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航空發(fā)動機(jī)整機(jī)振動問題中的高低壓耦合振動研究

2017-03-18 21:25:35任志遠(yuǎn)韋周慶
中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2017年7期

任志遠(yuǎn)++韋周慶

摘 要:某航空發(fā)動機(jī)試驗過程中出現(xiàn)振動大故障,通過試驗過程中的頻譜分析發(fā)現(xiàn)振動過程存在明顯的高低壓轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速耦合頻率,對發(fā)動機(jī)進(jìn)行全面分解排查,查明振動原因是低壓渦輪轉(zhuǎn)子不平衡,低壓渦輪轉(zhuǎn)子不平衡的原因是平衡工藝存在不足,工藝過程中的重復(fù)拆裝影響平衡質(zhì)量,針對低壓渦輪轉(zhuǎn)子平衡工藝進(jìn)行優(yōu)化,保證低壓渦輪轉(zhuǎn)子的平衡質(zhì)量,排除了振動故障。

關(guān)鍵詞:航空發(fā)動機(jī);整機(jī)振動;中介軸承;高低壓耦合;平衡工藝

中圖分類號:V231 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A

為提高推重比,現(xiàn)代雙轉(zhuǎn)子渦扇發(fā)動機(jī)普遍采用高壓轉(zhuǎn)子后支點為中介軸承的支承方案,由于中介軸承的存在,使得高、低壓轉(zhuǎn)子的耦合效應(yīng)對發(fā)動機(jī)振動特性存在影響,理論分析認(rèn)為,低壓轉(zhuǎn)子不平衡會激起轉(zhuǎn)子以組合頻率振動,某航空發(fā)動機(jī)試驗過程中出現(xiàn)振動大故障,頻譜分析表明存在明顯的高低壓轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速耦合頻率,與理論分析結(jié)果符合,對后續(xù)的故障排查指明方向。

1.振動問題因素排查

1.1 故障現(xiàn)象

某航空發(fā)動機(jī)試驗過程中,振動值超出控制要求,針對振動情況進(jìn)行頻譜分析表明,振動主要表現(xiàn)為高壓轉(zhuǎn)子基頻振動,同時伴隨較大的低壓轉(zhuǎn)子基頻、(兩倍高壓轉(zhuǎn)子-低壓轉(zhuǎn)子)頻率、(高壓轉(zhuǎn)子+低壓轉(zhuǎn)子)頻率、(高壓轉(zhuǎn)子-低壓轉(zhuǎn)子)頻率等高低壓轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速耦合頻率的幅值。

1.2 分解檢查情況

對發(fā)動機(jī)進(jìn)行分解檢查,風(fēng)扇轉(zhuǎn)子、高壓壓氣機(jī)轉(zhuǎn)子、高壓渦輪轉(zhuǎn)子殘余不平衡量均為裝配要求的3~5倍,考慮平衡用模擬轉(zhuǎn)子的裝配誤差和平衡機(jī)支撐系統(tǒng)的重復(fù)裝配誤差,認(rèn)為該不平衡量變化屬于正常范圍,而對低壓渦輪轉(zhuǎn)子進(jìn)行殘余不平衡量檢查時發(fā)現(xiàn),低壓渦輪轉(zhuǎn)子盤端即后平衡面殘余不平衡量異常,達(dá)到裝配要求的15倍以上,表明低壓渦輪轉(zhuǎn)子在試驗過程中出現(xiàn)了較大的不平衡量變化。

1.3 振動原因分析

由于工藝誤差、裝配誤差以及發(fā)動機(jī)試驗過程中溫度和剛性的非線性變化,中介軸承的剛度會出現(xiàn)周向不均勻,考慮低壓渦輪轉(zhuǎn)子的不平衡時,低壓盤的不平衡會導(dǎo)致轉(zhuǎn)子以低壓轉(zhuǎn)速基頻正進(jìn)動,并激起高壓轉(zhuǎn)子以(2倍高壓轉(zhuǎn)子-低壓轉(zhuǎn)子)頻率的正進(jìn)動,同時會伴隨高壓轉(zhuǎn)子基頻+低壓轉(zhuǎn)子基頻、高壓轉(zhuǎn)子基頻-低壓轉(zhuǎn)子基頻頻率幅值的存在,本臺發(fā)動機(jī)試驗過程中,振動測試表現(xiàn)出明顯的高低壓耦合特征,且分解排查發(fā)現(xiàn)存在低壓渦輪轉(zhuǎn)子不平衡量異常變化的情況,認(rèn)為低壓渦輪轉(zhuǎn)子的不平衡是本次振動故障的主要原因。

2.低壓渦輪轉(zhuǎn)子平衡工藝評估與優(yōu)化

某航空發(fā)動機(jī)低壓渦輪轉(zhuǎn)子為兩級渦輪,低壓一、二級工作葉片均通過樅樹型榫齒分別與低壓一、二級盤聯(lián)接,用盤前、后擋板及盤間封嚴(yán)環(huán)槽向固定,低壓一、二級渦輪盤靠螺栓連在低壓渦輪軸上,低壓軸前端外花鍵套齒與風(fēng)扇軸內(nèi)花鍵套齒配合,用以將低壓渦輪的扭矩傳遞到風(fēng)扇軸上,低壓渦輪轉(zhuǎn)子后端通過滾棒軸承支撐在后支撐機(jī)匣上。

2.1 低壓渦輪轉(zhuǎn)子平衡工藝評估

低壓渦輪轉(zhuǎn)子采用臥式平衡機(jī)進(jìn)行動平衡,前支撐位于低壓渦輪軸前端,采用平衡工藝軸套支撐在平衡機(jī)滾輪上,并利用套齒結(jié)構(gòu)連接平衡機(jī)傳動機(jī)構(gòu)進(jìn)行傳扭,后支撐位于輪盤中心位置,采用平衡工藝軸套支撐在平衡機(jī)滾輪上,此時兩級轉(zhuǎn)子之間的靜子機(jī)匣不進(jìn)行裝配,平衡完成后,分解低壓渦輪二級轉(zhuǎn)子葉片,裝配靜子機(jī)匣,再次裝配低壓渦輪二級轉(zhuǎn)子葉片,完成組件裝配并進(jìn)行整機(jī)裝配。

針對現(xiàn)有低壓渦輪轉(zhuǎn)子平衡工藝進(jìn)行評估,分析認(rèn)為導(dǎo)致低壓渦輪轉(zhuǎn)子平衡量存在變化的原因有如下兩項:

(1)由于低壓渦輪轉(zhuǎn)子輪盤、葉片均處于后支撐附近,轉(zhuǎn)子的不平衡量測量對后支撐工藝軸套的形位公差比較敏感,低壓渦輪轉(zhuǎn)子重量約為150kg,假設(shè)與后支點軸承相比,工藝軸套形位公差存在e=0.005mm偏心量,估算轉(zhuǎn)子組件會產(chǎn)生750g.mm的附加不平衡量,對裝配狀態(tài)及平衡狀態(tài)的一致性造成影響。

(2)低壓渦輪轉(zhuǎn)子平衡完成后,需要分解低壓渦輪二級轉(zhuǎn)子葉片,進(jìn)行靜子機(jī)匣裝配后對低壓渦輪二級轉(zhuǎn)子葉片恢復(fù)裝配,雖然制定了嚴(yán)格按照葉片、平衡螺釘和鎖片上的位置號原位裝配的要求,但重復(fù)拆裝不可避免地會造成不平衡量的變化,影響了低壓渦輪轉(zhuǎn)子的平衡狀態(tài),同時平衡前后也要對后支撐軸承進(jìn)行分裝,這種重復(fù)分裝工作增加了操作者的工作量,增大了裝配錯誤的概率。

2.2 低壓渦輪轉(zhuǎn)子平衡工藝優(yōu)化及驗證

為了保證低壓渦輪轉(zhuǎn)子平衡狀態(tài)與裝配狀態(tài)的一致性,研究帶軸承和靜子機(jī)匣的低壓渦輪轉(zhuǎn)子平衡工藝方案進(jìn)行研究,為了避免工藝軸承座結(jié)構(gòu)剛性較差導(dǎo)致的不平衡量測量失真效應(yīng),采用結(jié)構(gòu)剛性較強(qiáng)的框架結(jié)構(gòu)平衡工裝同時實現(xiàn)對后支點軸承和靜子機(jī)匣的支撐。

平衡工裝主要由焊接結(jié)構(gòu)的定位套筒組件、前工藝機(jī)匣焊接組件、后工藝機(jī)匣組成,三者之間螺栓連接。前機(jī)匣上有轉(zhuǎn)接環(huán)與低壓渦輪一級前機(jī)匣連接,用于支撐低渦靜子;軸前端通過定位套筒與平衡機(jī)傳動聯(lián)軸節(jié)相連,由前機(jī)匣前端的兩個精密滾輪和后機(jī)匣上的軸承座裝配后支點軸承并支撐低壓渦輪轉(zhuǎn)子。平衡過程中前后機(jī)匣上分別設(shè)有與平衡機(jī)支撐架配合的前后V型支撐座,用于支撐整個平衡系統(tǒng)。為加強(qiáng)支撐剛性,將前后支撐機(jī)匣間連接支撐桿兩端焊加強(qiáng)筋處理。

由于轉(zhuǎn)子前后支撐跨距較大,而平衡穩(wěn)定性對支撐同心度要求較高,所以一方面在選擇轉(zhuǎn)子支撐形式時,后軸承作為一個支點,前段采用兩個滾輪進(jìn)行支撐,由于滾輪的表面為弧面即支撐轉(zhuǎn)子時為線接觸,降低了對同心度的要求,另一方面通過控制組件之間的連接止口處柱面跳動及端面跳動;連接螺栓孔位置度、與后軸承配合的工藝外環(huán)的粗糙度、圓柱度、相對基準(zhǔn)的跳動值等要求提高工藝裝備的精度,同時關(guān)鍵配合面以及螺栓連接孔等加工均采用組合加工來保證精度,并選取定位套筒后止口與機(jī)匣焊接組件配合處為組合加工基準(zhǔn)。

對新的低壓渦輪轉(zhuǎn)子平衡工藝進(jìn)行平衡準(zhǔn)確性和平衡重復(fù)性驗證,新工藝對修正面上的相應(yīng)輕點位置加配重后的不平衡量采集比較準(zhǔn)確,能夠滿足平衡準(zhǔn)確性的要求,在平衡轉(zhuǎn)速下,平衡重復(fù)性相比原平衡工藝有較大的提高。

采取低壓渦輪轉(zhuǎn)子帶支點軸承和靜子機(jī)匣平衡工藝方案后,平衡過程采用主支點軸承進(jìn)行支撐,平衡狀態(tài)與轉(zhuǎn)子工作狀態(tài)更加接近,避免了工裝對不平衡量的帶入影響,同時平衡工序前后不需要軸承和低渦轉(zhuǎn)子葉片的重復(fù)拆裝,避免了軸承和葉片重新分解裝配造成的不平衡量的不可控變化,保證了轉(zhuǎn)子平衡狀態(tài)和裝配狀態(tài)的一致性,經(jīng)平衡和裝配試驗驗證,振動故障排除。

結(jié)語

振動是航空發(fā)動機(jī)永恒的話題,振動機(jī)理復(fù)查,影響因素眾多,本次試驗過程振動的排除實例可供相關(guān)技術(shù)人員借鑒:

(1)振動的頻譜分析和相應(yīng)機(jī)理的結(jié)合可以有效地指引發(fā)動機(jī)的振動排故,通過理論和實際的結(jié)合,可以明確振動原因和結(jié)構(gòu)影響因素,為后續(xù)的裝配控制提供方向。

(2)振動對不平衡量極其敏感,對于平衡工藝要加強(qiáng)評估,在平衡精度控制的基礎(chǔ)上要注意裝配狀態(tài)和平衡狀態(tài)的一致性,避免裝配操作產(chǎn)生附加的不平衡量。

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