張好峰
(大唐東北電力試驗研究所有限公司,吉林 長春 130012)
燃氣—蒸汽聯合循環發電機組與傳統的燃煤發電機組相比,具有建設周期短、發電效率高、啟動快、調峰能力強、占地面積小、用水少、環保等優點,可以大大改善電力系統運行環境,增強系統的調峰能力和事故應急處理能力[1-4]。
余熱鍋爐作為聯合循環發電機組的主要組成部分,其給水質量標準與其爐型、壓力等級等因素有關。國內常見的余熱鍋爐多為三壓式汽包爐,3個汽包的壓力等級相差很大,這就對余熱鍋爐的給水處理提出了嚴格要求。現行的GB/T 12145—2016《火力發電機組及蒸汽動力設備水汽質量》以及DL/T805.4—2016《火電廠汽水化學導則 第4部分:鍋爐給水處理》中并沒有針對余熱鍋爐的水汽質量標準。流動加速腐蝕作為余熱鍋爐最易發生的腐蝕損壞,其主要因素有水流狀態、金屬材質、溫度以及水的氧化還原電位等。流動加速腐蝕(FAC)是在還原性水環境下發生的腐蝕形態,多發生在70~300 ℃、低溶解氧濃度、低pH值的紊流區域。三壓余熱鍋爐最易發生FAC的部位是碳素鋼材質的低壓汽包、低壓蒸發器,其設計運行溫度約為150 ℃。經相關研究發現,通過提高溶解氧濃度和pH值可以有效抑制FAC的發生[5-6]。
為考察余熱鍋爐給水水質對碳素鋼材料的影響,本文選擇在150 ℃的試驗條件下,改變聯氨濃度、pH值、溶解氧濃度等影響因子進行了模擬試驗。
本試驗使用STB340碳素鋼管(其化學成分與我國Q235C相近)沿長度方向切割出的平板狀試驗片,尺寸為40 mm×20 mm×2 mm。試驗片STB340及Q235C的化學成分對比如表1所示。

表1 STB340及Q235C化學成分對比 %
試驗片表面使用800號砂紙濕式研磨,經丙酮溶液脫脂后,用于試驗測定。本次模擬FAC的試驗裝置如圖1所示。將試驗片置于高壓釜中,經高溫高壓水(150 ℃,5 MPa)從噴嘴噴出,垂直噴射到試驗片上,在20~100 h內進行試驗。試驗結束后,在添加緩蝕劑的常溫硫酸溶液中進行陰極電解還原,去除試驗片表面的氧化膜,然后利用粗糙度儀再次測定試驗片的表面形狀,通過試驗前后的形狀變化來計算減薄深度。

圖1 試驗裝置
為了測定流速、ORP(氧化還原電位)對試驗片腐蝕電位的影響,本試驗采用Ag/AgCl為外部參考電極,試驗片為工作電極。在水質調節罐中調節試驗水溶解氧和pH值,經高壓泵升壓,預熱器升溫后進入噴嘴。在升壓后通過加藥罐調節所需的聯氨、NaCl和Na2SO4濃度。
流速為6 m/s時聯氨濃度對減薄速度的影響如圖2所示。在pH9.0的水質中添加10 μg/L的聯氨,較未添加聯氨的水質中減薄速度增加約3倍。pH9.3時添加50 μg/L的聯氨,其減薄速度同樣增加了約3倍。pH9.4時添加聯氨濃度為20 μg/L時,與未添加聯氨相比,減薄速度增加了約5倍。另外,添加395 μg/L的Na2SO3的試驗結果與添加50 μg/L聯氨的減薄速度相同。因此,認為除氧劑全部具有增加減薄速度的效果。

圖2 聯氨濃度對減薄速度的影響
在低pH值、低溶解氧濃度、70~300 ℃的流動水溫環境條件下,聯氨等還原劑的存在會加速FAC的發生,其發生機理如圖3所示。

圖3 聯氨等除氧劑存在條件下FAC發生機理
聯氨對150 ℃高溫水中ORP的影響如圖4所示。添加10 μg/L聯氨的ORP顯著下降,隨著添加聯氨濃度的增加,ORP小幅度下降,當添加聯氨的濃度達到40 μg/L以上時,ORP的變化很小。結果表明,與增加聯氨濃度時減薄速度會提高一樣,ORP的下降與減薄速度相對應,即聯氨的存在使水中的氧化能力降低,金屬在高溫水中形成氧化膜的過程被抑制。因此,在靜止的水環境中,聯氨對FAC的影響基本沒有區別,在流動的水環境中,聯氨的影響很大。

圖4 聯氨濃度對ORP的影響
pH值和污染物對減薄速度的影響如圖5所示。在沒有添加污染物的條件下,pH9.0時的減薄速度約0.25 mm/a,將pH值調至9.2以上時減薄速度降至0.08 mm/a。在添加聯氨50 μg/L、pH9.0的水環境中,減薄速度非常高,為0.88 mm/a;但是隨著pH值的上升減薄速度直線下降,在pH9.7的條件下減薄速度降至0.03 mm/a。

圖5 pH和污染物對減薄速度的影響


由以上結果可知,給水中存在NaCl、Na2SO4時因FAC而引起的減薄被加速,聯氨存在時會增大減薄速度。但在污染物與聯氨共存的條件下,將pH值調節至9.7以上就能夠有效抑制FAC。在沒有添加聯氨的AVT(O)給水處理中,即便考慮腐蝕性陰離子的混入,只要將給水pH值調節至9.3以上就能抑制因FAC而引起的減薄現象。
在25 ℃時使用氨水將模擬除鹽水pH值調節至9.0,并使用該模擬除鹽水在150 ℃、溶解氧濃度分別為2 μg/L以及5 μg/L的條件下,改變不同流速時測得的碳素鋼試驗片STB340的腐蝕電位結果如圖6所示。隨著流速提高,碳素鋼的腐蝕電位有所上升,在溶解氧濃度為2 μg/L的條件下,流速提高至20 mm/s時,試驗片的腐蝕電位依然沒有達到Fe2O3的臨界電位值,試驗片表面處于Fe3O4的生成區域;當溶解氧濃度升至5 μg/L、流速為2 mm/s時,碳素鋼的腐蝕電位到達Fe2O3的臨界電位值,隨著流速繼續增大,試驗片的腐蝕電位完全進入Fe2O3的穩定區,試驗片表面處于Fe2O3的生成區域。與Fe3O4相比,γ-FeOOH和α-Fe2O3的溶解度非常小,具有良好的防腐蝕性,能夠有效防止FAC的發生。
使用氨水進行停爐保護的模擬浸泡試驗結果如圖7所示。試驗在常溫、密閉的玻璃容器內進行,試驗片浸泡在一定量的大氣飽和試驗水中。隨著pH值不斷提高,停爐保護時的腐蝕速度逐漸減小,在pH10.5時,沒有發現因氧氣存在而發生的氧腐蝕,碳素鋼試驗片在浸泡時間長達28天后,依然能夠看到試驗片表面的金屬光澤,有效抑制了停爐保護過程中腐蝕發生。

圖6 碳素鋼腐蝕電位與流速的關系

圖7 使用氨水進行停爐保護試驗結果
a. 與未添加聯氨的水質相比,聯氨濃度大于10 μg/L的水質可加速FAC速度2~5倍。在聯氨存在的水質條件下,需要將給水pH值提高至9.7以上才能有效抑制FAC的發生。
b. 聯氨的存在使氧化能力降低,金屬在高溫水中形成氧化膜的過程被抑制。因此,在靜止的水環境中,聯氨對FAC的影響基本沒有變化,在流動的水環境中,聯氨的影響很大。
c. 在沒有聯氨存在的給水中,即便考慮腐蝕性陰離子的混入,只要將給水pH值調節至9.3以上就能抑制因FAC而引起的減薄現象。
[1] 張家維,孫德俊,冷 杰.300 MW燃氣—蒸汽聯合循環三壓再熱余熱鍋爐特點[J].東北電力技術,2007,28(4):30-33.
[2] 譚旭南,楊 威,魏 盾.燃氣—蒸汽聯合循環發電機組水汽品質監督應用[J].東北電力技術,2011,32(3):24-27.
[3] 朱士圣,吳怡衛,孫耀峰.大型聯合循環機組化學水工況的控制與監督[J].江蘇電機工程,2008,27(2):76-80.
[4] 彭 群.燃氣—蒸汽聯合循環機組快速啟動中水汽品質控制與監督[J].重慶電力高等專科學校學報,2016,21(2):35-40.
[5] 王利宏,單建明,李 偉,等.聯合循環余熱鍋爐中的流動加速腐蝕[J].發電設備,2010,40(6):409-413.
[6] 畢法森,孫本達,李德勇.采用給水加氧處理抑制流動加速腐蝕[J].熱力發電,2005,35(2):52-53.