張 超
(河南能源集團豫北化工公司凈化分公司,河南安陽 455000)
年產200 kt乙二醇PSA裝置綜合技術改造
張 超
(河南能源集團豫北化工公司凈化分公司,河南安陽 455000)
PSA裝置通過優化改造,提升外送CO、H2產品氣產量與純度,使煤制乙二醇裝置生產負荷提升至90%以上,并連續運行129 d,創造了同類型裝置記錄。
技術改造;均壓次數;一氧化碳
凈化分公司PSA裝置負責將變換脫硫系統送來的合格原料氣中CO和H2提純分離,向乙二醇合成裝置輸送純度大于等于98.5%的CO以及大于等于99.9%的H2。PSA裝置自2012年11月20日一次開車成功后裝置負荷穩步提升,至2015年乙二醇生產能力已達到80%,日產精乙二醇480 t。為滿足裝置繼續提升生產能力,對PSA裝置運行兩年多來存在的瓶頸問題進行分析,并投資進行綜合優化技術改造,改造后裝置運行平穩,CO產量穩定在19 000m3/h,H2產量41 000m3/h,日產精乙二醇570 t,自2015年完成技改后連續穩定運行129 d,創造了同類型裝置最優運行記錄。
PSA裝置共分為三段,一段為PSA-CO2段,主要任務為脫除原料氣中的CO2。二段分兩套并聯系統,PSA-CO段,主要任務為提純CO。三段為PSA-H2段,主要任務為提純H2。裝置原設計能力為生產≥98%的CO產品氣22 000m3/h,≥99.9%的H2產品氣42 000m3/h。
2.1 技改前運行情況
PSA裝置在技改前裝置處理原料氣量約為72000 Nm3/h,裝置負荷在75%~80%之間,日產精乙二醇480 t。其中CO生產能力在17 000~17 500m3/h,純度大于98%。主要存在的問題為CO中CO2、H2兩種雜質氣體含量偏高,造成乙二醇合成反應副反應多,尾氣放空量大。裝置在提升到80%負荷后,乙二醇尾氣吸收塔后放空已無法滿足繼續加量要求。而造成CO中雜質氣體偏高的主要原因有以下兩點:一是PSA-CO2段脫碳效果差,在處理原料氣量72 000 Nm3/h時,該段尾氣中CO2含量在0.55%左右,造成CO產品氣中CO2含量在0.3%以上。二是PSA-CO段收率較低,為保證純度,在置換步驟需要控制較低壓力進行,造成大量產品氣返回氣柜。
2.2 技改后預計達到的目標
通過技改優化后,預計裝置生產能力達到90%以上,供乙二醇合成系統生產乙二醇達到日產精醇570 t。產品純度見表1。

表1 技改前后CO產品氣純度分析 t
裝置技改總共分為兩大塊,第一對PSA-CO2段技術改造優化,第二對PSA-CO段均壓次數由兩次均壓增加至三次。
3.1 PSA-CO2段技改
PSA-CO2段技改共分三部分:一是順放閥門延時開啟改造;二是逆放氣改送合成氨氣柜回收改造;三是抽真空加沖洗步驟改造。
PSA-CO2原設計為3次均壓,均壓結束后進行順放,順放后進行逆放,隨后吸附塔抽真空再生,再生完成的吸附塔升壓至吸附壓力后進行吸附。其中該段順放氣管線與一次均壓管線合用一條,從而節省了12臺程控閥門。但一次均壓結束后壓力為0.5MPa,而順放初始最高壓力為0.15MPa。造成順放初期管線內殘余的一次均壓高壓氣體倒灌入順放吸附塔內,造成吸附塔穿層分布紊亂,不利于吸附劑的再生還原。基于此種原因,在與設計單位北大先鋒,DCS廠家浙大中控進行溝通交流后,提出將12臺吸附塔順放閥門加設延時開啟功能,操作人員根據生產需要靈活控制延時開啟時間,在順放步驟初期,該閥門關閉,外送管線閥門開啟將管線內0.5MPa壓力的氣體輸送降壓至0.15MPa后,順放閥門開啟,避免出現氣體倒灌現象的發生。保證吸附塔內氣體分布從底部至頂部均勻有序,便于再生步驟的進行。同時,根據順放步驟的特點,提出縮短順放步驟整體時間,降低CO2床層高度。順放步驟的目的是將殘存于吸附塔頂部以及吸附劑表面較低壓力下的CO、H2回收至原料氣柜循環使用。但由于順放步驟的進行為頂部氣體流出,氣體運行方向與吸附步驟進行方向相同,造成吸附劑吸附的CO2通過氣體流動逐漸向吸附塔頂端移動,造成吸附CO2前沿上移。而吸附劑的再生是通過從底部抽真空將吸附在吸附劑內的CO2解析,與順放、吸附步驟氣體流動方向相反,因此較高的CO2吸附前沿不利于再生步驟的進行,從而造成吸附劑再生不徹底,再次進入吸附步驟后吸附劑吸附空間不足,造成CO2從吸附塔頂穿透,尾氣指標偏高。結合上述原因,在操作上盡可能縮短順放步驟時間,將多出的時間放在逆放步驟進行,由于逆放步驟與再生步驟氣體流動方向相同,有利于再生的進行。
逆放氣體回收至合成氨氣柜。通過上述技改內容可以看出,在縮短順放時間,提高逆放步驟時間后,將造成大量CO、H2無法通過順放步驟有效回收。因逆放步驟屬于再生步驟之一,氣體中含有大量CO2無法回收至原料氣柜,原設計該部分氣體與真空泵解析氣共同輸送至三廢混燃爐復產中壓蒸汽。由于順放步驟時間縮短,造成逆放氣壓力提高,逆放氣氣量加大,逆放氣中CO、H2含量升高。真空泵出口壓力通常在30 kPa左右,出口背壓越低將越有利于真空泵做功,因逆放壓力初始均在0.1MPa以上,高于真空泵出口壓力較大,造成真空泵出口憋壓,溫度升高,真空泵效率降低。而逆放氣量,CO、H2含量的增大也加大了三廢混燃爐生產負荷的同時造成有效氣體的浪費。通過評估,分公司將該股氣體改送至合成氨系統,通過改造,真空泵出口總管壓力由原先的40 kPa減低到10 kPa,逆放氣結束時的壓力由原先的40 kPa降低至8 kPa,吸附劑的解析再生效果大大增強。
在抽真空再生方面,由原先固定的抽真空變為抽真空加沖洗,增加時間設定,靈活掌握沖洗所占時間比例,最高可實現全再生步驟沖洗加抽真空。原始設計再生步驟為抽真空一個周期后進行抽真空加沖洗再一個周期。此次將該設計變更為抽真空加沖洗全周期,同時增加時間設定,實現抽真空與抽真空加沖洗間靈活切換,根據系統生產負荷情況,最高實現在全部再生步驟期間均進行系統沖洗。該沖洗氣利用PSA-H2段解析氣進行,由于使用量的增加,從而使PSA-H2段解析氣背壓降低,提高了該段吸附劑再生效果,使該段產品氣H2純度提高。
3.2 PSA-CO段技改
PSA-CO段技改主要是利用PSA-CO終充壓管線,在只增加程控閥門的情況下實現了PSA-CO段均壓由原設計二次均壓改為三次均壓。通過兩次均壓吸附結束的吸附塔壓力由0.7MPa降至0.25MPa。由真空狀態升壓的吸附塔升壓至0.25MPa開始進入預吸附步驟,壓力逐漸再降至0.01MPa,該部分氣體釋放至乙二醇原料氣柜進行回收。均壓次數增加至三次后,吸附塔壓力由0.25MPa降低至0.15MPa(第三次均壓結束后兩塔壓力),進入預吸附步驟后壓力仍降低至0.01MPa。較之二次均壓,有0.1MPa壓力的氣體在吸附塔之間進行均壓回收,提高了氣體一次通過系統的收率,對床層均勻分布有積極幫助。同時三次均壓使每次均壓間壓差更小,均壓曲線更加平滑。在穩定操作,保護吸附劑,降低粉化等方面均有幫助。
3.3 技改達到的效果
PSA-CO2段綜合技術改造后,該段尾氣中CO2在90%負荷工況下可以穩定控制在0.4%以下,較改造前80%負荷降低了0.1%。逆放氣結束壓力較改造前35 kPa左右降低至10 kPa左右,使真空泵出口溫度由原160℃降低至140℃,真空泵運行周期得到提高。一段沖洗改連續運行后,真空泵溫度波動降低,同時三段解析氣壓力最低可降至10 kPa以下,降低了三段真空泵后背壓,提高了三段吸附劑再生效果。由于一段氣體流向改變,減少一段順放氣加大一段逆放氣,且逆放氣送至813合成氨系統,減少了有效氣體浪費,提高了整套系統有效氣體的利用率,同時降低了送往三廢爐焚燒氣體氣量和可燃氣體成分,對三廢爐爐溫控制和穩定運行均有較大幫助。
PSA-CO段改三次均壓后,均壓結束壓力由原先的0.25MPa降低至0.15MPa,吸附塔由原先0.25MPa開始順放、置換變為0.15MPa開始,減少了0.1MPa的有效氣體返回原料氣柜,減少了動力損失,同時三次均壓使床層分布更加均勻,均壓曲線更加平滑,降低吸附劑床層在吸附塔內部上下竄動造成的吸附劑粉化。同時CO產品氣氣質得到提高,其中雜質氣體H2較之前更加容易控制,穩定在0.3%以下,雜質CO2氣體控制在0.25%以下,CO整體純度大于99%,較設計值98%提高1%。該純度為現有配套乙二醇裝置變壓吸附處理產品氣最優。CO氣量穩定輸送19 000m3/h以上同樣為同類型裝置氣量最大。該工況下系統連續穩定運行周期達到140 d以上,創造了同類型裝置歷史最好記錄。
煤制乙二醇作為煤化工產業結構轉型的重要一環,是未來煤化工發展的重要方向。作為核心技術的乙二醇合成工藝各技術難點已相繼突破,未來產能將不斷擴大。作為前系統凈化提純裝置如何更好地滿足配和合成裝置將是下步產能釋放的重點問題。作為廣泛用于氣體提純分離的PSA裝置通過更加合理的技術改造,實現低投入高回報的同時,使裝置性能更加貼近煤制乙二醇工藝的需要,為下步產業達標打下堅實基礎。
Annual Output of 200 000 Tons of Ethylene Glycol PSA Device Comprehensive Technological Transformation
Zhang Chao
PSA plant by optimizing and upgrading send CO,H2gas product yield and purity,making coal glycol unit production load up to more than 90%,and the continuous running 129 days,the same type unit record.
technical renovation;number of equalizing;carbon monoxide
TQ221
A
1003-6490(2017)01-0083-02
2017-01-15
張超(1985—),男,河南安陽人,工程師,主要從事煤制乙二醇氣體凈化提純裝置工藝管理工作。