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電站主蒸汽管道裂縫的修復案例

2017-03-17 02:54:37牛武軍
環球市場 2017年3期
關鍵詞:閥門裂紋檢測

周 勃 牛武軍

中國聯合工程公司 能源與環境工程公司

電站主蒸汽管道裂縫的修復案例

周 勃 牛武軍

中國聯合工程公司 能源與環境工程公司

電站調試、運行中偶爾會有各類蒸汽管道產生裂紋,其產生的原因很多,有材料本身的原因、有使用中操作不當導致應力集中作用、設計不當導致應力作用、有安裝時焊接工藝不合格、檢測不細致等因素導致。每次蒸汽管道裂縫都會導致蒸汽泄露,因為蒸汽壓力大溫度高,輕則引起停機,重則容易導致人員傷亡。對于蒸汽管道的裂縫問題,為避免造成更重大的損失,業主都要求修復迅速、成功率高(一次合格)、質量合格穩定。筆者根據自己在某電站9.81MPa高溫高壓蒸汽管道裂紋修復的全過程,與大家分享一下具體修復方案。

電站;蒸汽管道;裂縫;高溫高壓

1 事故描述

新建電站運行近半年后,主蒸汽與調節閥連接處發生管道裂紋,導致2#機組的鍋爐和汽輪機全部停用,索性未造成人員受傷。

主蒸汽規格:φ351×30,材質:12Cr1MoVG;閥門規格:DN300,材質: 12Cr1MoVG。

2 修復方案簡介

關于2#鍋爐主蒸汽管道閥體裂紋的處理,通過對管子、閥門及管子閥門之間焊縫光譜、硬度檢測,其母材、焊縫的材質、硬度均符合要求。業主、監理、總包、施工四方共同商討決定,閥體上沿環向裂紋清除閥門與管子之間焊縫及部分閥體母材,并在閥門以上更換長度為650mm長的管段(該管段涉及一個旁通管和一個疏水管),閥門上口用TIG-R31和R317焊材堆焊10mm,然后,表面清理、著色檢查合格后,重新按原有工藝焊接及檢測合格。

2.1 施工重點和難點

2.1.1 重點:部分閥體母材及閥門與管子之間部分焊縫剔除后,管子內部清潔處理;

2.1.2 難點:焊接時,管內水蒸氣及凝結水影響焊接進行或焊接質量。

2.2 施工工藝

2.2.1 施工準備

2.2.1.1 更換管段材質為12Cr1MoVG,規格為φ351×30mm,由總包方提供材料,保證原材料合格,并委托加工坡口,管段上開旁通和疏水孔,利舊加強管嘴再加工;

2.2.1.2 材料使用前,應按設計文件要求核對和確認材質、規格、型號,其尺寸公差和性能指標應符合質保書要求,鋼管表面不得有裂紋、扎折、結疤、折疊、離層等缺陷,腐蝕、凹坑及機械損傷深度不應超過壁厚允許負偏差;

2.2.1.3 確認系統可靠隔離,隔離電動閥斷電,手動閥上鎖,開啟被隔離系統的疏水、放空,排氣降溫;另外,由業主負責被處理電動閥門100%關閉;

2.2.1.4 工機具準備,由業主協調解決熱處理的電源及接線,和其它需要輔助的工作。

2.2.2 短節割除

2.2.2.1 閥門與管子之間采用氣割沿閥門上口焊口進行割除,閥門側留3~5mm的打磨余量,割除后坡口打磨至露出金屬光澤并符合焊接要求,割除前,短節下面的閥門必須關緊,防止雜物掉入閥門下部的三通;

2.2.2.2 更換管段另一端采用半自動或等離子切割,并用角磨機打磨坡口露出金屬光澤并符合焊接要求,切割前,下面用遮擋物蓋住,避免氧化物和飛濺掉入閥門,增加內部清理工作;

2.2.2.3 閥門、管子坡口打磨完成,總包委托坡口著色檢查Ⅰ級合格后,先在閥門上口用TIG-R31和R317焊材堆焊10mm,然后,表面清理、著色檢查Ⅰ級合格后,按原有工藝組對、焊接及檢測合格。

2.2.3 內部清理

2.2.3.1 閥門上方更換管段去除后,用手工清理閥門閘板上可能的雜物和更換短管內部鐵銹等物,然后面粉粘凈細小顆粒,經四方(業主、監理、總包、施工)確認內部清潔后組對焊接,清理采用拋光機人工手工清理。

圖1 清理、打磨后的接口

2.2.4 組對、焊接

2.2.4.1 管子組對前,打磨坡口至符合焊接要求,并著色檢測合格;

2.2.4.2 管子內部清除干凈經各方現場確認后,進行組對、焊接,焊接工藝采用原有焊接工藝氬弧打底電焊蓋面,預熱方法采用電加熱,溫度300℃,選用焊絲為TIG-R31,焊條 R317填充,采用測溫槍檢測層間溫度,控制在260℃左右(填寫焊接工藝卡)。

2.2.4.3 管子組對完成,焊接和熱處理時,利用真空泵對被處理閥門下方抽真空,盡可能把閥門下方蒸汽排盡,利用軟管把閥門上方冷凝水盡可能的抽盡。

2.2.5 檢測

2.2.5.1 焊后及時熱處理,熱處理溫度750℃,升降溫速度控制在200℃/h以下,恒溫不小于1.5小時(填寫熱處理工藝卡);

2.2.5.2 熱處理合格后,由總包委托進行100%射線檢測Ⅱ級合格或100%超聲檢測Ⅰ級合格;(見表1)

3 安全保證措施

3.1 遵照業主管理規定,執行三不動火;

3.2 與生產裝置可靠隔離;

3.3 由于1#鍋爐運行中,主蒸汽管道母管溫度為545℃,壓力9.81MPa,作業時,防止人員意外燙傷;

3.4 現場搭設的腳手架必須穩固牢靠,并有防護欄保護,防止人員高處墜落。

4 修復結果

確定了修復方案后,各單位都按照方案中明確的責任、時間完成各自工作。本次主蒸汽管道裂縫的修復,從確定修復方案到最終完成,共用時36個小時。修復完成后再次投入使用,至今運行良好。(見圖2)

詳見熱處理工業卡

圖2 修復合格后未保溫前

[1]《現場設備、工業管道焊接工程施工規范 GB 50236-2011》

[2]《管道焊接接頭超聲波檢驗技術規程 DL/T 820-2002 2002》

[3]《電力建設施工質量驗收及評價規程 第3部分:汽輪發電機組 DL/ T 5210.3-2009》

[4]范良,火電廠主蒸汽管道裂紋案例分析[J].中國特種設備安全,2007,23(8):34-35.

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