肖道兵
(江蘇奧喜埃化工有限公司,江蘇 泰興 225400)
清潔生產是一種戰略性的新型生產方式,是工業生產達到一定階段實施可持續發展的重大對策。它不僅是資源持續再利用、減少生產活動的污染、保護環境的根本性措施,而且能夠最大限度地降低生產成本,提高企業產品的市場競爭力,達到環境效益和經濟效益的雙贏目標。 江蘇奧喜埃化工有限公司(以下簡稱“奧喜埃”)以三廢零排放為目標,以“節能、降耗、減污、增效”為原則,從“廢氣、廢水、廢渣”再利用著手,對生產過程、廢物源及所排廢棄物進行詳細調查、分析、評估,實施了“氫氣再利用、泵機封冷卻水和蒸汽冷凝水回收利用、化鹽工段板框壓濾工藝改進”3個項目的清潔生產改造,取得了良好的社會效益和經濟效益。
奧喜埃氫氣產量為2 800 m3/h,其中約550 m3/h用于鹽酸合成,850 m3/h外銷給氣體壓縮公司,其余1 400 m3/h全部排放到空氣中。
1 400 m3/h的氫氣全部排放到空氣中,造成極大的浪費。
氫氣是一種高效潔凈的燃料,利用氫氣與空氣在鍋爐內燃燒生產蒸汽是一種有效的節能方式[1]。奧喜埃投入650余萬元建成1臺10 t/h(蒸汽產量)燃氫蒸汽鍋爐。
改造前:氫氣排空量為1 400 m3/h,以運行時間8 000 h/a計,排空氫氣達1 120萬 m3/a;改造后:這部分排空量全部用于生產蒸汽,對空氣環境具有較好的改善作用。
1 400 m3/h氫氣可生產1.0 MPa的飽和蒸汽5 t/h(生產1 t蒸汽約消耗280 m3氫氣),以蒸汽價格180元/ t計,產生蒸汽效益為:
5×8 000×180=720萬(元/a)。
燃氫蒸汽鍋爐動力電耗50 kW,純水消耗5.2 t/h,以工業用電價格0.7元/(kW·h)、軟化水價格5.0元/t計,運行成本為:
50×8 000×0.7+5.2×8 000×5.0=48.8萬(元/a)。
燃氫蒸汽鍋爐項目綜合經濟效益:
720-48.8=671.2(萬元/a)。
由于氫氣鍋爐自動化程度極高,由鹽酸合成崗位人員兼職操作氫氣鍋爐,未增加新的操作人員。
為防止泵機封冷卻水結垢損壞機封且防止對KOH產品質量的影響,奧喜埃使用的泵機封冷卻水采用純水。蒸發電解區域的各泵機封冷卻水、NO.1蒸發表面冷凝器(材質:304SS)產生的蒸汽冷凝水全部排放至污水處理系統。NO.1蒸發采用兩效逆流降膜蒸發工藝,產能為5萬t/a。廢水排放情況如圖1所示。

圖1NO.1蒸發工藝廢水排放示意圖
Fig.1ProcessflowdiagramofdischargeofprocesswastewatergeneratedinevaporationNo.1
廢水未綜合循環利用,排放量大,不符合節能減排法律、法規。
(1)安裝1套泵機封冷卻水回收循環裝置,供各泵循環使用。
(2)NO.1蒸發Ⅱ效蒸汽冷凝水分析數據如表1所示。

表1 NO.1蒸發Ⅱ效蒸汽冷凝水分析數據Table 1 Analysis data of steam condensate generated in Ⅱ-effect of evaporation No. 1
由表1分析數據可知:Ⅱ效蒸汽冷凝水可以代替純水加入至電解槽陰極室內,經過改造后收集至蒸汽冷凝水貯槽,供電解工序使用。
(3)將NO.1蒸發表面冷凝器蒸汽冷凝水收集至工業水池。表面冷凝器蒸汽冷凝水分析數據見表2。

表2 表面冷凝器蒸汽冷凝水分析數據Table 2 Analysis data of steam condensate generated in surface condenser
(4)改造后廢水收集利用情況如圖2所示。
減少污水排放量:
25.2×8 000=20.16萬(t/a)。
本方案共投入資金39萬元。

圖2改造后廢水收集利用示意圖
Fig.2Processflowdiagramofcollectionanduseofwastewaterafterimprovement
2.5.1 產生經濟效益評估
(1)以園區污水廠處理污水6.2元/ m3計,減少污水處理費用:6.2×201 600=124.99萬(元)。
(2)以純水5.0元/ m3計,減少純水消耗費用:5.0×(11.5+6.5+3.4)×8 000=85.6萬(元)。
(3)以工業水1.8元/ m3計,減少工業水消耗費用:1.8×3.8×8 000=5.47萬(元)。
(4)以工業電價0.7元/(kW·h)、新增水泵功率7.5 kW計,增加用電費用:
0.7×7.5×8 000=4.2萬(元)。
(5)增加維修等費用:0.5萬元。
2.5.2 總經濟效益和環境效益
(1)改造后節約費用:124.99+85.6+5.47-
4.2-0.5=211.36(萬元/a)。
(2)節水量為:20.16萬t/a。
化鹽工段鹽水澄清桶和凱膜過濾器產生的泥漿進入鹽泥池,用泵輸送至板框壓濾機進行壓濾。濾清液回收利用,鹽泥(濾渣)外送有資質公司處理。
奧喜埃使用進口的精制鹽,純度高,Ca2+、Mg2+等雜質含量低。化鹽桶出口的粗鹽水加入精制劑后,不添加絮凝劑,直接進入澄清桶進行沉降,然后經膜過濾器過濾后,制成合格的鹽水供給樹脂塔。鹽泥池內的泥漿顆粒細且較稀薄,經板框壓濾機壓濾后鹽泥(濾渣)含水率(質量分數,下同)達50%、含鹽(KCl)質量分數達10%。造成每年都有大量的廢渣外排。
原板框壓濾工藝流程如圖3所示。

圖3原板框壓濾工藝流程圖
Fig.3Processflowdiagramoforiginalplate-and-framepressurefilter
改造后板框壓濾工藝流程如圖4所示。

圖4 改造后板框壓濾工藝流程圖
改造后鹽泥(濾渣)含水率為38%,含鹽(KCl)質量分數約為3.6%。
板框壓濾機過濾面積200 m2,處理泥渣660 t/a。方案實施后,板框壓濾機壓濾后,鹽泥(濾渣)含水率為38%,下降12%。
減少泥渣量為:660×(50%-38%)+660×
(10%-3.6%)=121.44(t/a)。
本方案共投入資金1萬元。
以生產1 t KCl 2 000元計,減少鹽(KCl)損失:
660×(10%-3.6%)×2 000=8.45萬(元/a)。
處理費200元/t計,減少鹽泥處理費:
121.44×200=2.43萬(元/a)。
產生經濟效益:
8.45+2.43=10.88萬(元/a)。
經濟效益總計為:
671.2+211.36+10.88=893.44(萬元)。
開展清潔生產工藝,對于提高企業的競爭力和經濟效益,減少污染物排放,提高企業社會形象,都具有十分重要的意義。奧喜埃通過對以上3個項目的清潔生產改造,節水20.16萬t/a,減少泥渣外排121.44 t/a,降耗、減污綜合利用產生的經濟效益約893.44萬元/a。
[1] 王慶,蒸汽冷凝水的回收.氯堿工業,2010,46(12):30-31.