李凱波+蘇朝輝+王多斌+吳永貴



1 概況
隨著國家對環境保護的重視程度越來越高,尤其是2015 年1 月《新環保法》的實施,生產污水治理也越來越成為化工企業生存的首要條件。化工生產過程中廢水排放量大,成分復雜,有機物濃度高,對環境污染較大。單一處理工藝往往無法達到預期目的,因此通常采用多級流程聯合處理,以達到理想的處理效果。
某化工企業主要從事農藥生產,廢水中含有大量的鹽分、酚類及其它有毒有害物質,廢水量高峰期為100m3/d。該化工企業緊鄰巢湖,若其有機高濃度污水直接排放至巢湖,將嚴重影響本地區水資源。
綜合廢水含有大量鹽類(包括硫離子鹽類)、酚類及其它有毒有害物質,此類廢水成分復雜,簡單的生化處理不能保證其處理過后達標。因此,對這類廢水首先應進行預處理,對含有硫離子的鹽類和酚類廢水應先處理鹽分,后采用物化和生化相結合的處理方法。
2 水質和工藝流程
2.1 水質情況
根據該公司當前生產能力, 廢水處理規模按100m3/d來設計。綜合廢水水質為COD:30000~45000mg/L,
BOD:10000~15000mg/L,SS:1200~2000mg/L,TN:520mg/L,
色度:400~600 倍,pH:10~14。
2.2 工藝流程
此類綜合廢水成分復雜,生化處理之前需要有物化處理階段,該階段處理主要降低廢水COD,調節pH,減少SS以及其它有機物,使進入生化系統的廢水符合各項指標。工藝流程如圖所示。
生化系統主要采用水解酸化,厭氧和好氧多級處理相結合,在水解酸化池中主要調節廢水中BOD/COD 比值。水解酸化工藝是在缺氧條件下(DO≤0.5mg/L),利用水解酸化菌和產酸菌完成水解、酸化兩個過程。在這一階段,廢水中的一些小分子有機物降解成乙酸或甲烷等,進一步提高廢水的可生化性,為后續降解處理提供穩定的水質。厭氧池有較高的有機污染物去除率,大大降低廢水中的COD、BOD5 等,為好氧池處理提高效率。
此外,厭氧池處理既沒有曝氣也不需排泥,大大減少了污泥的產生和處理污泥的費用。好氧池采用間隙曝氣法,該方法具有處理效率高,污泥膨脹少,耐沖擊負荷等優點。
2.3 設計參數
生化系統主要構筑物及設計參數見表1。
主要配備設備有2 臺潛水污泥泵, 型號為WQ20- 15- 2.2;羅茨風機2 臺,型號為FSR125;高效散流式曝氣器42 套,型號為YJB- 400。
2.4 工藝說明
(1)水解酸化- 厭氧工藝具有較強的抗沖擊能力,緩沖進水水質、水量的變化,為好氧處理提供較為穩定的進水條件。厭氧能處理濃度較高有機污染物,大大降低了水體COD、SS濃度等,為后續好氧系統廢水處理節省時間。另外,水解酸化和厭氧系統不需要與氧氣接觸,且無需排泥,大大節省污泥產量及處置費用,降低廢水處理成本。
(2)接觸氧化池內設生物填料,配置高效曝氣裝置,具有高效、曝氣均勻等優點,為保障出水水質穩定提供有利條件。
(3)二沉池內設塑料斜管,提高固、液體分離效率,有助于保持出水水質穩定。
3 結果和討論
3.1 催化劑FeSO4用量對廢水COD 的影響
在小試試驗中,將500g綜合廢水(COD約35000mg/L)
pH 調至3~4,加若干量FeSO4,攪拌0.5h 后,加入足量H2O2,一直攪拌24h 后檢測廢水COD,如表2 所示。
根據小試實驗結果,當催化劑重量為0.5g 時,效果較好。催化劑添加量過高會導致成本增加和廢水體系鹽分濃度的升高;當催化劑添加量過低時,COD 去除率不理想,影響生化系統的穩定性。所以,當m(FeSO4)/m(廢水)比值為1‰時,COD 去除率較佳。
3.2 H2O2添加量對廢水COD 的影響
在小試試驗中,將500g綜合廢水(COD約35000mg/L)
pH 調至3~4,加0.5gFeSO4,攪拌0.5h 后,加入若干重量的H2O2,一直攪拌24h 后檢測廢水COD,如表3 所示。
根據小試實驗結果,當添加量為5g 時,效果較好。但由于H2O2 有一定的分解性,因此實際H2O2 添加量略大于理論值,所以,當m(H2O2)/m(廢水)比值為1%時,COD 去除率較佳。
3.3 中和池堿的種類對水質的影響
在Fenton 反應體系中綜合廢水顯強酸性,必須調節pH 值才能進入生化系統。所以,在此步驟就有了堿種類的選擇:① 氫氧化鈉,用此類強堿可以控制成本,但由于化工廠本身鹽分濃度就很高,使用氫氧化鈉會更加增大鹽分濃度,故不宜采用;② 氫氧化鎂,用此類中強堿可以適當控制鹽分濃度,但從成本考慮,氫氧化鎂價格偏高;③ 氫氧化鈣,此類中強堿價格便宜,并且一摩爾氫氧化鈣提供兩摩爾OH-,能更好地控制鹽分濃度;同時,氫氧化鈣溶解度較低,有利于后續階段添加絮凝劑時更好地絮凝。所以,無論從工藝還是成本考慮,選擇氫氧化鈣較為合適。
4 運行效果
厭氧池、接觸氧化池內引入生活污水至淹沒填充料。接觸氧化池悶爆24h 后排出部分水,再進水,再悶爆6h,然后進水至氧化池溢流口。10 天后,開始曝氣并投加營養物質如葡萄糖、尿素等。保持生化體系C∶N∶P=200∶5∶1,曝氣15 天后,開始逐漸進水。經過3 個月的生化馴化以及試運行,工藝開始正常運行。
工藝正常后,綜合廢水經過物化處理,水中COD、BOD、SS等各項指標都有了顯著改善,更加適合生化處理。根據運行結果,從COD、SS、色度出水指標分析,該設計工藝處理效果較好,物化處理和生化處理相結合更適合該類廢水,運行穩定可靠。COD 出水平均濃度為274mg/L,平均去除率為99.2%;SS出水平均濃度為64mg/L,平均去除率為94.7%,色度平均出水為94 倍,平均去除率為81.2%,pH 值出水平均為7.36,以上各出水指標優于《污水綜合排放標準》(GB8978- 1996)三級排放標準。
5 結論
(1)該化工企業廢水經過物化處理后,廢水各項指標均有明顯改善,為后續生化系統的穩定提供保障,且節省了廢水處理時間。
(2)生化工藝運行結果表明,采用水解酸化- 厭氧- 接觸氧化工藝處理化工廢水是適合的,處理效果明顯,各項指標去除率高。系統總COD 去除率為99.2%,SS去除率為94.7%,色度去除率為81.2%。
(3)實踐結果顯示,該工藝具有較高的抗沖擊負荷能力,可以處理水質隨時變化的綜合廢水,以達到污水排放標準。
(4)經成本核算,該套治污工藝成本約為25元/t,治污成本較低,在同類廢水治理成本中較為經濟。