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有效提升石灰窯平穩運行的探討

2017-03-26 19:42:17張海濤
純堿工業 2017年2期
關鍵詞:生產

張海濤

(中鹽青海昆侖堿業有限公司,青海德令哈 817099)

技 術 討 論

有效提升石灰窯平穩運行的探討

張海濤

(中鹽青海昆侖堿業有限公司,青海德令哈 817099)

結合石灰窯日常生產組織的實際,探討了石灰窯平日操作中存在的問題,采取了相對應的操作管理措施。

石灰窯;出氣溫度;取灰溫度;粒度;工藝

石灰窯出氣溫度和取灰溫度的高低,是制約灰窯各項指標持續平穩運行的關鍵,也是直接決定著設備使用壽命和操作人員的人身安全。我們知道石灰窯熱效率一般為75%~80%,主要散熱損失包括窯氣、石灰帶出熱量,燃料不完全燃燒損失熱量以及窯體的散熱損失等。石灰窯耐火磚和保溫層隨每年計劃大修進行更換,窯壁散熱幾無挖掘的空間;物料的水分、焦炭的品質、粒度一定程度受困于市場和采購影響,從操作上提高其燃燒質量,減少機械和化學不完全燃燒潛力有限,因此在生產中提高石灰窯熱效率、節約燃料消耗主要從降低石灰窯出氣溫度和取灰溫度,減少物料帶出的熱損失著手做工作。

1 出氣、取灰溫度的影響和管理優化

石灰窯出氣和取灰溫度有效的控制,可保持石灰窯工況持久穩定,是操作管理水平的體現,也是降低消耗的主要途徑,增加企業在市場中競爭力的需要,更是石灰窯附屬設備安全、平穩運行、給員工以良好的操作環境的要求。

1.1 取灰溫度的管控

灰溫一直制約著石灰窯的平穩運行。通過實踐,出灰時間不平穩,各窯取灰量隨意性較大,致使灰溫漲幅較大,有時帶火、出紅火現象。根據掌握每座石灰窯轉盤同時取灰量的不同和生產能力,總結出取灰、停灰的合理頻次范圍。在生產中,以DCS系統的電流趨勢為參照便于崗位操作并結合生產系統的用量,既滿足了生產所需的生石灰,又均衡了各窯的取灰量。通過實施及強化多臺窯取灰規律的管控,一定程度上,灰溫有所好轉,帶火現象得到有效控制,各窯灰溫達到工藝要求范圍內。同時各窯料層、上石量也持續平穩運行。

在生產中,灰溫有升高趨勢時,石灰窯出氣溫度在指標范圍內且適當加風為宜。生產負荷允許、出氣溫度可控,也可適當減少上石量加以調整。一方面,取灰溫度持續升高時、有帶火或出紅火現象應及時加風并給予適當調節石灰窯生產量,一般在4~5 h灰溫可恢復正常。在這期間風量的把控尤為重要,及時觀察窯頂出氣溫度的變化,避免后續出氣溫度持續升高影響指標和窯的工況;另一方面,窯出氣、取灰溫度皆高時,應減少配焦率,減少石灰窯生產量,適當的調整風量,一般在30 h內可恢復正常。取灰溫度的調節,要以窯的生產負荷和各窯綜合指標為依據,操作的拿捏和把控相當重要。為此,找出灰溫的影響癥結,適當合理地加以調整糾偏,具有重要的現實意義。

1.2 出氣溫度的管控

2011年我廠投產以來,部分窯頂護窯板、耐火磚、分石器長期處于高溫(180~220 ℃)苛刻環境中,對窯內護窯板損壞嚴重,已無法保護到耐火轉,致使窯內頂部耐火磚脫落,熱損失加大、煤耗增加。影響石灰窯使用壽命,增加檢修的頻次及生產成本。

鑒于頂溫高的情況,加強石灰窯風量、焦比的控制。要求每次加減風量不準超1 kPa的風壓,讓操作人員逐步掌握生產負荷,把握各窯應給風量范圍。一定程度上,避免生產負荷波動影響石灰窯工況。在平常的操作中,盡可能的根據頂灰溫變化情況微調(0.5 kPa)以內的風壓。操作中每次風量的調整都要考慮到石灰窯后續的變化,以此來杜絕加減風后對石灰窯后續的不可控的后果。

上述我們控制了各窯取灰時間和頻次,也就把控了頂溫變化情況,取灰時間過長對窯出氣溫度影響較大。操作人員加強協調,根據石灰窯出氣溫度趨勢規律來調節上石時間及取灰時間和頻次,可間斷性上石以此來控制出氣溫度的波動。根據石灰窯情況出氣溫度控制在180 ℃以下較為適宜。

2 日常管理

做好日常巡回檢查工作也是提高平穩運行石灰窯的關鍵。加強石灰窯附屬設備的檢查和隱患排查工作。及時了解進窯物料情況起到事半功倍的作用。

1)及時的了解原料質量,石灰石、焦炭篩分后夾帶的廢料含量,焦炭水分、濕度及粒度情況,操作人員要定時進行觀察,依據這些變化做好石灰窯的操作和調整工作。

2)定時觀察各窯灰質變化情況,可有利于操作人員掌控石灰窯生產的平穩運行。觀察時應注意石灰分解和生過情況,有無夾帶煤核、瘤塊、灰塊帶火等,同時也掌握了各窯石灰溫度的變化情況。操作人員系統的做好分析,對下一步操作做出相應地調整措施,從而提高石灰窯的生產工作。

3)物料計量準確,混合料準確的給定量是灰窯穩定生產的基礎。定期巡檢好計量槽和效驗工作,可減少因給定量誤差帶來的窯況波動及消耗的準確統計;生產中應減小給料機的給料沖擊差,一方面調整減速機檔位,另一方面是給料機料口擋板的調節。待料車打開計量槽老虎門前3~5 s混合料準確配完即可。一定程度上給料量較平穩,沖擊差波動在范圍內。

3 石灰石、焦炭粒度

我們都知道,石灰石煅燒的速度取決于石灰石的粒度。粒度過大,物料表面積減小,吸熱能力差,煅燒速度減慢,不容易燒透,這樣燃料釋放的熱量短時間CaCO3得不到充分分解,而隨著物料循環到達冷卻區后,生燒的石灰上帶有余熱量,直接體現為取灰溫度高。大塊的物料進窯后,帶來氣流的均勻分布不利,甚至造成某些局部氣流過多產生“齜火”現象,一定程度上出氣溫度持續偏高;物料粒度過小,一定程度上都會造成窯況異常、結瘤、窯內風壓阻力增加、通風分布不良、取灰溫度升高等。

倘若焦炭粒度過大,則來不及在煅燒區內完全燃燒就直接轉移到冷卻區,造成取灰帶火,未燃燒完的焦炭隨石灰夾帶出窯,不但增加了取灰溫度,也造成了焦炭等物料浪費。

實踐證明,為使石灰窯能夠長期穩定生產,石灰石粒度一般控制在60~120 mm為宜,焦炭的粒度一般控制在20~40 mm為佳。

4 總 結

毋庸置疑,司窯操作水平的高低、操作經驗的多寡、對問題分析處理的正確與否,也是石灰窯平穩運行的重要因素。根據實際情況合理平衡多臺石灰窯的生產負荷,根據原材料狀態、上料量、出氣和取灰溫度情況、風量的調節及時把控窯況、精準配置焦比等,利于石灰窯的平穩運行。

[1] 陳學勤.氨堿法純堿工藝[M].沈陽:遼寧科學技術出版社,1990

TQ114.15

B

1005-8370(2017)02-14-02

2016-12-29

張海濤(1977—),大專(化工技術應用),助理工程師,現任車間工藝員,2000年10月開始從事石灰窯生產工作至今。

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