰孔的位置精度,尖軌工作邊、非工作邊和軌頭廓型的精度,工作邊直線度、曲尖軌要圓順無硬彎。其工藝流程為:坯料檢查→鋸切→調直→跟端壓制→跟端熱處理→調直→取長→銑底→跟端探傷→鉆孔→跟端扭轉→銑削→檢驗→調直、頂彎→裝配件→探傷。
3.5 試制過程質量控制
在75 kg/m鋼軌12號道岔尖軌、基本軌的試制過程中,為了保證加工質量,技術人員要跟蹤加工過程;車間加工嚴格執行“三檢”“三按”制度;質檢人員要依照圖紙和技術標準要求,嚴格把關,對試制用的60AT軌、75 kg/m鋼軌原材料施行入廠檢驗;對尖軌的跟端變形段磁粉探傷,全長超聲探傷;對尖軌、基本軌的外形尺寸、外觀、表面硬度等按要求逐項檢驗,有效控制試制質量,以達到設計和技術標準要求。
4 結束語
通過對75 kg/m鋼軌12號道岔尖軌、基本軌的優化研究,試制后,在大同工務段進行了上道試用,試用半年后觀察外觀和磨耗情況良好,探傷檢測未發現異常,則繼續使用。由此表明,優化后的尖軌、基本軌能改善道岔使用狀態,延長道岔鋼軌件的使用壽命,減少線路養護維修的工作量,滿足線路的使用需求。
〔編輯:白潔〕