董艷娥+蘇麗栓
摘 要:本文闡述了在天然氣流量測量過程中,由于溫度異常引起貿易結算數據修正,并用具體實例說明計算方法。
關鍵詞:天然氣;流量測量;溫度
中圖分類號: TB937 文獻標識碼: A 文章編號: 1673-1069(2017)05-195-2
0 引言
計量就是計錢,儀表數字就是金錢,就是效益!燃氣計量直接關系著企業的經濟利益,同樣購銷差控制也是燃氣公司經營管理工作的主要內容。所以儀表問題故障應盡快排除,異常數據必須及時修正。
目前,石家莊的燃料能源大多為天然氣,一些用氣量較大的工業戶采用差壓式孔板流量計進行貿易結算,2016年4月某工業戶流量計算機顯示溫度異常(最高達到65℃,正常值應為15℃左右),計量數據存在較大偏差,雖然進行了及時修復,但異常數據必須修正,否則會給供方造成一定的氣量損失。
1 利用通訊遠傳數據進行修正
找出異常段溫度的平均值(64.471℃),再從表2中找出正常段溫度的平均值(15.136℃),在壓力(8.7kPa)、差壓(1723Pa)基本相同的情況下,分別對應的標況瞬時流量為:2011.190Nm3/h和2166.438Nm3/h。
誤差計算如下:
×100%=7.17%
假設儀表在異常情況下的累積量為:1000m3,則用氣量應修正為:1000×(1+7.17%)≈1072(m3)
2 利用數據模型相同的周轉流量計算機進行修正
在流量計算機中,根據孔板設計計算書,輸入孔板直徑、測量管內徑、當地大氣壓、孔板膨脹系數、測量管膨脹系數、動力粘度等參數;溫度、壓力、孔板差壓設為定值,且壓力和差壓分別為8.7kPa和1723Pa,改變溫度64.471℃為15.136℃,所對應的瞬時流量顯示如表3所示。
累積量為1000m3的情況下,用氣量應修正為:
1000×(1+7.42%)≈1074(m3)
對比以上兩種方法流量計算機的積算結果,第一種方法:現場使用的流量計算機為全量程補償,流出系數實時變化;第二種方法:流量計算機雖然數據模型相同,但流出系數設為定值,所以導致積算結果稍有偏差。
3 利用公式推導估算法
天然氣在標準參比條件下的體積流量計算基本公式為:
qvn1=εd2/ρn (1)
qvn2=εd2/ρn (2)
式中:
qvn1、qvn2:天然氣在標準參比條件下的體積流量;
c:流出系數;
ε:可膨脹性系數;
β:直徑比,β=d/D;
d:操作條件下孔板開孔直徑;
D:操作條件下上游測量管內徑;
ρ1、ρ2、:操作條件下上游取壓孔處的密度;
ρn:天然氣在標準參比條件下的密度。
在此次的數據修正中,壓力和差壓值正常,假設溫度變化前后壓力和差壓的數值不變,估算時可把c、ε、β看成定值,密度只受溫度影響。
式(1)/(2),得
= (3)
ρ1= (4)
ρ2= (5)
式中,
Ma:干空氣的摩爾質量,其值為28.9626,單位為千克每千摩(kg/kmol);
R:通用氣體常數,其值為0.00831451,單位為兆帕立方米每千摩開【MPa·m3/(kmol.K)】;
Za:干空氣在標準參比條件下的壓縮因子,其值為0.99963;
Zn:天然氣在標準參比條件下的壓縮因子;
P1、P2:天然氣在操作條件下上游側取壓孔的絕對壓力,單位為兆帕(MPa);
T1、T2:天然氣在操作條件下的氣流熱力學溫度,單位為開(K);
Z1、Z2:天然氣在操作條件下的壓縮因子;
Gr:天然氣的真實相對密度。
因為燃氣管道壓力低于1MPa,估算時可不考慮壓縮因子的影響。
= (6)
由(3)和(6),得
= (7)
根據公式(7),異常溫度值為64.471℃,正常值為15.136℃。
誤差計算如下:
×100%
=(1-)×100%
=(1-)×100%
=(1-)×100%
≈7.59%
異常值為1000m3,用量應修正為:
1000×(1+7.59%)≈1076(m3)
以上三種估算方法只為解決此類問題提供參考,由于利用孔板流量計進行流量測量,影響因素很多,計算過程也很繁雜,溫度從64.471℃修正到15.136℃,已嚴重偏離了氣體的理想狀態,許多參數都發生了變化,理論上應實時進行補償。供需雙方的數據修正不必像學術報告那樣嚴謹,經雙方協商,在能夠接受的情況下,利用估算方法修正用氣量是允許的。
參 考 文 獻
[1] 《SYT6143-2004用標準孔板流量計測量天然氣流量》 中華人民共和國石油天然氣行業標準備案號:14061-2004.
[2] 鄧立三編著.燃氣計量[M].黃河水利出版社,2011.