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六氯乙烷釜殘的處理工藝

2017-03-13 05:53:45揚州工業職業技術學院江蘇揚州57江蘇揚農化工集團有限公司江蘇揚州5009
中國氯堿 2017年2期
關鍵詞:催化劑影響

王 芳,孫 誠,徐 林(.揚州工業職業技術學院,江蘇 揚州 57;.江蘇揚農化工集團有限公司,江蘇 揚州 5009)

六氯乙烷釜殘的處理工藝

王 芳1,孫 誠2,徐 林2
(1.揚州工業職業技術學院,江蘇 揚州 225127;2.江蘇揚農化工集團有限公司,江蘇 揚州 225009)

介紹了一種含六氯乙烷的精餾釜殘環保處理工藝,采用還原脫氯工藝,將精餾釜殘中的六氯乙烷和五氯乙烷轉變為四氯乙烯,通過對工藝優化得到最優結果。

六氯乙烷;脫氯;鐵粉;四氯乙烯

六氯乙烷,又稱全氯乙烷,為乙烷分子中全部氫原子被氯取代而生成的化合物,分子式 CCl3CCl3。 六氯乙烷與鋅粉、氯化鋅、氯化銨、過氯酸銨等按一定比例混合后,可用作煙霧生成劑。六氯乙烷也是制造三氟氯乙烯的原料,還可作為樟腦代用品和橡膠硫化促進劑等。

在二氯乙烷氯化合成五氯乙烷的過程中,不可避免的會生成一定量的六氯乙烷,在后期分離過程中,六氯乙烷最終留在釜殘中,由于六氯乙烷含氯原子,直接進行焚燒可能會產生光氣。六氯乙烷是氯代烴中毒性最大的一種, 對人的中樞神經有毒害作用,空氣中最高容許濃度為 1×10-6。 因此,六氯乙烷必須要綜合利用或進行環保處理,否則對環境的危害頗大。

在含氯廢水的治理方面已經有研究人員[1~5]提出還原脫氯的方法,處理后的廢水可以達到排放標準。本文擬利用還原脫氯的方法變廢為寶,將含六氯乙烷的釜殘進行綜合處理,得到高附加值的產品四氯乙烯。

1 實驗過程

1.1 試劑

精餾釜殘 (含五氯乙烷 20%~25%, 六氯乙烷60%~65%);甲苯(工業品,99%);還原鐵粉(國藥集團);3%Pt/C(含濕 62.47%,西安凱立);雷尼鎳(靖江)。

1.2 實驗方法

在 250 mL 四口燒瓶中加入 60 g 精餾釜殘、160 g甲苯以及一定量的催化劑,通氫氣鼓泡,升溫至回流溫度下進行還原脫氯反應, 保溫反應 8 h 后取樣分析含量。

1.3 分析與測試

6890N-5973N 型氣相色譜(GC)-質譜(MS)聯用儀:美國安 捷倫公司。 GC-MS 測定條件 :0.25 mm× 30 m×0.25 μm 的 HP-5MS 型 色 譜 柱 ; 進 樣 口 溫 度160 ℃;色譜柱初始溫度 65 ℃(停留 3 min),在 7.6 min內以 25 ℃/min 的升溫速率升至 180 ℃(停留 1 min),總 計 10.6 min;GC-MS 接 口 溫 度 280 ℃ ;MS 離 子 源溫度 230 ℃,四極桿溫度 150 ℃;He 作載氣,流量1 mL/min;MS 離子碎片掃描質量范圍 m/z 為 20~320。

2 結果與討論

2.1 六氯乙烷濃度的影響(見圖 1)

圖1 六氯乙烷濃度對反應的影響

通過對六氯乙烷濃度的考察發現,當六氯乙烷濃 度為 30%~50% 時 ,5%Pd/C 的 作 用 下 ,8 h 通 氫 氣回流反應,六氯乙烷的轉化率低于 50%;當六氯乙烷濃度降至 15%~20%, 同樣的條件下反應同樣時間,六氯乙烷轉化率 95%~100%,得到大幅提高,說明六氯乙烷的濃度過高不利于其轉化為四氯乙烯,且無論六氯乙烷的濃度高低都不影響五氯乙烷向四氯乙烯的轉化,五氯乙烷的轉化較容易進行,六氯乙烷的濃度應控制在 15%左右。

2.2 催化劑類型的影響(見圖 2)

圖2 催化劑類型對反應的影響

考察在氫氣氣氛下不同催化劑對反應的影響,結果發現,在六氯乙烷濃度 15%,催化劑用量 3%~ 6%(催化劑占六氯乙烷質量的百分比)的前提下,催化劑的存在, 反應速度明顯加快,8 h 轉化率最高達95%~100%, 而不加催化劑,8 h 轉化率僅 40%,因此, 在 3%Pt/C 或鐵粉存在的情況下, 反應轉化率95%~100%,選擇性 95%~100%。 考慮到成本因素,優先選擇鐵粉為催化劑。

2.3 鐵粉用量的影響(見圖 3)

圖3 鐵粉用量對反應的影響

采用鐵粉為催化劑,考察鐵粉用量對反應的影響,在六氯乙烷濃度 15%,反應時間 8 h 的情況下,隨著鐵粉用量的減少,反應的選擇性無明顯變化,反應轉化率呈明顯下降趨勢,說明鐵粉用量對反應轉化率的影響較大,鐵粉用量在 6%較適宜。

2.4 鐵粉加入方式的影響(見圖 4)

圖4 鐵粉加入方式對反應的影響

考察鐵粉的加入方式對反應的影響,結果發現,一次性加入鐵粉會造成鐵粉的有效利用率低,后期反應速度明顯減慢,反應時間偏長;分批加入鐵粉有利于提高利用率,每次加入 1%鐵粉,反應時間縮短至 5~6 h, 但是最終總用量基本控制六氯乙烷質量的 5%~6%。因此,選擇分批加入鐵粉的方式較適宜。

3 結論

本文開發了1條含六氯乙烷釜殘的綜合治理工藝,以甲苯為溶劑,對精餾釜殘進行還原脫氯的反應,經過對六氯乙烷濃度、還原催化劑篩選、催化劑用量、催化劑加入方式等進行考察,發現六氯乙烷濃度控制 15%,采用鐵粉或貴金屬為催化劑,催化劑用量占六氯乙烷質量的 6%,采用分批加入的方式,在氫氣氣氛下反應, 可以在 6 h 內實現六氯乙烷完全轉化,四氯乙烯選擇性接近 100%。

[1]吳德禮,馬魯銘,周榮豐.水溶液中氯代烷烴的催化還原脫氯研究.環境化學,2004,23(6):631-635.

[2]Gillham R W,O/Hannesin S F. Enhanced degradation of halogenated aliphatics by zero valent iron.Ground Water,1994, 32(6): 958-967.

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[5]Lian Xinglong,Zhang Weixian.Nanoscale iron particles for complete reduction of chlorinated ethenes.Colloids Surf,2001,191(2):97-105.

Process of distillation residue containing hexachloroethane

WANG Fang1,SUN Cheng2,XU Lin2
(1.Yangzhou Polytechnology Institute,Yangzhou Jiangsu 225127,China;2.Jiangsu Yangnong Chemical Industy Corporation Limited,Yangzhou 225009,China)

This paper introduced a kind of distillation residue containing hexachloroethane environmental protection process,which used the reduction dechlorination process,that transformed hexachloroethane and pentachloroethane into tetrachloroethylene.Optimization of process parameters,optimal results were obtained.

hexachloroethane;dechlorination;iron powder;tetrachloroethylene

X781.2

:B

:1009-1785(2017)02-0028-02

2016-07-29

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