朱元超
石南21井區頭屯河組油藏A1加密區生產效果評價研究
朱元超
(中國石油新疆油田分公司勘探開發研究院,新疆 克拉瑪依 834000)
2003年石南21井區頭屯河組油藏以反九點井網注水投入開發,取得較好效果,隨著開發的進行,因層間非均質性較強,剖面動用不均的現象凸顯,故在有利區域進行了加密調整。運用狀態對比方法,從產液產油能力、產油量水平遞減、含水變化情況、剖面動用情況以及最終的水驅效果,對石南21A1加密區的生產效果進行了分析。結果表明:加密后生產效果變好,水驅最終采收率可提高近7%。
石南21井區; 加密; 生產效果; 剖面動用
目前國內外針對水驅油田的開發效果評價主要運用的方法有:狀態對比法[1],系統動態分析法[2],模糊綜合評判法[3]、灰色系統理論法[4]、油藏數值模擬評價法[5]以及其他一些邊緣學科[6]等。除了狀態對比法外,后面的幾種方法都存在一定的局限:系統分析方法,是一種較為理想的評價方法,其數學模型的建立比較困難,一段時間內不會取得實質性的進展;模糊綜合評判法,人為因素影響比較大,可能會偏離客觀實際;灰色系統理論法,適用性以及穩定性差,計算繁瑣,同時,缺乏擬合優劣的衡量標準;油藏數值模擬評價法,受地質模型的影響比較大,同時,數模的結果和實際生產也有一定的差距;其他的邊緣學科還有待更進一步的研究[7]。因此本文主要是運用狀態對比法,對石南21井區頭屯河組油藏A1區加密前后的產液、產油能力,油量水平遞減,含水情況,剖面動用情況以及最終的采收率進行對比研究,對加密開發效果進行評價。
石南21井區頭屯河組油藏位于準噶爾盆地腹部古爾班通古特沙漠腹地,油藏地面為北高南低的單斜構造,自上而下分為三個砂層組,即J2t1、J2t2、J2t3,主力油層J2t2砂層組自上而下進一步細分為J2t21、J2t22、J2t23三個砂層。儲層為低孔低滲,平均孔隙度為14.92%,滲透率為16.84 mD,縱向上儲層物性由上向下逐漸變好,平均有效厚度為9.3 m。
石南21井區頭屯河組油藏自2003年以反九點井網注水投入開發以來取得較好效果,但是因層間非均質較強,隨著開發的進行層間矛盾突出,剖面動用不均的現象越來越嚴重,上層J2t21、J2t22層動用差,J2t23層水淹嚴重,因此于2012年在A1區開辟4井組試驗區進行了加密調整。具體加密方案是:J2t21+J2t22層系采用五點注采井網,新井部署在老井網中注水井與角井之間,形成300×300 m規則井網(方案實施后,因老采油井網J2t21、J2t22層無法封層,實際生產井網為J2t21+J2t22層系為“矩形”井網);J2t23層系仍采用反九點注采井網,形成300×425 m規則井網。加密調整后取得較好效果,故先后于2014年、2015年在A1區的有利區域進行了加密調整。截止到2016年3月,累積產油229.11×104t,累積產水99.15×104t,累積注水557.93×104m3,累積注采比1.24,階段采出程度29.8%。目前日產油579.9 t,日產水896.4 t,含水率為60.73%,日注水2 454 m3,月注采比為1.37。
為了解決剖面動用不均的問題,2012年在試驗區進行加密取得較好的情況下,2014年、2015年先后在有利區域進行了加密,因此,很有必要對A1加密區的生產效果進行研究。
圖1為加密前后A1加密區的歷年生產曲線,可以看到,加密后整個加密區的產液、產油量平穩上升,加密后效果較好。

圖1 A1加密區歷年生產曲線
將加密后整個A1加密區、加密區的老井以及新井的日產油量作圖(圖2),可以看到:整個加密區的遞減減緩,加密初期產油量甚至還略有上升;老井的油量水平月遞減率僅為0.6%;新井還未出現遞減。加密后生產效果較好。

圖2 A1加密區加密后油量遞減分析
對加密后的歷年平均含水率與含水上升率進行統計(圖3),得到:加密后整個加密區的含水上升速度減緩,含水上升率呈下降趨勢,開發效果變好。
通過對同井點J2t21+2層與J2t23層的產液測試資料作圖(圖4)知道:加密后動用程度低的層出液能力逐年增強,剖面動用提高,有效的解決了剖面動用不均的問題,開發效果變好。
運用甲型水驅曲線法對加密前后的可采儲量以及最終采收率進行預測,得到加密后水驅采收率可提高近7個百分點(圖5、表1),開發效果較好。

圖3 加密后歷年平均含水率

圖4 加密后同井點產液剖面測試結果

圖5 A1加密區甲型水驅曲線擬合圖
(1)石南21井區A1區加密后可以有效的解決層間矛盾,剖面動用不均的問題。
(2)加密后開發效果較加密之前變好,水驅最終采收率可提高近7個百分點。

表1 A1加密區甲型水驅曲線預測結果
(3)針對低孔、低滲,非均質性較強的正韻律儲層,通過加密調整可以有效的使低滲層的剖面波及系數提高,從而提高最終水驅采收率。
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Evaluation on Production Effect of Toutunhe Reservoir in Shinan-21 A1 Wellblock
(Xinjiang Oilfield Company Exploration and Development Research Institute, Xinjiang Karamay 834000, China)
Toutunhe reservoir in Shinan-21 wellblock was developed by the inverted nine-spot well pattern water-flooding in 2003, good results were achieved. In the development, because interlayer heterogeneity was big, the phenomenon of uneven use of section appeared. Therefore, well pattern infilling adjustment in favorable areas was carried out. The state comparison method was used to analyze the production effect of Toutunhe reservoir in Shinan-21 A1 well pattern infilling area from the aspects of liquid and oil producing capacity, oil production level decline, water cut, section fluid producing and water flooding effect. The results showed that, after well pattern infilling adjustment, the production effect became good, water flooding ultimate recovery reached to 7%.
Shinan-21 well area; well pattern infilling; production effect; section using
2017-03-14
朱元超(1987-),男,助理工程師,碩士學位,湖北省荊州市人, 2015年畢業于長江大學油氣田開發專業,研究方向:油氣田開發工程及油氣田開發經濟評價。
TE 122
A
1004-0935(2017)07-0687-03