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油壓裝置組合閥技術探討

2017-03-15 20:23:05吳擢簪
科技創新導報 2016年30期

吳擢簪

摘 要:通過分析了福建省尤溪縣水東電站原調速器油壓裝置存在的問題,得出是由于壓油泵啟動時帶負載啟動、安全閥動作不可靠、逆止閥止漏效果差、油管路多、滲漏點多的原因,通過對油壓裝置技術改造,大大提高了機組及輔機運行穩定性、可靠性,有利保證了機組的安全運行。

關鍵詞:安全閥 油壓裝置 卸荷 調節 插裝式

中圖分類號:TV736 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2016)10(c)-0042-02

水東水電站位于福建省尤溪縣境內,具有季調節能力。電站裝有4臺單機容量為20 MW的軸流轉槳式發電機組,每臺機有一套調速器油壓裝置。油壓裝置由壓油罐、壓油泵、安全閥、主油閥、集油槽等組成,油壓裝置的作用是為調速器提供操作、控制油源,保障調速器能安全、可靠操作導葉、槳葉。油壓裝置出現油壓故障會影響導葉、槳葉的操作,大大影響機組的安全、穩定運行。原調速器油壓裝置采用彈簧式安全閥、逆止閥與壓油泵出油閥合為一體,無空載延時裝置。自投產以來,1~4號機運行中常出現調速器油壓裝置缺陷。

1 原調速器油壓裝置運行存在的問題

(1)彈簧式安全閥動作不可靠,校驗安全閥動作值時,經常出現保證了安全閥開啟值,卻保證不了安全閥全開值,保證了安全閥全開值,開啟值都在額定油壓之內,壓油泵未打到額定油壓時,安全閥動作開始排油,大大影響了壓油泵的打油效率。安全閥動作時噪音極大,影響現場人員的身心健康。

(2)壓油泵一投入就帶載運行,會造成壓油泵電機過載,經常運行容易造成電機過載損壞。

(3)逆止閥與壓油泵出油閥合為一體,逆止閥的閥芯動作聲音過大,經常封不住油,造成壓油罐油壓下降過快,壓油泵反轉卸壓,壓油泵頻繁自動啟動打油,損耗廠用電。

(4)油管路多且振動沖擊大、滲漏點多,檢修不方便。

2 改造處理

鑒于上述情況,公司決定利用機組大、小修的機會對其調速器油壓裝置進行了改造試驗。根據實際情況,經對比,選擇了型號為ZHF-50/4.0型組合閥,液壓系統原理圖見圖1。下面對此組合閥進行詳細說明。

2.1 概述

水電站油壓裝置油泵需要頻繁啟動,若在原動機啟動時就帶上負載,則對液壓系統及供電系統均產生不利影響。為了減少原動機啟動電流,縮短啟動時間,減少啟動過程中的壓力沖擊,特設計該啟動組合閥。該啟動組合閥具有空載啟動和安全閥功能,在工作過程中無振動沖擊現象發生。采用該組合閥可以實現:(1)使油泵在啟動期間處于卸荷狀態,直至原動機達到穩定轉速,才向壓油罐供油。(2)當油泵出口壓力超過允許值時,安全閥自動打開,來自油泵的壓力油排入集油槽,使油泵出口壓力不再升高。(3)當壓油罐中壓力超過設定值較多時,卸荷閥動作,可使油泵在空載下運轉,防止油泵繼續向壓油罐供油,引起壓力過高。

2.2 工作原理

該閥組采用插裝式結構,油口P為進油口,接油泵出口。T為回油口,接集油槽。

(1)液控閥YV閥為控制用先導閥,其控制油液引自P口,調節其偏置彈簧的預緊力,可調節其工作時的壓力設定值(一般小于5 bar),PV為卸荷閥,調節其偏置彈簧的預緊力,可設定系統的最高工作壓力。

(2)在油泵啟動初期,原動機轉速尚低,流量不大,P口處未建立起壓力,液控閥YV處于原始位置,此時溢流插裝單元CV1的控制腔X的油液經YV閥回油箱,CV1單元處于開啟狀態,在此狀態下,油泵輸出油液全部流經CV1單元回油箱,油泵卸荷,P口處的壓力由CV1單元的開啟度及油泵流量等因素決定(一般小于5 bar)。

(3)隨著原動機的加速,油泵輸出流量不斷增加,P口處壓力也隨之升高,到原動機接近額定轉速時,油泵輸出流量接近最大,此時,P口處壓力為最高卸荷壓力,它應稍高于液控閥YV的設定動作壓力值(可以調節YV閥的偏置彈簧預緊力與之相適應),于是YV閥動作,切換插裝單元CV1的控制油路,使X腔與P口相通,CV1在控制腔壓力及彈簧力的作用下經延時關閉,于是P口建立起壓力,克服系統單向閥處的反向壓力,將單向閥打開,油泵即向壓油罐供油,進入正常工作狀態。進入正常工作狀態后,CV1便在先導閥PV的控制作用下處于限壓工況。若油泵出口壓力大于PV閥預先設定值時,PV閥開始打開,此時,P口處就有一股油液流經節流孔Y和PV閥,最后流入回油箱,P口處壓力超過PV閥的設定值越多,PV閥的開啟口就越大,通過的流量也就越大;而一旦節流孔Y有油液流過,就會在節流孔兩端形成壓力差,且流量越大壓差就越大,這樣就使得P口處壓力大于X腔的壓力,因此CV1插裝單元在兩端壓力差的作用下打開,將油泵出口與回油箱接通,使油泵出口壓力不再升高;若壓油罐壓力過高,則油泵將被卸載,使油泵在空載下運行,不再向壓油罐供油。

(4)當油泵停止運轉時,由于反向壓力的作用,單向閥在其控制腔壓力和彈簧力的作用下關閉,防止壓油罐中壓力油流向油泵。

2.3 調試

(1)打開閥組至壓油罐間的截止閥。(2)將壓力油罐內的壓力降至工作壓力的下限。(3)啟動油泵,觀察壓力油罐內的壓力變化。(4)調節PV閥的調節螺桿,直至壓油罐內壓力升至最高安全壓力(一般為116%額定壓力)而不再上升為止后,鎖緊螺母。注:閥組開始排油壓力應大于正常停泵壓力0.1 MPa以上。(5)停泵后,重新啟動油泵,驗證調定壓力。(6)若調定壓力準確,則調試完畢;反之,進行重新調整。

3 結語

通過調速器油壓裝置改造,把逆止閥、安全閥、空載延時閥組合在一起,減少油管路和滲漏點,安全閥調試方便且動作可靠,壓油泵一投入就空載運行,保障了壓油泵電動機的無過載,逆止閥止漏效果好,油管路無振動沖擊。在班組人員少的情況下,大大減少檢修維護工作量,經過長期穩定運行,全廠每年的油壓裝置缺陷數量從原先的13次下降到2次,充分肯定了改造后的調速器油壓裝置品質優良。緊接著也按照此改造方案對水東電站主閥油壓裝置、雍口電站的調速器油壓裝置、過速限制器油壓裝置進行改造。

參考文獻

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