黎仕增,張德華,周 偉,蔣銀靜
(1.廣西機電職業技術學院,廣西 南寧530007;2.柳州鐵道職業技術學院,廣西 柳州 541007;3.北海職業學院,廣西 北海 536000)
某6X2牽引車在重載爬坡約10 km/h車速時出現變速箱振動比較嚴重,嚴重影響了整車的舒適性。為了準確了解實際情況對實車進行現場測試,測試結果如下圖1所示。

圖1 重載爬坡(10k m/h)行駛振動測試結果
從上面的測試結果可以看出,當重載爬坡在10 km/h車速時Z向的振動加速度明顯出現了一個很大的峰值,Z向明顯大于X、Y向振動。同時對平路工況進行測試,結果表明平路振動量約為爬坡時各方向振動量的1/5~1/6.
由于此車型的傳動軸采用不等速萬向節連接,根據其特性,傳動軸轉動時會產生2階振動,2階振動大小跟傳動軸夾角及傳遞的扭矩大小有關[1],采用如下計算公式可以計算出1階頻率[2]。

式中,n為傳動軸理論平均轉速;R為驅動輪滾動半徑,為0.496 m;V為行車速度10 km/h;i是驅動橋總傳動比為4.11;2階為一階頻率的2倍,約為7.34 Hz,此頻率與測試出現的振動頻率7.5 Hz非常接近。
經計算在同車速10 km/h下,爬坡時傳動軸需要輸出的扭矩與平路行駛的比值約11倍[2]。車輛在雖然都有7.34 Hz的振動,但振動的幅值相差11倍,此振動相對于變速箱來說為激勵輸入,因此會導致變速箱振動明顯增加。
同時由于在此頻率下出現了振動峰值,判斷動力傳動的懸置系統某一階固有頻率可能接近于此7.5Hz.
在ADAMS中建立如下的振動仿真分析模型如圖2所示。

圖2 動力傳動系統振動仿真分析模型
如2圖所示,在ADAMS中建仿真分析模型已經實際的動力傳動及模型參數(發動機、變速箱、傳動軸質量及慣性參數和懸置參數及傳動軸夾角)[3,4]。
對建立的仿真模型進行系統固有模態分析,分析結果如下表1所示。

表1 系統固有模態分析結果
從上面的結果可以看出,動力傳動系統在7.83處出現Z向振動即發動機變速箱體上下振動,此系統的固有頻率與傳動軸輸入到變速箱的振動激勵頻率7.34 Hz非常接近,會導致變速箱振動響應增大。
在固有模態分析的基礎上,進行激勵頻域響應分析,激勵輸入位置為傳動軸2的末端(參見圖 2),大小為單位扭矩激勵正弦掃頻,提取變速箱的振動各方向響應(具體位置見圖 2)[3,4,5]。頻率響應分析結果如下圖3所示。

圖3 系統振動頻域響應分析結果
由上圖看出變速箱的Z向振動在7.8 Hz處出現了大的峰值,且Z向的響應要比X、Y向響應都要大,雖然圖中Z、Y向在3.5 Hz的出現波峰但實車在行駛過程中的變速箱受到的激勵頻率為7.34 Hz遠大于此頻率的因此實車不會出現3.4 Hz的大的振動響應,與實際測試結果(見圖1)趨勢吻合。
基于前面的理論分析和動力學振動仿真分析結果。提出如下的改進思路:(1)減少傳動軸萬向節傳動夾角,從而減少傳動軸的振動,以此減少變速箱受到的激勵輸入,最終改善變速箱的振動;(2)改變變速箱處的懸置軟墊支撐,使系統的固有模態頻率避開7.8 Hz,從而改善變速箱在此頻率下的隔振效果;(3)加速傳動軸夾角的同時改變變速箱出的懸置支撐。
依據整改思路1:只改變傳動軸夾角設計,改進前后夾角數值如下表2所示。

表2 傳動軸夾角整改對比值
傳動軸夾角具體含義如下圖4所示。

圖4 傳動軸夾角示意圖
對傳動軸夾角減少前后進行單位激勵輸入頻域響應對比分析,分析結果如下圖5所示。

圖5 傳動軸夾角前后頻域響應分析對比
從上面的圖對比可以看出,系統明顯在Z向的振動響應有所改善,其它方向沒有很大的變化。
依據整改思路2只改變變速箱支撐懸置,變速箱支撐整改前后如下圖6所示。

圖6 變速箱支撐懸置整改前后方案
對變速箱支撐整改前后進行單位激勵輸入頻域響應對比分析,分析結果如下圖7所示。

圖7 變速箱支撐懸置整改前后頻域響應分析對比

圖9 傳動軸夾角整改前后測試對比
從上圖結果對比可以看出,改變變速箱支撐懸置后與原方案對比有明顯改善,效果比減少傳動軸夾角要好,同時曲線峰值點發生了一定的變化,說明系統固有模態頻率發生了一定的變化。
依據整改思路3即把前面的整改思路1和2結合,對整改前后的進行單位激勵頻域響應分析,具體結果如下圖8所示。

圖10 變速箱支撐懸置整改前后測試對比

圖8 方案3整改前后頻域響應分析對比

圖11 傳動夾角及變速箱支撐懸置整改前后測試對比
由上圖的分析結果對比可以看出,系統在7.8 Hz出的響應整改后大大減少,比方案1和2的效果都要好,同時響應的波峰發生了一定變化,完全避開了 7.8 Hz,從而實現了避開了激勵頻率[5,6]。
基于前面的三種整改思路,重新設計動力傳動系統,然后進行測試提取7.5 Hz處各向加速度幅值,測結果變化如下下表3所示。
從上圖8、9、10整改前后的對比測試結果可以看出整改后效果有明顯改善,尤其是采用整改方案3后,取得非常效果,與各整改方案的仿真分析對比趨勢是一致,說明ADAMS振動仿真分析能有效的幫助我們分析解決相關振動問題。

表3 各整改方案測試結果列表
具體測試結果見圖9、10、11所示。
在ADAMS中建立仿真分析模型,仿真再現了實際測試中的振動問題現象。通過對問題的理論分析并在ADAMS中建立改進后模型進行振動仿真分析對比,驗證了改進思路的。最終依據整改方案改進實車設計并進行測試,測試結果與振動仿真分析結果效果一致,最終驗證了整改方案的合理性。通過ADAMS的振動仿真分析模塊,可以有效地解決動力傳動系統的相關振動問題。
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