文杰(中國石油吉林油田公司扶余采油廠地研所, 吉林 松原 138000)
雙注水井點技術在扶余油田的應用
文杰(中國石油吉林油田公司扶余采油廠地研所, 吉林 松原 138000)
扶余油田目前已進入特高含水開發期,采出程度達到25%,采收率只有30.9%,主力區塊注水區采出程度達30.4%,采收率只有35.7%,常規水驅區塊可采儲量采出程度85.2%,提高注水開發水平、深入挖掘注水潛力是注水開發區急需解決的難題。通過雙注水井點技術研究,指導扶余油田下步注水開發方向,增加注水調控新技術的儲備。
雙注水井點技術;油田;研究
扶余油田西5-8區塊于1962年10月投入開發。至2012年10月區塊經歷了三次大規模加密調整,1983~1994年為一次加密調整階段,1995~2004年為二次加密調整階段,2005~目前為三次加密調整階段。
西5-8精細水驅試驗區于1962年10月以200米井距、正三角形基礎井網溶解氣驅方式全面投入開發,初期產量高,隨后產量開始下降,此階段的主要問題是地層壓力迅速下降,產量遞減;1973年開始注水開發階段,開發特點為產液量、注水量快速增長,地層壓力回升,此階段的主要問題是大批油水井套變,同時注水沿東西向裂逢推進,造成油井暴性水淹,含水上升快,區塊開始出現大幅度降產;1995年開始為二次調整再穩產階段,該階段主要問題為井況、井網、注水、地面系統等問題日益突出,導致含水上升加快,產量遞減加大;2005年-目前為三次調整階段,2005年-2007年產量上升,2008年產量又開始下降,主要由于綜合含水高,已進入高含水開發階段,控油穩水形勢嚴峻。
扶余油田高點部位楊大城子油層均較發育,連同扶余油層可劃分出10個砂組,目前工藝細分技術能夠滿足6段分注,對于高點部位的水井現細分工藝技術很難細分到位。如X+9-9.2井,分5段注水,若按隔層厚度≥2米劃分注水層段,可以劃分成8段。西5-8試驗區塊,調整前水井平均分注5.6段,按隔層厚度≥2米劃分層段,應劃分成7.6段,利用1口注水井,無法細分到位。通過研究,采用雙水井點,分上下砂組注水進行細分。5-8區塊調整后,平均每口井分成3.7段,兩水井合計7.4段,滿足了精細分層、精細控制的注水開發需求。
200米井網與100米井網對比:一單向受效井多、多向受效井少;二地面井網完善地下井網不完善。如X+13-7.2水井,地面上看井網是完善的,從地下單砂體角度看,井網不是完善的,北側油井X+13-8.4、X13-7.4、X+13-7油井與水井X+13-7.2在單砂體上是不連通的,在東側加密新水井XS+13-5.2后,北側油井X13-7.4、X+13-7能夠受到南側水井的水驅控制,提高了儲量控制程度。
調整后井網,油井控制方向增加,統計38口可對比老井,調整前油井多以1-2個受效方向為主,調整后,1-2個受效方向油井數在減少,3-4個受效方向的油井數在增加,調整前后油井受效方向發生了顯著變化。落在單砂體上,效果更加明顯,單砂體由無注水控制到有注水控制,由原來以1-2個注水控制方向為主,現在主要以3-4注水控制方向為主,儲量控制程度增加。
4.1 產液結構調整方面評價
(1)單井產狀變化評價。38口老井,調整前產狀(201308)與調整后產狀(201509)對比,平均單井產液對比變化不明顯。分不同產液級對比,特點明顯:低產液級別井:單井產液主要以上升為主;中產液級別井:單井產液上升或小幅度下降;高產液級別井:單井產液主要以下降為主且幅度相對較大;散點圖反應更清晰,產液高的井主要以下降為主,產液越高下降幅度相對越大。 產液越低下降井所占的比例越小,說明老水井控制注水后,限制了產液井的產出;增加注水方向后,原低產、受效差的單井受效明顯,液量上升。
(2)層間產狀結構調整方面評價。統計2口可對比剖面井,調整前后產狀變化較大,平均日產液由21.1噸下降到13.5噸,平均日產油由0.56噸上升到0.88噸,綜合含水由97.2%下降到93.8%,無效水循環得到了較好的控制
統計13個可對比小層,調整前產液越高的小層,調整后產液下降幅度越大,10個產出小層中有9個調整后產液下降,達到90%;調整前有3個小層不產出層,調整后有2個產出,產液結構調整非常明顯。綜合含水調整前后變化非常明顯,調整前10個產出小層,調整后有9個小層綜合含水下降,表現降液降含水,產液結構調整明顯,無效水循環得到有效控制。
4.2 層間壓力結構調整方面評價
2013年以來共測8口分測井,其中可對比井3口,反應砂組間壓力有所調整。
(1)籠統壓力。與調整前對比,各層壓力均在下降,扶余的四個砂組間壓差越來越小,壓力在向合理的趨勢方向發展,尤其Ⅱ~Ⅳ砂組壓力值非常相近。
(2)可對比井壓力。可對比井資料反應,砂組壓力有所調整。高壓井層壓力在下降,如Ⅰ、Ⅲ砂組,低壓井層壓力在上升,如Ⅱ、Ⅴ砂組。層間壓力在逐步縮小。
在8個中低壓井層中有6個井層壓力在上升,在6個高壓井層中有4個在下降,壓力結構調整明顯。
4.3 注水波及體積評價
西+11-9.2井,2012年示蹤劑資料反應,監測5個層段,各注水層段平面見劑率多在60%以下,其中有3個層段見劑率在50%以下,注水波及體積不充分,水驅控制程度相對較低。
2015年8月22日在XS+13-7.1、XS+13-8.2水井開展水驅前緣監測,結果反應水驅波及體積在增大,監測4個層段,有3個層段見效率在60%以上。