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某600 MW機組預防凝結水泵汽蝕的措施及分析

2017-04-11 10:56:25文大綴
電站輔機 2017年4期
關鍵詞:凝汽器

文大綴

0 概述

在發電機組中,水泵出現汽蝕現象較為普遍。當水泵發生汽蝕后,不僅出力下降,嚴重時還會造成泵體材料的破壞。凝結水泵是汽輪機系統中的重要輔機,對機組的安全運行起著至關重要的作用。凝結水泵工作在高負壓工況下,極易吸入空氣,而一旦吸入大量空氣,便會造成嚴重的汽蝕現象,使水泵的流量大幅擺動,產生強烈噪聲和劇烈振動,直接影響機組的安全穩定運行[1-5]。在某型機組中,雖然采取雙吸式首級葉輪、加裝誘導輪,并將水泵安裝在零米以下泵坑等措施,但仍時常發生汽蝕現象。現以兩起凝結水泵的汽蝕事故為例,分析了發生事故的原因,并提出了防止凝結水泵汽蝕的措施。

1 系統配置及參數

某型機組的4號機為600 MW亞臨界純凝濕冷機組,配置2臺立式長軸凝結水泵。水泵的主要參數,如表1所示。每臺凝結水泵的參數,均可滿足機組BMCR工況下的出力要求。通常工況下,采用一運一備的運行方式。凝結水泵的出、入口管道及閥門布置,如圖1所示。為降低廠用電率,對凝結水泵系統進行了變頻改造,采用了“一拖二”的設計方案。在系統中,增設了1臺高壓變頻器。運行時,凝結水泵采用變頻運行方式,備用凝結水泵則采用工頻運行方式。根據設備定期試驗和輪換制度的要求,每月進行1次備用凝結水泵的啟停試驗,每季度進行1次輪換水泵的操作,輪換凝結水泵時,需同時切換水泵的電氣控制系統。凝結水泵的電氣控制圖,如圖2所示。

表1 凝結水泵主要參數

圖1 凝結水泵的系統布置

圖2 凝結水泵的電氣控制圖

2 事故過程及分析

2.1 檢修后凝結水泵發生汽蝕

2.1.1事故過程

當時,4號機組的負荷為300 MW,2號凝結水泵為變頻運行。1號凝結水泵檢修后,在試運行時,發現在泵體與出口管道連接法蘭處,有大量漏水。此時,出口電動門正在聯鎖開啟,需待完全開啟后再聯鎖關閉(開與關的時間均為3 min)。在此期間,機組真空度及2號凝結水泵的入口負壓開始下降。2號凝結水泵的入口負壓及凝汽器真空度的變化曲線,如圖3所示。發現真空度降低后,立即采取了措施,關閉1號凝結水泵入口電動門,并就地關閉了1號凝結水泵入口電動門前的手動門、出口電動門旁路手動門、抽真空的2個手動門。經27 s后,凝結水的流量產生了劇烈波動并下降(流量變化為0~767 t/h)。2號凝結水泵的電流從162 A下降為57A。除氧器水位在快速下降。2號凝結水泵的電流、流量及除氧器水位的變化曲線,如圖4所示。因此,只能快速降低機組負荷,但系統真空度仍在持續下降。判斷入口電動門及電動門前的手動門未能嚴密隔絕系統,立即關閉入口電動門后的手動門,機組真空度不再下降,2號凝結水泵也恢復了出力。

圖3 2號凝結水泵入口負壓及凝汽器真空度的變化曲線

圖4 2號凝結水泵電流與流量及除氧器水位的變化曲線

在此過程中,機組負荷最低下降至151 MW。凝汽器高壓側的真空度,降至-80.7 kPa(停機值為-79.7 kPa),低壓側的真空度,降至-90.1 kPa。除氧器的水位,最低至1 334.7 mm。當水位降至1 450 mm時,觸發了保護動作,使2臺汽動給水泵跳閘,聯鎖啟動了電動給水泵。事故后,隔絕了1號凝結水泵。檢修水泵時發現,拆出的水泵出口法蘭墊片,在局部區域已被嚴重損壞。

2.1.2事故分析

發現1號凝結水泵的出口法蘭大量漏水后,立即停泵,泵出口管道的壓力快速下降,大量空氣通過損壞的法蘭墊片漏入凝汽器和1號凝結水泵入口管道,并通過入口聯絡母管,進入了運行中的2號凝結水泵,導致凝汽器真空度下降,也使2號凝結水泵發生了汽蝕現象。機組最終被迫降負荷,引發2臺汽動給水泵跳閘,并險些造成“凝汽器真空低”保護停機的事故。通過該事例,分析了引發事故的原因。

(1)停泵時,凝結水泵出口電動門處于正在打開狀態,至完全關閉,約耗時6 min。所以,應待出口電動門完全開啟后,再停泵,可減少凝汽器真空度下降以及2號凝結水泵的汽蝕時間,約3 min。

(2)就地手動關閉1號凝結水泵入口電動門前的手動門、出口電動門旁路手動門、抽真空手動門,需要較長時間。最終判斷入口電動門及電動門前手動門不能嚴密隔絕系統后,再關閉入口電動門后的手動門,耗時約10 min。因隔絕故障設備的時間較長,造成機組被迫降負荷。

2.2 備用凝結水泵漏入空氣

2.2.1事故過程

事故前,4號機組的負荷為600 MW,2號凝結水泵變頻運行。按系統要求,需對凝結水泵進行定期的輪換操作,轉換1號凝結水泵為變頻運行。停運2號凝結水泵后,發現1號凝結水泵入口負壓有波動(幅度為3 kPa),同時,凝結水流量也發生了變化(幅度為140 t/h)。1號凝結水泵的入口負壓與流量的變化曲線,如圖5所示。檢查發現,2號凝結水泵有泄漏,密封盤根已破損。為防止泄漏增大,決定隔絕2號凝結水泵。首先,關閉了2號凝結水泵抽真空的2個手動門,將2號凝結水泵入口電動門前、后手動門,關至開度的60%(確保快速關閉入口手動門隔絕2號凝結水泵)。2號凝結水泵停運后,出口電動門開始聯鎖關閉,就地人員快速關閉了入口電動門前、后手動門。此時,2號凝結水泵出口管道有撞擊聲,并發現入口法蘭處漏水,立即開啟入口手動門,關閉出口電動門旁路手動門,法蘭不再漏水。3 min后,2號凝結水泵出口電動門被完全關閉,再次關閉入口手動門,完成了2號凝結水泵的隔絕操作。經檢查,發現2號凝結水泵出口逆止門的閥瓣緊固螺栓已松動、盤根磨損、入口濾網法蘭墊片已損壞。

圖5 1號凝結水泵入口負壓及流量變化曲線

2.2.2事故分析

因2號凝結水泵盤根磨損,空氣被吸入泵體,造成1號凝結水泵汽蝕。空氣通過連接管道,進入了運行中的1號凝結水泵。但盤根的磨損程度較輕,吸入空氣量較少,所以,水泵的汽蝕程度較小,而后續的處置操作不當,導致事故被擴大。

(1)當發現凝結水系統的參數異常并就地檢查后,確認了2號凝結水泵盤根漏水,但未能及時判斷異常的原因。吸入的空氣造成1號凝結水泵汽蝕,不是及時將2號凝結水泵隔絕,而是啟動2號凝結水泵,停運1號凝結水泵。2號凝結水泵的運行,升高了凝結水的壓力,使漏水量變大。該輪換操作,增加了后續事故處理的風險。

(2)對2號凝結水泵的隔絕操作,在預案上的設想不充分。對事故的防范措施,僅考慮了防止凝汽器真空度的下降和1號凝結水泵的汽蝕。在2號凝結水泵出口電動門未完全關閉時,便快速關閉了入口手動門,未制訂閥門關閉不嚴的防范措施。而2號凝結水泵出口逆止門的閥瓣緊固螺栓松動,造成泵停運后,逆止門未完全關閉,使凝結水倒流,導致2號凝結水泵入口管道壓力超過設計值,入口濾網的法蘭墊片被損壞。

3 防范措施

分析了事故原因后,為了防止凝結水泵吸入空氣造成汽蝕、降低凝汽器的真空度,采取了一系列處理措施[2,3,6]。

(1)操作前,增派就地操作人員。

(2)試運時,發現凝結水泵發生泄漏,需待凝結水泵出口電動門完全開啟后,再停運泄漏的凝結水泵。停泵后,應檢查出口電動門的聯鎖關閉情況。當備用凝結水泵發生泄漏時,直接關閉備用凝結水泵出口電動門。若凝結水泵發生泄漏,則啟動備用凝結水泵,待運行正常后,再停運已泄漏的凝結水泵,并檢查泵出口電動門的聯鎖關閉。

(3)迅速關閉泄漏凝結水泵出口的手動門。

(4)隨時監測凝汽器的真空度和水泵流量,當凝汽器的真空度及泵的流量大幅波動時,適當關小泄漏的凝結水泵入口電動門前手動門,最大可關至50°(蝶閥開度為 0~90°)。

(5)待泄漏凝結水泵出口電動門完全關閉后,再關閉泄漏凝結水泵入口電動門。就地人員應快速關閉泄漏凝結水泵入口電動門前手動門。

(6)關閉泄漏凝結水泵抽真空管道的2個手動門。

4 結語

該機組的其它凝結水泵也曾出現盤根漏水,因措施到位并投入了預案,該凝結水泵未發生汽蝕現象,表明制訂的措施,可有效避免凝結水泵發生汽蝕,并維持了凝汽器的真空度,防止了機組事故的發生。

參考文獻:

[1]何川,郭立君.泵與風機[M].北京:中國電力出版社,2008.

[2]胡中強.600 MW機組凝結水泵多次發生汽蝕的原因分析[J].電站輔機,2015,36(3):27-30.

[3]邢希東.凝結水泵進空氣事故特例分析[J].電站輔機,2007,28(3):28-31.

[4]劉家佳,張美芝,任春曉.1 000 MW電廠凝結水泵的汽蝕研究[J].水泵技術,2016(2):18-19.

[5]陳湘,譚華.凝結水泵的汽蝕研究[J].電機技術,2008(6):42-44.

[6]洪立.凝結水泵出力出力突然下降的原因分析及對策[J].華電技術,2012(10):56-57.

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