鄭志紅
(上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司青島分公司維修車(chē)間,山東青島266555)
磷化循環(huán)系統(tǒng)與磷化除渣機(jī)選用的關(guān)系
鄭志紅
(上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司青島分公司維修車(chē)間,山東青島266555)
通過(guò)分析涂裝車(chē)間B,C線磷化槽循環(huán)系統(tǒng)的現(xiàn)狀,結(jié)合磷化除渣機(jī)的選用來(lái)分析B,C線車(chē)身磷化膜的質(zhì)量。通過(guò)車(chē)身磷化膜的質(zhì)量對(duì)比,找出B,C線磷化槽循環(huán)系統(tǒng)及磷化除渣機(jī)選用的差異。再通過(guò)設(shè)備技術(shù)改造從根本上消除B,C線車(chē)身磷化膜的質(zhì)量差別,提高車(chē)身電泳漆膜的質(zhì)量。
磷化槽;磷化除渣機(jī);斜板沉降槽;循環(huán)泵;除渣泵
涂裝車(chē)間前處理生產(chǎn)線分布示意圖(圖1),工藝參數(shù)(表1)。

圖1 前處理生產(chǎn)線分布圖

表1 工藝參數(shù)表
涂裝車(chē)間B線2007年建設(shè),2008年投產(chǎn);涂裝車(chē)間C線2011年建設(shè),2012年投產(chǎn)。磷化工藝溫度50℃,浸入時(shí)間2.5 min。
磷化除渣裝置:保證磷化液中沉渣不超標(biāo),原理是使溶液中沉渣沉淀、分離、收集、濃縮、排除。車(chē)身通過(guò)磷化處理,使車(chē)身內(nèi)外表面形成一層致密的磷酸鹽薄膜—磷化膜,它與電泳涂層配合后,可提高整車(chē)的防腐能力,并提高電泳涂層與鈑金的附著力。磷化,即采用浸漬方式,通過(guò)車(chē)體與磷化液發(fā)生化學(xué)反應(yīng),在車(chē)體內(nèi)外表面形成一層致密的磷化膜。
1.1 車(chē)身外觀質(zhì)量要求
(1)外觀。目測(cè)應(yīng)均勻、致密、無(wú)銹。
(2)磷化膜質(zhì)量應(yīng)在2~3 g/m2。
(3)結(jié)晶細(xì)度<10 μm。
(4)P比:85%以上(即膜中Zn2Fe(PO4)2.H2O含量高,耐堿性好)。
(5)Ni含量:≥20 mg/m2。
1.2 鋅系磷化的反應(yīng)機(jī)理
(1)陰極區(qū)域:Fe→Fe2++2e-。
(2)陽(yáng)極區(qū)域:2H++2e-→H2或O+H2O+2e-→2(OH)-。
(3)成膜反應(yīng):H3PO4+Zn(H2PO4)2+Fe(H2PO4)2+Fe→Zn3(PO4)2+ Zn2Fe(PO4)2+ZnHPO4+FePO4。
(4)磷化膜:Zn3(PO4)2;Zn2Fe(PO4)2;4(H2O)。
(5)磷化渣:ZnHPO4;FePO4

(6)噴淋:反應(yīng)1>反應(yīng)2。
(7)浸漬:反應(yīng)2>反應(yīng)1。
2.1 B線前處理磷化槽
B線磷化槽底有3個(gè)錐形漏斗,磷化渣沉降在漏斗內(nèi),方便除渣泵抽出磷化渣,除渣干凈徹底。磷化槽液清澈,含渣量少。車(chē)身磷化膜質(zhì)量好。
2.2 C線前處理磷化槽
C線磷化槽底沒(méi)有錐形漏斗,磷化渣沉降在磷化槽底平面上,不方便除渣泵抽出磷化渣,除渣不干凈、不徹底。磷化槽液渾濁,含渣量多。車(chē)身磷化膜質(zhì)量相對(duì)涂裝B線磷化膜質(zhì)量差。給后道工序增加工作量,不利于節(jié)約成本。
2.3 C線磷化槽底積渣情況
C線磷化槽液倒槽以后,磷化槽底四周遺留大量磷化渣,難以清除,只有每次倒槽時(shí)人工清除(圖2)。
2.4 除渣情況比較
涂裝B,C線都選用相同品牌、相同功率、流量、揚(yáng)程的除渣泵除渣,除渣方式都是經(jīng)過(guò)除渣泵從磷化槽底抽渣后打到斜板沉降槽,斜板沉降槽底部取液到相同品牌的磷化除渣機(jī)過(guò)濾磷化渣,但是涂裝B,C線車(chē)身的磷化膜質(zhì)量確有很大的不同,對(duì)比涂裝B,C線磷化系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)唯一的不同點(diǎn)就是磷化除渣泵的取液口不同。涂裝B線是從磷化槽低的3個(gè)錐底取液,磷化渣含量高。磷化槽液比較清澈(含渣量少);涂裝C線是從磷化槽底部的平面取液,磷化渣含量低,磷化槽液比較渾濁(含渣量多)。涂裝C線生產(chǎn)一周磷化液倒槽后,磷化槽遺留大量磷化渣(圖2)。
2.5 磷化渣統(tǒng)計(jì)對(duì)比
通過(guò)對(duì)2016年4月18~22日的生產(chǎn)情況觀察,B,C線磷化槽的過(guò)車(chē)數(shù)量及產(chǎn)生的磷化渣統(tǒng)計(jì)對(duì)比情況見(jiàn)表2、表3。
2.6 原因分析
由上表數(shù)據(jù)對(duì)比可知:涂裝B,C選用相同品牌、相同功率、流量、揚(yáng)程的除渣泵除渣。除渣方式都是經(jīng)過(guò)除渣泵從磷化槽底抽渣后打到斜板沉降槽。斜板沉降槽底部取液到相同品牌的磷化除渣機(jī)過(guò)濾磷化渣。除渣效果是有明顯差距的,從而得到的車(chē)身磷化膜質(zhì)量也是有差別的。
(1)將涂裝C線的前處理磷化槽底部改造,改造成與涂裝B線磷化槽一樣的帶有3個(gè)錐形漏斗的底部結(jié)構(gòu),達(dá)到較理想的除渣效果。

圖2 磷化槽底積渣情況圖

圖3 板框壓濾機(jī)圖

表2 B線磷化渣統(tǒng)計(jì)表

表3 C線磷化渣統(tǒng)計(jì)表
(2)涂裝C線前處理磷化槽底部除渣泵的取液口改造,增加除渣泵的取液口,增大除渣泵的功率、流量、揚(yáng)程(具體數(shù)據(jù)需要計(jì)算),同時(shí)采用全流量板框壓濾機(jī)(磷化除渣機(jī))。
以上2種方法中,方法1比方法2費(fèi)用低一些,若將二者結(jié)合一起改造效果會(huì)更好。目前也是車(chē)身涂裝線的主流做法。
磷化槽液磷化渣含量300~500×10-6,含量過(guò)高(標(biāo)準(zhǔn)<500× 10-6),當(dāng)磷化液中的渣含量過(guò)高時(shí),容易吸附在車(chē)身上,這些渣容易引起涂層早期起泡和脫落,并且降低了整車(chē)涂層的附著力和抗腐蝕能力,質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)非常大。通過(guò)增加全流量板框壓濾機(jī),提高磷化渣的去除效率,從而提高整車(chē)的附著力和抗腐蝕能力。采用全流量板框壓濾機(jī)磷化槽液磷化渣含量降到約100×10-6,效果非常明顯。
此種除渣系統(tǒng)設(shè)備配置比較簡(jiǎn)單,關(guān)鍵設(shè)備是板框壓濾機(jī)(圖3),一般采用全進(jìn)口設(shè)備。工作時(shí),自動(dòng)閥AV2,AV3打開(kāi),AV1關(guān)閉,含渣磷化液由泵P1打入板框壓濾機(jī),進(jìn)行加壓過(guò)濾,清液透過(guò)濾布回流磷化槽;工作一段時(shí)間之后磷化渣在過(guò)濾腔內(nèi)不斷聚積,阻力增大,管道壓力升高,當(dāng)達(dá)到設(shè)定壓力時(shí),壓力傳感器PG發(fā)出信號(hào),AV1打開(kāi)、AV2關(guān)閉;然后自動(dòng)閥AV4打開(kāi),自動(dòng)開(kāi)始通壓縮空氣脫水過(guò)程,脫水一定時(shí)間后,閥AV3關(guān)閉,然后AV4關(guān)閉、AV5打開(kāi),壓濾機(jī)內(nèi)部泄壓;接著開(kāi)始自動(dòng)卸渣程序,全自動(dòng)卸餅裝置發(fā)揮作用,保證了磷化渣餅?zāi)茼樌麖陌蹇蛑星宄淙爰P(pán),然后自動(dòng)壓緊板框,開(kāi)始下一個(gè)工作循環(huán)。
由于設(shè)備自動(dòng)化程度很高,設(shè)備開(kāi)機(jī)后可以無(wú)人值守自動(dòng)工作,另外壓濾機(jī)還可配備濾布自動(dòng)清洗裝置,降低了工人勞動(dòng)強(qiáng)度。
涂裝車(chē)間前處理磷化是非常重要的工位,也是車(chē)身電泳的前道工序。車(chē)身磷化膜質(zhì)量直接關(guān)系到車(chē)身電泳漆膜質(zhì)量的好壞,不僅是車(chē)身防腐、防銹能力的根本保障,也是汽車(chē)廠家非常關(guān)注的質(zhì)量控制點(diǎn)。
[1]華云,高海軍,龔建超.磷化除渣設(shè)備小改善提高效率[J].現(xiàn)代涂料與涂裝,2013,(4).
〔編輯 王永洲〕
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