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水套爐在元壩高含硫氣田運用問題分析

2017-03-04 09:26:25田德銀王戰(zhàn)琦
化工管理 2017年10期

田德銀 王戰(zhàn)琦

(西南油氣分公司川東北采氣廠, 四川 閬中 637400)

水套爐在元壩高含硫氣田運用問題分析

田德銀 王戰(zhàn)琦

(西南油氣分公司川東北采氣廠, 四川 閬中 637400)

高含硫氣田開發(fā)中,水套爐在阻止天然氣水合物的生產(chǎn)、單質(zhì)硫的析出,恒溫控制、自控聯(lián)鎖方面起著重要的作用。在元壩海相氣井調(diào)試、生產(chǎn)過程中,出現(xiàn)水浴溫度降低,氣井關斷問題,通過排查、分析、判斷,輸電線路消耗電壓,并使得水套爐電磁閥因額定電壓不足而開關不到位,影響天然氣流量,無法自動調(diào)節(jié)火焰大小,無法保持水浴溫度恒定。該問題的解決,對高含硫氣田水套爐的設計起著借鑒作用。

水套爐;水合物;自控聯(lián)鎖;水浴溫度;電磁閥;額定電壓

0 前言

元壩氣田是中石化繼普光氣田之后,成功開發(fā)的第二個高含硫氣藏,目前年生產(chǎn)天然氣能力達到凈化氣34億方。天然氣中硫化氫含量2.7%~8.44%(體積含量,下同),二氧化碳含量3.12%~15.5%,屬于高含硫化氫,中含二氧化碳氣田。

元壩氣田井口壓力高達50MPa,氣井開采前期不產(chǎn)水,高壓天然氣經(jīng)節(jié)流降壓到7-8MPa、溫度保持在40℃左右恒溫輸送至元壩凈化廠深度脫水、凈化。在節(jié)流降壓的過程中,天然氣溫度急劇降低,當溫度降低到27℃以下時,天然氣中的水汽在雜質(zhì)的作用下生成水合物,同時,在溫度降低的過程中,高含硫天然氣極易析出單質(zhì)硫。水合物和單質(zhì)硫綜合作用,極易堵塞流程,造成氣井停產(chǎn)停輸。為解決上述問題,水套爐加熱、恒溫、自控的綜合利用,成為元壩氣田有效的解決措施之得以成功運用。如何保證水套爐的科學、有效運行,從而保證正常的氣井采輸,是保證高效開發(fā)高含硫氣田的關鍵。

1 水套爐設計考慮的因素

加熱氣體。元壩氣田高壓氣體從50MPa降壓到7-8MPa,經(jīng)過三級節(jié)流:井口天然氣(井口溫度50℃左右)經(jīng)井口籠套式節(jié)流閥節(jié)流,降壓到28MPa左右(設計壓力為40MPa)為一級節(jié)流(為保證不生成水合物,井口加注了甲醇);加入甲醇并節(jié)流后天然氣繼續(xù)經(jīng)二級節(jié)流閥節(jié)流,降壓到14MPa左右,進入分酸分離器,分離后天然氣中不含甲醇,且溫度降低到10℃或更低,此時易生成水合物和析出單質(zhì)硫,為有效解決該問題,天然氣進入水套爐加熱后經(jīng)過三級節(jié)流閥節(jié)流,壓力將至7-8MPa,溫度40℃,最后外輸。

具備恒溫功能。考慮元壩氣田實際情況,加熱后的天然氣高于水合物的生成溫度,同時可以抑制單質(zhì)硫的析出,保證出站溫度在40℃左右,這就要求流經(jīng)水套爐的天然氣吸收的熱與火焰加熱水套爐軟化水的熱保持動態(tài)平衡,表象體征為水套爐的水浴溫度基本恒定。結(jié)合單井產(chǎn)氣量、壓力、出站溫度(約40攝氏度),經(jīng)過設備選型(選擇水套爐的功率,如60kw、80kw等),計算元壩各井站水套爐的最佳水浴溫度為80℃。

水套爐具備自控功能。水套爐除具備加熱功能外,應有獨立的控制系統(tǒng),能參與站場聯(lián)鎖控制(SIS)。一旦生產(chǎn)過程中出現(xiàn)水浴溫度過低、水位過低、燃燒系統(tǒng)熄火等狀況時,控制系統(tǒng)將直接把信號反饋到站場控制室,在控制室組件的作用下,實行井口關斷,從而實現(xiàn)氣井停產(chǎn)、停輸,保證高含硫氣井的生產(chǎn)安全。

2 水套爐的啟動與調(diào)節(jié)

水套爐安裝完畢后,先對設備進行通電,并進行打點單調(diào),調(diào)試合格后具備投運條件。投產(chǎn)啟用時,在站控室電腦界面點擊或現(xiàn)場啟動“啟動”按鈕,水套爐風機啟動,建立爐膛內(nèi)風循環(huán)模式,將爐膛內(nèi)可能存在的可燃氣體通過水套爐煙囪循環(huán)到大氣中,并持續(xù)一定時間;同時,檢測器檢測出爐膛內(nèi)無可燃氣體后,點火槍自動打火,母火管線上的電磁閥自動開啟,天然氣通過母火管線進入爐膛,點燃并形成長明火;感應裝置檢測到長明火后,將信號反饋至控制柜,控制柜發(fā)出主火燃燒指令,主火管線電磁閥開啟,天然氣進入爐膛,在長明火的作用下被點燃,燃燒并加熱水套爐爐腔內(nèi)的軟化水。

在加熱天然氣生產(chǎn)時,天然氣的產(chǎn)量變化將引起系統(tǒng)溫度的變化,體現(xiàn)在水套爐水浴溫度的變化上。當水套爐水浴溫度過高,傳感器輸出信號并反饋到控制組件,控制組件發(fā)出指令,主火管線電磁閥自動減少開度,天然氣通過量減小,燃燒的熱量減少,水浴溫度降低到設計值;同樣,當水套爐水浴溫度過低,傳感器輸出信號并反饋到控制組件,控制組件發(fā)出指令,主火管線電磁閥自動增大開度,天然氣通過量增大,燃燒的熱量增大,水浴溫度升高到設計值。通過電磁閥的自動調(diào)節(jié),實現(xiàn)自動調(diào)整加熱火焰的大小,進而調(diào)整水浴溫度,使水浴溫度在可控范圍內(nèi)小幅度波動,基本保持恒溫,滿足生產(chǎn)要求。

3 投產(chǎn)中存在的突出問題

氣井開井前,先對水套爐進行點火加熱,溫度升高至80℃左右時,根據(jù)每口井的配產(chǎn)開井生產(chǎn),投產(chǎn)后很短時間內(nèi)(20分鐘左右),天然氣溫度能滿足外輸要求,但隨著生產(chǎn)的進一步進行,天然氣溫度、水套爐水浴溫度逐步下降,當溫度下降到一定程度(50℃)時,SIS自控系統(tǒng)啟動,氣井關井,天然氣停產(chǎn)、停輸,嚴重影響氣田產(chǎn)量。

后經(jīng)過多次、反復相同操作,仍出現(xiàn)氣井關井、停產(chǎn)問題。

4 解決問題途徑

為解決上述問題,現(xiàn)場投產(chǎn)人員進行了反復的原因探索和查找。

加大燃料氣壓力。針對可能的燃料氣壓力過小,通過調(diào)整調(diào)壓閥,升高調(diào)壓后的燃料氣壓力,從先前的0.2MPa升高到0.3MPa、0.4 MPa甚至更高。為達到此目的,調(diào)壓閥調(diào)到了高極限,后果是調(diào)壓閥隔膜片損壞,調(diào)壓閥報廢,燃燒供氣管線因調(diào)壓后壓力過高而絲扣漏氣,緊固過程中部分管線損壞。處理該類問題需組織物資、施工隊伍,浪費物力、人力,拖延投產(chǎn)日期。

減小輸氣量。分析認為,有可能流量計計量不準,氣井實際產(chǎn)能過大。通過調(diào)節(jié)一、二、三級節(jié)流閥開度,減少天然氣產(chǎn)量,但天然氣產(chǎn)量減少的減少未能有效解決這一問題。

檢查爐頭、火頭、供風系統(tǒng)。通過拆卸爐頭,檢查供風系統(tǒng),燃燒器及燃燒方向,并進行反復清洗、維護、調(diào)整,但這一問題均未得到有效解決。

檢查供氣流程。在其他檢查無結(jié)果的情況下,通過反復的點火、熄火,并改變水套爐水浴溫度設定值,在溫度的變化中,發(fā)現(xiàn)火焰基本無變化,并發(fā)現(xiàn)在調(diào)節(jié)過程中主燃料氣管線上的電磁閥動作幅度較小,遠未達到設計中電磁閥的動作幅度。

5 原因分析及解決措施

找到問題癥結(jié)后,對電磁閥動作較小,開關不到位的情況進行分析,測試。發(fā)現(xiàn)通電未啟動時電磁閥的電壓為24V,點火啟動后電磁閥的驅(qū)動電壓僅為17V,與電磁閥額定要求的24V工作電壓相差甚大,無法提供足夠的電磁閥開啟力。

分析其原因為,水套爐設計時的驅(qū)動電源在控制間,通過電線敷設至現(xiàn)場水套爐處,距離約150m,如此長的電線自身有一定的電阻,相當于一個用電電器,與電磁閥串聯(lián),在電磁閥未工作時,測試的電壓于輸出電壓一致為24V;在電磁閥工作時,線路消耗的電壓與電磁閥電壓之和為24V,導致實際電磁閥的驅(qū)動電壓僅17V,電壓的不足導致電磁閥的驅(qū)動力不足,無法足額的開關。

為使得電磁閥驅(qū)動電壓恒定在24V,現(xiàn)場采取電源前移至水套爐處,安裝接線后一次性調(diào)試、投運成功。

6 結(jié)論

①高含硫氣田氣井生產(chǎn)中,水套爐作為重要設備,具有加熱天然氣,防止水合物的生成及單質(zhì)硫的析出作用。②水套爐自動化程度高,設定溫度后能自動進行火焰調(diào)節(jié),能保持水溫恒定。③水套爐參與站場自控聯(lián)鎖,提高高含硫氣田開發(fā)的安全性。④水套爐設計需考慮電磁閥足額電壓問題,盡可能將24V電源前移至水套爐現(xiàn)場,保證較高的驅(qū)動電壓,電磁閥開關到位,從而實現(xiàn)恒溫自動化。

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田德銀(1974- ),男,本科,中級工程師,研究方向:油氣開發(fā)。

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