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燒結(jié)機漏風治理技術(shù)分析

2017-05-10 07:49:19蔣大年
中國設(shè)備工程 2017年8期

蔣大年

(湖南中冶長天重工科技有限公司,湖南 長沙 410000)

燒結(jié)機漏風治理技術(shù)分析

蔣大年

(湖南中冶長天重工科技有限公司,湖南 長沙 410000)

針對燒結(jié)機漏風問題,提出風機和風箱間漏風、頭尾密封和臺車底面間漏風、臺車本體漏風、臺車和風箱滑道間漏風四大典型漏風部分,在此基礎(chǔ)上深入探討有效的治理技術(shù),如全封閉多級磁力迷宮密封技術(shù)與全金屬柔磁性密封裝置,最后通過實踐得出此類治理技術(shù)具有良好功效,可大幅提升燒結(jié)廠經(jīng)濟效益的結(jié)論。

燒結(jié)機;漏風;治理技術(shù)

目前一些燒結(jié)系統(tǒng)存在高能耗、低效率、產(chǎn)品質(zhì)量差等問題,通過對這些問題原因的分析可知,根本原因在于燒結(jié)機漏風。據(jù)統(tǒng)計,我國燒結(jié)機實際漏風率可達60%,此類漏風問題已變?yōu)闊Y(jié)領(lǐng)域的難題,進而嚴重影響燒結(jié)生產(chǎn)水平不斷提升,大幅增加生產(chǎn)成本。對此,本文圍繞幾個關(guān)鍵漏風位置,分析有效的治理技術(shù)。

1 燒結(jié)機漏風分析

1.1 風機和風箱間漏風

風機和風箱間發(fā)生漏風主要是因為管道劇烈摩擦、熱脹冷縮作用下產(chǎn)生變形與放灰系統(tǒng)缺乏密封,此外管理不充分也會造成漏風。具體的漏風率由于不同廠家會有一定差別,但通過統(tǒng)計都保持在5%~10%范圍內(nèi)。

1.2 頭尾密封和臺車底面間漏風

當前針對頭尾部密封問題,燒結(jié)廠大多運用具有一定彈性特征的裝置,或者是重式密封系統(tǒng)。其中,彈性密封由于經(jīng)常會受到外力的作用,又會長時間受到廢氣的影響,使得彈性大幅下降,臺車梁產(chǎn)生形變對密封效果造成影響,此部位漏風通常占總風量10%。

1.3 臺車本體漏風

臺車本體為燒結(jié)系統(tǒng)關(guān)鍵漏風位置。主要包含臺車欄板產(chǎn)生變形導致臺車本體間、上下部欄板間出現(xiàn)縫隙所形成的漏風;篦條銷子和欄板之間的縫隙密封不嚴形成的漏風;由于欄板材質(zhì)和結(jié)構(gòu)不規(guī)范產(chǎn)生裂縫形成的漏風;由于兩臺車間的欄板產(chǎn)生變形,或因為設(shè)計過程中臺車本體和欄板的兩側(cè)各預留寬度為1mm的縫隙,在完成裝配作業(yè)以后縫隙變大所形成的漏風。此類漏風現(xiàn)象一旦發(fā)生將造成極大的影響,而且處理難度也很大,漏風量占總風量30%以上。

1.4 臺車和風箱滑道間漏風

這是燒結(jié)系統(tǒng)重點漏風位置,實際漏風率和燒結(jié)機的長寬比有關(guān),一般呈正比關(guān)系。很多燒結(jié)系統(tǒng)研究者都對這一問題實施了深入的分析:比如對干油潤滑效果實施改進、優(yōu)化斜滑道與優(yōu)化板簧密封等。然而,由于傳統(tǒng)意義上的系統(tǒng)設(shè)計無法滿足運動學基本原理,存在變速與滑板不靈敏等原因,所以漏風率相對較大,大多都超過10%。當前,臺車本體和滑道之間的密封一般都使用在封槽中設(shè)置彈壓形式的浮動游板裝置,從實際的運行效果看,此類裝置還存在如下問題。

(1)由于工作現(xiàn)場的環(huán)境溫度大幅度變化,使得處于工作狀態(tài)中的游板寬度和臺車本體上的密封槽寬度無法匹配。如果環(huán)境溫度較高,則會由于熱膨脹作用使得游板寬度遠遠超出封密封槽寬度,導致游板卡死,或變成固定游板,最終形成漏風;而如果環(huán)境溫度較低,游板寬度又很小,則盡管可以上下浮動,但游板兩側(cè)表面和密封槽兩邊之間會產(chǎn)生縫隙。

(2)臺車經(jīng)過長時間的運行,其本體將由于磨損而逐漸變短,設(shè)置在密封槽中的游板長度與設(shè)置在臺車本體上的欄板長度卻保持不變。這樣一來,在正常的工作條件下,是以相鄰兩個臺車間的欄板與游板進行接觸,導致臺車本體間產(chǎn)生縫隙漏風。

(3)機尾卸礦過程中,無論采用哪一種方法都會使臺車下部產(chǎn)生撞擊,長時間撞擊產(chǎn)生的結(jié)果,在臺車本體下部會產(chǎn)生三角形的孔洞,這一孔洞的底部寬度通常為10~30mm,高度為30~40mm,漏風相對較多。

2 燒結(jié)機漏風治理技術(shù)

2.1 風機和風箱間漏風治理

通過對此處漏風原因及種類的分析可知,屬于典型的機械式漏風,若安裝足夠精確且維護操作合理,則漏風將不會很大。但在長期運行以后,在不同的位置會產(chǎn)生新的漏風,漏風率為10%左右,針對這一問題,可根據(jù)現(xiàn)場情況采取適宜的堵漏方法。

2.2 頭尾密封和臺車底面間漏風治理

該位置漏風量約占總風量10%,可采取將原始密封結(jié)構(gòu)改裝為全金屬柔磁性裝置的治理技術(shù)。新裝置主要運用密封板和箱體間的無漏風結(jié)構(gòu),而磁力柔性體還具有很好的磁阻力炬與彈性,可使密封板長期壓向臺車的底端,從而充分發(fā)揮密封效果。若采用這一治理技術(shù)需開展二次設(shè)計,通過對該治理技術(shù)的實際應用分析可知,其應用效果良好,完成改造后的燒結(jié)系統(tǒng)基本未發(fā)現(xiàn)漏風現(xiàn)象。

2.3 臺車本體漏風治理

對于此類漏風問題,可采取全密封治理方法。臺車本體漏風主要由四大部分構(gòu)成,按照常規(guī)的思路可采取以下治理技術(shù)。

(1)欄板和本體間由于受到交變應力,欄板產(chǎn)生變形導致二者之間形成縫隙而出現(xiàn)漏風。過去有人嘗試使用“止”型口欄板,但效果一般。對此,可將本體和欄板改造成復合欄板,以此在欄板產(chǎn)生變形以后和臺車本體間不形成裂縫,進而達到最佳密封效果。

(2)對于臺車本體的篦條與銷子孔,每一個臺車都設(shè)置6個,無論采用哪一種裝置,這一位置都會產(chǎn)生漏風,并且在銷子完全掉落以后還會產(chǎn)生大光孔,造成嚴重漏風。對此,可在臺車一側(cè)預埋一個不銹鋼銷,而另外一側(cè)結(jié)合鋼板預埋和焊接處理,這樣即可有效治理漏風問題。

(3)臺車本體和欄板端部間的漏風。由于在生產(chǎn)制備過程中已經(jīng)形成一個寬度為2mm的縫隙,加之欄板會產(chǎn)生變形,端部縫隙不斷變大,形成漏風。對此可使用以下兩種治理技術(shù):第一,將兩相接觸形式的欄板端部改造成鑲嵌式結(jié)構(gòu);第二,在欄板側(cè)面設(shè)置軟連接結(jié)構(gòu),其中一端固定于臺車側(cè)面,另外一端和臺車搭接,在負壓的作用下,使其壓在側(cè)縫上。

2.4 臺車和風箱滑道間漏風治理

為對這一漏風問題進行有效治理,有人曾嘗試使用設(shè)置密封橡膠條的治理技術(shù),但這一方法存在摩阻較大、密封件高溫耐性差等問題。還有人使用滑道改造等方式,但最終治理效果都不夠理想。基于此,為進一步提升密封效果,又不增加額外工作量,可采取全封閉多級磁力密封技術(shù),其原理如圖1所示。該治理技術(shù)主要將全封閉理論作為設(shè)計依據(jù),兼顧熱風燒結(jié)與迷宮密封。該治理技術(shù)的應用對臺車進行改造,可在原有的基礎(chǔ)上實施。它不僅可以實現(xiàn)有效密封,還能對熱風進行綜合利用,具有高效、節(jié)能減排、保證產(chǎn)品質(zhì)量等多種功效。規(guī)范實施治理方案以后,燒結(jié)機就能實現(xiàn)無滑板與無滑道,是現(xiàn)階段燒結(jié)密封的重大突破,理論上可實現(xiàn)零漏風。

圖1 全封閉多級磁力密封技術(shù)原理示意圖

3 燒結(jié)機漏風治理項目投資與經(jīng)濟效益

以上燒結(jié)機漏風技術(shù)主要由秦皇島新特科技有限公司開發(fā)研制,擁有眾多國家專利,各大燒結(jié)廠可根據(jù)自身特點有目的性和針對性的選取以上技術(shù)措施。在相同標準的基礎(chǔ)上,可優(yōu)先使用全封閉多級磁力迷宮密封技術(shù)與全金屬柔磁性密封裝置,據(jù)統(tǒng)計,采用以上兩種治理技術(shù),單位面積燒結(jié)機僅需投入1.5萬元,并且設(shè)備的改造周期很短,不會對正常生產(chǎn)造成太大影響,改造后設(shè)備經(jīng)濟效益為10萬元/年,經(jīng)濟效益十分突出。

4 結(jié)語

漏風是影響燒結(jié)系統(tǒng)運行質(zhì)量的主要原因,必須得到燒結(jié)廠工作人員高度重視。不同的漏風產(chǎn)生位置的形成原因有很大差別,對此必須在明確燒結(jié)系統(tǒng)實際情況的基礎(chǔ)上,采取適宜的漏風治理技術(shù),從而實現(xiàn)燒結(jié)系統(tǒng)無漏風的目標,保證生產(chǎn)效率與產(chǎn)品質(zhì)量。

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