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天一電廠3號機(jī)組穩(wěn)定性試驗(yàn)分析及處理

2017-05-06 03:46:28鄧必剛
水電站機(jī)電技術(shù) 2017年4期
關(guān)鍵詞:振動

鄧必剛

(貴州省天生橋一級水電開發(fā)有限責(zé)任公司水力發(fā)電廠,貴州安龍562400)

天一電廠3號機(jī)組穩(wěn)定性試驗(yàn)分析及處理

鄧必剛

(貴州省天生橋一級水電開發(fā)有限責(zé)任公司水力發(fā)電廠,貴州安龍562400)

主要對天生橋一級水電開發(fā)有限責(zé)任公司水力發(fā)電廠(簡稱"天一電廠")3號水輪發(fā)電機(jī)組的穩(wěn)定性方面問題及相關(guān)過程進(jìn)行分析,并通過有效處理措施,減小了機(jī)組振動和擺度,對機(jī)組長期穩(wěn)定運(yùn)行奠定了基礎(chǔ)。

發(fā)電機(jī)組;穩(wěn)定性;試驗(yàn);分析處理

1 概述

(1)天生橋一級水力發(fā)電廠(以下簡稱天一電廠)位于貴州省安龍縣和廣西壯族自治區(qū)隆林縣交界處的紅水河上游南盤江上,電站共裝4臺單機(jī)容量為300 MW的水輪發(fā)電機(jī)組。

(2)天一電廠發(fā)電機(jī)型號SF300-44/12440,為立式三相同步發(fā)電機(jī),具有靜態(tài)可控硅勵磁系統(tǒng)和全封閉雙路徑向自循環(huán)空氣冷卻系統(tǒng),水力發(fā)電機(jī)組為三導(dǎo)半傘式結(jié)構(gòu)。

(3)2014年11月至2015年3月對3號水輪發(fā)電機(jī)組進(jìn)行了A級檢修。此次3號機(jī)組A修完成了預(yù)期目標(biāo),機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定性較好,即振動、擺度較好的地滿足相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求,特別是上機(jī)架振動滿負(fù)荷時在50μm以下。但仍然存在較大的電磁不平衡力,盡管通過配重抵消了轉(zhuǎn)子上的電磁不平衡力對機(jī)架振動的影響,但定子外殼振動信號仍然偏大稍微超標(biāo)。

2 3號機(jī)組穩(wěn)定性方面出現(xiàn)的主要問題

(1)3號機(jī)組自99年11月投運(yùn)發(fā)電后,就存在上、下導(dǎo)擺度與上機(jī)架振動大的問題。振動大,動負(fù)荷也大。2000年1月下旬因機(jī)組擺度與振動增大而停機(jī)檢查,檢查中發(fā)現(xiàn)下導(dǎo)有3塊支柱螺絲墊塊的部分固定螺絲斷裂。一個下導(dǎo)瓦支柱螺絲球面頭裂成6塊。下游方向下導(dǎo)座圈與筋板的焊縫有穿透性裂紋。上導(dǎo)9塊支柱螺絲墊塊兩固定側(cè)有嚴(yán)重裂紋。處理后仍然偏大:在300 MW滿負(fù)荷工況下,上機(jī)架水平振動由0.52 mm減小為0.11 mm;上導(dǎo)擺度由0.98 mm減小為0.20 mm;下導(dǎo)擺度由0.72 mm減小為0.44 mm。

(2)2006年11月11日至2007年2月12日對3號機(jī)組進(jìn)行A修,通過對轉(zhuǎn)子圓度及磁極等問題的處理,對機(jī)組中心、水平、高程調(diào)整,軸瓦間隙調(diào)整,消除了引起機(jī)組振動擺度超標(biāo)的原因,機(jī)組各部擺度、振動均有大幅度下降,達(dá)到國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求;機(jī)組各部導(dǎo)軸承水溫、油溫、瓦溫正常。

(3)2011年4月11日至2011年4月26日,對3號機(jī)組進(jìn)行常規(guī)小修,本次小修,主要是通過將上導(dǎo)部位由+X向-X方向平移0.33 mm,由+Y向-Y方向平移0.15 mm,下導(dǎo)部位由+X向-X方向平移0.10 mm,由+Y向-Y方向平移0.09 mm,將機(jī)組中心找正,解決軸承中心不對中的問題。

(4)2013年12月3日至2013年12月22日小修,主要是消除機(jī)組振擺超標(biāo)缺陷,通過對3號機(jī)組進(jìn)行穩(wěn)定性試驗(yàn)的數(shù)據(jù)分析,確認(rèn)是3號機(jī)組發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡引起機(jī)組振擺超標(biāo)。對3號機(jī)組轉(zhuǎn)子進(jìn)行了配重處理,第一次配重2×48 kg,第二次配重2×25kg,通過配重,機(jī)組振擺下降明顯,見表1:

表1 3號機(jī)組配重前后的振動與擺度 單位:mm

3 3號機(jī)組穩(wěn)定性問題原因分析

(1)3號機(jī)組自投運(yùn)以來,運(yùn)行穩(wěn)定性一直存在一些問題,主要調(diào)整手段是調(diào)中心、調(diào)軸線、調(diào)瓦間隙和配重,也對轉(zhuǎn)子圓度及磁極等問題進(jìn)行過處理。每次檢修調(diào)整都是有顯著效果的。但是運(yùn)行一段時間后,振動、擺度又逐漸變大。

(2)機(jī)組振動擺度隨時間而變化,質(zhì)量不平衡力和磁拉力不平衡力也隨時間而變化(見表2)。每6~7年作一次配重處理和其他處理,每次配重重量都比較大。可能是由磁軛的變化所引起,磁軛的變化可能引起比較大的不平衡力;磁軛的變化有可能是緩慢地隨時間而變化,轉(zhuǎn)子圓度圖的變化(如圖1,圖2)可能說明磁軛變化的發(fā)生。

表2 質(zhì)量不平衡力和磁拉力不平衡力發(fā)展趨勢統(tǒng)計

圖1 輪子上部圓度對比分析

圖2 輪子下部圓度對比分析

(3)機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定性指標(biāo)是外特性,是綜合性的指標(biāo),如果機(jī)組穩(wěn)定性問題單純,采取前敘主要調(diào)整手段針對性使用,就可以很好的解決問題。但3號機(jī)組穩(wěn)定性問題是一個復(fù)雜的綜合性問題,所以機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定性問題一直存在。

(4)從3號機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定性的歷史情況看,機(jī)組存在如下的問題與特點(diǎn):存在一定的質(zhì)量不平衡;存在較大電磁不平衡;存在水力渦帶不平衡;三部導(dǎo)軸承也存在一定的中心不對中;由于導(dǎo)軸瓦支撐結(jié)構(gòu)和瓦間隙調(diào)整的方式,會存在運(yùn)行中瓦間隙發(fā)生變化,發(fā)生俗稱的“喘氣”現(xiàn)象。

總而言之,當(dāng)上述問題同時存在的時候,單一的、簡單的、直接處理效果及其持續(xù)性就有限。例如:質(zhì)量不平衡和電磁不平衡同時存在,且相位有較大的差別時,配重過程就很麻煩,很理想的效果就可能達(dá)不到,因?yàn)橄嗷ブg是有一定的矛盾的。

4 3號機(jī)A修中穩(wěn)定性處理過程和采取的措施

(1)拆機(jī)前對機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定性進(jìn)行測試和分析。

(2)針對電磁不平衡力問題,通過對轉(zhuǎn)子圓度及磁極等問題的處理,對機(jī)組中心、水平、高程調(diào)整,處理后的氣隙和定子圓度滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。

(3)配重與瓦間隙調(diào)整過程

1)首先針對3號機(jī)組振動、擺度和定子外殼振動大的問題,將上導(dǎo)和下導(dǎo)瓦間隙進(jìn)行調(diào)整收小,結(jié)果是:上導(dǎo)擺度顯著減小,但是上機(jī)架和定子外殼振動問題沒有解決,甚至更大一點(diǎn),盡管油溫和瓦溫沒有惡化。通過穩(wěn)定性測試數(shù)據(jù)分析表明:機(jī)組振動、擺度和定子外殼振動信號主要成分是一倍頻,因此配重是必須的工作。

2)放大上導(dǎo)和下導(dǎo)瓦間隙,減小三部導(dǎo)軸承不對中的蹩勁,讓一倍頻充分顯示出來進(jìn)行運(yùn)行測試,據(jù)此進(jìn)行配重,配重后效果不好。

3)仔細(xì)分析前兩次調(diào)整配重測試各工況的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn):盡管機(jī)組振動、擺度和定子外殼振動信號主要成分都是一倍頻,但是空轉(zhuǎn)狀態(tài)下擺度與機(jī)組振動和定子外殼振動信號一倍頻相位是一致的,空載加勵磁狀態(tài)下擺度與機(jī)組振動和定子外殼振動信號一倍頻相位不一致。由此說明機(jī)組同時存在質(zhì)量不平衡和電磁不平衡,配重需要針對性。針對質(zhì)量不平衡選擇空轉(zhuǎn)擺度信號進(jìn)行失重量計算,針對電磁不平衡采用空載加勵磁狀態(tài)下機(jī)架振動信號進(jìn)行等效失重量計算,經(jīng)過兩次配重后,機(jī)組振動擺度無論是空轉(zhuǎn)或是空載加勵磁都滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,特別是上機(jī)架振動達(dá)到較好的預(yù)期。

4)再次配重,希望各項指標(biāo)能更好,由于質(zhì)量不平衡與電磁不平衡相位的不一致的矛盾,振動擺度測試數(shù)據(jù)反而惡化。

5)最后采用3)的方案,機(jī)組各項振動、擺度指標(biāo)較好,進(jìn)一步進(jìn)行并網(wǎng)前各項試驗(yàn),較好地達(dá)到所要求的效果。這個配重方案是一個綜合考慮方案,兼顧質(zhì)量不平衡和電磁不平衡。

5 3號機(jī)組穩(wěn)定性方面的后續(xù)問題

(1)3號機(jī)組A修完成了預(yù)期目標(biāo),機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定性情況表現(xiàn)較好,即振動、擺度滿足相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求,特別是上機(jī)架振動滿負(fù)荷時在50μm以下。

(2)從機(jī)組運(yùn)行狀態(tài)優(yōu)化調(diào)整的角度來看,3號機(jī)組的穩(wěn)定性主要還存在以下方面的問題:

1)仍然存在較大的電磁不平衡力。盡管通過配重抵消了轉(zhuǎn)子上的電磁不平衡力對機(jī)架振動的影響,但在定子和轉(zhuǎn)子零部件上承受的電磁力,使定子外殼振動稍偏大。

2)仍然存在一定的質(zhì)量不平衡力。這種質(zhì)量不平衡同時抑制和抵消機(jī)組發(fā)電時產(chǎn)生的電磁不平衡力。

3)天一電廠機(jī)組上機(jī)架是剪力承載結(jié)構(gòu),剛性相對較小。

4)水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪運(yùn)行時有或多或少的水力渦帶發(fā)生,不利于機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行。

5)定子機(jī)座振動超標(biāo)的主要頻率為轉(zhuǎn)速頻率,即一倍頻,其主要影響因素為定轉(zhuǎn)子不同心;次要因素為二倍頻,其主要影響因素為定子不圓度較大。在今后機(jī)組檢修中考慮調(diào)整定轉(zhuǎn)子同心度,盡量減小定子機(jī)座振動的一倍頻成分;重新處理定子圓度之前,嘗試測量定子熱變形數(shù)據(jù),以便更好的處理定子不圓度問題。

6 結(jié)束語

3號機(jī)組A修后,通過穩(wěn)定性試驗(yàn)測試數(shù)據(jù)分析,滿足國家相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。特別是通過配重兼顧質(zhì)量不平衡和電磁不平衡后,顯著減小了上機(jī)架的振動,各部振動、擺度均較好,對機(jī)組長期穩(wěn)定運(yùn)行奠定了基礎(chǔ)。

TV734

B

1672-5387(2017)04-0048-03

10.13599/j.cnki.11-5130.2017.04.014

2016-07-27

鄧必剛(1971-),男,工程師,從事水輪發(fā)電機(jī)組檢修工作。

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