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氯化氫合成爐點(diǎn)爐防爆膜爆破分析總結(jié)

2017-04-18 02:23:04賀小明郝建兵喬禮友胡海龍
中國氯堿 2017年3期

賀小明,郝建兵,喬禮友,胡海龍,張 柱

(陜西北元化工集團(tuán)化工分公司,榆林 錦界 719319)

氯化氫合成爐點(diǎn)爐防爆膜爆破分析總結(jié)

賀小明,郝建兵,喬禮友,胡海龍,張 柱

(陜西北元化工集團(tuán)化工分公司,榆林 錦界 719319)

介紹了二合一氯化氫副產(chǎn)蒸汽合成爐開車過程、合成爐防爆膜爆破的原因及解決辦法。

合成爐;合成爐防爆膜;降膜吸收器;尾氣吸收塔;水力噴射泵

在氯堿工業(yè)中,氯化氫是主要耗氯產(chǎn)品之一,也是平衡氯氣的重要手段,氯化氫合成爐是制造氯化氫氣體的關(guān)鍵設(shè)備,對(duì)氯化氫的安全生產(chǎn)和質(zhì)量、產(chǎn)量的提高以及能耗的下降有著重要影響。在用氯氫合成高純氯化氫的過程中,各企業(yè)尤為重視的就是在點(diǎn)爐過程操作中會(huì)造成合成爐防爆膜爆破,這不僅影響工藝系統(tǒng)的穩(wěn)定性,而且給企業(yè)的安全生產(chǎn)也帶來很大的隱患。

1 氯化氫副產(chǎn)蒸汽合成爐工作原理及性能。

利用石墨的耐燒性,經(jīng)過干燥的氫氣和氯氣通過石英燈頭在爐內(nèi)燃燒生成氯化氫氣體,通過夾套的純水冷卻使石墨爐膽不被長期高溫?zé)龎模辉跔t子的頂部又利用石墨換熱副產(chǎn)蒸汽。

氯化氫合成爐夾套采用鍋爐給水移熱,盡可能將氯化氫氣體合成熱吸收,副產(chǎn)0.3~0.6 MPa的低壓蒸汽,以單爐日產(chǎn)140 t氯化氫為例,每噸HCl副產(chǎn)0.6 MPa的蒸汽0.7 t以上,蒸汽產(chǎn)量為4.1 t/h。

2 合成爐點(diǎn)爐操作步驟總結(jié)

2.1 合成爐點(diǎn)爐前準(zhǔn)備工作

(1)合成爐夾套補(bǔ)純水及閃蒸罐65%~80%,合成爐爐頂冷卻器循環(huán)水通水正常;

(2)檢查吸收水系統(tǒng)是否正常,確保吸收水濃度偏低,防止點(diǎn)爐時(shí)由于吸收水濃度偏高跑尾氣,造成環(huán)境污染事故;

(3)調(diào)試爐前氫氣、氯氣調(diào)節(jié)閥和切斷閥、出酸閥、送氣閥,確保閥門開度靈活好用;

(4)合成爐沖氮置換合格,爐內(nèi)含氫≤0.5%。

2.2 合成爐點(diǎn)爐操作

(1)合成爐利用水力噴射泵抽負(fù)壓,負(fù)壓不能過大,微負(fù)壓即可。

(2)現(xiàn)場(chǎng)人員聯(lián)系DCS開氫氣調(diào)節(jié)閥開度20%,氯氣調(diào)節(jié)閥開度15%(經(jīng)驗(yàn)值)。

(3)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)火人員緩慢開爐前氫氣手動(dòng)閥,置換爐前氫氣軟管及調(diào)試點(diǎn)火前氫氣流量。

(4)點(diǎn)火,待火焰燃燒穩(wěn)定將氫氣軟管插入合成爐,快速用螺栓連接,調(diào)火人員緩慢開爐前氯氣手動(dòng)閥,待合成爐燈頭火焰變成青白色,關(guān)閉爐門,停水力噴射泵。

(5)尾氣塔壓力顯示微正壓緩慢開放空,在開放空的同時(shí)調(diào)火人員緩慢開爐前手動(dòng)閥提流量,直至燈頭處火焰噴起,詢問尾氣塔壓力及氯氫流量情況是否正常。

(6)爐前手動(dòng)閥全部打開,聯(lián)系DCS調(diào)整流量,氫氣、氯氣總流量到700 m3/h左右即可。

(7)當(dāng)閃蒸罐溫度到達(dá)100℃以上可以緩慢提流量。

圖1 點(diǎn)爐流程圖

3 合成爐點(diǎn)爐防爆膜爆破原因分析

點(diǎn)爐前分析氫氣純度≥98%,氯氫純度≥84%,合成爐通氮?dú)庵脫Q30 min左右,置換爐內(nèi)的氯化氫氣體、氫氣、氯氣,然后利用水力噴射泵給合成爐抽負(fù)壓,用空氣置換合成爐和降膜吸收系統(tǒng),最后在合成爐氯化氫出口分析爐內(nèi)含氫≤0.5%,方可點(diǎn)爐操作。造成防爆膜爆破的原因有:

(1)氫氣和氯氣形成混合性氣體爆炸,氫氣點(diǎn)著后通氯氣,防止過氯,氫氣是過量的,氯氣被完全燃燒,不可能形成混合性氣體爆炸。

(2)防爆膜質(zhì)量問題,現(xiàn)在每年更換一次防爆膜,點(diǎn)爐前每次都要打壓試漏,如果質(zhì)量有問題,在打壓中防爆膜就會(huì)爆破。

(3)氫氧混合爆炸,在開車前合成爐先用氮?dú)庵脫Q,然后再用水力噴射泵進(jìn)行空氣置換,合成爐及降膜吸收系統(tǒng)充滿空氣,點(diǎn)爐過程中氫氣是過量的,過量的氫氣將合成爐內(nèi)的氧氣幾乎全部消耗完,而過量的氫氣在水力噴射泵的作用下,與降膜吸收器內(nèi)空氣形成混合性爆炸氣體,合成爐產(chǎn)生的氯化氫氣體,在一二級(jí)降膜吸收器及尾氣吸收塔內(nèi)與吸收水接觸,瞬間產(chǎn)生負(fù)壓,氯化氫氣體被水吸收產(chǎn)生鹽酸,過剩氫氣在系統(tǒng)內(nèi)越積越多,尾氣塔壓力上漲,打開尾氣手動(dòng)放空,過剩氫被排除,系統(tǒng)內(nèi)瞬間降為負(fù)壓,空氣從尾氣放空處吸入,空氣填補(bǔ)系統(tǒng)負(fù)壓,氫氧混合性氣體在合成爐頂部遇明火爆炸。

4 防止防爆膜爆破的措施

防止防爆膜爆破的關(guān)鍵點(diǎn)在于開尾氣塔放空手閥的操作,每次炸防爆膜都是因?yàn)榭諝鈴奈矚馑M(jìn)入形成逆流 (混合性氣體從尾氣塔→降膜吸收器→合成爐頂部),因此,只要阻止空氣從尾氣放空處吸入,合成爐防爆膜就不會(huì)爆破。

措施一:為防止點(diǎn)爐空氣從尾氣塔吸入,該公司做了一個(gè)實(shí)驗(yàn),在尾氣放空閥前加了一個(gè)止回閥(如圖一中紅色標(biāo)記),系統(tǒng)內(nèi)部氣體只能出,不能進(jìn)。

在點(diǎn)爐時(shí),為防止過氯,氫氣是過量的,在降膜吸收系統(tǒng)內(nèi)氯化氫氣體被水吸收,過剩氫在系統(tǒng)內(nèi)越積越多,使尾氣塔壓力上漲,過剩氫氣頂開止回閥放空,系統(tǒng)內(nèi)一直保持3~6 kPa的正壓,效果非常好。但是也有一個(gè)缺點(diǎn),就是在合成爐出酸時(shí),水與氯化氫接觸瞬間產(chǎn)生負(fù)壓,止回閥阻止空氣進(jìn)入降膜吸收系統(tǒng),尾氣塔壓力下降很快,此時(shí)打開降膜吸收器排酸閥,空氣從排酸閥進(jìn)入,尾氣塔壓力緩慢上漲恢復(fù)正常。最后經(jīng)過技改,在遠(yuǎn)傳壓力表處增加一個(gè)DN25的球閥,點(diǎn)爐成功后把DN25的球閥打開,實(shí)驗(yàn)2年運(yùn)行穩(wěn)定,未有過炸防爆膜事故的發(fā)生。

措施二:點(diǎn)火,氫氣插入合成爐,開氯氣爐前手閥,火焰變成蒼白色,關(guān)爐門,停水力噴射泵,尾氣塔壓力開始上漲,當(dāng)尾氣塔壓力上漲到(5~10 kPa),緩慢開尾氣塔放空閥,此時(shí)調(diào)火人員緩慢給合成爐提流量,直到氫氣、氯氣有流量顯示(通常氯氣控制在300 m3/h左右、氫氣控制在400 m3/h即可),此操作的關(guān)鍵點(diǎn)在于,開尾氣塔手動(dòng)放空時(shí),調(diào)火人員要同步的給合成爐提流量,確保合成爐內(nèi)的過剩氫氣不斷的從合成爐→一級(jí)降膜吸收器→二級(jí)降膜吸收器→尾氣吸收塔放空,用過剩氫置換降膜吸收系統(tǒng)內(nèi)的氫氧混合性氣體,用此法方點(diǎn)爐效果較好,從未有過炸防爆膜事故的發(fā)生。

措施三:合成爐點(diǎn)著后,不開尾氣放空閥,爐內(nèi)的過剩氫氣通過降膜吸收器頂破水封放空,(降膜吸收系統(tǒng)內(nèi)的氫氧混合氣體不斷的被過剩氫排出系統(tǒng)),待點(diǎn)爐成功后再開尾氣塔放空,此方法效果較好。

5 結(jié)語

采用負(fù)壓點(diǎn)爐法容易使合成爐防爆膜爆破,通過上述一系列防范措施,從本質(zhì)上杜絕了防爆膜爆破事件的發(fā)生,給企業(yè)的安全穩(wěn)定生產(chǎn)提供了有力保障。

Analysis and summary of explosion proof membrane in point furnace of hydrogen chloride synthesis furnace

HE Xiao-ming,HAO Jian-bing,QIAO Li-you,HU Hai-long,ZHANG Zhu

(Shaanxi Beiyuan Chemical Group Chemical Branch,Yulin Jinjie 719319)

The hydrochloric acid by-product steam drive process synthesis furnace,cause synthesis furnace blasting explosion-proof membrane and solution were introduced.

synthesis furnace;furnace explosion-proof membrane;falling film absorber;gas absorber;water injection pump

TQ124.2

B

1009-1785(2017)03-0013-02

2016-10-16

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