苑志軍++焦小義++周永強++王魯榮


摘 要:GCH型液力耦合器為日本任塬株式會社生產,由于早期其性能和價格的優勢,在我國火力發電機組電動給水泵中被普遍采用。但是其備件價格昂貴且供貨周期長,又給發電廠設備安全、經濟運行帶來了很大的隱患。府谷電廠結合集團公司綠改政策,攻堅克難,大膽探索,成功將耦合器輔助油泵底閥進行了技術改造,國產化備件,優化了性能,延長設備的使用壽命,降低了生產成本,達到綠改標準。
關鍵詞:液力耦合器;輔助油泵底閥;綠改
中圖分類號:TH341 文獻標識碼:A
0.引言
某火力發電廠為600MW亞臨界直接空冷機組,每臺機組配備3臺50%容量的電動給水泵,并使用日本任塬株式會社的GCH105A-55D型液力耦合器傳動,至2008年兩臺機組相繼投產以來,給水泵液力耦合器運行基本穩定,但是隨著設備運行時間的增加,液力耦合器內部零部件的磨損老化程度也在日益加大,給機組安全、經濟運行帶來了很大的隱患。2016年3月25日,檢修人員巡檢發現,#1機組C電動給水泵在熱備用狀態時,液力耦合器輔助油泵有輕微倒轉現象。隨即在4月1日機組調峰檢修中對液力耦合器進行了揭蓋檢查,發現液力耦合器輔助油泵底閥損壞,底閥為日本進口產品,供貨周期為6個月。電廠立即組織技術力量進行現場測繪、計算,最終將底閥進行國產化改造,優化備件性能,延長設備的使用壽命,降低了生產成本,達到綠改目的。
1.設備簡介
1.1 液力偶合器的工作原理
液力偶合器(增速齒輪可變速液力聯軸節)的驅動軸上裝有驅動葉輪,被驅動軸上裝有被驅動葉輪,相互有同等數量的直線葉輪相對,通過流體從驅動軸向被驅動軸傳送動力,是一種流體式傳導裝置。
轉動原理是當轉動驅動軸時,葉輪內的流體受到離心力被壓向外側流入葉輪內,這種運動能量使葉輪運動,葉輪的轉動、葉輪內流體又受到離心力,同從葉輪內流入的流體形成對抗。當兩葉輪間出現旋轉差,由于雙方的離心力的差的作用,葉輪線路內的流體回流,動力傳送出來,一旦葉輪停止運動,線路內流速最強、傳動轉距也最大。另外如以同樣旋轉速度轉動,沒有回流,旋轉力傳動不出來,這樣為了傳送動力,需要出現后葉輪之間旋轉差,也就是滑動,這個滑動在使用點(可變速型的輸出軸最高轉動速度百分之負荷)達到3%前后。當改變偶合器葉輪內油量時,傳動特性發生變化。
用這種原理在一定速度型(一定油量型)上分階段制造偶合器的葉輪,通過調整內部油量使其性能達到規格要求,可變速型(可變油量型)是通過在轉動時從外面操作改變油量來改變特性,在很大范圍內調整被動一側的轉動。
1.2 液力偶合器的構造
1.2.1 增速齒輪
增速齒輪是螺旋形,用鎳鉻銅制成,齒面滲碳淬火后用JISO及以上的高精度磨削加工而成,負荷大、耐磨性好。在高速一側的小齒輪同軸連為一體,大齒輪熱壓在合金鋼軸上。葉輪在增速齒輪一側,傾斜墊片型推力軸承在其相反面,驅動葉輪和被驅動葉輪分別被套筒形軸支撐著,可經受高壓負荷壓力。
1.2.2 回轉體
葉輪、葉輪殼體凸緣連接在小齒輪輸出一側,葉輪同葉輪軸凸緣結合,都是以套筒形軸支撐著。為支持偶合器產生的推力,把傾斜墊片型推力軸承放在偶合器的輸入、輸出一側。驅動葉輪、被驅動葉輪、殼體都是用超聲波檢查過的高拉力合金鋼鍛造品制造,然后用NC機械進行加工,同軸一起又進行動平衡實驗檢查,并加了定位銷,可進行準確傳動。
1.2.3 戽斗式管
為把葉輪室內的油帶出去,設計了戽斗式管。戽斗式管在外面用拉桿直連操作機,在葉輪箱內向半徑方向移動,這樣可任意改變葉輪室內的油層厚度,使輸出一側的轉動速度連續發生變化,戽斗式管在葉輪中心最近位置時,油量最大,輸出一側的轉動速度最大,隨著戽斗式管向外周方向移動,盒里的油量逐漸減少,輸出軸轉動速度減慢。
1.2.4 殼體
殼體是用很堅硬的高級鑄鐵制成,在含軸心的水平面上形成上、下兩個分塊形,內裝液力聯軸節、齒輪旋轉體、軸承及潤滑主油泵,構造簡單,便于拆卸和檢查。軸穿過殼體的密封卻是迷宮式密封,所以,空氣防止油從殼體內流出來,同時也防止外面的臟東西進入,密封墊是鋁制品,即使碰到軸上也不會損傷軸,下部殼體裝有油箱。
1.2.5 潤滑油泵及運轉用油泵
大齒輪軸自由一端有錐齒輪和平行齒輪,潤滑油泵及工作用泵,油量充足,不僅對機器各軸承及齒輪進行潤滑,而且對電動機及給水泵的軸承均能完全潤滑。另外,還裝有單獨的電動輔助油泵,以便保證初期潤滑用油和特殊情況下供油。工作用油總使用裝在同潤滑用齒輪泵同一個軸上的離心泵。
1.2.6 油循環系統
(1)工作油系統
工作油泵從油槽內把油吸出,經過油管調節閥向葉輪室內供給開始工作時的潤滑用油,然后利用戽斗式管前部產生的油流動壓,經過冷油器再流入葉輪室內,形成循環閉路。
(2)潤滑油系統
同輸入一側的大齒輪軸運動的主齒輪泵供給的潤滑油,在冷油器中冷卻后經雙聯轉換式過濾器過濾,再向所有需要潤滑的部位供潤滑油。泵的出口裝有溢流閥,經常保持供油壓力,剛開始啟動或主齒輪泵發生故障等造成油壓下降時,可用另外的電動機驅動的輔助齒輪泵供給潤滑油。
(3)底閥
工作油泵、潤滑油泵、電動輔助油泵入口均設計安裝有能保證其吸入口液面高度的底閥。底閥材質為鑄鐵,并裝有吸入濾網。
2.原因分析
在對#1機組C電動給水泵液力耦合器進行解體檢查中發現,輔助油泵底閥托盤斷裂(圖1)。
松開法蘭螺栓,發現托盤及閥座密封面徹底斷開(圖2)。
原因分析:
直接原因:廠家設計材質不良,底閥閥體、閥座材質為鑄鐵,且厚度和強度較差;橡膠密封面為普通橡膠制成,長期在潤滑油中運行,老化、龜裂、變形,導致密封面密封不嚴。
間接原因:耦合器輔助油泵長期運行,振動、沖刷及閥門在開關過程中閥芯對閥座的撞擊,導致底閥托盤損壞。
3.解決方案
方案一:對耦合器輔助油泵底閥進行臨時處理,補焊、用膠粘合將該臺耦合器作為緊急備用,然后提報物資采購計劃購買進口底閥備件,供貨周期6~8個月,待備件到貨后重新解體耦合器,更換底閥后試用。用原廠備件閥體材質不變,使用壽命3~5年,材料成本3萬元,人工成本兩萬元,一個大修周期更換一次。
方案二:直接進行現場測繪,對底閥進行技術改造,要求使用#20鋼鍛作為原材料,加工(詳見圖紙尺寸)。底閥通徑DN100壓力PN1.0閥座密封面在托盤上直接加工,要求平面度0.02mm,閥芯密封面采用耐油橡膠板,閥柄銷釘采用不銹鋼制作,既保證其有足夠的剛度,又保證其耐磨性能;底閥制作成后必須保證開關靈活,通流量足夠。使用壽命20年,設計和制造工期共計7天,材料成本2.5萬元,人工成本2萬元,每兩個大修周期更換一次密封件,成本50元,每4個大修周期建議更換,也可以根據底閥本身情況進行密封面的研磨,如圖3所示。
通過對兩套方案的材料、人工、使用壽命的對比,決定采用第二套方案較為合理。既達到了預期的強度和使用壽命的要求,又進行了重要備件國產化的改造。
結論
通過對液力耦合器輔助油泵底閥的技術改造,解決了輔助油泵倒轉的問題,徹底消除了由于輔助油泵底閥損壞而造成油泵損壞的事故隱患。結合機組檢修對#2機組3臺電動給水泵液力耦合器輔助油泵底閥均進行了解體檢查,發現底閥托盤不同程度地存在裂紋,進一步證明了廠家在設計、制造中存在的問題。
本次電動給水泵液力耦合器備件國產化改造項目,節約了生產成本,消除了設備隱患,達到了節能、降耗的綠改目標。
參考文獻
[1]劉俊普,張信軍,宋進軍.精鍛機備件國產化改造[J].河北冶金,2002(3):49-51.