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貨車腳踏式人力制動機制動軸鏈裂損原因分析及對策

2017-05-08 11:38:21李健
山東工業技術 2017年8期
關鍵詞:對策分析

李健

摘 要:針對貨車腳踏式人力制動機在裝車使用過程中制動軸鏈裂損情況較為突出,給鐵路行車安全構成嚴重威脅現狀,對現有腳踏式人力制動機所暴露的一些缺陷和不足進行了可行性分析,并對該制動機制動軸鏈的設計、制造、檢修提出了自己的設想。

關鍵詞:腳踏式制動機;制動軸鏈裂損;分析;對策

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.08.013

鐵路貨車腳踏式人力制動機具有制動力大、安全性好、操作簡便等特點,目前已被大量安裝在P64K、P64AK、C64K、C64T等型貨車上使用。近年來,隨著貨車向高速、重載方向發展,該人力制動機在裝車運用過程中正逐漸暴露出一些缺陷和不足,特別是運用中制動軸鏈裂損情況較為突出,給鐵路行車安全構成嚴重威脅。

1 故障情況調查

(1)2016年8月10日2時25分,貨車81632次列車運行至京廣線上行株洲車站時,因機后28位P64GK3464890腳踏式人力制動機制動軸鏈脫落將道岔尖軌及電務設備刮壞,使站內57/63號復式交分道岔受損,影響行車1小時25分。經相關人員檢查發現63號岔尖有碰痕,并在現場拾得26環成串長840mm的鏈條1根,4環成串鏈條1根,以及2個已斷裂脫出的單個鏈環,險些造成嚴重后果。

(2)筆者曾對廣鐵株洲車輛段2014年、2015年檢修車的人力制動機制動軸鏈檢修情況進行了專項調查和統計:2014年共檢修人力制動機故障281件,其中腳踏式制動機制動軸鏈裂損故障236件,占總故障數的84%;2015年共檢修人力制動機故障304件,其中腳踏式制動機制動軸鏈裂損故障251件,占總故障數的82.6%.由此可見,腳踏式人力制動機制動軸鏈所暴露的裂損故障比較嚴重。

2 危害

人力制動機制動軸鏈裂損后,其制動力的正常傳遞受到嚴重影響,極易給鐵路運輸埋下安全隱患。其一,無法滿足調車作業調速或在規定范圍內停車需要。一旦調車作業速度過高,相應的制動力就需增大,制動軸鏈有可能受到較大拉力發生形變斷裂而使調車速度失控,輕則使車輛相互碰撞損壞,重則使車輛溜逸出安全距離脫軌,釀成行車事故。其二,裂損張口的軸鏈在列車編組中“帶病”運行,在外力因素如沖擊、振動作用下容易導致環扣脫出,脫落鏈條隨時有可能刮壞道岔及鐵路行安設備,從而造成嚴重后果(前述例證已說明)。

3 原因分析

引發貨車腳踏式人力制動機制動軸鏈裂損故障的原因很多。如設計制造質量有問題,鏈環的組裝及加工工藝方面存在問題,裝車運用工況差等。

3.1 設計制造方面存在問題

腳踏式制動機是齊齊哈爾車輛工廠設計制造的一種新型人力制動裝置。該機的主要特點是改變了人力制動機的施力形式,即改手施力為腳踏施力且制動力大。因施力方式的改變,其制動軸鏈較其它人力制動機制動軸鏈要長,而且鏈環數量也較多,鏈環直徑及截面積都相應設計變小,設計制造缺陷使制動軸鏈強度降低。

3.2 制動軸鏈組裝和焊接工藝不過關

制動軸鏈是腳踏式人力制動機的主要傳力構件,因此,其組裝質量和焊接工藝非常關鍵。如果組裝質量不高或焊接工藝不到位,使用中多種不良因素的綜合作用便會導致其強度下降而出現疲勞裂損。從裂損鏈環的斷口分析情況來看,所有故障發生在鏈環對接口的熔接面上,且其故障有三個明顯特征:(1)對接口未透焊、滿焊;(2)斷面有氣孔、夾渣痕跡;(3) 焊波不均勻連續、有凹坑現象。這些缺陷的存在構成了制動軸鏈裂損的主要因素。

3.3 鏈環加修未進行拉力試驗

《鐵路貨車段修規程》規定,鏈環加修后裝車前須進行拉力試驗,實際工作中有些單位簡化了該作業工序未進行拉力試驗或拉力試驗不按要求操作,僅憑外觀檢查便裝車使用,導致了鏈環質量不能達到規定性能要求。

3.4 裝車使用后運用工況差

腳踏式人力制動機的設計初衷是省力,制動倍率大且操作方便,其設計施力標準為60kg,只要操作得當,便可充分發揮其制動功效。然而有些使用單位對該制動機性能不了解,出現盲目操作甚至野蠻操作,大大影響了制動軸鏈使用壽命。一般情況下,制動鏈卷入量達到0.5~1圈便可達到調速停車目的。實際工作中有些單位不按規章操作,車輛制動減速后仍頻頻蹬踏施力或施力不均勻并超出最大施力標準,使鏈條因甩動過大造成繞鏈竄環、疊鏈現象,人為加劇了鏈條環與環扣、環與繞鏈棘輪、環與滑輪作用面間的擠壓變形與磨損,并使鏈條不斷繃緊。在此情況下,制動軸鏈長時間受交變載荷的作用,那些熔接口存在工藝缺陷的鏈環因應力集中首先出現疲勞裂紋,最后斷裂。

3.5 運用中列檢部門處置不當

電氣化區段列檢處理制動軸鏈裂損時,由于不能攀爬車體更換作業,只將裂損鏈環進行簡單的鐵絲捆綁處理,為車輛運行埋下了安全隱患。

4 建議及措施

(1)考慮該制動機受外力作用較大,建議設計部門對制動軸鏈的使用材質和結構進行適當改進,比如增加鏈環直徑,將現有鏈環直徑由Φ12mm提高到Φ14mm,以提高鏈環強度和抗形變能力。

(2)加強檢修工藝,確保制動軸鏈裝車質量。建議段修單位配備專用焊接設備和專職質量檢查員,駐段驗收員加強質量監督把關,以確保制動軸鏈的加修質量。

(3)檢修單位要按規定配置制動軸鏈檢測設備,制動軸鏈檢修后按規定進行拉力試驗,不合格者一律禁裝。建議對經“三檢一驗”確認合格的制動軸鏈裝車使用時在尾環懸示檢修責任銘牌標記,以便信息追蹤。

(4)車輛運用部門要加強對車輛使用單位進行愛車宣傳和技術指導,防止野蠻操作人為損壞車輛部件。

(5)運用中列檢部門應加強對制動軸鏈故障的妥善處置,對發現的鏈環裂紋、張口等故障一律扣送站修所處理。

參考文獻:

[1]齊齊哈爾車輛工廠.腳踏式制動機操作維護手冊[S].2002.

[2]中華人民共和國鐵道部.鐵路貨車段修規程[M].北京:中國鐵道出版社,2012.

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