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潛油電泵排水采氣PID控制技術的研究

2017-03-27 07:16:16趙軍偉王亞坤石海亮
石油石化節能 2017年3期
關鍵詞:電泵變頻器

趙軍偉 王亞坤 石海亮

(1.大慶油田力神泵業有限公司作業分公司;2.大慶油田力神泵業有限公司銷售公司)

潛油電泵排水采氣PID控制技術的研究

趙軍偉1王亞坤1石海亮2

(1.大慶油田力神泵業有限公司作業分公司;2.大慶油田力神泵業有限公司銷售公司)

潛油電泵作為排水采氣的一種常用的機采方法,將氣井井筒中常有的凝析液或地層水的積液不斷地排出至地面,將氣層生產壓差維持在一定水平。產氣時的壓差控制越穩,越有利于長時間采氣,但生產過程中壓差在不斷變化,因此需要控制電潛泵的轉速,進而控制電潛泵的排量,可以達到節能效果,研究利用井下壓力計與變頻器之間構成閉環控制,采用PID控制技術,自動尋找最佳穩態工作點,提高生產效率,減小潛油電泵的啟、停次數,減小電能損耗,延長機采壽命,提高排采煤層氣的穩定性。

潛油電泵;排水采氣;PID控制

潛油電泵用于煤層氣開采已經有一定的發展歷史,其特點是見效快,但應用于排水采氣的電潛泵排量一般較小,容易受氣體影響[1]。因而易造成氣鎖或經常欠載停機,泵效降低,同樣能耗增加,這樣難以保證產氣層所需的生產壓差,造成產氣不連續,浪費電能,同樣電潛泵在反復的啟、停過程中,壽命也會急劇減短。總體上看,生產效率降低,采氣成本增加,因此可以利用變頻器與井下壓力計[2],研究一種可以自動穩定井下液面高度的控制方法,以保證電潛泵連續運轉,確保連續采氣經濟效益最大化。

1 系統控制方法

在工業應用中,PID控制技術是應用最廣泛的算法之一,井下壓力計作為反饋信號,經過濾波及PID算法,控制變頻器頻率,達到控制煤層氣井動液面高度,最終目的保持井下產氣生產壓差。多數變頻器有自帶PID功能,只能設定簡單的積分、微分、比例系數等,但在邏輯編程及信號濾波方案上有很大的局限性,不能按照特定的方法實現對被控目標的有效控制,因此采用單片機作為中間控制系統,方便更改控制邏輯及濾波方案,借助于變頻器及井下壓力計的通信端口[3],采用通訊系統構成閉環控制,按照被控對象的變化特性,可以方便的加入特定的控制思想,實現對被控目標的準確控制,控制系統框架如圖1所示。

該系統通過MODBUS協議讀取壓力計測量數據[4],濾波后,進行PID運算,再通過MODBUS協議控制變頻器運轉頻率,進而控制電潛泵的排量,達到穩定液面高度的目的,保持連續產氣的生產壓差,減小因抽空或氣鎖造成電泵停機,進而動液面升高,阻止煤層氣排氣。

2 PID算法研究

PID控制是一種二階線性控制器,通過調比例,積分微分系數,使系統獲得比較好的閉環特性,基本控制原理如圖2所示。

PID基本算法分為兩大類:位置式PID和增量式PID,通常采用哪種算法,取決于輸出與執行機構的關系[5-6]。位置式PID控制算法的缺點:當前采樣時刻的輸出與過去的各個狀態有關,計算時要對偏差值進行累加,運算量大;而且控制器的輸出對應的是執行機構的實際位置,如果計算機出現故障,控制器輸出的大幅度變化會引起執行機構位置的大幅度變化。增量式PID是指數字控制器的輸出只是控制量的增量,采用增量式算法時,計算機輸出的控制量對應的是本次執行機構位置的增量,而不是對應執行機構的實際位置,因此要求執行機構必須具有對控制量增量的累積功能,適合變頻器對根據被控對象的變化,實現頻率的累積調整,因此采用增量式PID算法。

圖1 PID閉環控制系統

圖2 PID基本控制原理

2.1 增量式PID控制算法與實際被控對象的結合

增量式PID算法,只控制誤差增量,其輸出是本次執行機構的增量,因此比較適合電潛泵變頻器調頻控制規律,即每次調節量要小,使電潛泵工作狀態變化控制在一定范圍內。

增量式PID控制簡化表達式:

式中:ΔU(k)——控制器執行機構變化增量;

e(k)——設定值與被控目標間偏差值;

e(k-1)——相對于 e(k)前一次設定值與被控目標間偏差值;

e(k -2)——相對于e(k -1)前一次設定值與被控目標間偏差值;

K1——e(k)的調節深度系數;

K2——e(k-1)的調節深度系數;

K3——e(k-2)的調節深度系數。

從式(1)中看出,只要求出前后三次誤差值,即可求出本次輸出調節值。在PID控制介入時,通過調節比例、積分、微分系數關系式計算出頻率的調節量,比例控制其控制器的輸出與偏差輸入成比例關系,一旦偏差產生,控制器立即控制輸出頻率,使被控目標偏差減小,而積分控制可以消除穩態誤差,即使很小的誤差通過積分作用,也可消除,而微分控制可以提前使控制誤差的作用等于零,從而避免被控目標發生嚴重的超調。

因被控對象為壓力值,反應的是液面的高度,在變頻器執行動作命令后,液面變化有很明顯的遲滯性,單次采樣數據具有一定的波動性,也可能具有某種偶然的擾動,因此全程單純地采用PID控制,會頻繁的控制變頻器輸出頻率,不利于穩定的工作狀態,因此可以結合模糊控制,在偏差量較大時采用人工設定條件的模糊控制,在接近被控目標值時改為PID控制。

2.2 采樣濾波與量化

2.2.1 濾波方法

為消除采樣值的誤差,可以在n(n為整數)倍的采樣周期時刻附近,連續采樣 N(N為奇數)次被控目標值,采用冒泡法排序,去掉最小和最大值,剩余N-2個采樣值求平均值,如下式:

式中:c(t)——當前時刻采樣濾波后測量壓力值;

N——連續采樣個數;

c(k)——采樣值;

c(k)max——采樣值中最大值;

c(k)min——采樣值中最小值。

井下壓力偏差值是給定值與實際采樣值之差,如下式:

式中:e(t)——井下壓力偏差值;

r(t)——給定目標值。

2.2.2 量化標準

將電潛泵的泵掛深度H對應液柱產生的壓力量化為100%,控制目標壓力為h%,設置變頻器頻率上、下限( fmax、fmin),設置頻率變化步長Δf,當前頻率 fx,預控制區起始點壓力為 h1%,Δh為死區控制范圍。

2.3 結合煤層氣生產特點的控制邏輯

煤層氣排采過程中要求井下動液面越低越好,這樣利于氣體排出,因井下液體不斷補充到套管中,因此需要潛油電泵持續排出液體,將井下動液面維持在一定的高度,便于氣體排出,但電泵的排采量大于地層補液能力,持續定速運轉會抽空或氣鎖而欠載停機,這樣井下液面會重新升高,阻止氣體排出,這樣利用井下壓力傳感器,反饋液面高度信息,控制變頻器頻率,進而控制電泵排量,達到穩定動液面高度為預設值,要求動液面高度盡量低,但又不能抽空,便于持續排采煤層氣。

在動液面高于設定液面高度時,以特定頻率增量,以特定周期增加變頻器頻率,快速達到電泵最大排量,使動液面快速下降,使氣體盡快排出,待接近控預設液面高度時,進行精細控制,因此整個控制過程如下:

1) 當 e(k) <0,且 c(k)≥h1%時→模糊控制(以特定步長Δf,且定時長T,逐漸增加頻率至fx, fx≤ fmax),此時動液面實際值高于預控液面高度h1%,提頻率增排量,快速降低動液面,使氣體盡快排出。

2)當e(k)<0, c(k)≥h%與Δe(k)>0三者同時成立時→進入預控區后,實際液面高度未達到預設值,同時液面繼續下降的情況下,頻率由 fx預減速至 f,且 f≥fmin, fmin對應預控目標 h%,量化后按PID控制規律進行預減速控制,因涉及到系統穩定性,不可頻繁控制,設定好控制周期,在接近目標控制值時可加入死區控制,增強穩定性。

3)當 e(k)<0, h%≤c(k)<h1%,且 Δe(k)小于0→在預控區內,該頻率運行時,液面回升的情況下,為盡量減小控制的頻率,可不控制,待液面高度回升跑出預控區后,按控制區外模糊控制方法進行控制直至再次回到預控區。

4)當e(k)>| Δh|>0時,其中Δh為控制點h%處死區,當頻率下降至最小值后,相應電泵排量為最小值時,液面高度下降至設定點后,仍繼續下降,此時按井下傳感器壓力報警或停機信號處理。

5)進入預控區后, e(k)=Δd,Δd接近零,為誤差充許值,變頻器頻率可不做調整,盡量減小變頻調整次數,延長機組運轉壽命,但預控點h1%與h%區間要設置合理。

3 現場應用節能降耗效果

首先,采用此PID控制方法保持動液面高度,有效避免了潛油電泵因氣鎖,泵效急劇降低,造成類似空轉而產生的能耗,在山西煤氣井XZ-6氣井應用中,22 kW電泵機組經監測,1 h因氣鎖浪費電能約為16 kW;采用PID閉環控制后,22 kW電泵機組通過測量,在日產氣約500 m3標定下,采用PID控制技術后,可節省電能約112 kW,節能效果顯著。

其次,排水采氣重要特點是投產初期需要排量大,使氣層壓力減小,氣體盡快排出,后期需要減小排水量,穩定煤層生產壓力,開環運行時,電泵運行頻率不能自動調節,以適應各段不同生產的需要,在液面下降較快需要降低產量時,應急時降低機組運行頻率,達到降低能耗的目的。

4 總結

PID控制是一種優秀的常用工業控制算法,結合模糊控制,按照電潛泵氣井液面變化規律,進行分段控制,可將液面保持在一定范圍內,延長潛油電泵工作壽命,最大限度保證氣井開采時間,提高電潛泵井對煤層氣的排采的效率,同時可節省大量的電能。

[1]李國富,田永東.煤層氣井排水采氣機理[J].中國煤炭,2002,28(07):1-3.

[2]梅思杰,邵永實,劉軍,等.潛油電泵技術(上)[M].北京:石油工業出版社,2004:62-64.

[3]蒙麗娜.電泵井下測試系統研究[D].西安:西安石油大學,2010.

[4]肖碩,荊剛,李莉娜,等.單片機數據通信典型應用大全[M].北京:中國鐵道出版社,2011:294-306.

[5]白志剛.自動調節系統解析與PID整定[M].北京:化學工業出版社,2012:29-39.

[6]陶永華.新型PID控制及其應用[M].北京:機械工業出版社,2002:33-45.

10.3969/j.issn.2095-1493.2017.03.001

2016-11-25

(編輯 賈洪來)

趙軍偉,工程師,2007年畢業于大慶石油學院(電氣工程及其自動化專業),從事潛油電泵運行管理、新技術應用開發工作,E-mail:junwei190920@126.com,地址:黑龍江省大慶市薩爾圖區中興北街58號大慶油田力神泵業有限公司,163311。

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